徐政剛
摘 要:浙江省武義縣源口三級電站是利用灌溉渠系落差建成的引水式電站。電站前池在寺堂山劈山開挖而建,擋水垟采用片石干砌,混凝土防滲。電站自投入運行后,前池經(jīng)常發(fā)生不同程度的裂縫而漏水,尤其受2000年6.19洪水襲擊后,裂縫漏水更加嚴重。
關(guān)鍵詞:武義縣 電站 前池漏水 擋垟
中圖分類號:TV698.2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(c)-0126-02
浙江省武義縣源口三級電站屬錢塘江水系,是麻陽港梯級開發(fā),利用源口水庫灌溉渠系落差,在總干渠上建成的引水式電站。源口二級至三級引水渠長3.01 km,設(shè)計水頭16 m,流量8.0 m3/s,裝機三臺共計750 kW。
三級電站前池,在寺堂山半山坡劈山開挖而建,其引水渠軸線與壓力水管軸線的交角接近直角,壓力池垟頂高程153.6米,池底高程149.1 m,設(shè)計正常水位153.3米。前池擋水垟?shù)鼗鶠槲L(fēng)化巖石,采用片石干砌的重力垟,迎水面現(xiàn)澆混凝土作為防滲體擋水垟,剖面。
源口三級電站自投入運行以來,前池均發(fā)生不同程度的裂縫,且裂縫幾乎位于相同的部位,詳見裂縫分布示意(圖2)。每年電站檢修期間,采用水泥砂漿進行修補,但收效甚微。尤其受2000年6.19洪水襲擊,造成緊急停機,溢水槽垃圾堵塞發(fā)生了短時擋垟頂溢水后,擋垟與底板交接處產(chǎn)生的裂縫加劇、漏水更嚴重。縣水利水電局、小水電管理站、源口水庫管理處等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,多次親臨現(xiàn)場勘察,要求從根本上解決漏水問題,消除安全隱患。2001年11月,源口水庫管理處采用PCC新型補漏水材料,對前池的裂縫進行了修補。2002年1月11日,電站投入試運行,但漏水問題仍然沒有解決。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)邀請,本人前赴現(xiàn)場,到前池山坡腳時,見廠房后垟排水溝滿淹,漏水量較大,正常水位時擋水垟背水坡腳,漏水聲很響,站在擋水垟頂肉眼可見已修補的裂縫又重新開裂,嚴重存在工程安全隱患。源口水庫管理處領(lǐng)導(dǎo)決定,成立三級電站前池漏水處理工作組,停止發(fā)電,本人負責(zé)裂縫原因分析、提交處理方案、漏水處理實施等工作。
1 前池裂縫原因分析
源口三級電站前池漏水,是由于擋水垟與底板交接處混凝土防滲體發(fā)生嚴重裂縫(見圖2)。
1.1 裂縫原因分析
根據(jù)實際情況,基本排除了擋水垟垟身或池底底板不均勻沉陷、擋垟背水坡填土或填方沉降、溫度變化等形成裂縫的原因。因此,前池裂縫很有可能是擋水垟本身結(jié)構(gòu)設(shè)計的問題,有必要對原擋水垟本身結(jié)構(gòu)進行驗算。
1.2 荷載計算
取前池正常水位時、擋水垟背水坡無填土、池底無泥沙淤積為條件,片石干砌體容重rg1=2.4 t/m3,混凝土防滲體容重rg2=2.4 t/m3,水體容重ro=1.0 t/m3,飽和土容重rt=1.95 t/m3,根據(jù)材料力學(xué)公式其荷載計算如下[1]:
(1)土壓力:
pt===0.69
式中:
K1為主動土壓力系數(shù),K1=tg2(45°-/2)=tg2(45°-25°/2)=0.49;
為填土內(nèi)摩擦角,砂壤土取=25°
(2)水壓力ps===14.58,其中hs=4.2+1.2=5.4
(3)滲透水壓力:
u===7.78
式中:
T為計算截面寬度;
hs為計算截面寬度;
(4)擋水垟重力Gi;對O點的力臂Ci;對O點的力矩計算如(表1)所示。
1.2.1 擋水垟?shù)恼w性穩(wěn)定驗算
(1)抗傾覆驗算。
K傾=M抗/M傾
式中:
K傾為抗傾覆安全系數(shù);
M抗為抗傾覆力矩,M抗=∑(G·C);
M傾為傾覆力矩,M傾=0.4×pt+1.8×ps+2×T×U/3
K傾=52.36/(0.4×0.69+1.8×14.58+2×2.88×7.78/3)=1.26<1.5[3],[4],抗傾覆不合格!
(2)抗滑移驗算,取抗剪摩擦系數(shù)f=0.70
K滑=f·∑W/∑P
K滑=0.7×(30.52-7.78)/(0.69+14.58)=15.92/15.27=1.04<1.2[3],[4]
式中:
K滑為抗滑移安全系數(shù);
∑W為作用于垟體上的全部荷載對滑動平面的法向分值,∑W=∑G-u;
∑P為作用于垟體上的全部荷載對滑動平面的切向分值,∑P=pt+ps。
1.2.2 垟身強度驗算
取距垟頂下4.5 m(池底)處的截面,根據(jù)材料力學(xué)公式進行驗算[1]。
(1)荷載及內(nèi)力計算。
水壓力ps===8.82
滲透水壓力u=2.63×4.2/2=5.52
G1=16.20 e1=2.63/2-0.75=0.57
G2=1.06 e2=2.63/2-1.50-2.1×0.2/3=-0.33
G3=3.70 e3=2.63/2-1.50-(0.25+2.1×0.2)/2=-0.52
G4=1.27 e4=2.63/2-1.50-(0.25+2.1×0.2)-2.3×0.2/3=-1.01
∑G=16.2+1.06+3.07+1.27=22.23
∑(G﹒e)=16.20×0.57-1.06×0.33-3.70×0.52-1.27×1.01=5.68
∑M=(1/3)×hs×ps+(1/2-1/3)×2.63×u-∑(G﹒e)=4.2×8.82/3+(1/2-1/3) ×2.63×5.52-5.68=9.09endprint
∑W=∑G-u=22.23-5.52=16.71
(2)彎曲壓應(yīng)力驗算。
a=∑W/A+∑M/W1≤K[a]
式中:
a為計算壓應(yīng)力;
∑W為縱向力總和;
∑M為彎矩總和。
構(gòu)件截面積,A=1.0×T,其中T=2.63 m
W1為截面對受壓邊緣的抵抗距,W1=T2/6
[a]為砌體的容許軸心受壓應(yīng)力
a==16.71/2.63+6×9.09/2.632= 6.35+7.89=14.24 t/m2=1.424 kg/cm2
K=1.0+2×1.5e0/T=1.0+2×1.5× 0.54/2.63=1.62,取K=1.50
式中:
K為塑性影響系數(shù),矩形截面,K≤1.50
e0為偏心距,e0=∑M/∑W=9.09/16.71=0.54 m
查有關(guān)資料[5],片石砌體石料標號C42.5,砂漿標號M2.5時的砌體容許軸心受壓應(yīng)力[a]=8 kg/cm2,片石為該容許應(yīng)力的0.5倍,即[a]=8×0.5=4 kg/cm2,K[a]=1.5×4=6.0 kg/cm2
因此,a=1.424 (3)彎曲拉應(yīng)力驗算 WL=∑M/W2-∑W/A≤[WL],(WL為負時,表明未出現(xiàn)拉應(yīng)力); 式中: WL為計算彎曲拉應(yīng)力; [WL]為砌體的容許彎曲拉應(yīng)力; W2為截面對受拉邊緣的抵抗距,W2=W1; WL=7.89-0.635=0.154 kg/cm2<[WL]=0.8 kg/cm2,彎曲拉應(yīng)力驗算合格。 以上驗算得知,擋水垟垟身強度安全;而擋水垟整體性卻不穩(wěn)定,K傾=1.26<1.5,K滑=1.04<1.2,不能滿足安全運行。 2 前池漏水處理方案的確定 由擋水垟結(jié)構(gòu)驗算結(jié)果可知,采取有效的手段解決擋垟整體不穩(wěn)定的設(shè)計是處理漏水問題根本。實際中,解決該問題的工程措施諸多,如在擋垟背水坡加寬放緩邊坡,拆除重建改變擋垟形狀和尺寸,迎水面放坡利用水重等均可達到擋垟穩(wěn)定的目標。 綜合考慮安全、施工方便、工期要求、項目投資等因素,三級電站前池漏水的最終處理方案見(圖3),在迎水面采用懸譬式梁板結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土對擋垟進行加固,并利用部分水重新建鋼筋混凝土與原片石砌體成為一體,以滿足擋垟?shù)恼w性穩(wěn)定和防滲要求。 2.1.1 擋水垟?shù)恼w性穩(wěn)定復(fù)核 (1)抗傾覆核算。 K傾=∑(G·C)/(1.8×ps+2×3.18×u/3)=79.12/(1.8×14.58+2×3.18×8.59/3)=1.78>1.5 (2)抗傾覆核算。 K滑=f(∑G-u)/ps=0.7×(38.52-8.59)/14.58=1.44>1.2 核算結(jié)果表明,采用上述處理方案滿足擋垟整體性穩(wěn)定的設(shè)計要求,能消除工程安全隱患。 3 前池漏水處理結(jié)果 源口三級電站前池,采用鋼筋混凝土懸臂式板梁結(jié)構(gòu)對擋垟進行加固的漏水處理方案,報送縣水利水電局批準后,于2002年1月進行投標并施工。 施工方法及采用機械設(shè)備,主要是人工開挖基礎(chǔ),棄方利用雙輪膠車用簡易升降機升至垟頂再運至棄方場。池底混凝土底板用切割機切割,垟面老化混凝土人工鑿毛清洗。拌和點設(shè)在電站廠區(qū)空基, 0.4m3拌和機攪拌,重直運輸用井架卷揚機。鋼筋網(wǎng)片在原擋垟面打孔錨筋,以固定網(wǎng)片邦扎,鋼管立架木扣板支摸。為防止伸縮裂縫,鋼筋網(wǎng)混凝土防滲體每隔10 m設(shè)一道伸縮縫,紫銅片止水。 工程于2002年1月23日開工,2002年2月16日完工,2月20日前池投入運行。到目前為止,再沒有發(fā)現(xiàn)前池裂縫漏水。 4 結(jié)論和建議 武義縣源口三級電站1980年建成發(fā)電,前池每年發(fā)生裂縫,年年需進行修補,沒有從根本上解決裂縫漏水的問題,工程存在嚴重的安全隱患。自從前池漏水處理的方案實施后,至今為止,從未發(fā)生裂縫漏水。事實證明,形成前池裂縫的原因的分析采用理論依據(jù)方法是可信的,判斷擋垟整體性不穩(wěn)定的結(jié)論是正確的,迎水面采取鋼筋混凝土懸臂式結(jié)構(gòu)對擋垟進行除險加固的措施是有效地,也是科學(xué)的。 參考文獻 [1] 許本安,李秀治.材料力學(xué)[M].上海交通大學(xué)出版社,1988. [2] 電力工業(yè)部西北勘測設(shè)計研究院.水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].中華人民共和國電力工業(yè)部.DLT 5057,1996. [3] GB50003-2001,砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].