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重要海水冷卻系統(tǒng)水下混凝土閘板處理方案研究

2014-10-21 11:04:05楊亞輝亢新芳
關(guān)鍵詞:切割吊裝鉆孔

楊亞輝 亢新芳

摘要:某核電廠的排水虹吸井內(nèi)有一塊混凝土閘板影響海水系統(tǒng)檢修隔離安措的建立,需要將其清除。為了將其安全的從水下清除,通過制定合理的方案,并通過模擬試驗(yàn)驗(yàn)證,最終獲得安全可靠的水下鉆孔(切割)加吊裝這一合理可行的方案并成功實(shí)施。文章對(duì)水下鉆孔、切割作業(yè)方案的制定和選擇做了總結(jié),該方案對(duì)于今后類似水下作業(yè)工作具有較大的借鑒意義,具有較大的推廣價(jià)值。

關(guān)鍵詞:水下;混凝土閘板;鉆孔;切割;吊裝

某核電廠1#機(jī)組停機(jī)大修,在實(shí)施重要海水冷卻系統(tǒng)(簡稱“RSW”系統(tǒng))排水口海水隔離安措時(shí)發(fā)現(xiàn)排水虹吸井的閘槽內(nèi)存在異物,隔離海水的鋼閘板安裝后海水依然大量漏入,導(dǎo)致主隔離安措不能生效,RSW系統(tǒng)出口側(cè)水平段管道及閥門檢修工作無法按計(jì)劃安排。

經(jīng)潛水員水下檢查后確認(rèn):RSW系統(tǒng)排水虹吸井閘槽內(nèi)有一塊混凝土閘板?;炷灵l板如圖1所示。由于混凝土閘板淹沒水下近10年時(shí)間,其結(jié)構(gòu)完整性、附屬金屬構(gòu)件腐蝕程度、閘板周圍泥沙淤積等情況不明,因此需要制定完善的工作方案將其妥善處理,為后續(xù)的檢修工作提供安措。

1. 基本情況介紹

1.1 閘板本體構(gòu)造

經(jīng)過查閱關(guān)于排水構(gòu)筑物歷史資料、走訪知情人士及潛水員下水探摸后,確認(rèn)閘槽內(nèi)有一塊混凝土閘板,其規(guī)格尺寸為:3250×500×2000(寬×厚×高,單位mm),結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。調(diào)查了解到該混凝土閘板為核電廠海水系統(tǒng)建設(shè)期間安裝,作為設(shè)備安裝期間的安全措施,在RSW系統(tǒng)充水之后就不再發(fā)揮作用。在RSW系統(tǒng)施工期間,曾在閘板與閘槽之間填塞有千斤頂、油麻、橡膠等,以增加閘板的密封止水效果。

圖1 混凝土閘板結(jié)構(gòu)圖

1.2 現(xiàn)場條件

RSW系統(tǒng)與循環(huán)冷卻水系統(tǒng)(簡稱“CCW”系統(tǒng))共用一個(gè)排水口,兩臺(tái)機(jī)組的兩個(gè)排水虹吸井之間是相互連通的,排水虹吸井與杭州灣連通。根據(jù)系統(tǒng)配置,在RSW系統(tǒng)檢修時(shí)CCW系統(tǒng)正常運(yùn)行,CCW系統(tǒng)排水量為1.3×105m3/h,RSW系統(tǒng)排水量為3.6×104m3/h。

受正常運(yùn)行機(jī)組RSW系統(tǒng)及CCW系統(tǒng)排水、檢修機(jī)組CCW系統(tǒng)排水、外海潮漲潮落等因素的影響,排水虹吸井內(nèi)水流湍急而且呈漩渦狀。杭州灣海水含沙量大,可見度差;排水虹吸井較深,達(dá)22米,閘板在排水虹吸井的最底部,淹沒在海水下8米?,F(xiàn)場條件很差,在水下處理混凝土閘板的挑戰(zhàn)非常大。

1.3 探查情況

由于水文條件復(fù)雜,出于潛水員人身安全考慮,潛水員只探查了閘板背水一側(cè)。探查結(jié)論為:閘槽內(nèi)未發(fā)現(xiàn)千斤頂;閘板兩側(cè)未探摸到橡膠,底板橡膠板大部分已脫落,被水沖刷掉;混凝土閘板的吊耳,從潛水員的手感來判斷,狀態(tài)尚好;潛水員描述吊耳的位置與圖紙基本吻合;閘槽內(nèi)沒有摸到其它障礙物。

2. 水下作業(yè)方案制定

根據(jù)已探明的情況,只能采用水下作業(yè)的方式清除混凝土閘板。經(jīng)過組織專家討論,確立了水下吊裝或切割-吊裝的思路,具體有3種可以嘗試的方案。

2.1 方案一 直接吊裝法

利用混凝土閘板自帶的吊耳,由潛水員在水下安裝吊具將閘板直接吊裝出水。該方法思路簡潔、操作簡單易行,施工時(shí)間短。存在的隱患是:閘板吊耳材質(zhì)為碳鋼,而且在海水中侵泡沖刷近10年時(shí)間,其腐蝕程度不清楚,存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。潛水員的直觀感受只能參考,不能作為絕對(duì)依據(jù)。根據(jù)金屬腐蝕常識(shí)和吊裝作業(yè)“十不吊”的安全原則,該方案的可行性不高。

2.2 方案二 打孔吊裝法

由潛水員利用水下鉆孔機(jī)在混凝土閘板上打孔作為吊裝孔,然后安裝銷軸及吊具,再通過吊車將閘板吊裝清理。該方法理論上可行,難點(diǎn)在于水下鉆孔難度大,消耗時(shí)間長,水下作業(yè)潛水員安全風(fēng)險(xiǎn)大。同時(shí),受潛水員水下檢查的局限性,閘板整體吊裝時(shí)受其他未知因素的影響,存在無法整體調(diào)出水面的可能。因此,需要對(duì)吊載做出限制。經(jīng)過專家推薦,建議限制在50噸內(nèi)。

2.3 方案三 水下切割逐塊吊裝法

方案三是建立在方案二實(shí)施后,吊運(yùn)工作不能湊效的前提下,在閘板上再補(bǔ)鉆兩個(gè)吊裝孔,然后將閘板與上部結(jié)構(gòu)固定,最后安裝線鋸進(jìn)行切割,將閘板切割為三塊(為倒梯形)再逐一吊出。該方法理論上可行性最高,但是實(shí)施過程冗長,作業(yè)環(huán)節(jié)多,失效的可能性增多,需要的工期長,可能會(huì)超出給定的時(shí)間造成后續(xù)檢修工作被迫放棄。因此,需要進(jìn)行模擬演練驗(yàn)證。

通過對(duì)3種方案的逐一分析和梳理,按照保守決策、縱深防御的原則,放棄執(zhí)行方案一,推薦優(yōu)先執(zhí)行方案二,但按照方案三制定詳細(xì)方案開展準(zhǔn)備工作,并開展模擬試驗(yàn)驗(yàn)證。

3. 方案計(jì)算分析

為確定施工工藝和吊具選用的參數(shù)等,根據(jù)鋼筋混凝土的力學(xué)特點(diǎn)及其強(qiáng)度發(fā)展規(guī)律設(shè)置了一個(gè)假設(shè)條件:混凝土閘板本身的強(qiáng)度足夠大,通過選擇合適的鉆孔位置保證吊裝孔與閘板邊緣的安全距離,通過吊具傳遞的應(yīng)力不會(huì)破壞閘板本身。通過計(jì)算得到的安全距離為:距離閘板頂部500mm。

3.1 施工工藝

(1)選取吊裝孔中心離閘板頂部500mm,對(duì)稱設(shè)2個(gè)吊裝孔,孔徑120mm。潛水員在吊裝孔下部預(yù)先鉆2個(gè)φ32固定孔,固定孔中心距閘板上端800mm,在孔內(nèi)對(duì)應(yīng)埋設(shè)2根φ28鋼筋錨桿,端頭焊M12螺栓,用以固定水下液壓鉆,之后開動(dòng)鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔,直至穿透閘板本體。如圖2示。

(2)潛水員將2根銷軸(φ100)分別穿在中部的2個(gè)吊裝孔上,安裝好專用吊具后(如圖3示),由200T吊車試吊,如能在載荷限制范圍內(nèi)將閘板順暢的吊離底板3~5cm左右,則在進(jìn)行安全檢查之后執(zhí)行方案二,如不能將閘板提高,則開始執(zhí)行切割程序。

(3)用風(fēng)鉆將閘板底部對(duì)應(yīng)割縫處混凝土進(jìn)行鑿除,之后,用直流弧焊機(jī)由潛水員水下割除該處閘板的角鐵框及鋼筋,以便穿掛繩鋸。

為方便吊裝,將混凝土閘板在水下豎向切割成3塊,左、右兩塊各寬約550mm,中部寬約2150mm,中部呈倒梯形。在閘板上設(shè)兩道割縫,底部割縫離閘板兩端約605mm,如圖2所示。

圖2 閘板鉆孔-切割示意圖

圖3 專用吊具示意圖

(4)切割機(jī)動(dòng)力部分由專業(yè)人員安裝到閘槽上部鋼平臺(tái)上,由潛水員將切割繩鋸安裝到水下割縫處。

為防止閘板體在切割后傾倒,中部閘板體由200T吊車帶緊吊纜,始終處于待吊狀態(tài),左右兩側(cè)閘板體吊裝孔穿掛Φ20的鋼絲繩,固定在上部平臺(tái)鋼梁上。

(5)啟動(dòng)切割機(jī)進(jìn)行切割,切割過程中視情況停機(jī)檢查切割情況,若切割頂部型鋼時(shí)發(fā)生卡鋸,則采用潛水員在水下用手持式切割工具將型鋼切斷。

(6)閘板切斷后,先吊中部閘板,后吊兩側(cè)閘板。

3.2吊裝機(jī)具設(shè)備選擇

(1)起重設(shè)備

吊裝物理論重量約8T,采用200T汽車吊吊裝混凝土閘板,70T吊車吊裝潛水員及其它設(shè)備。吊裝時(shí),按200T吊車作用50T力(490KN)控制。

(2)鋼絲繩

查閱200T汽車吊技術(shù)參數(shù),吊裝物重50T時(shí),最大吊裝高度可達(dá)34.8m。擬選用鋼絲繩Φ40(6×19+1),鋼絲破斷拉力總和1004.5KN,鋼絲繩破斷拉力換算系數(shù)α值取0.85,鋼絲繩安全系數(shù)K取4.5。中部閘板體重約53KN。

鋼絲繩容許拉力

(3)銷軸

材質(zhì)Q345b(fv1=145N/mm2),長800mm,按吊裝兩側(cè)閘板體計(jì)算時(shí),銷軸按兩個(gè)截面計(jì)算。

銷軸所受剪應(yīng)力強(qiáng)度:

安全系數(shù)K2=145/31.2=4.65

(4)M12螺栓

螺栓受剪承重力設(shè)計(jì)值( =250N/mm2)

鉆孔機(jī)重量30Kg,重力為294N。

安全系數(shù)K3=28.26×1000/294=96

(5)卸扣

選用4個(gè)25T卸扣,卸扣軸銷直徑72mm,開口寬度100mm,內(nèi)空高度221mm。

(6)吊具

吊具鋼板材質(zhì)Q345b(抗剪fv2=180N/mm2,抗拉f=310 N/mm2),長1104mm,寬220mm,厚60mm,上部吊鼻孔φ90,下部銷軸孔φ110。

吊鼻孔上部抗剪切力:

安全系數(shù)K4=180/38.9=4.63

吊鼻孔兩側(cè)抗拉力:

安全系數(shù)K5=310/31.4=9.87

銷軸孔兩側(cè)抗拉力:

安全系數(shù)K6=310/37.1=8.36

3.3 模擬演練

等比例預(yù)制了混凝土閘板、加工了專用吊具、選配施工機(jī)具;驗(yàn)證選配施工機(jī)具的效率;驗(yàn)證潛水員水下混凝土閘板打孔、線鋸切割、安裝吊裝器材的可操作性及作業(yè)的效率和最佳人力配置、驗(yàn)證水下作業(yè)安全保障措施的有效性等。

4. 小結(jié)

在接下來的停機(jī)大修期間,按計(jì)劃成功實(shí)施了方案二。在閘板起吊的瞬間起重機(jī)噸位計(jì)顯示的峰值為26噸,隨后回落到8噸左右。隨后對(duì)混凝土閘板的檢查,發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)完成,但其吊耳腐蝕嚴(yán)重,已經(jīng)不能使用。通過模擬實(shí)驗(yàn)及實(shí)施過程,驗(yàn)證了方案的科學(xué)性和可行性。

通過實(shí)施水下混凝土閘板鉆孔、吊裝工作積累得水下作業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)后續(xù)類似工作直接提供了一個(gè)實(shí)用的方案,具有很大的指導(dǎo)和借鑒作用,有一定的推廣價(jià)值。

參考文件:

1.《起重機(jī)械安全規(guī)程》(GB6067-85)

2.《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2001)

3.《起重吊裝常用數(shù)據(jù)手冊》人民交通出版社出版

4.《工程起重機(jī)》中國建筑工業(yè)出版社1988年12月01日出版

5.《機(jī)械設(shè)備安裝工程手冊》冶金工業(yè)出版社2010年11月18日出版

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