倪天峰 李小二
摘要:為解決方莊二礦副井井筒涌漏水問題,提高副井冬季運(yùn)輸安全系數(shù),延長(zhǎng)井筒裝備的使用壽命,方便職工上下井。通過在井筒內(nèi)施工注漿鉆孔,應(yīng)用注漿封水技術(shù),徹底解決了井筒井壁大量滲水問題。
關(guān)鍵詞:井筒 注漿 封水
1 礦井概況
方莊二礦位于焦作煤田東部,南距修武縣城約16km,西南距焦作市約22km。礦井1980年12月25日投產(chǎn),批準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.45Mt/年。2006年核定生產(chǎn)能力0.48Mt/年,2011年復(fù)核生產(chǎn)能力0.48Mt/年。礦井采用立井多水平開拓方式,共有井筒4個(gè),主井提升原煤,副井提矸、通風(fēng)、升降人員、提升物料。一水平標(biāo)高-175m,二水平標(biāo)高-500m,目前生產(chǎn)采區(qū)為23采區(qū),準(zhǔn)備采區(qū)為25采區(qū)。副井采用立井罐籠提升,井筒直徑5.0m,井筒深度323m。副井內(nèi)安裝有金屬梯子間,作為礦井安全出口。
副井井壁在接茬處出現(xiàn)多處漏水現(xiàn)象,井筒涌水量達(dá)到0.5m3/min,在井深70~90m、110~140m、170~210m處,砂巖水通過井壁及接茬處滲入井內(nèi)。由于井壁多處滲水,加之罐道梁的影響,使整個(gè)井筒處于淋水狀態(tài),井內(nèi)設(shè)施常年被水浸淋,罐籠內(nèi)淋水,升入井人員常年在淋水環(huán)境中上下罐,且冬季井筒內(nèi)大量結(jié)冰,給副井運(yùn)輸及職工上下井,造成了嚴(yán)重的安全隱患。
2 施工方案
2.1 滲水治理方案 井壁滲水狀態(tài)是由于井壁接茬處存在縫隙,含水層段井壁質(zhì)量不好造成的,要想從根本上解決問題必須采用注漿封水方法解決。
2.2 注漿堵水方法 根據(jù)井下實(shí)際觀察副井井筒的淋水狀況及水文地質(zhì)條件,確定井筒淋水的主要原因是由于井壁接茬處漏水,注漿范圍為井深70~210m,有針對(duì)性的對(duì)淋水點(diǎn)進(jìn)行封堵,注漿材料擬采用水泥-水玻璃雙液漿為主,以達(dá)到隔絕水源滲入井壁的目標(biāo)。
2.3 注漿順序的確定 考慮到副井井筒的客觀條件,為方便施工、提高注漿堵水效果,確定注漿順序?yàn)橛缮贤率┕ぁ?/p>
2.4 注漿材料的選擇 水泥選用國(guó)標(biāo)425#普通硅酸鹽水泥,水玻璃選用濃度為38~40Be(波美度)。原因:①漿液凝結(jié)時(shí)間較短,可以很快的起到封水效果。②漿液無毒,對(duì)地下水和環(huán)境無污染;材料來源豐富,價(jià)格比較低廉。
2.5 注漿濃度的確定 ①水泥漿的水灰比為0.5:1,注漿量大時(shí)漿液增加濃度到1:1。②水泥漿和水玻璃漿液的體積比:正常注漿并出現(xiàn)漏漿時(shí),水泥漿與水玻璃體積比為3:1;注漿量大時(shí)增加為2:1;最后封孔時(shí),水泥漿與水玻璃漿的體積比要達(dá)到1:1。
3 封水施工步驟及過程
3.1 注漿設(shè)備的選擇及布置 本次注漿選用ZBQ-
50/6氣動(dòng)雙液注漿泵。用YT-23型氣腿式鑿巖機(jī)打注漿孔,注漿管選用Φ20mm注漿錨桿,長(zhǎng)度為0.5~1.0m。
打注漿孔時(shí),將打鉆設(shè)備及注漿錨桿放置在副井罐籠頂部,人員進(jìn)入罐籠頂部時(shí)必須加裝防護(hù)傘。將罐籠下至淋水點(diǎn),然后由管子道、梯子間將兩根Φ25mm高壓軟管下至施工地點(diǎn),作為打鉆用的風(fēng)、水管路進(jìn)行施工。
注漿設(shè)備及注漿材料,放置在地面副井管子道口,輸漿管路使用打鉆用的風(fēng)、水管路,對(duì)注漿孔進(jìn)行注漿。
3.2 注漿孔的布置及參數(shù)的確定副井注漿段的注漿孔為壁后注漿孔 壁后注漿孔的深度以超過井壁厚度0.5~1.0m為宜。因井壁是接茬處滲水,注漿孔采用三花眼垂直布置井壁接茬處,間排距為0.5~1.0m(根據(jù)涌水狀況確定)。
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3.3 注漿孔施工 由于井筒掘進(jìn)方法原因,接茬多而且接茬處漏水較嚴(yán)重。占井筒漏水量的80%,是本次注漿的重點(diǎn):①每班施工前搭設(shè)和檢查、確認(rèn)安全防護(hù)設(shè)施及對(duì)講機(jī)是否合格、正常。②使用對(duì)講機(jī)發(fā)出打點(diǎn)信號(hào)將罐籠下至出水點(diǎn)后搭設(shè)工作平臺(tái),并將施工工具及材料固定牢靠。③向井筒出水點(diǎn)施工鉆孔,然后布置注漿錨桿。④使用對(duì)講機(jī)聯(lián)系地面人員停風(fēng)、水,泄壓后將風(fēng)水管與注漿錨桿連接并聯(lián)系注漿。⑤注漿達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后,聯(lián)系停泵泄壓、沖洗管路。⑥拆除工作臺(tái),檢查現(xiàn)場(chǎng),確保沒有遺留工具后,使用對(duì)講機(jī)聯(lián)系提罐升井,并拆除防護(hù)設(shè)施。
接茬處施工。在接茬淋水點(diǎn)按間距0.5-1.0m進(jìn)行打孔注漿,注漿孔深度以超過井壁0.5~1.0m為宜。釬頭采用28mm釬頭,注漿孔口管采用Φ20mm注漿錨桿,1個(gè)高壓閥門,兩根Φ25mm高壓軟管。
3.4 注漿及壓力確定 進(jìn)行注漿前,先用清水對(duì)注漿孔進(jìn)行清洗,然后注入相應(yīng)的注漿材料,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求控制漿液濃度及配合比,對(duì)于注漿壓力變化情況要密切觀察,根據(jù)注漿實(shí)際情況,對(duì)注漿材料配比進(jìn)行隨時(shí)調(diào)節(jié),進(jìn)而在一定程度上達(dá)到最好的堵水效果。根據(jù)副井實(shí)際條件,依據(jù)不破壞井壁的原則,進(jìn)一步確定注漿壓力。通常情況下,注漿壓力控制在2~3MPa,最大注漿壓力不超過3MPa。按照方案設(shè)計(jì),采取直接鉆孔注漿的方式對(duì)每一茬部位較大的涌水點(diǎn)進(jìn)行處理。注漿后,壁后孔隙、縫隙連通條件引起改變,注漿過程中,需要對(duì)注漿壓力和注漿量的變化情況進(jìn)行觀察,防止注漿壓力過大進(jìn)一步破壞井壁。
4 效果
通過井筒注漿封水技術(shù)的應(yīng)用實(shí)施,使副井井筒涌水量由原來的30m3/h降到6m3/h,改變了方莊二礦副井長(zhǎng)達(dá)二十多年的淋水情況。①安全方面,改善了工人的上下井環(huán)境,避免了井筒在冬季大量結(jié)冰對(duì)提升運(yùn)輸造成的安全隱患,保證了副井筒的安全提升工作。②減省了井底排水費(fèi)用和除冰的投入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。③該工程若招標(biāo),支出的總費(fèi)用將達(dá)到四十余萬元,而礦井自行施工所產(chǎn)生的人工費(fèi)及材料費(fèi)總支出不足五萬元,該技術(shù)的應(yīng)用改善了方莊二礦副井運(yùn)行環(huán)境,為礦井節(jié)約了資金投入,取得了明顯的安全、經(jīng)濟(jì)效果。
5 結(jié)論
①在施工過程中,針對(duì)方莊二礦副井涌水量大的難題,需要對(duì)井壁滲漏水情況、井筒地質(zhì)資料等進(jìn)行充分的分析。②采用注漿封水技術(shù)封堵方莊二礦副井涌水是行之有效的,改善了工人的上下井環(huán)境、保證了副井筒的安全提升工作、減省了全年井底排水費(fèi)用和除冰的投入,經(jīng)濟(jì)效益、安全效果顯著。③施工中采用的注漿工藝流程合理,所選參數(shù)適宜,依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定的注漿材料配比、漿液配比合理,應(yīng)用效果好,降低了材料成本。④通過在副井筒的施工,總結(jié)出施工封水注漿經(jīng)驗(yàn),對(duì)注漿孔的選擇、布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)淋水情況的不同,更具有針對(duì)性,效果更加明顯。該工程結(jié)束后,在礦井底板巖巷25修改軌道下山頂板淋水段采用了相同方法進(jìn)行了封水施工,效果明顯,該技術(shù)得到進(jìn)一步驗(yàn)證。⑤采用注漿封水技術(shù)在方莊二礦副井的成功應(yīng)用,為類似礦井涌水的治理提供了可以借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)。
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作者簡(jiǎn)介:倪天峰(1968-),男,河南孟州人,專科學(xué)歷,2011年畢業(yè)于河南工程技術(shù)學(xué)校,現(xiàn)任河南能源焦煤公司方莊二礦副礦長(zhǎng),負(fù)責(zé)礦井開拓、掘進(jìn)管理工作。