楊 超
(貴陽供電局,貴陽 550002)
某500kV變電站1號主變壓器為ABB意大利安莎爾多公司1990年生產(chǎn),由三臺單相自耦變壓器組成,單相容量為167MVA。為加強對1號主變的運行監(jiān)控,2007年4月在1號主變上安裝了油色譜在線監(jiān)測裝置,實現(xiàn)對1號主變油中溶解氣體發(fā)展情況的實時監(jiān)控。
從2012年11月開始,油色譜在線監(jiān)測裝置顯示1號主變B相總烴含量呈明顯上升趨勢。2012年11月22日,1號主變B相總烴含量在線監(jiān)測值達到了165.40μL/L,已經(jīng)超出了注意值150μL/L,并且發(fā)出了“總烴含量超標”的告警。隨后總烴含量監(jiān)測值繼續(xù)增長,2012年11月26日總烴含量高達190.00μL/L,這表明設(shè)備故障有惡化趨勢。表1為1號主變B相歷年油色譜在線監(jiān)測情況。
表1 1號主變B相歷年油色譜在線監(jiān)測數(shù)據(jù)(單位:mL/L)
根據(jù)《變壓器油中溶解氣體分析判斷導(dǎo)則》改良三比值法(見表2),計算2012年11月26日數(shù)據(jù)并確定編碼如下:
1)乙炔與乙烯的體積分數(shù)比=1.77/93.39=0.019,編碼0。
2)甲烷與氫氣的體積分數(shù)比=76.95/25.33=3.038,編碼2。
乙烯與乙烷的體積分數(shù)比=93.39/17.89=5.220,編碼2。
表2 改良三比值法編碼規(guī)則
根據(jù)編三比值法編碼與故障類型的對比分析,初步判斷1號主變內(nèi)部有高溫過熱性故障(高于700℃),變壓器內(nèi)部可能存在分接開關(guān)接觸不良、引線夾件螺絲松動或接頭焊接不良、渦流引起銅過熱、鐵心漏磁、局部短路、層間絕緣不良及鐵心多點接地等故障。
此500kV變電站在貴州電網(wǎng)500kV環(huán)網(wǎng)的中心,處于“西電東送”的樞紐地位,因此1號主變的運行狀態(tài)至關(guān)重要,一旦出事直接影響電網(wǎng)安全運行,后果不堪設(shè)想。為了排除因為裝置測量誤差造成的誤判斷,2012年11月21日對1號主變?nèi)噙M行了離線絕緣油色譜分析,測得總烴含量分別為A 相 36.71μL/L、B相 124.69μL/L、C 相 49.64μL/L,所得結(jié)果與在線監(jiān)測數(shù)據(jù)基本吻合;11月26日再次對試驗數(shù)據(jù)存在異常的B相變壓器進行了跟蹤,測得總烴含量為152.84μL/L,離線數(shù)據(jù)也已經(jīng)超出了注意值。1號主變B相色譜在線監(jiān)測和離線油化試驗,都發(fā)現(xiàn)其油中總烴含量超標,而且增長明顯,變壓器內(nèi)部很有可能存在高溫過熱性故障。
鑒于1號主變帶有重要負載無法立即停運,同時正處于迎峰度冬期間(溫度和負載均為全年最高),為防止故障點進一步擴大,采取了以下應(yīng)對措施。
1)嚴格控制1號主變的負載,每天對變壓器本體及三側(cè)套管進行紅外測溫工作。
2)任何時候均要求投入1號主變所有冷卻器,冷卻器有異常時及時報缺陷處理。
3)為了實時掌握油色譜試驗情況,將1號主變油在線監(jiān)測裝置試驗周期改為每天三次,同時開啟油色譜試驗結(jié)果手機短信通知功能。
4)一旦變壓器油中總烴含量或者乙炔含量得不到控制,應(yīng)立即停電進行處理。
由于缺陷發(fā)現(xiàn)及時,控制措施落實到位,在迎峰度冬期間,1號主變B相油色譜總烴數(shù)值穩(wěn)定在250μL/L左右,乙炔含量沒有明顯變化。
為消除1號主變潛在的安全運行風(fēng)險,2013年8月14日將變壓器停電進行了電氣檢查試驗。從電氣試驗的情況來看,變壓器繞組絕緣試驗、鐵心對地絕緣電阻試驗、套管介損試驗均合格,但是直流電阻試驗存在異常。
在變壓器油溫為34℃時,試驗人員首先測量了1號主變?nèi)_變壓器高壓繞組的直流電阻值,數(shù)據(jù)如下:高壓繞組A相506.0mΩ、B相514.7mΩ、C相495.2mΩ,不平衡系數(shù)為3.86%;然后對中壓繞組進行了測試,測得直阻值為A相133.7mΩ、B相142.9mΩ、C相123.9mΩ,不平衡系數(shù)為14.23%。1號主變繞組直流電阻測試情況見表3(直流電阻值已換算至20℃)。
表3 1號主變繞組直流電阻測試數(shù)據(jù)(20℃)
500kV 1號主變?yōu)閱蜗嘧择钭?,其中壓繞組抽頭從高壓繞組中間引出,結(jié)構(gòu)上可大致分為三個部分,高壓繞組、中壓繞組以及高中壓之間繞組,如圖1所示??紤]到變壓器繞組結(jié)構(gòu)組成,為了找出繞組直阻值異常所在,接下來又測試了高中壓之間繞組,測得值阻值為A相372.5mΩ、B相371.8mΩ、C相371.5mΩ,不平衡系數(shù)為0.27%。
圖1 1號主變繞組結(jié)構(gòu)示意圖
通過試驗數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),高中壓之間繞組直阻三相相差不大,問題不在這一部分;高壓繞組和中壓繞組直阻三相最大差值基本相等,直阻超標應(yīng)該就是兩個繞組公共部分即中壓繞組這一部分存在某種缺陷引起的。而且將本次中壓繞組直阻測量值與2011年5月3日預(yù)試時的測量值進行比較,總烴超標的B相變化最大,A相和B相繞組的直流電阻變化率均超出了規(guī)程規(guī)定,見表4。
表4 1號主變中壓繞組直流電阻變化情況(20℃)
變壓器直流電阻超標,可能存在如下缺陷:①繞組連接不緊或焊接質(zhì)量不良;②分接開關(guān)內(nèi)部故障;③繞組或引出線斷股;④繞組層、匝間短路。結(jié)合現(xiàn)場實際和以上可能的原因進行綜合分析,最后確定造成直流電阻超標的最大可能性應(yīng)是分接開關(guān)接觸不良。
1號主變采用的是中壓側(cè)無載分接開關(guān)進行調(diào)壓,工作人員于是使用了反復(fù)對中壓側(cè)檔位循環(huán)調(diào)檔的方法,使可能存在接觸不良的觸點接觸良好。運行中變壓器無載分接開關(guān)換擋手柄要求靈活、無卡澀,而在轉(zhuǎn)動1號主變分接開關(guān)換擋手柄時,發(fā)現(xiàn)手柄由于年久未動,已經(jīng)出現(xiàn)嚴重卡澀,轉(zhuǎn)動相當(dāng)困難,如圖2所示。
三臺變壓器調(diào)檔完畢回到運行檔位4檔后,工作人員再次對中壓繞組的直阻進行了測量,測得34℃下三相電阻值分別為A相124.9mΩ、B相125.5mΩ、C相123.9mΩ,不平衡系數(shù)為1.28%,符合規(guī)程規(guī)定的標準;與上一次預(yù)試數(shù)據(jù)相比,直流電阻變化率也在合格范圍內(nèi)。
圖2 1號主變無勵磁分接開關(guān)
表5 缺陷處理后1號主變中壓繞組直流電阻變化情況(20℃)
貴陽變1號主變中壓側(cè)直流電阻超標,從檢查試驗過程來看,應(yīng)該是由于變壓器無勵磁分接開關(guān)接觸不良所致。該變壓器無勵磁分接開關(guān)長期未調(diào)檔,而且長時間浸泡在的變壓器油中,可能在觸頭上出現(xiàn)氧化膜及油污,使接觸電阻增大,從而導(dǎo)致繞組直流電阻的超標。
變壓器分接開關(guān)接觸不良,會引起觸頭發(fā)熱,油中總烴含量增大。那么1號主變總烴超標是否由分接開關(guān)接觸不良引起的呢?接下來看一下1號主變B相直流電阻與總烴含量對應(yīng)的變化規(guī)律。從表6中可以明顯看到隨著直流電阻的增大,總烴也在增大;而在分接開關(guān)處理后直流電阻減小的第二天,即2013年8月15日對運行中的變壓器取油樣化驗,B相總烴下降到了136.90μL/L,在預(yù)規(guī)合格范圍內(nèi)。由此可以推斷,1號主變分接開關(guān)接觸不良對變壓器油中總烴含量有一定的影響。
表6 1號主變B相直流電阻與總烴含量的對比
但是這還不能說明1號主變B相總烴超標完全是由于無勵磁分接開關(guān)接觸不良、觸頭發(fā)熱所致。因為直流電阻試驗的周期較長,變壓器總烴增長過程中的三次直阻試驗數(shù)據(jù)不能證明分接開關(guān)接觸不良是總烴短期內(nèi)迅速增長的惟一原因。分接開關(guān)缺陷與總烴的相關(guān)性以及缺陷是否處理徹底,這些都需要后續(xù)試驗數(shù)據(jù)來觀察分析。
隨著電力技術(shù)的不斷發(fā)展,在線監(jiān)測技術(shù)在電網(wǎng)中的應(yīng)用越來越普遍,這種新技術(shù)幫助專業(yè)人員及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患的作用已經(jīng)開始顯現(xiàn)。但是在線監(jiān)測技術(shù)還有待發(fā)展完善,目前主要是作為傳統(tǒng)試驗的有力補充。文中1號主變重大缺陷的發(fā)現(xiàn)及處理是一起在線監(jiān)測技術(shù)發(fā)揮其作用的典型案例,在線監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常后,通過高壓化學(xué)試驗成熟的技術(shù)手段層層檢驗、對已掌握數(shù)據(jù)細致分析,從而準確找出設(shè)備故障點和故障原因,將一起可能發(fā)展為重大設(shè)備甚至電網(wǎng)事故的故障隱患解決在初期,保證了電網(wǎng)、設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
[1]GB/T 7252—2001 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則[S].
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