于新
【摘要】近幾年來,火力發(fā)電機組鍋爐“四管”防磨防爆得到各發(fā)電公司的高度關注。本文結合國華臺電亞臨界機組燃煤鍋爐在檢修工作中發(fā)現(xiàn)的低溫過熱器管道磨損現(xiàn)象進行分析,并針對分析結果及實踐經(jīng)驗,從運行操作和檢修工藝管理方面制定切實可行的技術措施,從而有效的預防或減少了鍋爐泄漏事件的發(fā)生。
【關鍵詞】低溫過熱器;磨損;原因;措施
1.引言
近幾年來,鍋爐“四管”防磨防爆工作得到各發(fā)電公司的高度重視,如何利用機組檢修機會,切實落實“二十五項反措”有關防磨防爆控制要求,是一項長期而艱巨的任務。
國華臺電600MW機組由是上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,單爐膛П型露天布置,全鋼架懸吊結構,固態(tài)排渣。
過熱器采用輻射傳熱,布置于煙氣高溫處,且采用順列布置,在過熱器各級受熱面之間采用集中大管道及大三通連接,增加了充分混合的效果并簡化了布置,左右兩側的連接管不進行大交叉,以避免汽溫偏差疊加。各級受熱面的管子選材,都經(jīng)過大量的壁溫計算,既保證安全又考慮了材料的合理使用。
過熱器的系統(tǒng)布置按煙氣流程依次為分隔屏→后屏→末級→包覆和低溫過熱器,共五級;按蒸汽流程依次為爐頂、延伸側墻及尾部包覆過熱器→低溫過熱器→分隔屏→后屏→末級過熱器。
低溫過熱器全部布置于后煙井內(nèi),省煤器上方,共分三組水平蛇形管,水平蛇形管每組為127排,最后由垂直出口段從爐頂引出。每排蛇形管由6根并聯(lián)管圈套彎,管子外徑Φ57mm,橫向節(jié)距152mm,在水平蛇形管最下面一組的入口端,采用了分叉管結構,過熱器管子材料,中、下部管組全部為SA-210C。上部管組為15CrMo。整個低溫過熱器蛇形管組由省煤器懸吊管支吊(如圖1所示)。
圖1
2.案例及原因分析
2013年10月,國華臺電3號機組A級檢修,在檢查低溫過熱器時,發(fā)現(xiàn)低溫過熱器高溫段下部、中溫段上部管道有磨損,呈橢圓狀,深度約0.3㎜(如圖2所示)。
根據(jù)低溫過熱器管道磨損的現(xiàn)象,對高、中、低三段低溫過熱器進行檢查,共發(fā)現(xiàn)磨損的管道300多根,磨損部位在吹灰器區(qū)域,其它部位沒有磨損現(xiàn)象。
為了盡可能全面深入的了解低溫過熱器管道磨損的原因,有必要從過熱器管道材料、安裝工藝、運行方式等方面進行分析,從而得出低溫過熱器管道磨損原因,現(xiàn)結合實際從以下幾個方面進行探析。
2.1 低溫過熱器管材工藝性能
國華臺電600MW亞臨界機組(參數(shù)為17.75MPa、540/540℃),額定負荷下低溫過熱器的出口溫度397℃,按照《火力發(fā)電廠金屬材料選用導則》DL/T715-2000對過熱器管的材料要求:
“具有足夠高的蠕變強度、持久強度和持久塑性,并在高溫、長期運行過程中,具有相對穩(wěn)定的組織和性能。對于合金鋼管,在整個使用期內(nèi),外徑蠕變變形量不應大于2.5%;
對于碳素鋼管,不應大于3.5%;具有高的抗氧化性能,所用材料應屬1級完全抗氧化性材料,工作溫度下的氧化速度應小于0.1mm/a;
具有良好的冷、熱加工工藝性能和焊接性能”。
圖2
國華臺電低溫過熱器使用的鋼材SA-210A和15CrMo,SA-210A鋼是低碳鋼,該鋼具有良好的工藝性能,在530℃以下具有滿意的抗氧化性能,但在470℃~480℃高溫下長期運行過程中,會發(fā)生珠光體球化和石墨化。當HB=137~174時,相對加工性為65%。該鋼無回火脆性,主要用于壁溫≤425℃的蒸汽管道、集箱;壁溫≤450℃的受熱面管子及省煤器管等。
15CrMo鋼是低合金鋼,該鋼正火后的組織為鐵素體、貝氏體和部分馬氏體,正火、回火后的組織為鐵素體、貝氏體和回火馬氏體,其冷加工性能和焊接性能良好,無石墨化傾向。在520℃以下,具有較高的持久強度和良好的抗氧化性能,但超過550℃以后,蠕變極限將顯著降低。長期在500℃~550℃運行,會發(fā)生珠光體球化,使強度下降。主要用于壁溫≤510℃的蒸汽管道、集箱;壁溫≤540℃的受熱面管子。
從鋼材的情況分析,低溫過熱器使用的鋼材滿足生產(chǎn)要求,運行中無明顯的磨損現(xiàn)象。
2.2 低溫過熱器的運行工況
低溫過熱器布置在后煙井,由省煤器懸吊管支吊。主要利用尾部煙氣的余熱,提高鍋爐的熱效率。為保證傳熱,兩側安裝有吹灰器,便于及時清理積灰。從安裝工藝看,低溫過熱器懸吊布置,運行中沒有碰撞、摩擦的現(xiàn)象,存在煙氣、灰塵的吹損現(xiàn)象。
為及時清理低溫過熱器管道表面的灰塵,在后煙井安裝有吹灰器,定期對灰塵吹掃。此次檢查發(fā)現(xiàn)的磨損管道,均處于吹灰器吹掃區(qū)域。
吹灰器使用的蒸汽從高溫過熱器入口集箱引出,經(jīng)安全閥減壓后供吹灰器使用,吹灰時吹灰器閥門內(nèi)的調(diào)壓盤將壓力調(diào)整至吹灰所需壓力進行吹灰。
2.3 低溫過熱器磨損原因分析
從國華臺電低溫過熱器磨損的情況看,可以排除管道材質及管道安裝工藝方面的問題,從磨損的部位分析,應屬于吹灰器運行過程中對管道吹損造成。
吹灰器在使用前,必須根據(jù)現(xiàn)場對吹灰壓力調(diào)整,以保證吹灰所需壓力要求。本次檢查發(fā)現(xiàn)的吹灰器區(qū)域低溫過熱器管道磨損現(xiàn)象,與吹灰器工作時的壓力有關系,吹灰器在運行過程中壓力偏高,造成低溫過熱器管道的損壞。
3.防治措施
3.1 分析結論
從以上分析可以得出,造成低溫過熱器管道磨損的原因主要是吹灰器壓力偏高,吹灰器運行過程中對管道長時間吹損形成。
3.2 防治措施
3.2.1 核查運行時吹灰器的壓力,并調(diào)整至吹灰器工作上下壓力要求。
3.2.2 對吹損的低溫過熱器管道進行更換,防止因管道磨損發(fā)生泄漏現(xiàn)象。
3.2.3 結合本次低溫過熱器管道磨損的現(xiàn)象,對其它機組的低溫過熱器管道檢查,并調(diào)整吹灰器壓力,以防止類似現(xiàn)象發(fā)生。
3.2.4 調(diào)研吹灰器的工作時間及頻率,并適當調(diào)整。
4.結束語
通過對國華臺電低溫過熱器管道磨損問題的研究分析,造成低溫過熱器管道磨損的主要原因是吹灰器運行過程中壓力偏高,吹灰器壓力設置不合理。在今后的工作中,對吹灰器工作壓力進行核查調(diào)整,保證吹灰器工作壓力符合要求,防止因壓力偏高對鍋爐受熱面管道的損壞。
參考文獻
[1]600MW鍋爐設備說明書[S].
[2]DL/T 5047-95電力建設施工及驗收技術規(guī)范(鍋爐機組篇)[S].北京:中國電力出版社.
[3]DL/T 5210.2-1996火電施工質量檢驗及評定標準(鍋爐篇)[S].北京:中國電力出版社.
[4]華北電力學院編.傳熱學[M].
[5]鍋爐和熱交換器的積灰、結渣、磨損和腐蝕的防止原理與計算[M].科學出版社.