李 明,劉蔚云
(江蘇索普(集團(tuán))有限公司,江蘇南京200050)
高壓煤漿泵是我司甲醇廠的主要設(shè)備,2009年隨工程項(xiàng)目投用,屬于往復(fù)式柱塞隔膜泵,工作溫度80℃,工作壓力 9.6 MPa,流量:13~43 m3,最大 56 m3,13~40行程次數(shù)/min,250 mm活塞行程,骨架油封。為節(jié)約費(fèi)用和縮短訂貨時(shí)間,2013年3月我司將泵軸國產(chǎn)化,但僅使用4個(gè)月就發(fā)生了軸斷裂故障,遠(yuǎn)未達(dá)到進(jìn)口泵軸使用5年的設(shè)計(jì)壽命。
圖1是前后兩次斷裂的泵宏觀斷口分析照片。本次分析共選取早期德國(制造)原配泵軸的斷口一枚,近期國產(chǎn)替代軸的斷口一枚失效進(jìn)行分析。
德國(制造)原配的泵軸,斷裂于螺紋部位,斷口由啟裂區(qū)、慢速擴(kuò)展區(qū)及最后快速失穩(wěn)斷裂區(qū)組成。國產(chǎn)替代泵軸斷裂于光滑軸桿段,斷口上的啟裂區(qū)、慢速擴(kuò)展區(qū)及最后快速失穩(wěn)斷裂區(qū)分區(qū)清晰。
圖1 兩次斷裂軸的宏觀斷口形貌分析照片
從宏觀斷口形貌看:兩個(gè)軸的斷口宏觀上均為脆性斷裂,斷口上的啟裂區(qū)、慢速擴(kuò)展區(qū)以及最后過載瞬斷區(qū)清晰,斷口上可見貝紋線特征形貌,屬于典型的疲勞斷裂。
圖2、3是兩個(gè)軸材質(zhì)的顯微金相分析照片。德國(制造)原配的泵軸在高倍下可見滲碳體呈顆粒狀,確定材料的熱處理為調(diào)質(zhì)狀態(tài)——回火索氏體,其是(大型運(yùn)動(dòng)部件)軸類零件的必要的熱處理狀態(tài),具備良好抗疲勞的熱處理?xiàng)l件。國產(chǎn)替代泵軸在高倍下可見珠光體內(nèi)的滲碳體呈完整的片狀,這是正火后沒有進(jìn)行回火(或回火溫度不夠)處理的顯微組織形貌,其顯微組織為正火狀態(tài)的體素體+珠光體,材料處于正火狀態(tài),且沒有進(jìn)行高溫回火,這種組織狀態(tài)不能充分發(fā)揮材料的疲勞抗力,無法保證大型軸類零件的抗疲勞能力。
圖2 德國(制造)原配壓縮機(jī)軸斷裂件顯微金相分析
圖3 國產(chǎn)替代壓縮機(jī)軸斷裂件顯微金相分析
圖4是斷口的掃描電鏡分析照片。斷口上的啟裂區(qū)清晰,擴(kuò)展區(qū)的斷口因材料的熱處理狀態(tài)為正火,導(dǎo)致組織為兩種不同的組成物(鐵素體和珠光體),在疲勞載荷作用下發(fā)生不均勻塑性變形,而呈現(xiàn)高低不同的斷口特征形貌,足見正火狀態(tài)的材料疲勞抗力不足。高倍下可見到不規(guī)則的應(yīng)力休止線,軸發(fā)生了疲勞斷裂應(yīng)該沒有疑問。
由上得出如下結(jié)論:國產(chǎn)替代泵軸沒有進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,是導(dǎo)致泵軸提前斷裂(或疲勞壽命較短)的重要原因。
通過失效分析,找到了原因,并進(jìn)行了改善處理,使用近1年來情況良好。
圖4 斷口掃描電鏡分析
一根泵軸外購需要3萬美金,國產(chǎn)化后僅需3萬元人民幣,購置進(jìn)口泵軸購置費(fèi)用高,經(jīng)濟(jì)性差;原來進(jìn)口泵軸采購周期6個(gè)月,國產(chǎn)化后,采購周期只要10天,從穩(wěn)定生產(chǎn)的角度,原來進(jìn)口泵軸一般至少備用3只,國產(chǎn)泵軸只要備用1只即可。因此,在保證生產(chǎn)的前提下,從經(jīng)濟(jì)性方面考慮,合理地備用國產(chǎn)泵軸,5臺(tái)設(shè)備可以節(jié)省近50萬元,年平均節(jié)約費(fèi)用10萬,既安全又經(jīng)濟(jì)。