廣西右江礦務(wù)局機(jī)械廠(田東新州 531501)賓春雄
從2012年4月份以來,我廠開始接產(chǎn)的南寧發(fā)電設(shè)備總廠的水力發(fā)電設(shè)備鑄件。由于發(fā)電設(shè)備都是依據(jù)各地河流的水力、場地等實(shí)際情況設(shè)置發(fā)電機(jī)組,大小規(guī)格不統(tǒng)一,通用性少,受此影響我廠接產(chǎn)其鑄件回頭率很低,同一種名稱的鑄件,規(guī)格就有二十幾種,鑄造模樣無法通用,成為鑄造生產(chǎn)的瓶頸,其中直徑達(dá)3100mm的下環(huán),由于直徑大,起模方向不統(tǒng)一,木模制作難度大,也不可能再設(shè)計(jì)專門適用的砂箱,屬于特別難生產(chǎn)的鑄鋼件之一,因此很有必要進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
為達(dá)到既滿足此類鑄件質(zhì)量,又能簡便快捷且低耗地把鑄件鑄造出來,我們進(jìn)行了以下幾個步驟的攻關(guān)及改進(jìn)。
(1)芯盒 由一個實(shí)樣模及配套芯盒改為只用2~4個芯盒即可完成。下環(huán)鑄件零件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1
(2)鑄件分析及木模樣制作 該下環(huán)鑄件材質(zhì)為ZG270-500,截面形狀較為復(fù)雜,在其環(huán)狀底面又分布著六等份的加強(qiáng)筋,鑄件收縮率按常規(guī)選取2%,因?yàn)樯靶丸T造,鑄件毛重較大,加工面的單邊余量選取頂面8mm、底面6mm。木模樣按回轉(zhuǎn)體的半徑截取截面處的尺寸,適當(dāng)留出加工余量后做出刮板、定位銷及圓心定位座,如圖2所示。
圖2
(3)砂型制作 根據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),我們決定采用水玻璃CO2硬化石英砂刮板造型,其生產(chǎn)要點(diǎn)是:①通過設(shè)置在刮板上與鑄件的截面形狀和尺寸相應(yīng)的工作面,在造型時繞定點(diǎn)(即定位銷)旋轉(zhuǎn),將外形刮出所需形狀和尺寸的砂型。②利用制作芯盒的辦法按6~12等份把鑄件的空(芯)腔位置在砂型上裝配組合連接,使其形成鑄件的完整砂芯。③最后通過刮板上的定位標(biāo)志將不同規(guī)格的砂芯組合及圍芯操作,然后將內(nèi)腔周邊的浮砂掃除干凈即完成砂型的制作工序。
(4)砂型尺寸檢驗(yàn) 由于這種造型生產(chǎn)工藝是用刮板及砂芯組合拼裝而成,因此在完成外模及內(nèi)腔的裝配組合工作后,必須對各連接處的主要尺寸進(jìn)行檢驗(yàn),這樣也有利于檢驗(yàn)刮板及芯盒的尺寸是否合格,為進(jìn)入下一步工序打下良好基礎(chǔ)。
(5)合理設(shè)置澆注系統(tǒng)及冒口 為了保證鋼液能夠快速而平穩(wěn)地流入型腔,決定采用半開放式雙層環(huán)形澆注系統(tǒng),直澆道和內(nèi)澆道直徑均為80mm,橫澆道直徑為90mm。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況觀察,鋼液充型平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)有吸氣、塌箱、崩漏鋼液及上下兩層內(nèi)澆道同時進(jìn)液現(xiàn)象。另外,為使鑄件組織致密,獲得無缺陷的優(yōu)良鑄件,加強(qiáng)對鑄件的補(bǔ)縮效果,考慮全部采用腰圓形保溫冒口,在內(nèi)圓放置3個1#冒口,在外圈法蘭部位放置4個均勻分布的2#冒口,如圖3所示。
圖3 下環(huán)鑄件澆冒口系統(tǒng)示意
澆注前鋼液要在澆包內(nèi)靜置5min,保證去除雜質(zhì)及脫氧完全后,溫度合適時才能開始澆注。澆注時澆注速度采用先快后緩再慢原則,并在砂型四周及冒口處點(diǎn)火引氣,在澆注結(jié)束時要補(bǔ)澆冒口,最后在冒口上覆蓋無碳保溫覆蓋劑。
鑄件在鑄型內(nèi)保溫兩天后開箱落砂,經(jīng)清理鑄件輪廓清晰,表面整潔,割除澆冒口后進(jìn)一步檢驗(yàn),外觀尺寸完全符合圖樣要求,超聲波檢測也達(dá)到了Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)。附鑄試塊的力學(xué)性能各項(xiàng)指標(biāo)也符合客戶要求。在后續(xù)的機(jī)械加工過程中,沒有發(fā)現(xiàn)大的氣孔、縮孔、夾渣等鑄造缺陷,加工余量設(shè)計(jì)合理,尺寸重復(fù)性好,既節(jié)約了加工工時,又降低了生產(chǎn)成本。
此工藝由大型實(shí)樣模改為分割小砂芯盒,單是從木材消耗上就可減少3/4以上,而且在造型時型腔四周與鋼液接觸面采用新面砂,其余部位用舊砂填充,可減少新砂一半的用量,再加上人工能夠合理分配,避免怠工現(xiàn)象,增加了工時的利用率,此三項(xiàng)在節(jié)能降耗方面經(jīng)濟(jì)效益較為可觀。
造型方面,由原來的3人兩天完成一件到現(xiàn)在的3人一天即可完成,節(jié)省了三個工時,新砂用量由原來的每噸鑄件用砂900kg減少到450kg。該類鑄件生產(chǎn)了約400t,累計(jì)節(jié)約材料人工費(fèi)16萬多元。
另外,該造型方法避免了實(shí)樣起模時容易脫落傷人、翻砂箱時存在危險的現(xiàn)象,達(dá)到了安全生產(chǎn),且由于生產(chǎn)周期短,及時交貨,提高了我廠的信譽(yù)。
此新工藝試制成功后,以其操作簡便,勞動強(qiáng)度較低,耗材少,成品率高而深受工人的歡迎,現(xiàn)已由大型圓環(huán)、對稱鑄件發(fā)展到內(nèi)腔復(fù)雜的較大蓋類鑄件,并推廣到我廠所有鑄造車間。
大型圓環(huán)鑄件的刮板、拼芯造型新工藝推廣應(yīng)用后,我廠依照此新工藝生產(chǎn)了50個系列200多個品種的鑄件,產(chǎn)品合格率達(dá)100%,既解決了歷年來的生產(chǎn)難題,又節(jié)約了木模費(fèi)用及大量的原材料,生產(chǎn)成本大幅降低。同時,由于節(jié)省了較多的木材,實(shí)現(xiàn)了綠色鑄造,從而提高了鑄件生產(chǎn)的市場競爭力,達(dá)到了技術(shù)攻關(guān)的目的。