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富氧燃燒技術(shù)在水泥窯的應(yīng)用

2014-10-23 01:32李明飛陶從喜李小金孫于龍陳宏艷鄭麗雅
水泥技術(shù) 2014年4期
關(guān)鍵詞:窯頭富氧熟料

李明飛,陶從喜,李小金,孫于龍,陳宏艷,鄭麗雅

1 前言

水泥工業(yè)從誕生之日起至今,一直采用常規(guī)空氣作為燃料燃燒時(shí)所需的氧氣來(lái)源。因此,圍繞燃料燃燒所開(kāi)展的節(jié)能技術(shù)主要是在此供氧方式基礎(chǔ)上對(duì)窯頭燃燒器的發(fā)展和創(chuàng)新,包括改變?nèi)紵鳉饬骱兔悍郾壤⒏淖儦饬鞯男D(zhuǎn)方式、增加煤粉和空氣的接觸、優(yōu)化燃燒火焰的形狀和長(zhǎng)度以及增加煤粉的適應(yīng)性等。然而,與理想的節(jié)能要求相比,目前的燃燒技術(shù)仍存在如下弊端:尾氣風(fēng)量大,且該部分氣體以300~400°C的高溫廢氣形式排出(不考慮余熱發(fā)電),帶走了大量熱量(約643kJ/kg熟料);采用空氣助燃過(guò)程中,向系統(tǒng)中引入了大量惰性氣體氮?dú)猓摎怏w不僅會(huì)帶走大量熱量,還可能導(dǎo)致NOx排放濃度升高,尾氣中CO2濃度降低,以致難以分離和捕集[1]。

1937年,富氧技術(shù)成功應(yīng)用于底吹轉(zhuǎn)爐煉鋼(Bessemer)上,這不僅是世界上最早的富氧冶煉技術(shù)[2],也是該技術(shù)在工業(yè)上的早期研究與生產(chǎn)實(shí)踐。富氧技術(shù)發(fā)展至今,已成功應(yīng)用于有色金屬冶煉、玻璃池爐、化鐵爐和鑄造爐節(jié)能等,并顯著提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了能源消耗以及環(huán)境污染,節(jié)能率一般在5%~16%[3]。

在水泥工業(yè)中,相對(duì)于空氣供氧的燃燒技術(shù)而言,富氧燃燒也不斷顯現(xiàn)出其優(yōu)勢(shì):該技術(shù)可以降低尾氣體積、減少該部分熱量損失、提高火焰溫度及黑度、加大火焰對(duì)物料的輻射傳熱能力、提高尾氣中的CO2濃度以利于其捕集與封存等。除此之外,該技術(shù)還存在一些潛在的優(yōu)勢(shì),如可降低漏風(fēng)量、減少窯尾結(jié)圈(或預(yù)熱器內(nèi)結(jié)皮)以及減小設(shè)備尺寸等[4]。因此,富氧燃燒技術(shù)為水泥工業(yè)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、走綠色環(huán)保道路指出了一個(gè)新的方向,也不斷實(shí)現(xiàn)著由概念到實(shí)際應(yīng)用的轉(zhuǎn)化。圍繞該技術(shù),國(guó)內(nèi)外一些水泥企業(yè)已進(jìn)行了一定的研究并取得了一些成果。比如Txi's Midlothian水泥廠、California Portland's Mojave水泥廠以及韓國(guó)的東洋水泥廠均取得了5%以上的節(jié)能率[5,6];在國(guó)內(nèi)的水泥企業(yè)中,如山東煙臺(tái)海洋700t/d生產(chǎn)線、河南汝州天瑞5000t/d生產(chǎn)線也都取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。富氧燃燒技術(shù)在水泥工業(yè)中極具應(yīng)用前景。

2 富氧燃燒技術(shù)方案

在工業(yè)生產(chǎn)中,通常把氧含量大于21%的空氣叫做富氧空氣。所謂富氧燃燒(oxygen enriched combustion,簡(jiǎn)稱OEC),是指助燃用的氧化劑中的氧濃度高于空氣中的氧濃度時(shí)與燃料發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)的過(guò)程。按助燃劑的類型,富氧燃燒可分為局部富氧和整體富氧燃燒;按氧氣的濃度,富氧燃燒可分為低濃度(21%~30%O2)、高濃度(30%~90%)、全氧(90%~95%)直至純氧(95%~100%)燃燒。而對(duì)于富氧燃燒的工業(yè)窯爐來(lái)說(shuō),富氧空氣中的氧含量一般不超過(guò)28%~30%[7]。

2.1 富氧空氣的制取

富氧空氣的制取是富氧助燃技術(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一,也是國(guó)內(nèi)外研究的主要課題。目前,工業(yè)制氧方法大致可分為空氣冷凍分離法、變壓吸附法和膜法制氧三種方式[8]。

(1)空氣冷凍分離法。該法是利用空氣中氧氣和氮?dú)獾姆悬c(diǎn)不同,從空氣中制備氧氣的方法。首先,把空氣預(yù)冷、凈化(去除空氣中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳?xì)浠衔锏葰怏w和灰塵等雜質(zhì)),然后壓縮、冷卻,使之成為液態(tài)空氣。其次,在精餾塔中把液態(tài)空氣多次蒸發(fā)和冷凝,最終將氧氣和氮?dú)夥蛛x。

(2)變壓吸附法。變壓吸附法是利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子篩把空氣中的氧分離出來(lái)。首先,用壓縮機(jī)迫使干燥的空氣通過(guò)分子篩,空氣中的氮分子即被分子篩所吸附,氧氣進(jìn)入吸附器內(nèi),當(dāng)吸附器內(nèi)氧氣達(dá)到一定量(壓力達(dá)到一定程度)時(shí),即可打開(kāi)出氧閥門放出氧氣。

(3)膜法制氧。其原理為:在膜兩側(cè)的氣體分壓差推動(dòng)下,分子通過(guò)膜向化學(xué)勢(shì)降低的方向運(yùn)動(dòng)至膜的外表層上并溶解于膜中,然后擴(kuò)散至膜的內(nèi)表面層進(jìn)行解吸。由于O2通過(guò)膜的速率大于N2通過(guò)膜的速率,因此O2率先通過(guò)膜表面,而大部分N2直接從排氣孔排入大氣,從而達(dá)到氣體分離的目的。

考慮到新型干法窯的實(shí)際情況、以及制氧成本、設(shè)備維護(hù)等方面的因素,不管從操作角度還是投資成本,膜法制氧均具有明顯的優(yōu)勢(shì)[9]。因此,在現(xiàn)代中小型水泥生產(chǎn)線上使用膜法制氧,是較為經(jīng)濟(jì)可行的制氧方式。

2.2 富氧燃燒技術(shù)實(shí)施方法

由于新型干法水泥生產(chǎn)線用氣量較大,以現(xiàn)有的制氧技術(shù),很難實(shí)現(xiàn)全富氧助燃,因此,在水泥生產(chǎn)線中,一般采用局部富氧燃燒技術(shù)[10],主要包括以下幾種形式:

(1)用富氧空氣代替原窯頭一次風(fēng)和窯頭、窯尾送煤風(fēng),通過(guò)煤粉與富氧空氣的充分混合來(lái)加強(qiáng)燃燒效果,從而提高煤粉的燃盡率與火焰溫度。

(2)用專門的設(shè)備把富氧氣體通入回轉(zhuǎn)窯并以一定的角度噴入,使窯內(nèi)缺氧區(qū)域富集較高濃度的富氧氣體,從而加強(qiáng)燃燒和穩(wěn)定火焰形狀。

(3)用富氧空氣代替窯頭煤風(fēng)與窯尾煤風(fēng)。這種助燃方案主要應(yīng)用于產(chǎn)氣量較小的情況。

3 富氧燃燒技術(shù)在某水泥廠的應(yīng)用實(shí)例

為了進(jìn)一步降低水泥生產(chǎn)成本,國(guó)內(nèi)某水泥廠加裝了由國(guó)內(nèi)一知名公司生產(chǎn)的2500型富氧助燃節(jié)能裝置。在富氧設(shè)備正常運(yùn)行后,我們對(duì)該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)熱工測(cè)試,并分析了富氧燃燒技術(shù)對(duì)該廠水泥窯運(yùn)行過(guò)程中的助燃及節(jié)能減排效果。

3.1 制氧流程

該廠采用了國(guó)內(nèi)外廣泛使用的低能耗、高流量的膜法制氧系統(tǒng),流程圖如圖1所示。首先,將普通空氣經(jīng)過(guò)噴淋式空氣過(guò)濾器濾除粉塵顆粒及油污等雜質(zhì)后,用增壓風(fēng)機(jī)送入富氧膜分離裝置,通過(guò)羅茨真空機(jī)組抽真空,使富氧膜分離裝置形成負(fù)壓,在壓力差的作用下,使?jié)B透速率較快的氧氣率先被分離出來(lái),產(chǎn)生氧氣含量為26%±1%的富氧空氣,通過(guò)窯頭羅茨風(fēng)機(jī)、三次風(fēng)管和窯尾煤風(fēng)管道分別進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯和分解爐進(jìn)行富氧燃燒;其次,在窯頭燃燒器噴油管內(nèi)通入由分子篩制氧設(shè)備提供的濃度為38%的富氧空氣。

3.2 測(cè)試方法

測(cè)試和計(jì)算方法依據(jù)GB/T 26282-2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡測(cè)定方法》和GB/T 26281-2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計(jì)算方法》的要求進(jìn)行。各種物料的化學(xué)分析及煤的工業(yè)分析均以測(cè)試期間現(xiàn)場(chǎng)取樣為基準(zhǔn)。測(cè)試儀器主要有S型皮托管(R1,R2,R3)、鎧裝K型熱電偶(R4)、testo 512數(shù)字壓力計(jì)(R5,R6)、testo 435數(shù)字壓力計(jì)(R7)、數(shù)字壓力計(jì)(R8)、MRU 1600S-IV氣體分析儀(R9)以及火焰溫度測(cè)試儀等。

3.3 結(jié)果與分析

為了數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠,全面反映加富氧前后整個(gè)燒成系統(tǒng)熱工參數(shù)的變化,本測(cè)試數(shù)據(jù)包括加富氧前和加富氧后兩個(gè)階段,對(duì)每個(gè)階段各測(cè)得2~3組數(shù)據(jù)并加以分析。

(1)窯尾廢氣管道的風(fēng)量。在整個(gè)富氧前和富氧后的測(cè)試期間內(nèi),高溫風(fēng)機(jī)的拉風(fēng)均處于正常的操控水平,閥門開(kāi)度為97%。從表1所給廢氣總管風(fēng)量的測(cè)試結(jié)果可以看出,加富氧前后廢氣總管所測(cè)的風(fēng)量、風(fēng)溫和風(fēng)壓變化較小。這說(shuō)明加富氧后不會(huì)對(duì)系統(tǒng)拉風(fēng)造成較大影響。

(2)加富氧前后的氣體成分。從圖2所示的氣體成分可以看出,加富氧后,各測(cè)試點(diǎn)的氧含量明顯上升。加富氧前后窯尾煙室均僅含有極少量的CO,說(shuō)明該生產(chǎn)線窯頭煤粉燃燒比較充分,但分解爐有時(shí)會(huì)存在不完全燃燒的現(xiàn)象,通入富氧空氣后,分解爐煤粉燃燒情況有所好轉(zhuǎn)。加富氧前后窯尾煙室和分解爐出口的NOx含量略有增加,但預(yù)熱器出口變化不大。

圖1 富氧燃燒流程圖

表1 加富氧前后廢氣總管風(fēng)量的測(cè)試

圖2 富氧前后氣體成分對(duì)比圖

(3)各測(cè)點(diǎn)的溫度。圖3為加富氧前后各測(cè)點(diǎn)溫度的對(duì)比。可以看出,該生產(chǎn)線煙室的溫度較高,有時(shí)甚至超過(guò)1300℃;加富氧后煙室、二次風(fēng)和三次風(fēng)的溫度高于不加富氧時(shí)測(cè)試的溫度,加富氧后窯頭火焰的溫度有較大幅度的提升,最高達(dá)到1920℃,且窯頭火焰明顯變亮。

(4)NOx的排放濃度。圖4是將窯尾煙囪中NOx濃度折算為10%基準(zhǔn)氧含量下的對(duì)比圖。從測(cè)試的窯尾煙囪排放濃度分析,由于有時(shí)存在不完全燃燒產(chǎn)生的CO,造成NOx的排放濃度波動(dòng)較大[11]。在不完全燃燒狀態(tài)下,加富氧前后NOx的排放濃度均在300~400 ppm左右;而在完全燃燒狀態(tài)下,加富氧前后的排放濃度在450~550 ppm左右。由此可以得出,加富氧后,窯尾煙囪廢氣中NOx含量變化不大。

(5)熟料的3d強(qiáng)度。表2是加富氧前后熟料3d強(qiáng)度的對(duì)比情況。從表中可以看出,加富氧后,第一天和第二天熟料3d強(qiáng)度略微上升。綜合來(lái)看,加富氧后熟料3d強(qiáng)度略有上升。

(6)加富氧后系統(tǒng)的節(jié)能量。經(jīng)72h連續(xù)無(wú)富氧運(yùn)行測(cè)試,平均產(chǎn)熟料2942t/d,投生料4744t/d,轉(zhuǎn)子秤耗煤141.16kg/t熟料。又經(jīng)72h連續(xù)加富氧運(yùn)行測(cè)試,平均產(chǎn)熟料2992t/d,投生料4680t/d,轉(zhuǎn)子秤耗煤133.53kg/t熟料。富氧系統(tǒng)耗電量折算為標(biāo)煤后的值為0.4tce/t熟料。

加裝富氧助燃設(shè)備后,依據(jù)GB/T 26281-2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計(jì)算方法》及GB/T13234-2009《企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法》,系統(tǒng)的節(jié)能量按單項(xiàng)技術(shù)節(jié)能量計(jì)算可表示為:

表2 加富氧前后熟料3d強(qiáng)度的對(duì)比

圖3 加富氧前后各測(cè)點(diǎn)溫度測(cè)試結(jié)果分析

圖4 加富氧前后窯尾煙囪NOx排放濃度對(duì)比圖

式中:

ΔEo——加裝富氧助燃設(shè)備的節(jié)煤量,tce

eo——加裝富氧助燃設(shè)備前的單位熟料標(biāo)煤耗,tce/t熟料

ef——加裝富氧助燃設(shè)備后的單位熟料標(biāo)煤耗,tce/t熟料

em——富氧助燃設(shè)備的耗電量折算為標(biāo)煤后的值,tce/t熟料

Mo——加裝富氧助燃設(shè)備前的年熟料產(chǎn)量(按運(yùn)行330 d計(jì)算),t

帶入相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得到一年內(nèi)的節(jié)煤量為:

加裝富氧助燃設(shè)備后凈節(jié)煤率εc按產(chǎn)品節(jié)能率計(jì)算可表示為:

代入相關(guān)數(shù)據(jù)可以得到:

即加裝富氧助燃設(shè)備后,該生產(chǎn)線的凈節(jié)煤率為5.12%。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)加裝富氧助燃設(shè)備后,窯頭火焰溫度明顯提高。在窯頭可視處同一位置進(jìn)行對(duì)比測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),加富氧的火焰溫度最高達(dá)到1920℃以上,從而可以有效改善窯內(nèi)的煤粉燃燒狀況,有利于水泥熟料的煅燒,對(duì)提高熟料質(zhì)量有利。

(2)加裝富氧助燃設(shè)備后,窯尾煙囪的NOx排放濃度變化不大。

(3)加裝富氧助燃設(shè)備后,該生產(chǎn)線分解爐煤粉的不完全燃燒狀況有所緩解,但沒(méi)有發(fā)生根本性的改變,如果能夠繼續(xù)減小或取消進(jìn)入二次風(fēng)的富氧流量,加大進(jìn)入分解爐中的富氧氣體流量,加富氧后的節(jié)能效果會(huì)有進(jìn)一步的提升。

(4)從加裝富氧助燃設(shè)備前后熟料的質(zhì)量分析,加富氧后熟料的質(zhì)量略有提高。

(5)加富氧后生產(chǎn)線用煤量明顯降低,節(jié)能效果明顯,單位熟料標(biāo)煤耗減少了7.63 kgce/t。扣除富氧運(yùn)行時(shí)所消耗的電耗,節(jié)煤率最高可達(dá)5.12%。

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