摘 要:闡述步進(jìn)電機(jī)在卷對(duì)卷印刷機(jī)自動(dòng)對(duì)邊系統(tǒng)中的改造應(yīng)用,介紹改造的方法及軟硬件設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵詞:步進(jìn)電機(jī);對(duì)邊;套印
1 簡介
全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)廣泛應(yīng)用在包裝、廣告、藝術(shù)品、陶瓷、金屬、商標(biāo)等行業(yè),絲網(wǎng)印刷機(jī)以其自動(dòng)、快速、高精度的性能讓廠家提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了生產(chǎn)成本,成為了這些行業(yè)中不可缺少的設(shè)備。
絲網(wǎng)印刷機(jī)一般采用PLC觸摸屏,集中控制,整機(jī)的操作簡單、靈活,維修方便;印刷傳動(dòng)使用三相異步電機(jī)加變頻器,出膜采用伺服電機(jī),動(dòng)作靈敏,速度均勻,快慢可調(diào);刮刀和回墨刀由氣缸切換,并且印刷壓力大小可調(diào)等。控制方便等特點(diǎn),
2 對(duì)邊簡介
卷對(duì)卷絲網(wǎng)印刷機(jī)在多色套印中,為了保證印刷精度,多色套印準(zhǔn)確,要求網(wǎng)版與印刷膜之間的相對(duì)位置是固定的。原來的機(jī)器自動(dòng)對(duì)邊系統(tǒng)為糾偏控制器(GK-4型)配合同步電機(jī),光電眼,滾珠絲杠對(duì)印刷薄膜進(jìn)行自動(dòng)跟蹤糾偏,即光電眼始終跟蹤印刷薄膜的邊緣,當(dāng)光電眼檢測到印刷薄膜位置發(fā)生位置變化后,通過控制器驅(qū)動(dòng)電機(jī),移動(dòng)網(wǎng)版,將網(wǎng)版與印刷薄膜重新對(duì)齊,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)糾偏,保證印刷膜與網(wǎng)版之間的位置相對(duì)固定。
3 問題引出
在實(shí)際的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)套印偏差現(xiàn)象,而且并不是每一版都出現(xiàn),經(jīng)分析,原對(duì)邊系統(tǒng)控制過程中,無論在什么情況下,光電眼只有檢測到印刷薄膜發(fā)生偏移,網(wǎng)版就會(huì)自動(dòng)對(duì)邊,此過程是一個(gè)隨時(shí)的狀態(tài),網(wǎng)版一直在頻繁的移動(dòng)變化當(dāng)中。當(dāng)在印刷過程中如若發(fā)生網(wǎng)版移動(dòng),就會(huì)造成在同一版上網(wǎng)版與印刷薄膜之間位置改變,勢必造成套印不準(zhǔn)的現(xiàn)象。
4 改造方案
原對(duì)邊系統(tǒng)套印不準(zhǔn)主要是網(wǎng)版一直在頻繁的移動(dòng)變化當(dāng)中,因此要設(shè)法避免這種在刮墨過程中網(wǎng)版移動(dòng)的狀態(tài),絲網(wǎng)印刷機(jī)印刷過程為,刮墨刀下降→刮墨→刮墨刀上升(同時(shí)勻墨刀下降)→勻墨(同時(shí)出膜)→勻墨刀上升(刮墨刀下降)→刮墨→……一直循環(huán),直到停止印刷。改造思路為在每個(gè)印刷過程中,插入對(duì)邊動(dòng)作,刮墨完成后,步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn),將網(wǎng)版與印刷薄膜之間形成2mm的位移后停止。在出膜完成后,步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn),光電眼檢測到印刷薄膜邊緣后步進(jìn)電機(jī)停止,然后進(jìn)行刮墨。循環(huán)進(jìn)行。
5 硬件選型與改造
5.1 步進(jìn)控制器選用森創(chuàng)的SH20403
可驅(qū)動(dòng)機(jī)2相混合式步進(jìn)電機(jī)
技術(shù)參數(shù):
10V~40V直流供電
最大3A的八種輸出電流可選
最大64細(xì)分的七種細(xì)分模式可選
標(biāo)準(zhǔn)共陽單脈沖接口
脫機(jī)保持功能
半密閉式機(jī)殼可適應(yīng)更嚴(yán)苛環(huán)境
提供節(jié)能的自動(dòng)半電流鎖定功能
5.2 硬件接線
Plc輸出Y2接控制器脈沖,Y3接控制器方向,中間串接2K限流電阻A+,A-,B+,B-接步進(jìn)電機(jī),如圖1所示。
5.3 參數(shù)設(shè)置
步進(jìn)控制器選擇8細(xì)分每轉(zhuǎn)1600個(gè)脈沖,
電流設(shè)置為1.5A
選擇單脈沖1P模式
5.4 步進(jìn)電機(jī)選用,型號(hào)SY57STH76
步進(jìn)電機(jī)作為執(zhí)行元件,是機(jī)電一體化的關(guān)鍵產(chǎn)品之一, 廣泛應(yīng)用在各種自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。隨著微電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,步進(jìn)電機(jī)的需求量與日俱增,在各個(gè)國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都有應(yīng)用。
選用常州松洋機(jī)電的二相混合式步進(jìn)電機(jī),步進(jìn)角為1.8度
6 軟件設(shè)計(jì)
步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)跟邊,反轉(zhuǎn)離邊,用plsy命令發(fā)送脈沖,正傳時(shí)光電眼見到印刷薄膜時(shí)電機(jī)停止。反轉(zhuǎn)離邊時(shí),Y3高電平,Y2發(fā)送3200個(gè)脈沖(電機(jī)轉(zhuǎn)2圈)自動(dòng)停止。
在實(shí)際生產(chǎn)剛開始的時(shí)候,由于走膜還不順暢,膜路擺動(dòng)較大,實(shí)際對(duì)邊就沒有太大意義,因此需要關(guān)閉對(duì)邊,X14接斷開時(shí),將對(duì)邊控制屏蔽不再動(dòng)作,當(dāng)膜路走順了以后,再打開對(duì)邊旋鈕。啟用對(duì)邊。
7 結(jié)束語
通過對(duì)原對(duì)邊系統(tǒng)的改造,通過plc控制步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行對(duì)邊,保證每一版的對(duì)邊準(zhǔn)確性和一致性,套印精度大大提高,在實(shí)際應(yīng)用中沒有再出現(xiàn)套印偏差問題,使用效果良好。
作者簡介:李俊奇(1979—),男,河北威縣人,本科,助理工程師,主要從事:設(shè)備維修,改造方面的工作。