【摘要】對(duì)山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司二期精處理設(shè)備粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器周期制水量少的原因進(jìn)行了分析,并提出了解決措施。通過(guò)采取措施后,粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器運(yùn)行周期延長(zhǎng),周期制水量大大增加,鋪膜和爆膜次數(shù)減少,降低了運(yùn)行成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器;周期制水量;經(jīng)濟(jì)效益
1.引言
隨著熱力機(jī)組參數(shù)的提高,對(duì)鍋爐給水水質(zhì)的要求更為嚴(yán)格。發(fā)電廠鍋爐給水由凝結(jié)水和化學(xué)補(bǔ)給水組成。而凝結(jié)水包括汽輪機(jī)凝結(jié)水、熱力系統(tǒng)中的多種疏水以及熱用戶返回的生產(chǎn)凝結(jié)水,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)化學(xué)補(bǔ)給水量很少,給水水質(zhì)的好壞在很大程度上取決于凝結(jié)水的水質(zhì)。因此凝結(jié)水處理已成為電廠水處理的一個(gè)極為重要的環(huán)節(jié)。凝結(jié)水處理是為了去除整個(gè)水、汽系統(tǒng)在啟動(dòng)、運(yùn)行和停運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物和雜質(zhì),有效提高汽水品質(zhì),保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程#3、#4機(jī)組為600MW亞臨界高參數(shù)機(jī)組,對(duì)給水水質(zhì)的要求很高,每臺(tái)機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置正常出力為820m3/h的粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器2臺(tái),并設(shè)計(jì)0~100%可調(diào)旁路系統(tǒng)。每臺(tái)機(jī)組設(shè)置獨(dú)立的一套爆膜、反洗、鋪膜及清洗系統(tǒng)。
2.問(wèn)題的提出
2011年6月~2011年12月#3、#4機(jī)精處理的平均周期制水量分別為130448噸、132147噸,平均運(yùn)行時(shí)間分別為318小時(shí)、333小時(shí),嚴(yán)重低于周期制水量設(shè)計(jì)值185000噸和運(yùn)行時(shí)間設(shè)計(jì)值≥21天。#3、#4機(jī)精處理粉末覆蓋過(guò)濾器周期制水量和運(yùn)行時(shí)間如表1、表2所示。
延長(zhǎng)粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器的運(yùn)行周期,對(duì)降低運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益有著至關(guān)重要的作用。
表1 #3機(jī)精處理的周期制水量和運(yùn)行時(shí)間
周期 運(yùn)行時(shí)間(h) 纖維/樹(shù)脂粉用量
(kg/臺(tái)) 周期制水量
(t)
1 397 54/169 162438
2 386 54/169 157131
3 375 54/169 151438
4 362 54/169 148140
5 349 54/169 142448
6 315 54/169 137132
7 297 54/169 119350
8 268 54/169 103298
9 241 54/169 95678
10 193 54/169 89434
平均運(yùn)行時(shí)間:318h ? 周期制水量:130448t
表2 #4機(jī)精處理的周期制水量和運(yùn)行時(shí)間
周期 運(yùn)行時(shí)間
(h) 纖維/樹(shù)脂粉
用量(kg/臺(tái)) 周期制水量
(t)
1 401 54/169 164812
2 394 54/169 160874
3 385 54/169 157819
4 367 54/169 151855
5 358 54/169 143842
6 335 54/169 138876
7 305 54/169 128260
8 288 54/169 111729
9 271 54/169 106485
10 228 54/169 99888
平均運(yùn)行時(shí)間:318h ? 周期制水量:130448t
3.原因分析
為了找出粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器運(yùn)行周期短、周期制水量少的原因,查找了粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器同期的運(yùn)行記錄,如圖1所示。
由圖1可知:過(guò)濾器每個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)床體差壓上漲較快,當(dāng)床體差壓接近解列值0.175Mpa時(shí),開(kāi)啟系統(tǒng)旁路后壓差有明顯的下降,隨后過(guò)濾器壓差又出現(xiàn)快速上漲,過(guò)濾器長(zhǎng)期在高壓差下運(yùn)行,依靠母管旁路調(diào)節(jié)維持運(yùn)行。運(yùn)行規(guī)程要求:旁路開(kāi)度達(dá)20%時(shí)視為失效,設(shè)備退出運(yùn)行并進(jìn)行爆膜。所以,精處理過(guò)濾器床體壓差高是造成運(yùn)行周期短、制水量減少的主要原因。通過(guò)進(jìn)一步分析,造成精處理過(guò)濾器床體壓差高的主要因素有:
1)樹(shù)脂粉攪拌不均勻;
2)濾元清洗不及時(shí)。
圖1 粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器差壓變化圖
4.解決措施
4.1 樹(shù)脂粉攪拌不均勻
解決措施有:
(1)將混合箱攪拌機(jī)轉(zhuǎn)軸加長(zhǎng)20cm。在DN32不銹鋼卡套上加工一個(gè)M6螺孔,以便于與攪拌器桿固定。
(2)增加一級(jí)攪拌槳葉,對(duì)稱施焊兩根長(zhǎng)200mm、寬50mm、厚5mm的不銹鋼片其方向與原槳葉方向成90°,以提高攪拌器的攪拌效率。
(3)延長(zhǎng)攪拌時(shí)間。將鋪膜步序中“樹(shù)脂投加”時(shí)間由10分鐘延長(zhǎng)至20分鐘。
混合箱攪拌機(jī)漿片改造前后對(duì)比如圖2所示:
圖2 混合箱攪拌機(jī)漿片改造前后
(左為改造前,右為改造后)
通過(guò)采取上述措施后,攪拌機(jī)的攪拌效率由原來(lái)的6.3%提高至11%。在鋪膜樹(shù)脂粉投加時(shí)進(jìn)行了跟蹤檢查,由圖3可看出攪拌時(shí)產(chǎn)生明顯的攪拌漩渦,使樹(shù)脂粉、纖維粉得到充分溶解,形成絮凝、均勻的懸浮液。再未發(fā)生過(guò)堵塞注射泵入口管路的現(xiàn)象,提高了鋪膜效果。
圖3 攪拌機(jī)槳片改造后攪拌效果
4.2 濾元清洗不及時(shí)
解決措施有:
(1)根據(jù)濾元污染情況,協(xié)同廠家人員制定《漳山公司濾元清洗方法》。于2012年4月15-27日按照制定方案對(duì)#3、#4機(jī)精處理粉末覆蓋過(guò)濾器的濾元進(jìn)行了化學(xué)清洗,化學(xué)清洗前后效果對(duì)比如圖4所示。
(2)將新購(gòu)置的頗爾Permi-L可反洗線繞式濾芯分散更換到#3機(jī)2臺(tái)粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器深度污染的40根濾元。更換后,進(jìn)行跟蹤調(diào)查,鋪膜投運(yùn)后起初壓差降低至0.03Mpa,運(yùn)行周期內(nèi)過(guò)濾器差壓上漲緩慢,不需要依靠旁路調(diào)節(jié)維持運(yùn)行,運(yùn)行周期大大延長(zhǎng)。
圖4 濾元化學(xué)清洗前后效果對(duì)比
(左為清洗前,右為清洗后)
5.結(jié)論
(1)通過(guò)采取上述措施后,粉末覆蓋過(guò)濾器的運(yùn)行周期大大延長(zhǎng),周期制水量增加至229700噸,大于設(shè)計(jì)值185000噸。
(2)鋪膜次數(shù)由原來(lái)平均每月3次降低為平均每月1.5次,纖維粉用量和樹(shù)脂粉用量大大減少,節(jié)約運(yùn)行成本10.5萬(wàn)元/月。
(3)爆膜次數(shù)由原來(lái)平均每月3次降低為平均每月1.5次,爆膜用除鹽水量大大減少,節(jié)約運(yùn)行成本1.8萬(wàn)元/月。
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作者簡(jiǎn)介:邱建敏(1976—),女,山西長(zhǎng)治人,大學(xué)??疲砉こ處?,現(xiàn)供職于山西同煤電力漳澤發(fā)電分公司,主要從事電廠化學(xué)方面的工作。