孔全興,趙萬(wàn)祥,蔣林中,龍磊軍
(1 蘇州熱工研究院有限公司,江蘇蘇州215004;2 福建寧德核電有限公司,福建寧德355209)
國(guó)內(nèi)某核電站SEC 系統(tǒng)為重要廠用水系統(tǒng),通過(guò)設(shè)備冷卻水系統(tǒng)(RRI)熱交換器與核島交換熱量,用于在正常和事故工況下把安全相關(guān)構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件來(lái)的熱量輸送到海水,實(shí)現(xiàn)冷卻功能。SEC 系統(tǒng)是QSR 系統(tǒng),管道設(shè)備為RCCM 3 級(jí),具有抗震要求[1]。
在機(jī)組第一次大修期間,工作人員檢查發(fā)現(xiàn)N1SEC009VE 下游管道內(nèi)部襯膠大面積脫落,脫落面積達(dá)4.2m ×0.95m。襯膠脫落處以009VE 連接彎頭與下游直管段法蘭處為起點(diǎn),向下游延伸,襯膠脫落處裸露鋼管表面布滿腐蝕產(chǎn)物(見圖1)。維修人員對(duì)腐蝕部位打磨除銹后,確認(rèn)腐蝕部位整體減薄,已不滿足管道強(qiáng)度要求。由于SEC 管道為核安全相關(guān)設(shè)備,運(yùn)行期間襯膠脫落可能引起系統(tǒng)堵塞、管道腐蝕穿孔,導(dǎo)致系統(tǒng)不可用,該事件被定義為核電站電站運(yùn)行事件(IOE 事件)。本文通過(guò)對(duì)橡膠襯里脫落部位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、設(shè)計(jì)資料查詢、膠板成分及性能分析等方法詳細(xì)探討了橡膠襯里脫落的原因。
圖1 襯膠脫落后形貌Fig.1 Rubber lining morphology after fall off
SEC 系統(tǒng)有兩個(gè)獨(dú)立且實(shí)體隔離的回路,分為A、B 兩列,每列有兩臺(tái)SEC 泵,從循環(huán)水過(guò)濾系統(tǒng)(CFI)的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)處取海水輸送至核島廠房RRI/SEC 換熱器,實(shí)現(xiàn)換熱功能。輸送海水的管道有碳鋼襯膠管道和陰極保護(hù)管道。碳鋼襯膠管道材料為P265GH,設(shè)計(jì)壁厚DN700mm,內(nèi)襯厚度為4mm的氯丁橡膠板,系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 1SEC009VE 襯膠管道設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 1SEC009VE rubber lining pipeline design parameters
該襯膠從建造至今約有3.5年的歷史,由于管道安裝后沒(méi)有進(jìn)行拆卸過(guò),因而,該襯膠管道運(yùn)行期間沒(méi)有進(jìn)行過(guò)相關(guān)檢查。
對(duì)1SEC009VE 下游脫落的襯膠管各部位進(jìn)行了詳細(xì)的宏觀檢查和檢測(cè),結(jié)果如下:
(1)膠板從法蘭面開始,沿兩側(cè)搭接縫成整體脫落狀,長(zhǎng)4.2m、寬0.95m;
(2)膠板與法蘭連接部位有明顯翻邊痕跡,翻邊約1mm ~10mm,且翻邊部位有10 處開裂(見圖2)。
對(duì)脫落的襯膠板及現(xiàn)場(chǎng)未脫落的膠板,分別用S-10 型磁性測(cè)厚儀和LX-A 型硬度計(jì)測(cè)量各區(qū)域的厚度和硬度值,檢測(cè)結(jié)果見表2。
圖2 脫落襯膠形貌Fig.2 Loss rubber lining morphology
表2 襯膠管各部位襯膠層厚度和硬度Table 2 Lining thickness and hardness for each part of the lining rubber
由表2 檢測(cè)結(jié)果,可得到以下結(jié)論:
(1)脫落的襯膠板與未脫落的襯膠板硬度和厚度基本相同,均在72 ~80(邵氏A)之間,厚度在3.6 ~3.7(mm)之間。
(2)脫落的膠板與未脫落的膠板硬度均大于施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),可能因?yàn)橄鹉z襯里有過(guò)硫化現(xiàn)象。厚度略小于施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)GB/T 6040-2002《紅外光譜分析方法通則》對(duì)脫落襯膠進(jìn)行材料成分分析。檢測(cè)結(jié)果表明,主要成分為氯丁橡膠(見圖3),檢測(cè)結(jié)果與設(shè)計(jì)文件[2]一致。
根據(jù)GB/T 528-2009《硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定》對(duì)脫落襯膠進(jìn)行力學(xué)性能分析。檢測(cè)結(jié)果表明,脫落襯膠拉伸強(qiáng)度均值為9.46MPa、斷裂伸長(zhǎng)率均值為543%(見表3)。檢測(cè)結(jié)果與出廠設(shè)計(jì)[2]基本一致,其斷裂伸長(zhǎng)率有所下降,即橡膠彈性有所下降。
圖3 成分檢測(cè)Fig.3 Component testing
表3 力學(xué)性能檢測(cè)Table 3 Mechanical properties testing
該襯膠管道所處的環(huán)境介質(zhì)為海水,腐蝕性較強(qiáng),采用內(nèi)部襯膠的方法,達(dá)到防腐蝕的目的。這種襯膠防腐工藝在核電廠海水環(huán)境中已獲廣泛應(yīng)用,起到了很好的防腐效果,從國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)反饋來(lái)看,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)橡膠襯里在設(shè)計(jì)壽命內(nèi)出現(xiàn)大面積脫落的情況。下面就可能造成的橡膠襯里脫落的原因進(jìn)行分析。
查詢施工資料,該襯膠管道為2010年4月在工廠襯膠完成,實(shí)際服役時(shí)間小于4年,一般氯丁橡膠使用年限在20年以上。從現(xiàn)場(chǎng)襯膠的形貌、成分性能檢測(cè)數(shù)據(jù)與施工驗(yàn)收要求標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,判斷襯膠隨服役期限增加逐漸開始老化,但均在正常的范圍內(nèi),判斷膠板老化造成襯膠脫落的可能性較低。
根據(jù)出廠文件及現(xiàn)場(chǎng)檢查情況可知,管道采用4mm 氯丁橡膠,法蘭處先用2mm 氯丁膠打底,管內(nèi)壁4mm 膠板翻邊覆蓋,法蘭面再用2mm 膠板蓋面并翻邊,其襯膠施工結(jié)構(gòu)示意圖見圖4。法蘭處實(shí)際為3層膠板相互搭接,且法蘭拐角處搭接縫重疊而成。
圖4 管道設(shè)計(jì)示意圖Fig.4 Pipe design sketch
根據(jù)脫落的橡膠襯里形貌,膠板在法蘭面部位有明顯翻邊壓痕,膠板邊緣處為平整的機(jī)械切割,且存在10 余條裂紋。對(duì)脫落襯膠板的測(cè)量,發(fā)現(xiàn)膠板在法蘭面翻邊只有1mm ~10mm,局部只有0.5mm,幾乎無(wú)翻邊痕跡(見圖2)。根據(jù)HG/T 20677-1990 規(guī)定可知,多層襯膠時(shí),相鄰橡膠層的搭接縫應(yīng)錯(cuò)開,一般不得少于100mm,而且在設(shè)備轉(zhuǎn)角處搭接寬度應(yīng)為30mm ~50mm[3]。這說(shuō)明脫落襯膠施工結(jié)構(gòu)存在明顯的不合理性。
橡膠襯里管道制作過(guò)程為:管道預(yù)制→基體噴砂→刷膠漿→粘貼膠板→硫化→成品。這些中間過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題可能導(dǎo)致膠版與管道粘貼結(jié)合力不強(qiáng),在海水沖刷作用下,導(dǎo)致襯膠脫落[4]。檢查工程監(jiān)造記錄,未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,檢查現(xiàn)場(chǎng)未脫落膠板,無(wú)異常情況,判斷襯膠膠板除法蘭面翻邊過(guò)短缺陷外,無(wú)其他質(zhì)量缺陷,由襯膠施工質(zhì)量缺陷原因造成襯膠脫落的可能性較低。
在管道安裝期間法蘭面受到壓應(yīng)力,若安裝不規(guī)范,可能導(dǎo)致法蘭面襯膠局部受力,造成襯膠從法蘭翻邊搭接處開裂。另外,在服役過(guò)程中,法蘭密封面襯膠長(zhǎng)期受到壓應(yīng)力和彎曲應(yīng)力的作用,膠鏈在機(jī)械應(yīng)力的情況下比較容易斷裂,且彎頭處海水沖擊力較大,易導(dǎo)致法蘭面襯膠開裂[5]。法蘭面襯膠開裂后,海水對(duì)襯膠沖刷,導(dǎo)致襯膠沿水流方向逐漸脫落。從脫落襯膠外觀形貌分析,除法蘭面外,襯膠板無(wú)其他缺陷,懷疑襯膠受壓應(yīng)力導(dǎo)致法蘭面多層襯膠搭接處開裂的可能性較大。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),膠板脫落方向沿海水水流方向,可以判斷系統(tǒng)運(yùn)行期間膠板脫落面積隨海水沖刷逐漸增加。另一方面,SEC 系統(tǒng)管道內(nèi)海水介質(zhì)存在大量泥沙,管道內(nèi)表面粘接較多海生物,這些雜物增加了海水對(duì)襯膠管的沖刷作用,促進(jìn)了襯膠板開裂及脫落的速度。
通過(guò)前文的外觀檢查、成分及性能檢測(cè)及分析可知,脫落襯膠未發(fā)生明顯減薄、各性能基本符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)明顯自然老化的現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)襯膠脫落影響因素的討論,可以確定,襯膠脫落起源于管道法蘭拐角襯膠搭接縫處,其脫落原因可能是由于法蘭處襯膠施工結(jié)構(gòu)不合理及搭接寬度不夠,在自身內(nèi)應(yīng)力、安裝及服役期間壓應(yīng)力、海水沖刷等因素的作用下發(fā)生襯膠開裂,在海水持續(xù)作用下管內(nèi)膠板發(fā)生大面積脫落。1SEC009VE 下游管道內(nèi)部襯膠脫落原因邏輯推理圖見圖5。
圖5 襯膠脫落原因邏輯推理圖Fig.5 Rubber lining deciduous causes logic diagram
通過(guò)以上對(duì)失效樣品的檢測(cè)分析及失效原因的分析討論,可得到導(dǎo)致1SEC009VE 下游橡膠襯里脫落的原因?yàn)?
(1)根本原因:襯膠管道的設(shè)計(jì)缺陷為,管道法蘭面存在多層襯膠搭接,但襯膠搭接較短,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)促進(jìn)因素:在安裝服役過(guò)程中,在襯膠自身內(nèi)應(yīng)力、法蘭密封處安裝壓應(yīng)力的作用下,導(dǎo)致法蘭面橡膠襯里開裂。系統(tǒng)運(yùn)行期間隨海水持續(xù)沖刷,襯膠沿水流方向逐漸脫落。
[1]重要廠用水系統(tǒng)(SEC)設(shè)計(jì)手冊(cè)(SDM)[內(nèi)部資料].
[2]ABX45400003X4DB04GN. 核島碳鋼管道預(yù)制工程制造及檢查流程,[內(nèi)部資料].
[3]HG/T 20677-1990,橡膠襯里化工設(shè)備[S]. 1991.
[4]陳文進(jìn). 橡膠襯里工藝及質(zhì)量控制[J]. 化工與材料,2011,6:25-26.
[5]趙萬(wàn)祥. 大亞灣核電站核島應(yīng)急生水系統(tǒng)襯膠短管失效原因分析[J]. 大亞灣核電,2008,12:44-46.