緱 蕓,李科社,陳治軍,張 媛,李曉芳
(1.中國石化中原油田天然氣產銷廠,河南濮陽 457162;2.陜西延長石油 (集團)有限責任公司研究院,陜西西安 710075)
戶部寨氣田位于河南省濮陽縣戶部寨鄉(xiāng)境內,構造處于東濮凹陷中央隆起帶北部文衛(wèi)結合部,含氣層段為沙河街組沙四段,氣層埋深3200~3500m,上報含氣面積10.3km2,天然氣地質儲量為42.07×108m3,氣田類型為埋藏深、含氣井段長、儲層致密低滲、裂縫發(fā)育、非均質性強的斷塊層狀氣田,有衛(wèi)351、衛(wèi)79-9、文198、濮95、部11等5個開發(fā)區(qū)塊,氣田共32口投產氣井。正常生產情況下,氣井油套壓差一般為2.0~3.5MPa,梯度為0.2~0.6MPa/100m,井底流壓為2.4~6.5MPa,生產壓差為3.1~7.2MPa,表明氣井在生產情況下井筒積液比較嚴重。
由于氣井產量低,攜液能力差,減產停產現象時有發(fā)生,需要經常采取氣舉和泡排措施維持生產,其中氣舉是主導排液措施。氣井產液雖不多,但由于井深等原因,氣舉過程中滑脫嚴重,需要較大的氣嘴、較長的時間才能排除積液[1]。一般一口井需要用1×104m3的氣嘴,氣舉在12小時左右。氣田每天僅有3.6×104m3的高壓氣源,能同時氣舉3口井,一天最多氣舉6~7口氣井,剩余井無法氣舉。
泡排是戶部寨氣田的輔助排液措施,由于單井氣量低,泡排需要較長的時間才能發(fā)揮效果甚至無效;此外,該措施采取不定時加藥,即使泡排有效,有效期也很短。目前大部分氣井單井產量不足5000×104m3/d,泡排有效率較低[2]。
為了改變戶部寨氣田氣舉耗時長、泡排效果慢甚至失效的不利局面,通過研究,將氣舉和泡排兩種技術結合起來,改進平衡罐加注藥劑工藝流程,通過氣舉+小排量滴注泡劑,達到減小注氣量、提高排液效率的目的。
針對前期排液措施中存在的氣舉耗時長、泡排效果差的問題,將曾用于文23氣田文留6號站氣井清蠟的平衡罐 (容積為0.35m3,液位計共5格,1格表示容積為0.011m3,約為11kg)移至戶部寨氣田濮城二號站,效仿原清蠟采取的措施,利用“氣舉+泡排”復合措施進行排液。
首先,改進平衡罐加注藥劑工藝流程,在平衡罐連接注氣流程的管線上,特別安裝了小流量氣嘴和小型針形閥,實現流量控制,使泡劑以小排量注入井內。
其次,泡劑與地層出液混合形成低密度泡沫液,采用連續(xù)氣舉將低密度泡沫液排出井筒,始終保持較小的井底流壓,防止積液產生。
最后,通過氣舉+小排量滴注泡劑,達到減小注氣量和提高排液效果的目的。
1.2.1 原始流程
原始流程采用泡排車定期井口加注,3~4天加泡劑1次,井口作業(yè)常受到天氣、車況、路況等因素的影響。另外,該工藝排液周期長,排液不充分,措施后仍有部分積液留在井底,工藝流程見圖1。
圖1 原泡排+氣舉工藝示意圖Fig.1 Original foaming+gas-lift process diagram
1.2.2 改進思路
文留6號站的平衡罐裝置用于氣井站內防蠟工藝 (圖2),在文96-1井上發(fā)揮了很好的作用,平衡罐中注滿藥劑后,可以在站內注入清蠟劑,通過氣舉流程將藥劑打入井筒。
圖2 清蠟劑加注示意圖Fig.2 Paraffin remover filling diagram
1.2.3 流程設計與改進
1.2.3.1 技術要求
(1)泡劑注入流量可以控制。
(2)泡排、氣舉兩種措施,既可單獨實施,也可同時進行。
1.2.3.2 流程設計
為達到以上技術要求,在平衡罐連接注氣流程管線上,特別安裝了小流量氣嘴和小型針形閥,實現流量控制,流程見圖3。站內可以實現泡排、氣舉措施的同步進行,且操作簡單。此外,通過設定泡劑注入的流量,可以使泡劑小排量連續(xù)注入,實現井筒內的液體長期保持低密度狀態(tài),從而實現目標。
圖3 泡劑加注流程示意圖Fig.3 Foam agent filling flow diagram
1.3.1 Turner臨界流速模型
Turner模型公式為:
式中 ucr——氣井臨界流速,m/s;
σ——表面張力,N/m;
g——重力加速度,m/s2;
ρL——液體密度,kg/m3;
ρg——氣體密度,kg/m3。
Turner模型公式適用于氣液比大于1367m3/m3,流態(tài)屬于霧狀流的氣液井[3]。
Turner模型公式中含有4個自變量 (ρg、g、σ、ρL)。在目前氣井生產狀況下,氣體密度ρg約為26.4kg/m3,重力加速度g約為9.8m/s2,通過工藝措施無法改變大小。積液的表面張力σ約為0.07N/m,液體密度ρL約為1074kg/m3,通過氣舉措施不可以改變σ、ρL的大小,但通過泡排措施可以降低σ和ρL。
1.3.2 自變量σ、ρL的變化范圍
表面張力測試顯示,當液體中加入10-4濃度的泡劑時,其表面張力σ可以由0.07N/m下降到0.03N/m,當濃度繼續(xù)上升時,表面張力σ不再降低[4](圖4)。
圖4 泡劑濃度與表面張力σ的關系圖Fig.4 Relationship between foam agent concentration and surface tension
泡高試驗顯示,向清水中加入5mL泡劑,攪拌發(fā)泡后,液體體積由200mL上升到1100mL,ρL由1.0g/cm3下降到0.3g/cm3;向礦化度為9×104mg/L的地層水中加入等量泡劑后,液體體積由200mL上升到500~600mL,體積增加到原來的3~4倍,ρL由1.07g/cm3下降到0.35~0.45g/cm3。可見,泡劑對井筒液體的σ、ρL影響明顯。
1.3.3 臨界流速計算
假定井筒積液的密度ρL為1074kg/m3,加入泡劑后理想狀態(tài)下液體表面張力由0.07N/m降低為0.03N/m[5],井底流壓為5~6MPa,井底溫度為131℃,氣體密度 ρg為 26.4kg/m3,當 ρL由1074kg/m3降低到300kg/m3時,依據公式 (1)計算氣井臨界流速ucr。ρL與ucr的對應關系見表1。
表1 ρL與ucr的對應關系表Table.1 Corresponding relationship betweenρLand ucr
由表1可以看出,當液體的密度由1074kg/m3下降到300kg/m3時,氣井的臨界流速也由3.48m/s下降到2.17m/s,改變ρL可以大幅度降低ucr的數值。
1.3.4 臨界流量計算
當井筒某一點達到臨界流速時,臨界流量可由公式 (2)計算[6]。
式中 qcr——氣井臨界流量,m3/d;
A——管路的橫截面積,m2;
p——壓力,MPa;
ucr——氣井臨界流速,m/s;
Z——天然氣偏差系數,無量綱;
T——溫度,K。
以部10井為例,2010年11月18日生產數據顯示,油壓、套壓分別為0.98MPa、4.6MPa,井底流壓為5.49MPa,油管內徑為50.8mm,井底溫度T為131C°,井筒梯度為0.19MPa/100m,自產氣量為0.88×104m3/d,產液量為2.7m3。天然氣偏差系數Z為0.9721,積液密度降低后,氣井ucr、qcr變化對應數值見表2。
由表2可以看出,臨界流速ucr下降后,臨界流量qcr逐漸減小,由于氣井自產氣量為0.88×104m3/d不變,注氣量可以相應降低。如果積液密度低于0.5~0.6g/cm3以下,注氣量可以減少5000~6000m3,而且不影響氣井穩(wěn)定帶液,較目前可節(jié)約30%~35%的注氣量。
表2 ucr與qcr的對應關系表Table.2 Corresponding relationship between ucrand ucr
以部1-25井為對象進行現場應用試驗。目前該井的維護主要靠高壓氣氣舉和泡排劑排液。氣舉時先向井內加入25kg泡劑,再采用10000×104m3/d的氣嘴,每次氣舉12小時以上,套壓從4.8MPa降至3.2MPa。排液采氣后日均產氣量可達3000m3,增產1500m3;但是,排液后氣舉穩(wěn)產時間短[7]。部1-25井氣舉時生產數據如表3所示。
表3 部1-25井氣舉生產數據表Table.3 Production data of Bu 1-25 well gas lifting
2.2.1 理論計算
根據上述參數優(yōu)化方法進行理論計算[8],見表4。試驗前該井各項數據為:油壓、套壓分別為0.8MPa、3.4MPa, 流 壓 為 3.99MPa, 溫 度 為124.7℃,相對密度為0.62,偏差系數為0.9750。根據經驗,加入泡劑后液體密度降低一半效果已達到,因此定為7000m3氣嘴。
表4 部1-25井試驗前計算表Table.4 Calculation sheet of Bu 1-25 Well before testing
2.2.2 現場準備工作
(1)清掃:用清水洗凈平衡罐,清除罐內殘留物。
(2)預膜:往平衡罐中注入25kg泡劑和100kg水 (泡劑濃度為20%);然后用高壓氣加壓(針閥全開),全部頂替到部1-25井的復線中;最后用10000m3氣嘴注氣1.5小時,對復線進行預膜。
(3)準備:10000mm、700mm、550mm限流氣嘴3個,以及普通2mm、3mm、4mm、5mm氣嘴4個。
5月31日10∶00 向平衡罐中注入25kg泡劑和100kg水 (泡劑濃度為20%),然后用10000m3氣嘴氣舉2小時對管線進行預膜。6月1日起開始對部1-25井進行平衡罐復合排液采氣技術試驗。
2.3.1 第一次試驗
6月1~23 日每天向井內注入20%濃度的泡劑溶液50kg(10kg純泡劑),使用7000m3氣嘴連續(xù)氣舉。由于壓縮機停機,9~11日、14~20日暫停試驗。
2.3.2 第二次試驗
在第一次試驗基礎上,再次進行理論計算,如表5所示。
試驗前,部1-25井各項數據為:油壓、套壓分別為0.8MPa、2.4MPa,流壓為2.7MPa,溫度為 125℃,相對密度為 0.62,偏差系數為0.9824。
表5 部1-25井第二次試驗計算表Table.5 The second test calculation table of Bu 1-25 well
通過計算,在液體密度降低一半時,部1-25井臨界帶液氣量在12000m3左右,若自產氣量為7000m3,注入氣量達到5000m3即可;因此,將氣嘴由7000m3調整為5500m3。
6月24~29 日每天向井內注入3%濃度的泡劑溶液180kg(5kg純泡劑),使用5500m3氣嘴連續(xù)氣舉。
通過不斷減小氣嘴、調整泡劑濃度,最終達到5500m3氣嘴注氣配合3%濃度的泡劑溶液180kg的工作制度,部1-25井日產液量達到1.1m3,日注氣量減少0.5×104m3,氣量最高1.63×104m3/d,平均純產氣量為0.68×104m3/d,增加0.16×104m3,套壓最低降至2.3MPa。單井注氣量降低39.2%,單井流壓降低31.6%。
通過采取復合排液措施,實現了泡排、氣舉措施的同步進行,不僅改善了積液井的井筒流態(tài),同時降低了積液井連續(xù)攜液的注氣成本,達到了預期目標。
2.4.1 氣量對比
在第一次試驗期間,該井油壓、套壓分別為0.8MPa、2.4MPa,平均日產氣量為 0.6994×104m3,日產液量為0.55m3。
在第二次試驗期間,該井油壓、套壓分別為0.8MPa、2.6MPa,平均日產氣量為 0.7049×104m3,日產液量為0.3m3。
2.4.2 流壓對比
為了充分證明平衡罐排液采氣能有效降低液體對井底的回壓,分別在部1-25井注氣和在停注的情況下進行測試。
試驗前,該井注氣時,流壓為3.99MPa,流壓梯度為0.1MPa/100m;停注時,流壓為5.72MPa,流壓梯度為0.75 MPa/100m。
試驗期間,測試該井注氣時,流壓為2.68MPa,流壓梯度為0.05 MPa/100m;停注時,流壓為3.98MPa,流壓梯度為0.13 MPa/100m。
數據表明,采取措施后部1-25井流壓及流壓梯度有明顯下降。
2.4.3 措施有效期對比
試驗前,部1-25井停注5~6小時后氣量開始降低,2小時后套壓逐漸升高,24小時恢復至氣舉前套壓,氣舉時間長,但效果一般。
6月9日11∶00至6月11日11∶00,試驗期間氣量保持在0.6×104m3左右,套壓上升了0.3MPa。6月29日15∶30第二次試驗停止,氣量緩慢下降,至7月5日關井時仍有0.5×104m3,如表6所示。
表6 部1-25井試驗前后生產數據對比表Table.6 Production data comparison before and after the experiment contrast table of Bu 1-25 well
(1)平衡罐排液采氣能有效提高排液采氣的效率。在氣舉過程中,使用小氣嘴氣舉能達到與大氣嘴同樣的效果。
(2)使用平衡罐排液采氣能顯著降低井底壓力,較徹底地排出井底積液,提高氣井產能。
(3)使用平衡罐排液采氣,即使停止注氣,也能有效減緩氣井積液的速度,使氣井能夠長時間穩(wěn)定生產。
由于平衡罐進氣口壓力大于出氣口,造成泡劑注入流量大,未能實現泡劑滴注。
(1)優(yōu)化改進平衡罐連續(xù)排液流程,在氣嘴套下游新建一個匯管,將平衡罐的進氣口和每個注氣管線相通,保持平衡罐進出口壓力平衡,實現泡劑連續(xù)滴注,提高排液效果。
(2)繼續(xù)擴大試驗范圍,摸索最佳參數。
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