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數(shù)控機(jī)床重力軸失電異常下墜問題改造

2014-12-02 01:33:32上海通用東岳動力總成有限公司264006
金屬加工(冷加工) 2014年5期
關(guān)鍵詞:垂直軸剎車主軸

上海通用東岳動力總成有限公司 (264006)郭 興

重力軸失電情況下異常下墜,指的是垂直軸的伺服系統(tǒng)急?;蛘弋惓5綦姷惹闆r發(fā)生時,由于自身重力和剎車響應(yīng)等原因,垂直軸的位置會有一個下墜,異常情況下,這種下墜量甚至?xí)^3mm。

這種異常下墜的危害很大,例如,會導(dǎo)致斷刀、機(jī)械磨損或者精度下降等。下面通過一個實(shí)際案例的介紹,闡述類似問題的危害以及根治措施。

1.典型案例

我們公司缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線的一臺加工中心,發(fā)生一起停機(jī)時間超過120h 的重大停機(jī)事故,下面對整個維修過程作簡單的介紹。

(1)故障現(xiàn)象 維修人員接到生產(chǎn)線操作工的報警:機(jī)床正常加工換刀過程中異響。接到報警后,切斷設(shè)備電源,檢查換刀臂,發(fā)現(xiàn)換刀臂滑銷脫落,如圖1 所示。

(2)維修過程 圖2 是整個故障的主要步驟羅列,在筆者的另外一篇文章里有詳細(xì)的記錄。此處不再詳細(xì)復(fù)述。

圖1

如圖2 所示,正常換刀過程中,當(dāng)?shù)毒呶赐耆迦胫鬏S內(nèi)部時,機(jī)床發(fā)生報警急停,由于設(shè)備本身設(shè)計(jì)缺陷,此時,主軸在設(shè)備發(fā)生急停的情況下,會有一個異常下墜(超過3mm),由于此時刀具未完全脫開換刀臂,這樣,換刀臂就受到了主軸下墜的外力下拉,導(dǎo)致?lián)Q刀臂內(nèi)部軸承異常磨損、主軸內(nèi)錐孔磨損、換刀位置丟失等。

因?yàn)樵诋?dāng)初處理故障的時候,這個設(shè)計(jì)缺陷,我們并不知曉,導(dǎo)致了后面走了很多彎路,粗略計(jì)算損失至少46h 停機(jī)。

設(shè)備發(fā)生故障,急停時的狀態(tài)如圖3 所示;Y 軸異常下墜,帶動換刀臂錯位,如圖4 所示。

2.FANUC 防止重力軸異常下墜的原理

了解了垂直軸使能丟失后異常下墜問題的影響嚴(yán)重程度,我們來看一下為什么筆者稱之為“機(jī)床設(shè)計(jì)缺陷”。

該設(shè)備使用的控制系統(tǒng)是FANUC 最新的16i 系統(tǒng),F(xiàn)ANUC 系統(tǒng)對重力軸異常下墜問題,有一整套的解決方案,按照經(jīng)驗(yàn),重力軸在使能丟失的情況下,允許的下墜量應(yīng)控制在0.1mm 以內(nèi)。下面詳細(xì)介紹FANUC 防止重力軸異常下墜的原理以及改造過程。

圖2

圖3

圖4

FANUC 系統(tǒng)對重力軸異常下墜的解決思路是:盡可能縮短剎車響應(yīng)時間。即為了使重力軸在伺服電源斷開之前,能夠迅速剎車,使重力軸盡量保持在原來的位置。

從控制角度,有兩種方法可以實(shí)現(xiàn)這個目的:①當(dāng)檢測到伺服電源斷開時,剎車立刻生效。②當(dāng)伺服電源斷開時,始終保持電動機(jī)勵磁,直到電動機(jī)剎車生效。

這里我們只介紹第一種方法,這種方法是相對簡單,且經(jīng)過我們反復(fù)驗(yàn)證有效的措施。電氣硬件控制回路如圖5 所示。

具體改造如圖6 所示。

圖6 中圓框的觸點(diǎn)是后期改造新增的。

圖5

圖6

具體控制時序圖如圖7 所示。

圖7

根據(jù)上圖可以知道,從檢測到電源斷開到剎車起效,所用的時間包括:接觸器響應(yīng)時間+剎車動作響應(yīng)時間,即接觸器復(fù)位時間+剎車動作響應(yīng)時間。

我們?nèi)MRON 的繼電器(型號G2R)作為試驗(yàn)用繼電器,實(shí)際測量它的復(fù)位時間為:10msFANUC伺服電動機(jī)內(nèi)置剎車的響應(yīng)時間,根據(jù)說明手冊,如附表所示。

即,若取OMRON 繼電器和α12i 電動機(jī)為例,計(jì)算整個剎車響應(yīng)時間為

試驗(yàn)結(jié)果表

3.改造效果驗(yàn)證

經(jīng)過上面的改造,通過MCCOFF 直接觸發(fā)剎車信號,過程中減少了NC 到PLC 的傳輸時間、PLC 掃描時間及I/O 信號傳輸時間,因此,極大地提高了剎車響應(yīng)速度。下面是機(jī)床上的實(shí)測結(jié)果:

第1 步:改造之前將機(jī)床起動,回到HOME 位置,記錄Y 軸絕對坐標(biāo),Y 100.0;拉下電控柜主切斷開關(guān),模擬伺服異常掉電的情況,等待幾分鐘,上電,記錄機(jī)床Y 軸絕對坐標(biāo)值,Y 96.7。由此說明機(jī)床在異常失電的情況下,重力軸下墜量為100.0mm-96.7mm=3.3mm。

第2 步:經(jīng)過上面的改造之后,重復(fù)上面的操作,異常斷電后,機(jī)床絕對坐標(biāo)值為Y 99.970,即同樣的異常失電情況,Y 軸下墜量為0.03mm,異常失電情況下的重力軸下墜問題得到了很好的抑制。

至此,整個改造結(jié)束。

4.項(xiàng)目改造總結(jié)

觸發(fā)項(xiàng)目改造的經(jīng)歷是非常痛苦的,當(dāng)然,也正是這段經(jīng)歷使得我們的整個改造,越發(fā)顯得意義重大。

對于此類隱性設(shè)計(jì)問題,常規(guī)功能驗(yàn)證很難有效捕捉。針對該問題,我們的做法是在項(xiàng)目驗(yàn)收時,通過功能測試進(jìn)行逐一確認(rèn)驗(yàn)收,即增加“失電、急停狀態(tài)下,重力軸下墜量的驗(yàn)證”(要求下墜量要少于0.1mm),在項(xiàng)目階段即把該問題暴露出來,及時拉動解決,是一種非常切實(shí)可行的控制措施。

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