陳川
摘要:某電廠二期工程鍋爐燃燒系統(tǒng)風(fēng)量測(cè)量自投產(chǎn)以來(lái),一次風(fēng)在高負(fù)荷段出現(xiàn)超量程,二次風(fēng)量測(cè)量裝置經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,出現(xiàn)測(cè)量數(shù)值波動(dòng)較大,引起CCS調(diào)節(jié)異常,針對(duì)此問(wèn)題,分析了故障發(fā)生的原因,通過(guò)對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行換型改造,徹底解決了鍋爐風(fēng)量測(cè)量不準(zhǔn)的問(wèn)題,大大提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng);二次風(fēng);測(cè)量不準(zhǔn);測(cè)量裝置
前言:某電廠二期工程為2×330MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,鍋爐為東方鍋爐集團(tuán)有限公司制造的DG1080/17.4-II6型鍋爐,鍋爐型號(hào)為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包鍋爐。一次風(fēng)和二次風(fēng)量使用的是插入式多點(diǎn)多喉徑流量測(cè)量裝置,采用多點(diǎn)測(cè)量安裝在一次風(fēng)和二次風(fēng)的水平管道,插入式多點(diǎn)均速流量測(cè)量裝置是從基爾管的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā),按照速度面積法布置的一種流量傳感器。它是節(jié)流式流量傳感器與速度面積法測(cè)量方法的結(jié)合。傳感器由多個(gè)基爾管探頭按照速度面積法插入管道,將取壓信號(hào)匯入引壓管,從而得到流量。
1 改造前設(shè)備狀況
該電廠鍋爐的一次風(fēng)量和二次風(fēng)量使用的是插入式多點(diǎn)多喉徑流量測(cè)量裝置,安裝在一次風(fēng)和二次風(fēng)的水平管道,從現(xiàn)階段的投運(yùn)情況來(lái)看,風(fēng)量測(cè)量效果出現(xiàn)誤差大,裝置本身出現(xiàn)不同程度上的堵塞現(xiàn)象或測(cè)量超量程,從而影響測(cè)量精度,更增加了維護(hù)量,需要不定期的反吹掃,整體使用效果不理想。
2鍋爐風(fēng)量測(cè)量不準(zhǔn)原因分析
2.1測(cè)量精準(zhǔn)度差
由于現(xiàn)場(chǎng)流場(chǎng)速度分布各不相同,風(fēng)場(chǎng)紊亂不均,一次風(fēng)和二次風(fēng)風(fēng)量采用多候徑文丘里測(cè)量裝置,測(cè)量精度無(wú)法滿足機(jī)組使用要求。
2.2測(cè)量元件堵塞嚴(yán)重
由于文丘里測(cè)量裝置自身的缺陷,對(duì)含塵氣流的測(cè)量時(shí),灰塵只進(jìn)不出,造成感壓管路堵塞,再加上鍋爐啟、停爐時(shí),冷、熱態(tài)的變化,所形成的水氣與測(cè)風(fēng)裝置感壓管路中的灰塵會(huì)形成硬塊,很難清除,從而造成測(cè)量元件無(wú)法正常使用。
2.3線性調(diào)節(jié)不佳
在熱態(tài)下,當(dāng)風(fēng)門調(diào)節(jié)開(kāi)度時(shí),風(fēng)量變化無(wú)規(guī)律可循;測(cè)量線性不好,導(dǎo)致風(fēng)量測(cè)量不準(zhǔn)確。
2.4風(fēng)量波動(dòng)較大
測(cè)量裝置堵塞后,會(huì)造成風(fēng)量顯示值的較大范圍的波動(dòng)。
3 測(cè)量設(shè)備選型
3.1裝置原理
NS系列風(fēng)量測(cè)量裝置是基于靠背測(cè)量原理,測(cè)量裝置安裝在管道上,其探頭插入管內(nèi),當(dāng)管內(nèi)有氣流流動(dòng)時(shí),迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動(dòng)能轉(zhuǎn)換成壓力能,因而迎面管內(nèi)壓力較高,其壓力稱為“全壓”,背風(fēng)側(cè)由于不受氣流沖壓,其管內(nèi)的壓力為風(fēng)管內(nèi)的靜壓力,其壓力稱為“靜壓”,全壓和靜壓之差稱為差壓,其大小與管內(nèi)風(fēng)速有關(guān),風(fēng)速越大,差壓越大;風(fēng)速小,差壓也小,因此,只有測(cè)量出差壓的大小,再找出差壓與風(fēng)速的對(duì)應(yīng)關(guān)系,就能正確地測(cè)出管內(nèi)風(fēng)量。
采用如下圖所示的結(jié)構(gòu),為了解決堵塞問(wèn)題,增設(shè)了自清灰裝置,實(shí)踐證明該裝置完全能長(zhǎng)期可靠使用。
3.2選型
結(jié)合該電廠管道相關(guān)參數(shù),并以機(jī)組的經(jīng)濟(jì)、安全、高效及節(jié)能運(yùn)行為指導(dǎo)原則,為一次風(fēng)、二次風(fēng)測(cè)量選擇適合的型號(hào)。
3.3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
NS系列風(fēng)量實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的構(gòu)成:NS系列風(fēng)量測(cè)量裝置實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各風(fēng)道內(nèi)差壓,經(jīng)引壓管傳送至差壓變送器,轉(zhuǎn)換成4-20mA信號(hào)接入DCS系統(tǒng),進(jìn)行組態(tài)。
4 改造測(cè)量過(guò)程
根據(jù)各風(fēng)道截面尺寸的大小、直管段長(zhǎng)短等其他因素來(lái)確定測(cè)量的點(diǎn)數(shù),然后將許多個(gè)測(cè)量點(diǎn)等面積有機(jī)地組裝在一起,正壓側(cè)與正壓側(cè)相連,負(fù)壓側(cè)與負(fù)壓側(cè)相連,正、負(fù)壓側(cè)各引出一根總的引壓管,分別與差壓變送器的正、負(fù)端相連,測(cè)得截面的平均速度。
整體改造效果圖
先按設(shè)計(jì)值對(duì)風(fēng)量測(cè)量裝置的流量系數(shù)K進(jìn)行預(yù)置,并按風(fēng)量相對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)計(jì)算模型在DCS中組態(tài)并顯示出所對(duì)應(yīng)的風(fēng)量值。根據(jù)《差壓式流量計(jì)檢定規(guī)程》規(guī)定及有關(guān)測(cè)試方法進(jìn)行標(biāo)定,采用網(wǎng)格法,用標(biāo)準(zhǔn)畢托管或者標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試儀器對(duì)安裝風(fēng)量測(cè)量裝置的風(fēng)道內(nèi)的流量進(jìn)行等截面多點(diǎn)實(shí)測(cè),讀出各點(diǎn)對(duì)應(yīng)的實(shí)際差壓,從而通過(guò)計(jì)算得出各裝置所對(duì)應(yīng)的修正系數(shù)和最終流量系數(shù)輸入值K
數(shù)學(xué)模型公式:
(t/h)
其中:
G------被測(cè)氣體質(zhì)量流量,單位t/h;
K------風(fēng)量測(cè)量裝置流量系數(shù);
A------通流面積,單位m2;
ΔP----風(fēng)量測(cè)量裝置輸出差壓,單位Pa;
t------被測(cè)氣體溫度,單位℃;
Px-----被測(cè)氣體管內(nèi)的壓力,單位Pa。
通過(guò)公式得出的數(shù)值,最終流量系數(shù)K與預(yù)置系數(shù)很接近,說(shuō)明改造后的風(fēng)量測(cè)量裝置具有很高的測(cè)量精度;另外,調(diào)整各種工況查看得知風(fēng)量測(cè)量裝置具有很好的調(diào)節(jié)線性,因此,新型的風(fēng)量測(cè)量裝置完全可以滿足運(yùn)行需要。
5 改造效果分析
該電廠#1機(jī)組鍋爐風(fēng)量測(cè)量裝置在2013年大修加裝后至今半年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生風(fēng)量誤差大,堵塞需要吹掃現(xiàn)象,在風(fēng)道截面積大、流場(chǎng)紊亂的條件下,仍可保證風(fēng)量測(cè)量的準(zhǔn)確性,燃燒系統(tǒng)穩(wěn)定,安裝方便,便于維護(hù),給運(yùn)行和檢修熱控人員帶來(lái)了良好的工作條件。
改造后顯示測(cè)量準(zhǔn)確,如圖所示:
6 結(jié)論
通過(guò)對(duì)機(jī)組鍋爐風(fēng)量測(cè)量裝置換型改造,不僅徹底解決了風(fēng)量測(cè)量不準(zhǔn)的問(wèn)題,而且保證了鍋爐燃燒穩(wěn)定,減少運(yùn)行負(fù)荷波動(dòng),提高鍋爐燃燒效率,機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,同時(shí),該電廠不再受制于的變化,大大降低了電廠運(yùn)營(yíng)成本,取得了顯著地經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
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