黃海平
摘 要:三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線針對盤螺HRB400E力學(xué)性能偏低的情況,通過控制軋制和控制冷卻參數(shù),優(yōu)化軋制工藝,解決了盤螺屈服強度偏低的問題,且通過對盤條通條性能進行優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量有顯著的提高。在原料成分下限較低、設(shè)備裝備水平不占優(yōu)勢的情況下,使盤螺的力學(xué)性能達到國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的屈服強度得到進一步穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:盤螺 軋制 工藝 優(yōu)化
中圖分類號:TG33 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)03(b)-0090-03
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50010—2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》于2011年7月1日開始正式執(zhí)行。GB50010規(guī)定:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中不再設(shè)計使用HPB235線材??v向受力普通的鋼筋和箍筋中可以使用HPB300線材:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中HRB335螺紋鋼只可以在縱向受力普通的鋼筋和箍筋中使用,不能作為梁、柱縱向受力鋼筋使用。IV級、V級盤螺產(chǎn)品將迅速在設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用。建筑用鋼材將逐步向高強度過渡。為應(yīng)對國家設(shè)計規(guī)范和市場變化,需開發(fā)系列盤螺產(chǎn)品。
1 工藝制定及優(yōu)化
1.1 工藝制定的方向
提高并穩(wěn)定盤螺的性能有兩種途徑:一是提高鋼坯成分,加釩;二是不加釩,通過精確控軋控冷,調(diào)整軋鋼工藝?,F(xiàn)在鋼鐵市場的競爭必須建立在低成本的基礎(chǔ)之上。因此調(diào)整軋鋼工藝,通過優(yōu)化控軋控冷工藝來穩(wěn)定和提高高速線材生產(chǎn)線盤螺質(zhì)量成為當(dāng)前解決問題的關(guān)鍵。
隨著市場需求的變化和三安鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,在三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線生產(chǎn)盤螺已勢在必行,于2011年進行了盤螺試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過程中盤螺的屈服強度極不穩(wěn)定,HRB400E的屈服強度最高為490 MPa,而最低為395 MPa,最低值低于了國家標(biāo)準(zhǔn)要求,在其后對全線設(shè)備進行了處理后,組織了一次批量生產(chǎn),但性能還是不穩(wěn)定。為此我們對影響產(chǎn)品力學(xué)性能的原因進行了分析并對相應(yīng)的控軋控冷參數(shù)進行了修改和調(diào)整。
1.2 HRB400盤螺力學(xué)性能問題分析
1.2.1 存在問題
在試軋Φ8mm HRB400E盤螺的過程發(fā)現(xiàn)不足之處:盤螺成品性能合格率較低,成品性能不達國標(biāo),判廢及改判率高;盤螺屈服點不明顯,Rp0.2較低;精軋機設(shè)備負荷大,精軋電流101%左右,精軋機各架輥箱所受的長時間負載以及瞬間沖擊加大,精軋機輥箱、錐箱故障增多;屈服強度和抗拉強度波動較大,成品通條性不均勻,頭、中、尾和搭接處與非搭接處成品性能差距大。
1.2.2 對以上問題的分析
造成問題的主要原因有以下三點:盤螺軋制工藝存在進精軋機溫度偏高,使用的水冷器結(jié)構(gòu)簡單,水冷導(dǎo)槽呈密閉狀,穿水冷卻的能力不足;在保證成品性能情況下,軋制速度過快,導(dǎo)致精軋機負荷過大(精軋機電流開軋時最大達到101%);盤卷在輥道上運行時由于線材兩側(cè)重疊搭接,搭接點不能錯開,搭接處溫度偏高,造成盤卷的通條冷卻速度的不均勻。
1.3 改進措施
(1)控制好加熱溫度,保證開軋溫度。加熱溫度和開軋溫度直接影響原始奧氏體晶粒大小,也影響粗中軋、預(yù)精軋及精軋道次之間奧氏體再結(jié)晶程度及其晶粒大小。因此,對加熱爐爐溫控制進行了優(yōu)化。①為了保證燃料燃燒充分,提高燃燒效率,重新制定了空燃比。正常過鋼時,加熱段空氣過剩系數(shù)為1~1.1,均熱段空氣過剩系數(shù)為1。殘氧量控制在1.5%;②修訂加熱爐各段溫度控制范圍:加熱段爐溫980~1000°C,均熱段爐溫1000~1030°C;③開軋溫度由1000~1020°C降為980~1000°C。
(3)精軋機改由25#出成品。采用精軋機末架26#出成品時,成品性能都能達到要求,但精軋機電機負載過大,電流大,對設(shè)備造成損傷。而采用從24#出成品,25#、26#兩架軋機空過時,精軋機電機負載較輕,但無形中降低了線材軋機的生產(chǎn)能力。第24#出口速度僅為50 m/s,試用階段,班產(chǎn)量一直徘徊在600 t之內(nèi)。
設(shè)計一套精軋機25#出盤螺Φ8 mm線材的孔型系統(tǒng),滿足生產(chǎn)所需是十分必要的。通過對各道次孔型和導(dǎo)衛(wèi)的重新設(shè)計,滿足正常生產(chǎn)的要求且解決了精軋機電機負載過高這一問題。經(jīng)過剖析Φ6.5 mm線材的孔型系統(tǒng),進行合理的工藝參數(shù)選擇,設(shè)備強度(主要是點擊功率)校驗。原來第8架軋制盤螺Φ8 mm線材時電機負荷較輕。現(xiàn)在通過加大入口坯料,為第9架軋制盤螺Φ8 mm線材,正是充分挖掘設(shè)備潛力。25#出口速度達到了70 m/s,由于軋速提高,軋件在相對高速情況下變形,線材表面質(zhì)量有所提高。又由于末架軋速提高,使夾送輥、吐絲機的速度相應(yīng)提高,接近了設(shè)計速度的中間值,對設(shè)備運行有利。投產(chǎn)后班產(chǎn)量就達到了900 t,取得明顯的經(jīng)濟效益。通過生產(chǎn)實踐證明,設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求,實測工藝參數(shù)與設(shè)計基本吻合,該孔型系統(tǒng)的設(shè)計方法正確,工藝參數(shù)選擇基本合理。
(4)對風(fēng)冷線的改造。采取的措施主要有:①將高速線材生產(chǎn)線風(fēng)冷線上的12臺冷卻風(fēng)機改造為變頻風(fēng)機,噸鋼電耗由174 kwh/t降低到159 kwh/t。通過調(diào)整風(fēng)機開啟的臺數(shù)、風(fēng)量,以及輥道輸送速度,控制變相時的冷卻曲線,達到控制成品的金相組織,保證產(chǎn)品力學(xué)性能;②生產(chǎn)過程中不同季節(jié)開啟不同風(fēng)機,保證冷床兩側(cè)風(fēng)量大,中間風(fēng)量小。盤螺因兩側(cè)搭接在一起,熱量多,兩側(cè)風(fēng)量大有利于帶走熱量。在冷床上的6個跌落段,調(diào)節(jié)跌落段前后輥道速度。跌落段位置在風(fēng)機的交接位置。冷床前段設(shè)置三個連續(xù)分段,后段設(shè)置三個連續(xù)分段。前三個連續(xù)的跌落段高度相等(l00~150 mm),后三個連續(xù)的跌落段高度相等(200~250 mm),此高度既能保證盤螺頭部不會產(chǎn)生傾翻,又能保證一定的高度差。調(diào)節(jié)每個跌落段前后的輥道速度,在前后輥道速度不一致和跌落段的高度差的作用下,可以讓盤螺的搭接點產(chǎn)生相對的位移,從而均勻的冷卻,提高盤螺的通條性能;③在風(fēng)冷輥道上增加幾組側(cè)邊輥,使盤卷在輥道上運行時搭接點能夠錯開;④在風(fēng)冷線上的1-3#風(fēng)機處增加噴霧模式,解決盤卷頭部性能偏低。
2 優(yōu)化并確定軋制工藝
3 取得效果
工藝優(yōu)化前,盤螺性能較低且不穩(wěn)定,優(yōu)化后性能較高且穩(wěn)定,Φ8 mm HRB400E盤螺的力學(xué)通條性能比較見表3。表3中的數(shù)據(jù)為工藝調(diào)整前后隨機抽出的批號的性能對比,從表中可以計算出,工藝調(diào)整后中8.0 mmHRB400E盤螺的屈服強度由平均411 MPa提高到437.5 MPa;抗拉強度由633 MPa降到622 MPa、延伸率由26.2%提高到30.6%。從幾組數(shù)據(jù)看,工藝調(diào)整后,抗拉強度變化不明顯,但屈服強度和延伸率變化較大。
4 結(jié)語
通過嚴格控制和調(diào)整三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線開軋、精軋入口溫度和提高水冷、風(fēng)冷速度等控制軋制和控制冷卻參數(shù),使機架間再結(jié)晶程度得到了有效控制,使終軋后的控冷工藝進一步得到優(yōu)化,有力地保證了相變產(chǎn)物的組織與形態(tài),產(chǎn)品綜合性能得到穩(wěn)定和提高,有效地降低鋼坯的合金元素使用量。解決了生產(chǎn)該產(chǎn)品抗拉強度與屈服強度幾乎成反比的問題,在技術(shù)上有了更深的認識。
參考文獻
[1] 溫東.提高HRB400盤螺力學(xué)性能的軋制工藝優(yōu)化[J].河北冶金,2012(3).
[2] 張志斌.斯泰爾摩鳳冷線的改進[J].山西科技,2012(2).
[3] 練昌,李力.提高HRB400盤螺力學(xué)性能的軋制工藝優(yōu)化[J].水鋼科技,2013(124).endprint
摘 要:三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線針對盤螺HRB400E力學(xué)性能偏低的情況,通過控制軋制和控制冷卻參數(shù),優(yōu)化軋制工藝,解決了盤螺屈服強度偏低的問題,且通過對盤條通條性能進行優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量有顯著的提高。在原料成分下限較低、設(shè)備裝備水平不占優(yōu)勢的情況下,使盤螺的力學(xué)性能達到國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的屈服強度得到進一步穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:盤螺 軋制 工藝 優(yōu)化
中圖分類號:TG33 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)03(b)-0090-03
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50010—2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》于2011年7月1日開始正式執(zhí)行。GB50010規(guī)定:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中不再設(shè)計使用HPB235線材??v向受力普通的鋼筋和箍筋中可以使用HPB300線材:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中HRB335螺紋鋼只可以在縱向受力普通的鋼筋和箍筋中使用,不能作為梁、柱縱向受力鋼筋使用。IV級、V級盤螺產(chǎn)品將迅速在設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用。建筑用鋼材將逐步向高強度過渡。為應(yīng)對國家設(shè)計規(guī)范和市場變化,需開發(fā)系列盤螺產(chǎn)品。
1 工藝制定及優(yōu)化
1.1 工藝制定的方向
提高并穩(wěn)定盤螺的性能有兩種途徑:一是提高鋼坯成分,加釩;二是不加釩,通過精確控軋控冷,調(diào)整軋鋼工藝?,F(xiàn)在鋼鐵市場的競爭必須建立在低成本的基礎(chǔ)之上。因此調(diào)整軋鋼工藝,通過優(yōu)化控軋控冷工藝來穩(wěn)定和提高高速線材生產(chǎn)線盤螺質(zhì)量成為當(dāng)前解決問題的關(guān)鍵。
隨著市場需求的變化和三安鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,在三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線生產(chǎn)盤螺已勢在必行,于2011年進行了盤螺試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過程中盤螺的屈服強度極不穩(wěn)定,HRB400E的屈服強度最高為490 MPa,而最低為395 MPa,最低值低于了國家標(biāo)準(zhǔn)要求,在其后對全線設(shè)備進行了處理后,組織了一次批量生產(chǎn),但性能還是不穩(wěn)定。為此我們對影響產(chǎn)品力學(xué)性能的原因進行了分析并對相應(yīng)的控軋控冷參數(shù)進行了修改和調(diào)整。
1.2 HRB400盤螺力學(xué)性能問題分析
1.2.1 存在問題
在試軋Φ8mm HRB400E盤螺的過程發(fā)現(xiàn)不足之處:盤螺成品性能合格率較低,成品性能不達國標(biāo),判廢及改判率高;盤螺屈服點不明顯,Rp0.2較低;精軋機設(shè)備負荷大,精軋電流101%左右,精軋機各架輥箱所受的長時間負載以及瞬間沖擊加大,精軋機輥箱、錐箱故障增多;屈服強度和抗拉強度波動較大,成品通條性不均勻,頭、中、尾和搭接處與非搭接處成品性能差距大。
1.2.2 對以上問題的分析
造成問題的主要原因有以下三點:盤螺軋制工藝存在進精軋機溫度偏高,使用的水冷器結(jié)構(gòu)簡單,水冷導(dǎo)槽呈密閉狀,穿水冷卻的能力不足;在保證成品性能情況下,軋制速度過快,導(dǎo)致精軋機負荷過大(精軋機電流開軋時最大達到101%);盤卷在輥道上運行時由于線材兩側(cè)重疊搭接,搭接點不能錯開,搭接處溫度偏高,造成盤卷的通條冷卻速度的不均勻。
1.3 改進措施
(1)控制好加熱溫度,保證開軋溫度。加熱溫度和開軋溫度直接影響原始奧氏體晶粒大小,也影響粗中軋、預(yù)精軋及精軋道次之間奧氏體再結(jié)晶程度及其晶粒大小。因此,對加熱爐爐溫控制進行了優(yōu)化。①為了保證燃料燃燒充分,提高燃燒效率,重新制定了空燃比。正常過鋼時,加熱段空氣過剩系數(shù)為1~1.1,均熱段空氣過剩系數(shù)為1。殘氧量控制在1.5%;②修訂加熱爐各段溫度控制范圍:加熱段爐溫980~1000°C,均熱段爐溫1000~1030°C;③開軋溫度由1000~1020°C降為980~1000°C。
(3)精軋機改由25#出成品。采用精軋機末架26#出成品時,成品性能都能達到要求,但精軋機電機負載過大,電流大,對設(shè)備造成損傷。而采用從24#出成品,25#、26#兩架軋機空過時,精軋機電機負載較輕,但無形中降低了線材軋機的生產(chǎn)能力。第24#出口速度僅為50 m/s,試用階段,班產(chǎn)量一直徘徊在600 t之內(nèi)。
設(shè)計一套精軋機25#出盤螺Φ8 mm線材的孔型系統(tǒng),滿足生產(chǎn)所需是十分必要的。通過對各道次孔型和導(dǎo)衛(wèi)的重新設(shè)計,滿足正常生產(chǎn)的要求且解決了精軋機電機負載過高這一問題。經(jīng)過剖析Φ6.5 mm線材的孔型系統(tǒng),進行合理的工藝參數(shù)選擇,設(shè)備強度(主要是點擊功率)校驗。原來第8架軋制盤螺Φ8 mm線材時電機負荷較輕。現(xiàn)在通過加大入口坯料,為第9架軋制盤螺Φ8 mm線材,正是充分挖掘設(shè)備潛力。25#出口速度達到了70 m/s,由于軋速提高,軋件在相對高速情況下變形,線材表面質(zhì)量有所提高。又由于末架軋速提高,使夾送輥、吐絲機的速度相應(yīng)提高,接近了設(shè)計速度的中間值,對設(shè)備運行有利。投產(chǎn)后班產(chǎn)量就達到了900 t,取得明顯的經(jīng)濟效益。通過生產(chǎn)實踐證明,設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求,實測工藝參數(shù)與設(shè)計基本吻合,該孔型系統(tǒng)的設(shè)計方法正確,工藝參數(shù)選擇基本合理。
(4)對風(fēng)冷線的改造。采取的措施主要有:①將高速線材生產(chǎn)線風(fēng)冷線上的12臺冷卻風(fēng)機改造為變頻風(fēng)機,噸鋼電耗由174 kwh/t降低到159 kwh/t。通過調(diào)整風(fēng)機開啟的臺數(shù)、風(fēng)量,以及輥道輸送速度,控制變相時的冷卻曲線,達到控制成品的金相組織,保證產(chǎn)品力學(xué)性能;②生產(chǎn)過程中不同季節(jié)開啟不同風(fēng)機,保證冷床兩側(cè)風(fēng)量大,中間風(fēng)量小。盤螺因兩側(cè)搭接在一起,熱量多,兩側(cè)風(fēng)量大有利于帶走熱量。在冷床上的6個跌落段,調(diào)節(jié)跌落段前后輥道速度。跌落段位置在風(fēng)機的交接位置。冷床前段設(shè)置三個連續(xù)分段,后段設(shè)置三個連續(xù)分段。前三個連續(xù)的跌落段高度相等(l00~150 mm),后三個連續(xù)的跌落段高度相等(200~250 mm),此高度既能保證盤螺頭部不會產(chǎn)生傾翻,又能保證一定的高度差。調(diào)節(jié)每個跌落段前后的輥道速度,在前后輥道速度不一致和跌落段的高度差的作用下,可以讓盤螺的搭接點產(chǎn)生相對的位移,從而均勻的冷卻,提高盤螺的通條性能;③在風(fēng)冷輥道上增加幾組側(cè)邊輥,使盤卷在輥道上運行時搭接點能夠錯開;④在風(fēng)冷線上的1-3#風(fēng)機處增加噴霧模式,解決盤卷頭部性能偏低。
2 優(yōu)化并確定軋制工藝
3 取得效果
工藝優(yōu)化前,盤螺性能較低且不穩(wěn)定,優(yōu)化后性能較高且穩(wěn)定,Φ8 mm HRB400E盤螺的力學(xué)通條性能比較見表3。表3中的數(shù)據(jù)為工藝調(diào)整前后隨機抽出的批號的性能對比,從表中可以計算出,工藝調(diào)整后中8.0 mmHRB400E盤螺的屈服強度由平均411 MPa提高到437.5 MPa;抗拉強度由633 MPa降到622 MPa、延伸率由26.2%提高到30.6%。從幾組數(shù)據(jù)看,工藝調(diào)整后,抗拉強度變化不明顯,但屈服強度和延伸率變化較大。
4 結(jié)語
通過嚴格控制和調(diào)整三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線開軋、精軋入口溫度和提高水冷、風(fēng)冷速度等控制軋制和控制冷卻參數(shù),使機架間再結(jié)晶程度得到了有效控制,使終軋后的控冷工藝進一步得到優(yōu)化,有力地保證了相變產(chǎn)物的組織與形態(tài),產(chǎn)品綜合性能得到穩(wěn)定和提高,有效地降低鋼坯的合金元素使用量。解決了生產(chǎn)該產(chǎn)品抗拉強度與屈服強度幾乎成反比的問題,在技術(shù)上有了更深的認識。
參考文獻
[1] 溫東.提高HRB400盤螺力學(xué)性能的軋制工藝優(yōu)化[J].河北冶金,2012(3).
[2] 張志斌.斯泰爾摩鳳冷線的改進[J].山西科技,2012(2).
[3] 練昌,李力.提高HRB400盤螺力學(xué)性能的軋制工藝優(yōu)化[J].水鋼科技,2013(124).endprint
摘 要:三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線針對盤螺HRB400E力學(xué)性能偏低的情況,通過控制軋制和控制冷卻參數(shù),優(yōu)化軋制工藝,解決了盤螺屈服強度偏低的問題,且通過對盤條通條性能進行優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量有顯著的提高。在原料成分下限較低、設(shè)備裝備水平不占優(yōu)勢的情況下,使盤螺的力學(xué)性能達到國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的屈服強度得到進一步穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:盤螺 軋制 工藝 優(yōu)化
中圖分類號:TG33 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)03(b)-0090-03
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50010—2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》于2011年7月1日開始正式執(zhí)行。GB50010規(guī)定:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中不再設(shè)計使用HPB235線材??v向受力普通的鋼筋和箍筋中可以使用HPB300線材:混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中HRB335螺紋鋼只可以在縱向受力普通的鋼筋和箍筋中使用,不能作為梁、柱縱向受力鋼筋使用。IV級、V級盤螺產(chǎn)品將迅速在設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用。建筑用鋼材將逐步向高強度過渡。為應(yīng)對國家設(shè)計規(guī)范和市場變化,需開發(fā)系列盤螺產(chǎn)品。
1 工藝制定及優(yōu)化
1.1 工藝制定的方向
提高并穩(wěn)定盤螺的性能有兩種途徑:一是提高鋼坯成分,加釩;二是不加釩,通過精確控軋控冷,調(diào)整軋鋼工藝?,F(xiàn)在鋼鐵市場的競爭必須建立在低成本的基礎(chǔ)之上。因此調(diào)整軋鋼工藝,通過優(yōu)化控軋控冷工藝來穩(wěn)定和提高高速線材生產(chǎn)線盤螺質(zhì)量成為當(dāng)前解決問題的關(guān)鍵。
隨著市場需求的變化和三安鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,在三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線生產(chǎn)盤螺已勢在必行,于2011年進行了盤螺試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過程中盤螺的屈服強度極不穩(wěn)定,HRB400E的屈服強度最高為490 MPa,而最低為395 MPa,最低值低于了國家標(biāo)準(zhǔn)要求,在其后對全線設(shè)備進行了處理后,組織了一次批量生產(chǎn),但性能還是不穩(wěn)定。為此我們對影響產(chǎn)品力學(xué)性能的原因進行了分析并對相應(yīng)的控軋控冷參數(shù)進行了修改和調(diào)整。
1.2 HRB400盤螺力學(xué)性能問題分析
1.2.1 存在問題
在試軋Φ8mm HRB400E盤螺的過程發(fā)現(xiàn)不足之處:盤螺成品性能合格率較低,成品性能不達國標(biāo),判廢及改判率高;盤螺屈服點不明顯,Rp0.2較低;精軋機設(shè)備負荷大,精軋電流101%左右,精軋機各架輥箱所受的長時間負載以及瞬間沖擊加大,精軋機輥箱、錐箱故障增多;屈服強度和抗拉強度波動較大,成品通條性不均勻,頭、中、尾和搭接處與非搭接處成品性能差距大。
1.2.2 對以上問題的分析
造成問題的主要原因有以下三點:盤螺軋制工藝存在進精軋機溫度偏高,使用的水冷器結(jié)構(gòu)簡單,水冷導(dǎo)槽呈密閉狀,穿水冷卻的能力不足;在保證成品性能情況下,軋制速度過快,導(dǎo)致精軋機負荷過大(精軋機電流開軋時最大達到101%);盤卷在輥道上運行時由于線材兩側(cè)重疊搭接,搭接點不能錯開,搭接處溫度偏高,造成盤卷的通條冷卻速度的不均勻。
1.3 改進措施
(1)控制好加熱溫度,保證開軋溫度。加熱溫度和開軋溫度直接影響原始奧氏體晶粒大小,也影響粗中軋、預(yù)精軋及精軋道次之間奧氏體再結(jié)晶程度及其晶粒大小。因此,對加熱爐爐溫控制進行了優(yōu)化。①為了保證燃料燃燒充分,提高燃燒效率,重新制定了空燃比。正常過鋼時,加熱段空氣過剩系數(shù)為1~1.1,均熱段空氣過剩系數(shù)為1。殘氧量控制在1.5%;②修訂加熱爐各段溫度控制范圍:加熱段爐溫980~1000°C,均熱段爐溫1000~1030°C;③開軋溫度由1000~1020°C降為980~1000°C。
(3)精軋機改由25#出成品。采用精軋機末架26#出成品時,成品性能都能達到要求,但精軋機電機負載過大,電流大,對設(shè)備造成損傷。而采用從24#出成品,25#、26#兩架軋機空過時,精軋機電機負載較輕,但無形中降低了線材軋機的生產(chǎn)能力。第24#出口速度僅為50 m/s,試用階段,班產(chǎn)量一直徘徊在600 t之內(nèi)。
設(shè)計一套精軋機25#出盤螺Φ8 mm線材的孔型系統(tǒng),滿足生產(chǎn)所需是十分必要的。通過對各道次孔型和導(dǎo)衛(wèi)的重新設(shè)計,滿足正常生產(chǎn)的要求且解決了精軋機電機負載過高這一問題。經(jīng)過剖析Φ6.5 mm線材的孔型系統(tǒng),進行合理的工藝參數(shù)選擇,設(shè)備強度(主要是點擊功率)校驗。原來第8架軋制盤螺Φ8 mm線材時電機負荷較輕。現(xiàn)在通過加大入口坯料,為第9架軋制盤螺Φ8 mm線材,正是充分挖掘設(shè)備潛力。25#出口速度達到了70 m/s,由于軋速提高,軋件在相對高速情況下變形,線材表面質(zhì)量有所提高。又由于末架軋速提高,使夾送輥、吐絲機的速度相應(yīng)提高,接近了設(shè)計速度的中間值,對設(shè)備運行有利。投產(chǎn)后班產(chǎn)量就達到了900 t,取得明顯的經(jīng)濟效益。通過生產(chǎn)實踐證明,設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求,實測工藝參數(shù)與設(shè)計基本吻合,該孔型系統(tǒng)的設(shè)計方法正確,工藝參數(shù)選擇基本合理。
(4)對風(fēng)冷線的改造。采取的措施主要有:①將高速線材生產(chǎn)線風(fēng)冷線上的12臺冷卻風(fēng)機改造為變頻風(fēng)機,噸鋼電耗由174 kwh/t降低到159 kwh/t。通過調(diào)整風(fēng)機開啟的臺數(shù)、風(fēng)量,以及輥道輸送速度,控制變相時的冷卻曲線,達到控制成品的金相組織,保證產(chǎn)品力學(xué)性能;②生產(chǎn)過程中不同季節(jié)開啟不同風(fēng)機,保證冷床兩側(cè)風(fēng)量大,中間風(fēng)量小。盤螺因兩側(cè)搭接在一起,熱量多,兩側(cè)風(fēng)量大有利于帶走熱量。在冷床上的6個跌落段,調(diào)節(jié)跌落段前后輥道速度。跌落段位置在風(fēng)機的交接位置。冷床前段設(shè)置三個連續(xù)分段,后段設(shè)置三個連續(xù)分段。前三個連續(xù)的跌落段高度相等(l00~150 mm),后三個連續(xù)的跌落段高度相等(200~250 mm),此高度既能保證盤螺頭部不會產(chǎn)生傾翻,又能保證一定的高度差。調(diào)節(jié)每個跌落段前后的輥道速度,在前后輥道速度不一致和跌落段的高度差的作用下,可以讓盤螺的搭接點產(chǎn)生相對的位移,從而均勻的冷卻,提高盤螺的通條性能;③在風(fēng)冷輥道上增加幾組側(cè)邊輥,使盤卷在輥道上運行時搭接點能夠錯開;④在風(fēng)冷線上的1-3#風(fēng)機處增加噴霧模式,解決盤卷頭部性能偏低。
2 優(yōu)化并確定軋制工藝
3 取得效果
工藝優(yōu)化前,盤螺性能較低且不穩(wěn)定,優(yōu)化后性能較高且穩(wěn)定,Φ8 mm HRB400E盤螺的力學(xué)通條性能比較見表3。表3中的數(shù)據(jù)為工藝調(diào)整前后隨機抽出的批號的性能對比,從表中可以計算出,工藝調(diào)整后中8.0 mmHRB400E盤螺的屈服強度由平均411 MPa提高到437.5 MPa;抗拉強度由633 MPa降到622 MPa、延伸率由26.2%提高到30.6%。從幾組數(shù)據(jù)看,工藝調(diào)整后,抗拉強度變化不明顯,但屈服強度和延伸率變化較大。
4 結(jié)語
通過嚴格控制和調(diào)整三安鋼鐵有限公司軋鋼廠高速線材生產(chǎn)線開軋、精軋入口溫度和提高水冷、風(fēng)冷速度等控制軋制和控制冷卻參數(shù),使機架間再結(jié)晶程度得到了有效控制,使終軋后的控冷工藝進一步得到優(yōu)化,有力地保證了相變產(chǎn)物的組織與形態(tài),產(chǎn)品綜合性能得到穩(wěn)定和提高,有效地降低鋼坯的合金元素使用量。解決了生產(chǎn)該產(chǎn)品抗拉強度與屈服強度幾乎成反比的問題,在技術(shù)上有了更深的認識。
參考文獻
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