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寶山箕斗主井注漿堵水施工技術(shù)

2014-09-17 22:32:03陳迎軍吳澤雄王祖輝胡益民
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年18期

陳迎軍 吳澤雄 王祖輝 胡益民

摘要:湖南寶山礦業(yè)有限公司箕斗主井水文地質(zhì)復雜,裂隙溶洞發(fā)育,含水豐富,在井筒掘進施工過程中,單孔最大涌水量達96m3/h,工作面預注漿困難(升壓快,注不進去)。文章針對以上情況,技術(shù)上采取了“高壓力、小段高”和“反復注漿、反復掃孔復注”的措施,并且大膽使用了化學注漿材料,取得了很好的成果,為井筒延深施工創(chuàng)造了良好的條件。

關(guān)鍵詞:立井井筒;化學漿液;裂隙發(fā)育巖層;工作面預注漿;效果檢驗

中圖分類號:TD265 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)27-0090-03

隨著全球礦產(chǎn)資源需求量的增加,淺部資源已逐漸枯竭,國內(nèi)外礦山都相繼進入深部開采,國內(nèi)大多數(shù)金屬礦山也已進入深部開采,如遼寧紅透山銅礦、安徽冬瓜山銅礦,開采深度均在800m以上,相應地,我國目前已建成的千米豎井逐年增多,地下水害的影響也日漸嚴重,同時也是所有工作中的重點和難點。立井井筒的注漿堵水工作在很大程度上制約著立井施工的速度,加快立井水害的治理,也是縮短礦井建設(shè)工期的關(guān)鍵之一。

湖南寶山礦業(yè)有限公司二期工程箕斗主井井筒深度830m,由于水文地質(zhì)復雜,裂隙溶洞發(fā)育,含水豐富,由于水害的影響,嚴重制約著井筒的施工質(zhì)量及進度和安全。但通過井筒的預注漿堵水,確保了施工時的安全,同時保證了井筒能安全有效地掘進。

1 工程概況

湖南寶山礦始于漢初,興于唐宋,現(xiàn)代寶山建礦于1966年,2011年因提質(zhì)擴能新建箕斗主井,投產(chǎn)后設(shè)計年產(chǎn)量提高到50萬噸。

寶山箕斗主井井筒凈直徑4.5m,凈斷面15.9m2,掘進直徑5.1m,掘進斷面20.43m2,混凝土支護壁厚300mm,設(shè)計深度830m。2013年6月,當井筒施工至井深639.6m(-237.6m)時,因在646.97m(-244.97m)處有一層厚為1.55m的斷層破碎帶。為安全起見,井筒停止掘進,在井底澆筑混凝土止?jié){墊(3m厚)對下部井筒進行探水。

2 立井井筒地質(zhì)水文特征

井筒施工穿過此段巖層主要為砂巖、白云巖、灰?guī)r,其中-228.91~-239.6m為砂巖,灰色,細粒,巨厚層,主要成分為石英。裂隙發(fā)育,充填有碳物質(zhì),裂隙中也夾有方解石角礫,巖芯完整,呈長柱狀;

-239.6~-242.49m為灰?guī)r,灰白色中細粒,巨厚層,主要成分為方解石。裂隙發(fā)育,充填鐵錳質(zhì),巖芯完整,呈長柱狀;-242.49~-246.97m為白云巖,白色,細粒,巨厚層,主要成分為白云巖。裂隙發(fā)育,充填鐵錳質(zhì),巖芯完整,呈長柱狀;-246.97~-248.52m為1.55m厚斷層破碎帶,紅棕色,巖芯極破碎,破碎帶中主要充填有鐵錳質(zhì)和泥質(zhì)物,夾方解石角礫,為一逆斷層,斷層傾角30°。-248.52~-253.27m為白云巖,灰白色,中細粒,巨厚層,主要成分為方解石和白云巖。裂隙發(fā)育,充填鐵錳質(zhì),方解石脈發(fā)育;-253.27~

-434.6m為灰?guī)r,灰-灰白色,中細粒,巨厚層,主要成分為方解石。方解石脈發(fā)育,局部夾有黑色石英角礫,巖芯完整,呈長柱狀。在井筒-317.21~-320.22m有一處3.01m厚溶洞,施工接近至此段再采取相應的措施

處理。

白云巖、灰?guī)r為主要的含水層,且溶洞、裂隙、斷層發(fā)育,導水性強,使地表水與地下水直接聯(lián)系對施工造成較大影響。通過觀測鉆孔的水位變化,相對靜止水位從初始的83.00m(相當于標高的+317.00m)位置上升至71.10m(相當于標高的+328.90m)位置,其原因為在646.97m處穿過一層厚為1.55m的斷層破碎帶,使得本孔的地下水通過斷層破碎帶與周邊的地下水發(fā)生了聯(lián)系。經(jīng)過簡易抽水試驗,測得其涌水量為159.84m3/d,即6.66m3/h。

綜上所述,此段主要為裂隙含水。水文地質(zhì)條件復雜,微裂隙發(fā)育、巖石破碎,穩(wěn)固性差。

3 立井延深注漿方案

根據(jù)箕斗主井前期注漿堵水情況以及地勘資料綜合分析,由于-240m工作面埋藏深、水壓大、裂隙發(fā)育,為保證注漿效果和工程進度,決定采用分段探水注漿,反復注漿反復掃孔的方式進行施工。

3.1 注漿段高

根據(jù)鉆機的能力,探水注漿段高確定為50m,注漿結(jié)束后掘砌50m,為下一段注漿預留10m的巖帽。

3.2 注漿孔布置

井筒凈直徑為4.5m,注漿孔布置圈徑為3.9m,即開孔中心距離井壁0.3m。根據(jù)實際情況沿工作面內(nèi)3.9m圈徑均勻布置16個探水注漿孔,孔間距為0.6m。其中先施工8個單號孔,后施工8個雙號孔,雙號孔兼作檢查單號孔注漿用。待16個注漿鉆孔全部施工結(jié)束后,在井筒中心直徑2m的同心圓上均勻布置2個檢查孔,用以檢查注漿效果并作補充注漿。

注漿孔角度:除了考慮便于打鉆以外,注漿孔的角度主要根據(jù)裂隙的方向及其分布情況來確定,為保證有足夠的漿液擴散半徑來保證注漿止水效果,根據(jù)本次注漿含水層的分布情況,注漿孔傾角布置為:

A=sin-1(S+A)/H

式中:

S——孔底超出井筒荒徑的距離,取3.0m

A——孔口距井筒荒徑的距離,取1.0m

H——為注漿段高取,60m

經(jīng)計算:徑向傾角為4.10時,注漿孔底距荒徑為3.0m??紤]到含水層實際位置與預計位置有一定的偏差,故注漿孔傾角定為6°~7°。

3.3 注漿方式

采用壓力入下行式注漿方法,攪拌站設(shè)在地面,距井口3m。攪拌好的化學漿液經(jīng)一趟專用管路輸送到井底注漿平臺上。1臺2TGZ-60/21°型注漿泵及漿液桶、清水桶等都布置在注漿平臺上。造孔選用1臺MKQJ120/40-HT型風動沖擊式潛孔鉆機,布置在止?jié){墊上的鉆機工作臺上(距止?jié){墊1.5m)。鉆孔穿過止?jié){墊后,如鉆孔內(nèi)涌水量超過3m3/h,則停止鉆進,開始注漿;待漿液初凝后,掃孔到原孔深。若鉆孔涌水量仍大于3m3/h,需要進行復注。直到涌水量不超過3m3/h時,方能繼續(xù)延深鉆孔到設(shè)計位置。注孔完全達到注漿結(jié)束標準后,才能結(jié)束注漿。endprint

3.4 注漿參數(shù)的選擇

3.4.1 注漿終壓。注漿壓力是驅(qū)動漿液在裂隙中流動擴散、充填、壓實的能量,是控制漿液擴散距離的重要因素,根據(jù)本段工作面注漿的實際數(shù)據(jù)記錄及注漿效果,本次注漿靜水壓力應在4.5~5.0MPa之間,加之以往的工作面預注漿經(jīng)驗,本次注漿的終壓應控制在12~14MPa(靜水壓的2~3倍左右)。

3.4.2 注漿結(jié)束標準。注漿壓力達到終壓后,將泵量調(diào)整到20~30L/min,并穩(wěn)定20min,即可結(jié)束該段注漿。

3.4.3 漿液總注入量。本次注漿是高壓微裂隙注漿,很難準確計算出漿液總注入量。估計60m段高注漿需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化學漿液(MJ-1改性脲醛樹脂)200t。

3.4.4 注漿材料。本段注漿施工采用單液水泥漿和水泥-水玻璃雙液漿。當壓力大單液水泥漿注不進去時,改用化學注漿材料。

4 注漿施工

4.1 第一階段施工

2013年6月29日至11月25日,由寶山項目部自己的施工隊伍施工,布置注漿孔數(shù)為8個,-240m工作面注漿鉆孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。

2013年7月4日探得2#孔施工至28m時最大涌水量為95.4m3/h,對2#孔進行了40天的強行排水,9月4日探得6#孔施工至41m時最大涌水量為92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m時最大涌水量為96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在經(jīng)過大量的注漿后,為了保證下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#邊上加鉆一個補斜孔,斜6#孔在13m處又有49.9m3/h的涌水。

井筒在后續(xù)的掃孔過程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,微裂隙發(fā)育,注漿量消耗不大。

鑒于以上情況,2013年12月18日對箕斗主井重新澆筑止?jié){墊,預埋13個孔口管,改用水玻璃-水泥雙液漿進行注漿堵水,至2014年3月14日箕斗主井鉆孔施工1231.5m,注漿消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在進行雙液漿封堵后的探孔過程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,注漿量消耗不大,遠沒有達預期的注漿效果。致使箕斗主井的施工工期嚴重推后。

4.2 第二階段施工

針對前一階段工作面埋藏深、微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃注漿時注漿量消耗不大,注漿之后掃孔又出現(xiàn)小量水的水文地質(zhì)情況。經(jīng)業(yè)主介紹,項目部聘請了河北邯鄲魯石注漿工程有限公司進行注漿。在原止?jié){墊上重新澆筑一層止?jié){墊布置注漿孔16個(鉆孔圖見圖2),外扎徑向角6°~7°,孔深60m。這一階段共鉆孔掃孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛樹脂漿液A液92.425t,B液350kg,取得了較好的效果,確保了每個注漿孔深度都達到了60m。

注漿施工自2014年3月15日開始,至同年的4月30日結(jié)束,針對前期施工時存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃漿液注漿時注不進去的情況,改用昂貴的脲醛樹脂為主液的化學漿液。

本次探水注漿先布置的8個奇數(shù)孔,奇數(shù)孔施工完后再施工偶數(shù)孔,偶數(shù)孔兼作檢測孔。在施工過程中基本沒有大水出現(xiàn),在單號孔的施工過程中,出水量最大為7#孔在10m處涌水量為20m3/h,9#孔在11m處的涌水量為15m3/h,5#孔在54m處的涌水量為10m3/h,其余單號孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的雙號孔的施工過程中,其中涌水量最大的為2#、6#、14#孔,涌水量為3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,漿液注入量達70%,經(jīng)過最后的鉆孔出水情況看,最小涌水量為0.5m3/h,最大涌水量為3m3/h,個別鉆孔無水,探水注漿效果較好。

對前階段存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,注漿后掃孔又有少量涌水的情況,本次鉆孔掃孔65次,平均每個孔鉆孔4.1次,其中9#孔掃孔8次。

偶數(shù)孔施工完畢后,注漿效果良好,但為了下一步掘進時的安全,還是在6#和7#孔之間、8#和9#孔之間各加了一個檢測孔,施工60m,角度為8°,涌水量在

1m3/h以下,達到了設(shè)計要求。

5 注漿效果分析

兼作檢測孔的雙號孔在施工過程中,其涌水量都在3m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,且加的兩個檢測孔其涌水量在1m3/h以下,探水注漿效果較好。

注漿的控制范圍根據(jù)鉆孔的設(shè)計角度及鉆孔的復注情況,最終判斷本次注漿已對井筒開挖荒徑以外約3m范圍內(nèi)的裂隙水進行了有效的封堵。

6 箕斗井井筒延深施工

注漿施工結(jié)束后,開始進行50m段井筒的掘砌工作。掘砌過程中發(fā)現(xiàn)該段巖層裂隙非常的發(fā)育。漿液在注漿壓力的作用下,已注進裂隙中,形成條形狀,但無明顯出水點。50m段掘砌施工安全順利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,達到了驗收規(guī)范的要求。

7 結(jié)語

本次注漿施工主要是處理高壓微裂隙水的巖層,所采用的“高壓力、小段高”和“反復注漿,反復掃孔復注”的方法是合適的,在普通單液水泥漿注不進去的情況下,首選以脲醛樹脂為主液的化學漿也是經(jīng)濟合理的。注漿達到了預期的效果,保證了井筒延深施工安全順利,得到了甲方的好評;同時也為高壓微裂隙水的巖層注漿提供了經(jīng)驗。endprint

3.4 注漿參數(shù)的選擇

3.4.1 注漿終壓。注漿壓力是驅(qū)動漿液在裂隙中流動擴散、充填、壓實的能量,是控制漿液擴散距離的重要因素,根據(jù)本段工作面注漿的實際數(shù)據(jù)記錄及注漿效果,本次注漿靜水壓力應在4.5~5.0MPa之間,加之以往的工作面預注漿經(jīng)驗,本次注漿的終壓應控制在12~14MPa(靜水壓的2~3倍左右)。

3.4.2 注漿結(jié)束標準。注漿壓力達到終壓后,將泵量調(diào)整到20~30L/min,并穩(wěn)定20min,即可結(jié)束該段注漿。

3.4.3 漿液總注入量。本次注漿是高壓微裂隙注漿,很難準確計算出漿液總注入量。估計60m段高注漿需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化學漿液(MJ-1改性脲醛樹脂)200t。

3.4.4 注漿材料。本段注漿施工采用單液水泥漿和水泥-水玻璃雙液漿。當壓力大單液水泥漿注不進去時,改用化學注漿材料。

4 注漿施工

4.1 第一階段施工

2013年6月29日至11月25日,由寶山項目部自己的施工隊伍施工,布置注漿孔數(shù)為8個,-240m工作面注漿鉆孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。

2013年7月4日探得2#孔施工至28m時最大涌水量為95.4m3/h,對2#孔進行了40天的強行排水,9月4日探得6#孔施工至41m時最大涌水量為92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m時最大涌水量為96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在經(jīng)過大量的注漿后,為了保證下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#邊上加鉆一個補斜孔,斜6#孔在13m處又有49.9m3/h的涌水。

井筒在后續(xù)的掃孔過程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,微裂隙發(fā)育,注漿量消耗不大。

鑒于以上情況,2013年12月18日對箕斗主井重新澆筑止?jié){墊,預埋13個孔口管,改用水玻璃-水泥雙液漿進行注漿堵水,至2014年3月14日箕斗主井鉆孔施工1231.5m,注漿消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在進行雙液漿封堵后的探孔過程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,注漿量消耗不大,遠沒有達預期的注漿效果。致使箕斗主井的施工工期嚴重推后。

4.2 第二階段施工

針對前一階段工作面埋藏深、微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃注漿時注漿量消耗不大,注漿之后掃孔又出現(xiàn)小量水的水文地質(zhì)情況。經(jīng)業(yè)主介紹,項目部聘請了河北邯鄲魯石注漿工程有限公司進行注漿。在原止?jié){墊上重新澆筑一層止?jié){墊布置注漿孔16個(鉆孔圖見圖2),外扎徑向角6°~7°,孔深60m。這一階段共鉆孔掃孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛樹脂漿液A液92.425t,B液350kg,取得了較好的效果,確保了每個注漿孔深度都達到了60m。

注漿施工自2014年3月15日開始,至同年的4月30日結(jié)束,針對前期施工時存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃漿液注漿時注不進去的情況,改用昂貴的脲醛樹脂為主液的化學漿液。

本次探水注漿先布置的8個奇數(shù)孔,奇數(shù)孔施工完后再施工偶數(shù)孔,偶數(shù)孔兼作檢測孔。在施工過程中基本沒有大水出現(xiàn),在單號孔的施工過程中,出水量最大為7#孔在10m處涌水量為20m3/h,9#孔在11m處的涌水量為15m3/h,5#孔在54m處的涌水量為10m3/h,其余單號孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的雙號孔的施工過程中,其中涌水量最大的為2#、6#、14#孔,涌水量為3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,漿液注入量達70%,經(jīng)過最后的鉆孔出水情況看,最小涌水量為0.5m3/h,最大涌水量為3m3/h,個別鉆孔無水,探水注漿效果較好。

對前階段存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,注漿后掃孔又有少量涌水的情況,本次鉆孔掃孔65次,平均每個孔鉆孔4.1次,其中9#孔掃孔8次。

偶數(shù)孔施工完畢后,注漿效果良好,但為了下一步掘進時的安全,還是在6#和7#孔之間、8#和9#孔之間各加了一個檢測孔,施工60m,角度為8°,涌水量在

1m3/h以下,達到了設(shè)計要求。

5 注漿效果分析

兼作檢測孔的雙號孔在施工過程中,其涌水量都在3m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,且加的兩個檢測孔其涌水量在1m3/h以下,探水注漿效果較好。

注漿的控制范圍根據(jù)鉆孔的設(shè)計角度及鉆孔的復注情況,最終判斷本次注漿已對井筒開挖荒徑以外約3m范圍內(nèi)的裂隙水進行了有效的封堵。

6 箕斗井井筒延深施工

注漿施工結(jié)束后,開始進行50m段井筒的掘砌工作。掘砌過程中發(fā)現(xiàn)該段巖層裂隙非常的發(fā)育。漿液在注漿壓力的作用下,已注進裂隙中,形成條形狀,但無明顯出水點。50m段掘砌施工安全順利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,達到了驗收規(guī)范的要求。

7 結(jié)語

本次注漿施工主要是處理高壓微裂隙水的巖層,所采用的“高壓力、小段高”和“反復注漿,反復掃孔復注”的方法是合適的,在普通單液水泥漿注不進去的情況下,首選以脲醛樹脂為主液的化學漿也是經(jīng)濟合理的。注漿達到了預期的效果,保證了井筒延深施工安全順利,得到了甲方的好評;同時也為高壓微裂隙水的巖層注漿提供了經(jīng)驗。endprint

3.4 注漿參數(shù)的選擇

3.4.1 注漿終壓。注漿壓力是驅(qū)動漿液在裂隙中流動擴散、充填、壓實的能量,是控制漿液擴散距離的重要因素,根據(jù)本段工作面注漿的實際數(shù)據(jù)記錄及注漿效果,本次注漿靜水壓力應在4.5~5.0MPa之間,加之以往的工作面預注漿經(jīng)驗,本次注漿的終壓應控制在12~14MPa(靜水壓的2~3倍左右)。

3.4.2 注漿結(jié)束標準。注漿壓力達到終壓后,將泵量調(diào)整到20~30L/min,并穩(wěn)定20min,即可結(jié)束該段注漿。

3.4.3 漿液總注入量。本次注漿是高壓微裂隙注漿,很難準確計算出漿液總注入量。估計60m段高注漿需消耗P425水泥500t,水玻璃20t,化學漿液(MJ-1改性脲醛樹脂)200t。

3.4.4 注漿材料。本段注漿施工采用單液水泥漿和水泥-水玻璃雙液漿。當壓力大單液水泥漿注不進去時,改用化學注漿材料。

4 注漿施工

4.1 第一階段施工

2013年6月29日至11月25日,由寶山項目部自己的施工隊伍施工,布置注漿孔數(shù)為8個,-240m工作面注漿鉆孔施工1395m,消耗水泥318.65t,水玻璃4765kg。

2013年7月4日探得2#孔施工至28m時最大涌水量為95.4m3/h,對2#孔進行了40天的強行排水,9月4日探得6#孔施工至41m時最大涌水量為92.49m3/h,10月4日探得7#孔施工至50m時最大涌水量為96m3/h,其余孔都有不同程度的涌水。在經(jīng)過大量的注漿后,為了保證下一步施工的安全,又在2#、5#、6#、7#邊上加鉆一個補斜孔,斜6#孔在13m處又有49.9m3/h的涌水。

井筒在后續(xù)的掃孔過程中,仍有不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,微裂隙發(fā)育,注漿量消耗不大。

鑒于以上情況,2013年12月18日對箕斗主井重新澆筑止?jié){墊,預埋13個孔口管,改用水玻璃-水泥雙液漿進行注漿堵水,至2014年3月14日箕斗主井鉆孔施工1231.5m,注漿消耗水泥71.33t,水玻璃21015kg。在進行雙液漿封堵后的探孔過程中仍存在不同程度的涌水,且水量不大,壓力大,注漿量消耗不大,遠沒有達預期的注漿效果。致使箕斗主井的施工工期嚴重推后。

4.2 第二階段施工

針對前一階段工作面埋藏深、微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃注漿時注漿量消耗不大,注漿之后掃孔又出現(xiàn)小量水的水文地質(zhì)情況。經(jīng)業(yè)主介紹,項目部聘請了河北邯鄲魯石注漿工程有限公司進行注漿。在原止?jié){墊上重新澆筑一層止?jié){墊布置注漿孔16個(鉆孔圖見圖2),外扎徑向角6°~7°,孔深60m。這一階段共鉆孔掃孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛樹脂漿液A液92.425t,B液350kg,取得了較好的效果,確保了每個注漿孔深度都達到了60m。

注漿施工自2014年3月15日開始,至同年的4月30日結(jié)束,針對前期施工時存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,且在用水泥和水玻璃漿液注漿時注不進去的情況,改用昂貴的脲醛樹脂為主液的化學漿液。

本次探水注漿先布置的8個奇數(shù)孔,奇數(shù)孔施工完后再施工偶數(shù)孔,偶數(shù)孔兼作檢測孔。在施工過程中基本沒有大水出現(xiàn),在單號孔的施工過程中,出水量最大為7#孔在10m處涌水量為20m3/h,9#孔在11m處的涌水量為15m3/h,5#孔在54m處的涌水量為10m3/h,其余單號孔的涌水量在3m3/h左右。在4月16日至4月30日的雙號孔的施工過程中,其中涌水量最大的為2#、6#、14#孔,涌水量為3m3/h,其余孔的涌水量都在1m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,漿液注入量達70%,經(jīng)過最后的鉆孔出水情況看,最小涌水量為0.5m3/h,最大涌水量為3m3/h,個別鉆孔無水,探水注漿效果較好。

對前階段存在的微裂隙發(fā)育,壓力大,注漿后掃孔又有少量涌水的情況,本次鉆孔掃孔65次,平均每個孔鉆孔4.1次,其中9#孔掃孔8次。

偶數(shù)孔施工完畢后,注漿效果良好,但為了下一步掘進時的安全,還是在6#和7#孔之間、8#和9#孔之間各加了一個檢測孔,施工60m,角度為8°,涌水量在

1m3/h以下,達到了設(shè)計要求。

5 注漿效果分析

兼作檢測孔的雙號孔在施工過程中,其涌水量都在3m3/h以下,經(jīng)檢查封水率達到80%,且加的兩個檢測孔其涌水量在1m3/h以下,探水注漿效果較好。

注漿的控制范圍根據(jù)鉆孔的設(shè)計角度及鉆孔的復注情況,最終判斷本次注漿已對井筒開挖荒徑以外約3m范圍內(nèi)的裂隙水進行了有效的封堵。

6 箕斗井井筒延深施工

注漿施工結(jié)束后,開始進行50m段井筒的掘砌工作。掘砌過程中發(fā)現(xiàn)該段巖層裂隙非常的發(fā)育。漿液在注漿壓力的作用下,已注進裂隙中,形成條形狀,但無明顯出水點。50m段掘砌施工安全順利。成井后,全段剩余涌水量少于5m3/h,達到了驗收規(guī)范的要求。

7 結(jié)語

本次注漿施工主要是處理高壓微裂隙水的巖層,所采用的“高壓力、小段高”和“反復注漿,反復掃孔復注”的方法是合適的,在普通單液水泥漿注不進去的情況下,首選以脲醛樹脂為主液的化學漿也是經(jīng)濟合理的。注漿達到了預期的效果,保證了井筒延深施工安全順利,得到了甲方的好評;同時也為高壓微裂隙水的巖層注漿提供了經(jīng)驗。endprint

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