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1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造后低負荷汽溫?zé)o法達設(shè)計值治理

2014-10-09 23:09:49周立國
科技經(jīng)濟市場 2014年7期
關(guān)鍵詞:汽溫治理

周立國

摘 要:低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低情況普遍存在。為解決某廠中儲式制粉系統(tǒng)1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低問題,通過三層燃盡風(fēng)水平擺角不同組合、燃燒器垂直擺角調(diào)整、輔助風(fēng)、消旋風(fēng)與燃盡風(fēng)配合、提高爐膛火焰中心等方法,使過、再熱汽溫達到設(shè)計值。供電煤耗較調(diào)整前降低1g/kwh左右,對同類型鍋爐低氮燃燒器改造后調(diào)整有很好的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:中儲式制粉系統(tǒng);低氮燃燒器;汽溫;治理

1 設(shè)備簡介

某廠SG1025/17.4-M847型鍋爐為上海鍋爐廠制造亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣爐,鍋爐為∏型布置,采用平衡通風(fēng),四角切向燃燒,配四臺低速鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng)。設(shè)計煤種為鄭州地區(qū)貧瘦煤。鍋爐50%額定負荷滑壓工況下設(shè)計過熱汽溫540,再熱汽溫515℃。

主燃燒器一次風(fēng)及二次風(fēng)逆時針方向布置,雙切圓直徑大小為?719/?686。三次風(fēng)順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏10度。SOFA燃燒器順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏6度。三次風(fēng)與SOFA風(fēng)共同起消旋風(fēng)作用。

主燃燒器一、二次風(fēng)噴口與SOFA燃燒器噴口均裝有自動垂直擺動裝置。一、二次風(fēng)噴口可上下擺動±30度,擺動機構(gòu)分為上、下兩組。SOFA風(fēng)噴口還可以以手動方式左右擺動±15度。

2 1#機組150MW低負荷工況下的汽溫問題及原因分析

鍋爐低氮燃燒器改造后主要存在單套制粉運行時主汽溫度、再熱汽溫度低,但后屏過熱器管壁超溫,一級減溫水量增加的現(xiàn)象。通過試驗發(fā)現(xiàn)當(dāng)在150MW時如果投運兩套制粉系統(tǒng),如A、C或B、C制粉系統(tǒng)汽溫可以達到536℃~538℃,且后屏不超溫,過熱器有減溫水。當(dāng)投單套制粉系統(tǒng),過熱汽溫最低時達504℃左右,再熱汽溫低達495℃左右,但是過熱器一級減溫水量卻達到近40t/h,前屏也經(jīng)常超溫。

分析單套制粉系統(tǒng)運行過、再熱汽溫偏低原因為:

(1)當(dāng)投運兩臺磨時,燃燒器四角能夠兩兩相對投運三次風(fēng),作為反切消旋功能的三次風(fēng)流場相對均勻,爐膛出口煙氣流場偏差較小,屏底超溫較好。

(2)當(dāng)投運單臺磨時,燃燒器四角只能夠投運一個對角三次風(fēng)而無法形成有效的消旋流場,再者對角三次風(fēng)的氣固兩相流速可能不均勻而有可能導(dǎo)致流場的紊亂,使得爐膛出口煙氣流場偏差增加,引發(fā)屏底超溫,過熱器減溫水大量增加,屏后煙溫降低,限制了過熱汽溫及再熱汽溫增加。

(3)相對于投運兩臺磨,單臺磨投運時燃燼區(qū)煤粉濃度低于兩臺磨投運時的工況,屏底煙氣溫度也相應(yīng)較低。

3 治理方案及效果

針對低負荷單套制粉系統(tǒng)主、再熱汽溫偏低問題原因,提出以下治理措施:

(1)提高爐膛送風(fēng)量,可提高煙氣流量。

(2)調(diào)整SOFA風(fēng)左右擺角,中、下層SOFA風(fēng)已經(jīng)調(diào)成與一次風(fēng)及二次風(fēng)一致,均為逆時針方向布置,上層SOFA風(fēng)與一次風(fēng)及二次風(fēng)反切。配合主燃燒器消旋二次風(fēng)及其它二次風(fēng)比例以控制爐膛出口煙氣溫度及煙氣量的偏差,控制屏過金屬溫度兩側(cè)無偏差時盡量減少減溫水量提高汽溫。

(3)在以上基礎(chǔ)上汽溫仍低時,采用調(diào)節(jié)主燃燒器擺角向上;適當(dāng)啟動部分D層燃燒器;減少磨機再循環(huán)率,提高三次風(fēng)量;盡量提高C、D層給粉機轉(zhuǎn)速,降低A或B層給粉機轉(zhuǎn)速等方式亦可提高汽溫。

1#機組150MW低負荷單臺磨工況下的運行調(diào)整如下表:

因為單臺蘑運行時為對角三次風(fēng)運行,不能形成切圓,投運FF后能帶動三次風(fēng)旋轉(zhuǎn),避免三次風(fēng)煤粉短路上行引發(fā)屏底超溫。開大SOFA1的目的也是壓制三次風(fēng),使風(fēng)粉上行速度減緩。通過調(diào)整SOFA1水平擺角、配合排粉風(fēng)機出力,使過、再熱兩側(cè)煙溫及煙氣量的分布平衡(包括倒寶塔配置二次風(fēng)),屏過兩側(cè)金屬溫度均勻且控制不超溫,過熱器減溫水量可以大幅減少。過熱汽溫度達到正常值。由于減少了過熱器吸熱量后,尾部煙道處煙氣溫度有所上升,再熱汽溫也同步上升。

以上配風(fēng)方式時在低負荷滑壓工況下,主汽溫可達536℃~538℃;再熱汽溫可達515℃,滿足鍋爐設(shè)計要求。

參考文獻:

[1]劉志江.低氮燃燒器改造及其存在問題處理[J].熱力發(fā)電,2013,12(3)77-81.

摘 要:低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低情況普遍存在。為解決某廠中儲式制粉系統(tǒng)1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低問題,通過三層燃盡風(fēng)水平擺角不同組合、燃燒器垂直擺角調(diào)整、輔助風(fēng)、消旋風(fēng)與燃盡風(fēng)配合、提高爐膛火焰中心等方法,使過、再熱汽溫達到設(shè)計值。供電煤耗較調(diào)整前降低1g/kwh左右,對同類型鍋爐低氮燃燒器改造后調(diào)整有很好的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:中儲式制粉系統(tǒng);低氮燃燒器;汽溫;治理

1 設(shè)備簡介

某廠SG1025/17.4-M847型鍋爐為上海鍋爐廠制造亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣爐,鍋爐為∏型布置,采用平衡通風(fēng),四角切向燃燒,配四臺低速鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng)。設(shè)計煤種為鄭州地區(qū)貧瘦煤。鍋爐50%額定負荷滑壓工況下設(shè)計過熱汽溫540,再熱汽溫515℃。

主燃燒器一次風(fēng)及二次風(fēng)逆時針方向布置,雙切圓直徑大小為?719/?686。三次風(fēng)順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏10度。SOFA燃燒器順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏6度。三次風(fēng)與SOFA風(fēng)共同起消旋風(fēng)作用。

主燃燒器一、二次風(fēng)噴口與SOFA燃燒器噴口均裝有自動垂直擺動裝置。一、二次風(fēng)噴口可上下擺動±30度,擺動機構(gòu)分為上、下兩組。SOFA風(fēng)噴口還可以以手動方式左右擺動±15度。

2 1#機組150MW低負荷工況下的汽溫問題及原因分析

鍋爐低氮燃燒器改造后主要存在單套制粉運行時主汽溫度、再熱汽溫度低,但后屏過熱器管壁超溫,一級減溫水量增加的現(xiàn)象。通過試驗發(fā)現(xiàn)當(dāng)在150MW時如果投運兩套制粉系統(tǒng),如A、C或B、C制粉系統(tǒng)汽溫可以達到536℃~538℃,且后屏不超溫,過熱器有減溫水。當(dāng)投單套制粉系統(tǒng),過熱汽溫最低時達504℃左右,再熱汽溫低達495℃左右,但是過熱器一級減溫水量卻達到近40t/h,前屏也經(jīng)常超溫。

分析單套制粉系統(tǒng)運行過、再熱汽溫偏低原因為:

(1)當(dāng)投運兩臺磨時,燃燒器四角能夠兩兩相對投運三次風(fēng),作為反切消旋功能的三次風(fēng)流場相對均勻,爐膛出口煙氣流場偏差較小,屏底超溫較好。

(2)當(dāng)投運單臺磨時,燃燒器四角只能夠投運一個對角三次風(fēng)而無法形成有效的消旋流場,再者對角三次風(fēng)的氣固兩相流速可能不均勻而有可能導(dǎo)致流場的紊亂,使得爐膛出口煙氣流場偏差增加,引發(fā)屏底超溫,過熱器減溫水大量增加,屏后煙溫降低,限制了過熱汽溫及再熱汽溫增加。

(3)相對于投運兩臺磨,單臺磨投運時燃燼區(qū)煤粉濃度低于兩臺磨投運時的工況,屏底煙氣溫度也相應(yīng)較低。

3 治理方案及效果

針對低負荷單套制粉系統(tǒng)主、再熱汽溫偏低問題原因,提出以下治理措施:

(1)提高爐膛送風(fēng)量,可提高煙氣流量。

(2)調(diào)整SOFA風(fēng)左右擺角,中、下層SOFA風(fēng)已經(jīng)調(diào)成與一次風(fēng)及二次風(fēng)一致,均為逆時針方向布置,上層SOFA風(fēng)與一次風(fēng)及二次風(fēng)反切。配合主燃燒器消旋二次風(fēng)及其它二次風(fēng)比例以控制爐膛出口煙氣溫度及煙氣量的偏差,控制屏過金屬溫度兩側(cè)無偏差時盡量減少減溫水量提高汽溫。

(3)在以上基礎(chǔ)上汽溫仍低時,采用調(diào)節(jié)主燃燒器擺角向上;適當(dāng)啟動部分D層燃燒器;減少磨機再循環(huán)率,提高三次風(fēng)量;盡量提高C、D層給粉機轉(zhuǎn)速,降低A或B層給粉機轉(zhuǎn)速等方式亦可提高汽溫。

1#機組150MW低負荷單臺磨工況下的運行調(diào)整如下表:

因為單臺蘑運行時為對角三次風(fēng)運行,不能形成切圓,投運FF后能帶動三次風(fēng)旋轉(zhuǎn),避免三次風(fēng)煤粉短路上行引發(fā)屏底超溫。開大SOFA1的目的也是壓制三次風(fēng),使風(fēng)粉上行速度減緩。通過調(diào)整SOFA1水平擺角、配合排粉風(fēng)機出力,使過、再熱兩側(cè)煙溫及煙氣量的分布平衡(包括倒寶塔配置二次風(fēng)),屏過兩側(cè)金屬溫度均勻且控制不超溫,過熱器減溫水量可以大幅減少。過熱汽溫度達到正常值。由于減少了過熱器吸熱量后,尾部煙道處煙氣溫度有所上升,再熱汽溫也同步上升。

以上配風(fēng)方式時在低負荷滑壓工況下,主汽溫可達536℃~538℃;再熱汽溫可達515℃,滿足鍋爐設(shè)計要求。

參考文獻:

[1]劉志江.低氮燃燒器改造及其存在問題處理[J].熱力發(fā)電,2013,12(3)77-81.

摘 要:低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低情況普遍存在。為解決某廠中儲式制粉系統(tǒng)1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造后低負荷過、再熱汽溫偏低問題,通過三層燃盡風(fēng)水平擺角不同組合、燃燒器垂直擺角調(diào)整、輔助風(fēng)、消旋風(fēng)與燃盡風(fēng)配合、提高爐膛火焰中心等方法,使過、再熱汽溫達到設(shè)計值。供電煤耗較調(diào)整前降低1g/kwh左右,對同類型鍋爐低氮燃燒器改造后調(diào)整有很好的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:中儲式制粉系統(tǒng);低氮燃燒器;汽溫;治理

1 設(shè)備簡介

某廠SG1025/17.4-M847型鍋爐為上海鍋爐廠制造亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣爐,鍋爐為∏型布置,采用平衡通風(fēng),四角切向燃燒,配四臺低速鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng)。設(shè)計煤種為鄭州地區(qū)貧瘦煤。鍋爐50%額定負荷滑壓工況下設(shè)計過熱汽溫540,再熱汽溫515℃。

主燃燒器一次風(fēng)及二次風(fēng)逆時針方向布置,雙切圓直徑大小為?719/?686。三次風(fēng)順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏10度。SOFA燃燒器順時針方向布置,與一、二次風(fēng)方向主軸反偏6度。三次風(fēng)與SOFA風(fēng)共同起消旋風(fēng)作用。

主燃燒器一、二次風(fēng)噴口與SOFA燃燒器噴口均裝有自動垂直擺動裝置。一、二次風(fēng)噴口可上下擺動±30度,擺動機構(gòu)分為上、下兩組。SOFA風(fēng)噴口還可以以手動方式左右擺動±15度。

2 1#機組150MW低負荷工況下的汽溫問題及原因分析

鍋爐低氮燃燒器改造后主要存在單套制粉運行時主汽溫度、再熱汽溫度低,但后屏過熱器管壁超溫,一級減溫水量增加的現(xiàn)象。通過試驗發(fā)現(xiàn)當(dāng)在150MW時如果投運兩套制粉系統(tǒng),如A、C或B、C制粉系統(tǒng)汽溫可以達到536℃~538℃,且后屏不超溫,過熱器有減溫水。當(dāng)投單套制粉系統(tǒng),過熱汽溫最低時達504℃左右,再熱汽溫低達495℃左右,但是過熱器一級減溫水量卻達到近40t/h,前屏也經(jīng)常超溫。

分析單套制粉系統(tǒng)運行過、再熱汽溫偏低原因為:

(1)當(dāng)投運兩臺磨時,燃燒器四角能夠兩兩相對投運三次風(fēng),作為反切消旋功能的三次風(fēng)流場相對均勻,爐膛出口煙氣流場偏差較小,屏底超溫較好。

(2)當(dāng)投運單臺磨時,燃燒器四角只能夠投運一個對角三次風(fēng)而無法形成有效的消旋流場,再者對角三次風(fēng)的氣固兩相流速可能不均勻而有可能導(dǎo)致流場的紊亂,使得爐膛出口煙氣流場偏差增加,引發(fā)屏底超溫,過熱器減溫水大量增加,屏后煙溫降低,限制了過熱汽溫及再熱汽溫增加。

(3)相對于投運兩臺磨,單臺磨投運時燃燼區(qū)煤粉濃度低于兩臺磨投運時的工況,屏底煙氣溫度也相應(yīng)較低。

3 治理方案及效果

針對低負荷單套制粉系統(tǒng)主、再熱汽溫偏低問題原因,提出以下治理措施:

(1)提高爐膛送風(fēng)量,可提高煙氣流量。

(2)調(diào)整SOFA風(fēng)左右擺角,中、下層SOFA風(fēng)已經(jīng)調(diào)成與一次風(fēng)及二次風(fēng)一致,均為逆時針方向布置,上層SOFA風(fēng)與一次風(fēng)及二次風(fēng)反切。配合主燃燒器消旋二次風(fēng)及其它二次風(fēng)比例以控制爐膛出口煙氣溫度及煙氣量的偏差,控制屏過金屬溫度兩側(cè)無偏差時盡量減少減溫水量提高汽溫。

(3)在以上基礎(chǔ)上汽溫仍低時,采用調(diào)節(jié)主燃燒器擺角向上;適當(dāng)啟動部分D層燃燒器;減少磨機再循環(huán)率,提高三次風(fēng)量;盡量提高C、D層給粉機轉(zhuǎn)速,降低A或B層給粉機轉(zhuǎn)速等方式亦可提高汽溫。

1#機組150MW低負荷單臺磨工況下的運行調(diào)整如下表:

因為單臺蘑運行時為對角三次風(fēng)運行,不能形成切圓,投運FF后能帶動三次風(fēng)旋轉(zhuǎn),避免三次風(fēng)煤粉短路上行引發(fā)屏底超溫。開大SOFA1的目的也是壓制三次風(fēng),使風(fēng)粉上行速度減緩。通過調(diào)整SOFA1水平擺角、配合排粉風(fēng)機出力,使過、再熱兩側(cè)煙溫及煙氣量的分布平衡(包括倒寶塔配置二次風(fēng)),屏過兩側(cè)金屬溫度均勻且控制不超溫,過熱器減溫水量可以大幅減少。過熱汽溫度達到正常值。由于減少了過熱器吸熱量后,尾部煙道處煙氣溫度有所上升,再熱汽溫也同步上升。

以上配風(fēng)方式時在低負荷滑壓工況下,主汽溫可達536℃~538℃;再熱汽溫可達515℃,滿足鍋爐設(shè)計要求。

參考文獻:

[1]劉志江.低氮燃燒器改造及其存在問題處理[J].熱力發(fā)電,2013,12(3)77-81.

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