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礦用擠壓式M鋼帶校正機(jī)的技術(shù)改進(jìn)方法

2014-11-27 23:08李東
科技經(jīng)濟(jì)市場 2014年10期

李東

摘 要:在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益。為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我礦技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī),該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,有效地保證了運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

關(guān)鍵詞:M鋼帶;擠壓式;M鋼帶校正機(jī)

隨著煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)的不斷提高,煤礦用專業(yè)的M支護(hù)型材也愈來愈受到普遍重視,這也是保證礦業(yè)生產(chǎn)安全的重要環(huán)節(jié)。但是,在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益,所以必須盡快加大對(duì)變形M鋼帶校正的技術(shù)開發(fā)了力度,根據(jù)煤礦施工特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),從而解決這個(gè)問題。

1 M鋼帶的應(yīng)用基礎(chǔ)

在目前的很多煤礦礦井中,M鋼帶有的采深已經(jīng)達(dá)到500-1000多米,其地應(yīng)力和圍巖受力和變形非常復(fù)雜,單一的錨桿支護(hù)已經(jīng)無法滿足破碎頂板、復(fù)合頂板和頂板壓力大的巷道支護(hù)施工要求,而采用錨桿和M型鋼帶共同構(gòu)成的錨梁系統(tǒng),能夠有效地控制頂板,且還能夠應(yīng)用在斷口大的巷道和硐室的支護(hù)。有研究表明,運(yùn)用M型鋼帶和錨桿組合技術(shù),和常用的11#礦井用工字鋼架對(duì)比,每一架支架能夠節(jié)約856.6kg的鋼材。使用M型鋼帶82430條,要比用11#礦用工字鋼棚的支護(hù),其每架節(jié)約大約73.4kg鋼材,所以,能夠大大節(jié)約的材料費(fèi)用,減少施工成本。

2 M鋼帶的技術(shù)優(yōu)勢

M鋼帶屬于一種新型的礦山支護(hù)材料,可以和各類錨桿共同組合成錨盤支架,從而將分散的多根錨桿聯(lián)結(jié)起來,結(jié)果形成一個(gè)整體的承載結(jié)構(gòu),這對(duì)于處理不穩(wěn)定圍巖有顯著的效果。通常采用厚度3-5mm寬度80-320mm卷鋼板M鋼帶,經(jīng)過冷彎成M型后,在M鋼帶中部加工出與錨桿株距相等錨桿孔的鋼帶。與平鋼帶相比,在技術(shù)上表現(xiàn)了極大的優(yōu)越性,相關(guān)研究表明,M鋼帶的抗彎截面模量比普通鋼帶提高37倍,期鋼度也提升70倍左右,此外,由于M型鋼帶在冷軋的過程中產(chǎn)生硬化作用,所以能夠可以提升大約12%--15%左右的抗拉強(qiáng)度。

3 擠壓式M型鋼帶校正機(jī)的制造方法和工作原理

M型鋼帶的安裝和使用非常簡單,在圍巖打孔完畢以后,即可安裝錨桿,預(yù)先把鋼帶按照設(shè)計(jì)的要求和錨桿組合。運(yùn)用錨桿鉆機(jī)將錨桿進(jìn)行安裝,等錨桿安裝完畢以后,把托盤和錨桿的螺母背緊,這樣就完成了安裝步驟。由于 M型鋼帶的使用量較大,經(jīng)常出現(xiàn)變形現(xiàn)象,而我礦以前修復(fù)M鋼帶是采用人工敲打的方法進(jìn)行維修的,效率不高,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我隊(duì)技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī)。

(1)擠壓式M型鋼帶校正機(jī)制造方法

該擠壓式M鋼帶校正機(jī)是利用廢舊材料制作,套頭由50mm扁鐵握制成直徑為230mm圓圈,與直徑240mm,12mm厚的鋼板焊接,用兩個(gè)2寸鋼管切割成兩個(gè)半圓弧與鋼板中間焊接,受力底座由兩根500mm長的11#工字鋼與一根長800mm的2寸鋼管焊接。如下所示:

(2)擠壓式M型礦用鋼帶校正機(jī)的主要工作原理

擠壓式M鋼帶校正機(jī)工作原理是利用液壓傳動(dòng)的方式進(jìn)行校正,校正時(shí)要把兩根長800mm的2寸鋼管穿入套頭,將需維修的M鋼帶與2寸鋼管相互擠壓便可恢復(fù)M鋼帶原有的模樣。

該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,還有效的保證運(yùn)輸?shù)陌踩?,達(dá)到了節(jié)約的目的,大大提高了采礦效率,使用效果得到廣大職工和礦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

參考文獻(xiàn):

[1] 趙一鳴,張農(nóng),闞甲廣,等.深井松散煤巷超高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力組合錨桿支護(hù)技術(shù)[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(02):178.

[2] 張農(nóng),高明仕.煤巷高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2012(05):226.

[3] 黃福昌.兗州礦區(qū)綜放開采技術(shù)[A].全國大型煤炭企業(yè)綜采技術(shù)發(fā)展成果集[C]. 2010:415.

摘 要:在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益。為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我礦技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī),該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,有效地保證了運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

關(guān)鍵詞:M鋼帶;擠壓式;M鋼帶校正機(jī)

隨著煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)的不斷提高,煤礦用專業(yè)的M支護(hù)型材也愈來愈受到普遍重視,這也是保證礦業(yè)生產(chǎn)安全的重要環(huán)節(jié)。但是,在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益,所以必須盡快加大對(duì)變形M鋼帶校正的技術(shù)開發(fā)了力度,根據(jù)煤礦施工特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),從而解決這個(gè)問題。

1 M鋼帶的應(yīng)用基礎(chǔ)

在目前的很多煤礦礦井中,M鋼帶有的采深已經(jīng)達(dá)到500-1000多米,其地應(yīng)力和圍巖受力和變形非常復(fù)雜,單一的錨桿支護(hù)已經(jīng)無法滿足破碎頂板、復(fù)合頂板和頂板壓力大的巷道支護(hù)施工要求,而采用錨桿和M型鋼帶共同構(gòu)成的錨梁系統(tǒng),能夠有效地控制頂板,且還能夠應(yīng)用在斷口大的巷道和硐室的支護(hù)。有研究表明,運(yùn)用M型鋼帶和錨桿組合技術(shù),和常用的11#礦井用工字鋼架對(duì)比,每一架支架能夠節(jié)約856.6kg的鋼材。使用M型鋼帶82430條,要比用11#礦用工字鋼棚的支護(hù),其每架節(jié)約大約73.4kg鋼材,所以,能夠大大節(jié)約的材料費(fèi)用,減少施工成本。

2 M鋼帶的技術(shù)優(yōu)勢

M鋼帶屬于一種新型的礦山支護(hù)材料,可以和各類錨桿共同組合成錨盤支架,從而將分散的多根錨桿聯(lián)結(jié)起來,結(jié)果形成一個(gè)整體的承載結(jié)構(gòu),這對(duì)于處理不穩(wěn)定圍巖有顯著的效果。通常采用厚度3-5mm寬度80-320mm卷鋼板M鋼帶,經(jīng)過冷彎成M型后,在M鋼帶中部加工出與錨桿株距相等錨桿孔的鋼帶。與平鋼帶相比,在技術(shù)上表現(xiàn)了極大的優(yōu)越性,相關(guān)研究表明,M鋼帶的抗彎截面模量比普通鋼帶提高37倍,期鋼度也提升70倍左右,此外,由于M型鋼帶在冷軋的過程中產(chǎn)生硬化作用,所以能夠可以提升大約12%--15%左右的抗拉強(qiáng)度。

3 擠壓式M型鋼帶校正機(jī)的制造方法和工作原理

M型鋼帶的安裝和使用非常簡單,在圍巖打孔完畢以后,即可安裝錨桿,預(yù)先把鋼帶按照設(shè)計(jì)的要求和錨桿組合。運(yùn)用錨桿鉆機(jī)將錨桿進(jìn)行安裝,等錨桿安裝完畢以后,把托盤和錨桿的螺母背緊,這樣就完成了安裝步驟。由于 M型鋼帶的使用量較大,經(jīng)常出現(xiàn)變形現(xiàn)象,而我礦以前修復(fù)M鋼帶是采用人工敲打的方法進(jìn)行維修的,效率不高,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我隊(duì)技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī)。

(1)擠壓式M型鋼帶校正機(jī)制造方法

該擠壓式M鋼帶校正機(jī)是利用廢舊材料制作,套頭由50mm扁鐵握制成直徑為230mm圓圈,與直徑240mm,12mm厚的鋼板焊接,用兩個(gè)2寸鋼管切割成兩個(gè)半圓弧與鋼板中間焊接,受力底座由兩根500mm長的11#工字鋼與一根長800mm的2寸鋼管焊接。如下所示:

(2)擠壓式M型礦用鋼帶校正機(jī)的主要工作原理

擠壓式M鋼帶校正機(jī)工作原理是利用液壓傳動(dòng)的方式進(jìn)行校正,校正時(shí)要把兩根長800mm的2寸鋼管穿入套頭,將需維修的M鋼帶與2寸鋼管相互擠壓便可恢復(fù)M鋼帶原有的模樣。

該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,還有效的保證運(yùn)輸?shù)陌踩?,達(dá)到了節(jié)約的目的,大大提高了采礦效率,使用效果得到廣大職工和礦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

參考文獻(xiàn):

[1] 趙一鳴,張農(nóng),闞甲廣,等.深井松散煤巷超高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力組合錨桿支護(hù)技術(shù)[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(02):178.

[2] 張農(nóng),高明仕.煤巷高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2012(05):226.

[3] 黃福昌.兗州礦區(qū)綜放開采技術(shù)[A].全國大型煤炭企業(yè)綜采技術(shù)發(fā)展成果集[C]. 2010:415.

摘 要:在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益。為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我礦技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī),該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,有效地保證了運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

關(guān)鍵詞:M鋼帶;擠壓式;M鋼帶校正機(jī)

隨著煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)的不斷提高,煤礦用專業(yè)的M支護(hù)型材也愈來愈受到普遍重視,這也是保證礦業(yè)生產(chǎn)安全的重要環(huán)節(jié)。但是,在實(shí)際煤礦施工過程中,M鋼帶經(jīng)常出現(xiàn)變形的等問題,不僅為煤礦施工帶來較大隱患,還大大影響了經(jīng)濟(jì)效益,所以必須盡快加大對(duì)變形M鋼帶校正的技術(shù)開發(fā)了力度,根據(jù)煤礦施工特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),從而解決這個(gè)問題。

1 M鋼帶的應(yīng)用基礎(chǔ)

在目前的很多煤礦礦井中,M鋼帶有的采深已經(jīng)達(dá)到500-1000多米,其地應(yīng)力和圍巖受力和變形非常復(fù)雜,單一的錨桿支護(hù)已經(jīng)無法滿足破碎頂板、復(fù)合頂板和頂板壓力大的巷道支護(hù)施工要求,而采用錨桿和M型鋼帶共同構(gòu)成的錨梁系統(tǒng),能夠有效地控制頂板,且還能夠應(yīng)用在斷口大的巷道和硐室的支護(hù)。有研究表明,運(yùn)用M型鋼帶和錨桿組合技術(shù),和常用的11#礦井用工字鋼架對(duì)比,每一架支架能夠節(jié)約856.6kg的鋼材。使用M型鋼帶82430條,要比用11#礦用工字鋼棚的支護(hù),其每架節(jié)約大約73.4kg鋼材,所以,能夠大大節(jié)約的材料費(fèi)用,減少施工成本。

2 M鋼帶的技術(shù)優(yōu)勢

M鋼帶屬于一種新型的礦山支護(hù)材料,可以和各類錨桿共同組合成錨盤支架,從而將分散的多根錨桿聯(lián)結(jié)起來,結(jié)果形成一個(gè)整體的承載結(jié)構(gòu),這對(duì)于處理不穩(wěn)定圍巖有顯著的效果。通常采用厚度3-5mm寬度80-320mm卷鋼板M鋼帶,經(jīng)過冷彎成M型后,在M鋼帶中部加工出與錨桿株距相等錨桿孔的鋼帶。與平鋼帶相比,在技術(shù)上表現(xiàn)了極大的優(yōu)越性,相關(guān)研究表明,M鋼帶的抗彎截面模量比普通鋼帶提高37倍,期鋼度也提升70倍左右,此外,由于M型鋼帶在冷軋的過程中產(chǎn)生硬化作用,所以能夠可以提升大約12%--15%左右的抗拉強(qiáng)度。

3 擠壓式M型鋼帶校正機(jī)的制造方法和工作原理

M型鋼帶的安裝和使用非常簡單,在圍巖打孔完畢以后,即可安裝錨桿,預(yù)先把鋼帶按照設(shè)計(jì)的要求和錨桿組合。運(yùn)用錨桿鉆機(jī)將錨桿進(jìn)行安裝,等錨桿安裝完畢以后,把托盤和錨桿的螺母背緊,這樣就完成了安裝步驟。由于 M型鋼帶的使用量較大,經(jīng)常出現(xiàn)變形現(xiàn)象,而我礦以前修復(fù)M鋼帶是采用人工敲打的方法進(jìn)行維修的,效率不高,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,為提高工作效率,保證安全生產(chǎn),徹底解決修復(fù)問題,經(jīng)我隊(duì)技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn),特創(chuàng)新出擠壓式M鋼帶校正機(jī)。

(1)擠壓式M型鋼帶校正機(jī)制造方法

該擠壓式M鋼帶校正機(jī)是利用廢舊材料制作,套頭由50mm扁鐵握制成直徑為230mm圓圈,與直徑240mm,12mm厚的鋼板焊接,用兩個(gè)2寸鋼管切割成兩個(gè)半圓弧與鋼板中間焊接,受力底座由兩根500mm長的11#工字鋼與一根長800mm的2寸鋼管焊接。如下所示:

(2)擠壓式M型礦用鋼帶校正機(jī)的主要工作原理

擠壓式M鋼帶校正機(jī)工作原理是利用液壓傳動(dòng)的方式進(jìn)行校正,校正時(shí)要把兩根長800mm的2寸鋼管穿入套頭,將需維修的M鋼帶與2寸鋼管相互擠壓便可恢復(fù)M鋼帶原有的模樣。

該M鋼帶自制校正器整體美觀、實(shí)用性更強(qiáng),不僅能夠減輕了職工維修勞動(dòng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提高了工作效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,還有效的保證運(yùn)輸?shù)陌踩?,達(dá)到了節(jié)約的目的,大大提高了采礦效率,使用效果得到廣大職工和礦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

參考文獻(xiàn):

[1] 趙一鳴,張農(nóng),闞甲廣,等.深井松散煤巷超高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力組合錨桿支護(hù)技術(shù)[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(02):178.

[2] 張農(nóng),高明仕.煤巷高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2012(05):226.

[3] 黃福昌.兗州礦區(qū)綜放開采技術(shù)[A].全國大型煤炭企業(yè)綜采技術(shù)發(fā)展成果集[C]. 2010:415.

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