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強氯精氯化釜攪拌銅套磨損分析與改進

2014-10-21 11:12廖華水
科學(xué)與技術(shù) 2014年11期

廖華水

【摘 要】氯化釜是強氯精生產(chǎn)過程中的主要設(shè)備,在使用中發(fā)現(xiàn)氯化釜攪拌銅套磨損嚴重,嚴重影響生產(chǎn)的連續(xù)性。通過對故障情況進行分析,認為攪拌擺動大是磨損的主要誘因。提出對氯化釜冷卻水銅套改為壓蓋軸承座型式,并對支座軸承加裝潤滑機構(gòu),更換低轉(zhuǎn)速電機,對日常使用維護人員加強培訓(xùn),制定使用維護章程,并提高維修人員的維修技能等主要改進措施。經(jīng)驗證,改進措施行之有效,大大減低了維修率。

【關(guān)鍵詞】氯化釜;銅套磨損;壓蓋軸承座;加裝潤滑機構(gòu);降低攪拌轉(zhuǎn)速

南寧化工股份有限公司精細化工廠主要生產(chǎn)任務(wù)是生產(chǎn)高效廣譜的消毒劑——三氯異氰尿酸(俗名強氯精)。三氯異氰尿酸是氯代異氰尿酸系列產(chǎn)品之一,學(xué)名三氯-均三嗪2,4,6(1H,3H,5H)三酮,英文名稱Trichl0ID-isocyantlric Acid.簡稱TCCA,純品為粉末狀白色結(jié)晶,有效氯理論含量91.54%,工業(yè)品有效氯含量不低于85%,活性氯含量比漂白粉高2~3倍。TCCA的殺菌性能優(yōu)異,是新一代的廣譜、高效、低毒的殺菌劑,漂白劑和防縮劑。主要用于飲用水,工業(yè)循環(huán)水、游泳池、餐館,旅店、公共場所,家庭、醫(yī)院、禽蛋和防治魚病變等的消毒殺菌。

1 強氯精的生產(chǎn)工藝簡介

氰尿酸(英文縮寫:CA)與液堿反應(yīng)生成氰尿酸三鈉鹽(簡稱:三鈉液),氰尿酸三鈉鹽再與氯氣反應(yīng)生成三氯異氰尿酸,通過結(jié)晶,干燥而制成粉狀成品。該反應(yīng)主要是在氯化釜中完成的,氯化釜作為強氯精生產(chǎn)過程中的主要設(shè)備,一旦發(fā)生故障,必將嚴重影響整個生產(chǎn)。

2 設(shè)備概況

氯化釜是由釜體、攪拌槳、攪拌電機、減速機、支座以及支點(包括冷卻水套、內(nèi)嵌銅套)等六個部件組成。

該釜支座與攪拌間通過聯(lián)軸器聯(lián)接,攪拌支點處為冷卻水套內(nèi)嵌銅套,采用的是簡單密封和滑動摩擦,可以減少冒氯氣并限制攪拌槳擺動幅度。在實際使用過程中發(fā)現(xiàn)攪拌橫向擺動大,銅套處不時有尖銳金屬摩擦聲,銅套磨損率很高,平均三個月就要更換,嚴重影響了生產(chǎn)的連續(xù)性。

3 銅套磨損原因分析

該氯化釜屬于大型攪拌反應(yīng)釜,容積7000L,攪拌長度3.6m,支座2.3m。經(jīng)長期使用觀察,發(fā)現(xiàn)由于原支座傳動軸軸承初始設(shè)計無潤滑機構(gòu),軸承在運行一段時間后,軸承缺油發(fā)熱,造成軸承的損壞,使傳動軸產(chǎn)生橫向擺動。與之剛性相連的攪拌也隨著擺動,造成銅套支點處摩擦力變大,加快了銅套的磨損。而銅套的磨損使攪拌與銅套間隙變大,又加大了擺動,這樣形成了惡性循環(huán),使銅套磨損率大大提升,一個銅套往往使用不到二三個月就需更換,造成了生產(chǎn)的被動。

另一方面由于采用了懸臂長軸結(jié)構(gòu),并且沒有設(shè)置中軸承和底軸承,軸端撓性大。而攪拌支點采用了冷卻水套內(nèi)嵌銅套,攪拌與銅套直接接觸,產(chǎn)生滑動摩擦。由于加工及現(xiàn)場安裝條件的限制,并不能使攪拌嚴格對中,攪拌實際上處于不規(guī)則的圓周運動,這樣勢必會造成銅套的磨損。

4 對策

減小攪拌的擺動,勢必也會減少銅套的磨損。傳統(tǒng)的攪拌設(shè)備設(shè)計過去一直采用設(shè)置中軸承和底軸承的措施,這樣固然可以減小軸端撓度,但是卻大大增加了多點對中的難度?,F(xiàn)場考察證明,多點對中的安裝質(zhì)量很差,因為轉(zhuǎn)軸被約束在不對中的支撐中勉強的運轉(zhuǎn),結(jié)果磨損極為嚴重,往往平均三個月就需停車檢修。對于大型攪拌反應(yīng)釜的中軸承和底軸承都因尺寸較大耗材較多,再加上需與氯氣等強腐蝕性物料接觸,一般碳鋼、不銹鋼材料難以適用,需用到昂貴的金屬—鈦,其更換費用相當昂貴。不僅如此,對中不良的中軸承和底軸承,必然造成電耗的明顯增加。耗材耗時耗電是中、底軸承帶來的嚴重問題。

這里主要采用四個措施:1、采用更合理的支點形式;2、支座軸承增設(shè)潤滑機構(gòu);3、降低攪拌轉(zhuǎn)速;4、提高員工技能,加強日常維護。

4.1 采用更合理的支點形式

原先氯化釜攪拌支點由銅套與壓蓋配套組成,中間敷與填料。隨著運行時間的增長,填料被很快磨損,銅套與壓蓋之間間隙變大,攪拌擺動也變大,形成惡性循環(huán)?,F(xiàn)將氯化釜攪拌的支點由原來的銅套型式改為壓蓋軸承座型式,去掉冷卻水套。改造前后的攪拌示意如下圖1。

圖1氯化釜攪拌冷卻水套銅套改造

由于采用了固定支點固定攪拌,并將原先的銅套改為調(diào)心軸承,使攪拌擺動時能自動對中,并使滑動摩擦轉(zhuǎn)為滾動摩擦。經(jīng)實際使用,攪拌擺動在允許的范圍內(nèi),設(shè)備運行平穩(wěn),連續(xù)運行半年無異常。

4.2 支座軸承增設(shè)潤滑機構(gòu)

支座軸承使用一段時間后就需要加黃油,否則支座軸承就會加快磨損,磨損的支座軸承同時也會加快冷卻水套銅套的磨損。但設(shè)備原有設(shè)計中沒有加油口,難以加黃油。氯化釜冷卻水套銅套進行改造的同時,在支座軸承蓋上加裝黃油杯,可以定時加油,以減小支座軸承磨損。

4.3降低攪拌轉(zhuǎn)速

攪拌轉(zhuǎn)速越高,離心力也越高,支點受力就大,出故障概率就高。因此在滿足工藝要求下,取轉(zhuǎn)速的最低值,無疑能降低故障率。在本設(shè)備中,降低轉(zhuǎn)速只能從減速機及電機著手。由于減速機在制造過程中,其輸入輸出比已固定,只能更換整個減速機,更換成本高,不劃算。在減速機輸入輸出固定情況下,改變電機轉(zhuǎn)速可以加裝調(diào)速器及更換電機。加裝調(diào)速器,成本高昂,加上現(xiàn)場安裝環(huán)境惡劣,也不合適。剩下只能更換電機,更換的電機可以用到其他部門,也不至于造成閑置浪費。

4.4提高員工技能,加強日常維護

好的設(shè)備必須同時有好的使用維護人員,才能讓設(shè)備更好的服務(wù)于生產(chǎn),擁有更長的使用周期。在氯化釜的使用過程中,經(jīng)常能發(fā)現(xiàn)人員的操作不規(guī)范,為貪圖方便省略操作步驟。如電機啟動前應(yīng)該試點動,但員工都是直接啟動,很容易造成設(shè)備故障,釀出安全事故。在氯化釜維修中也出現(xiàn)了許多問題,如聯(lián)軸器裝好按要求需打表,校驗同軸度,但現(xiàn)在都是目測,很難保證精準度。諸如此類,還有許多。

針對以上問題,為保證氯化釜的完整率,降低檢修率,制定了新的使用維護檢修章程,并進行每月考核獎懲。每月對班組及檢修人員進行培訓(xùn),半年一次技能考核。

4 結(jié)語

通過對氯化釜冷卻水銅套改為壓蓋軸承座型式,并對支座軸承加裝潤滑機構(gòu),在工藝許可要求下更換低轉(zhuǎn)速電機,對日常使用維護人員加強培訓(xùn),制定使用維護章程,同時對維修人員進行技能提高。通過這些改進措施,在試驗的半年中設(shè)備運行平穩(wěn),攪拌擺動小,無異常噪聲,無一次因攪拌故障而檢修。實踐證明,該改進是成功有效的,大大降低了設(shè)備的檢修頻率,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性,創(chuàng)造出了巨大的經(jīng)濟效益。

參考文獻

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