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降低燃用貧煤鍋爐啟動用油的措施

2014-09-11 02:07:08王濱
綜合智慧能源 2014年12期
關(guān)鍵詞:冷態(tài)用油除氧器

王濱

(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

0 引言

火電廠煤粉鍋爐點火啟動、停運及低負(fù)荷助燃等情況下均需耗用大量燃油。目前,燃煤鍋爐的節(jié)油技術(shù)主要有微油點火、等離子點火等,在機(jī)組節(jié)油方面發(fā)揮了重要作用。但這些技術(shù)對煤種的適應(yīng)范圍小,不能適應(yīng)入爐煤質(zhì)的大幅度變化,啟動時仍需要大油槍伴燒;同時,啟動過程中普遍存在飛灰含碳量高的缺點。

1 設(shè)備概況

某公司二期工程2臺2 102 t/h鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運行直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣,設(shè)計煤種為山西晉中地區(qū)貧煤,點火及助燃油為#0柴油。燃燒系統(tǒng)的點火方式為二級點火,即高能點火裝置點燃輕油,輕油點燃煤粉。系統(tǒng)配有16支Y型蒸汽霧化油槍,其中下3層共12支油槍間隔布置在相鄰2層濃煤粉噴嘴之間的1個直吹風(fēng)噴嘴內(nèi),上1層共4支油槍布置在第2層和第3層淡煤粉噴嘴之間的1個直吹風(fēng)噴嘴內(nèi)。

2 油耗高的原因分析及改造措施

該公司二期#3,#4超臨界直流鍋爐啟動油耗高,啟動時間長,2011年耗油量高達(dá)2 557 t,不符合國家節(jié)能減排要求。造成機(jī)組啟動油耗高的主要原因為:#3,#4鍋爐設(shè)計煤種為貧煤,燃煤揮發(fā)分低(Vdaf=14.9%),啟動初期不易點燃;啟動初期爐管溫度偏低,烘爐時間長。對#3,#4鍋爐啟動用油情況進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表1。

表1 #3, #4鍋爐啟動用油量統(tǒng)計

從表1可以看出:2010—2012年,#3,#4機(jī)組每次冷態(tài)啟動用油為120~190 t,有時甚至超過260 t,極大增加了公司的燃料成本。

為解決啟動油耗高的問題,該公司采取了以下改造措施:一是在微油點火燃燒器內(nèi)增加了二級供氧裝置,為油槍火焰和高濃度煤粉火焰提供強(qiáng)化燃燒所需的氧氣,在煤粉氣流初始著火的湍流混合關(guān)鍵區(qū)域形成富氧環(huán)境,提高了區(qū)域燃燒強(qiáng)度,增強(qiáng)了點火能量,大大降低了點火初期的飛灰可燃物含量;二是采取了“除氧器至啟動分離器循環(huán)加熱”啟動的方式,鍋爐冷態(tài)沖洗合格后,點火前逐漸提高除氧器溫度至150 ℃左右,開啟正常水位調(diào)節(jié)(NWL)閥進(jìn)行循環(huán)加熱(常規(guī)做法是循環(huán)加熱前點火烘爐),對鍋爐循環(huán)加熱3~5 h,提高水冷壁內(nèi)爐水溫度,使?fàn)t管溫度顯著提高,減少了啟動烘爐時間。

3 系統(tǒng)改造

3.1 純氧點火改造

3.1.1 純氧改造原理

純氧助燃點火技術(shù)的核心是“以煤代油、確保燃盡”,以微油點火燃燒器為基礎(chǔ),在燃燒器的適當(dāng)位置,以適當(dāng)方式加入適量純氧,確保不同煤種的煤粉均能可靠、充分燃燒,以煤火焰代替油火焰,從而實現(xiàn)節(jié)油目的。由于油、煤粉燃盡率很高,可以避免二次燃燒,不會對脫硫、脫硝、電除塵、布袋除塵系統(tǒng)造成污染,從而有條件實現(xiàn)“無煙開機(jī)、環(huán)保開機(jī)”。

純氧對燃燒的作用:降低燃料的著火點溫度和著火熱;提高火焰?zhèn)鞑ニ俣群腿急M率;提高燃燒區(qū)的火焰溫度。

3.1.2 純氧助燃點火關(guān)鍵技術(shù)

(1)將微油點火和純氧助燃兩項技術(shù)巧妙結(jié)合,用最佳氧濃度來提高油、煤火焰溫度,增強(qiáng)了點火能量,提高了煤種適應(yīng)性,保證了電站鍋爐在煤質(zhì)變化情況下可靠地實現(xiàn)冷態(tài)點火及低負(fù)荷穩(wěn)燃。

(2)運用鈍體尾跡點火技術(shù),形成穩(wěn)定燃燒區(qū)。在點火煤粉燃燒器出口設(shè)置鈍體,在鈍體后設(shè)置環(huán)形噴氧管,如圖1所示。微油火焰與煤粉氣流繞鈍體而過,形成鈍體尾跡。在鈍體尾跡內(nèi)噴入純氧,鈍體尾跡和主氣流交界面上有很大的速度梯度和濃度梯度,是動量交換和物質(zhì)交換最激烈的區(qū)域,在該處形成高煤粉濃度區(qū)、高氧氣濃度區(qū)、高溫區(qū)(“三高”區(qū)域),非常有利于煤粉的著火燃燒。

圖1 環(huán)形噴氧管

(3)低壓油膜破碎技術(shù)。微油槍采用低壓油膜破碎技術(shù),在特定的裝置中,僅需要較低的燃油壓力(約0.5 MPa),利用氣-液兩相流中的空氣動力特性將油膜粉碎,即可獲得超細(xì)微小的霧化油滴,油滴索太爾平均直徑可達(dá)20 μm。在霧化過程中,充分、有效利用了氣體能量,實現(xiàn)了最佳的霧化效果。良好的霧化效果,配合相關(guān)氣化技術(shù),使燃油高強(qiáng)度充分燃燒。

3.2 采用“除氧器至啟動分離器循環(huán)加熱”啟動方式

#3,#4鍋爐采用內(nèi)置式、簡單疏水大氣擴(kuò)容式啟動系統(tǒng),排水通過2根疏水管道引至一個連接球體,再到鍋爐的大氣式擴(kuò)容器后外排。機(jī)組啟動時,鍋爐螺旋管水冷壁溫度與鍋爐烘爐時間關(guān)系如圖2所示。

圖2 螺旋管壁溫度與點火并網(wǎng)時間的關(guān)系

啟動時爐管溫度越低,烘爐所需時間越長,機(jī)組油耗也就越高,因此,有效提高啟動初期爐管溫度是節(jié)油的關(guān)鍵。采用“除氧器至啟動分離器循環(huán)加熱”啟動方式,可提高點火前螺旋管水冷壁溫度,縮短烘爐時間,從而節(jié)省燃油。

鍋爐冷態(tài)沖洗合格后,逐漸提高除氧器溫度至150 ℃左右,同時開啟正常水位(NWL)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行排水回收(常規(guī)做法是直接進(jìn)入點火程序,不開啟NWL調(diào)節(jié)閥進(jìn)行排水回收),對鍋爐循環(huán)加熱3~5 h,提高水冷壁內(nèi)爐水溫度,按給水→除氧器→給水泵→高壓加熱器→鍋爐省煤器→水冷壁→啟動分離器→NWL調(diào)節(jié)閥→除氧器的流程進(jìn)行循環(huán),減少外排熱量,提高爐水溫度,使鍋爐金屬溫度得到提高。

4 改造效益分析

改造前、后啟動用油對比見表2。由表2可以看出:兩項措施實施后,機(jī)組啟動用油減少110~250 t,下降幅度達(dá)75%左右,節(jié)油效果明顯。

表2 改造前、后 #3, #4鍋爐啟動用油對比

改造前,冷態(tài)點火用油量為150 t(實際為120~190 t),冷態(tài)啟動用時12 h;改造后,冷態(tài)點火用油量按30 t計算(實際為24 t),用氧量15 t,冷態(tài)啟動用時10 h。

改造后,鍋爐冷態(tài)點火啟動1次可節(jié)省燃油120 t,按燃油8 000元/t的市場價計算,則可節(jié)省120×8 000×10-4=96(萬元)。

所節(jié)省燃油折算成燃煤為239 t。按燃煤平均價格750元/t計,則節(jié)省燃煤費用為239×750×10-4≈18(萬元)。

氧氣的市場價格為800元/t,則15 t氧氣的費用為1.2萬元。

同時,因投入循環(huán)加熱,可早并網(wǎng)2 h,增加上網(wǎng)電量80萬kW·h,按電價0.4 元/(kW·h)計,可增加利潤80×0.4=32(萬元)。

所以,每次冷態(tài)啟動可節(jié)省費用96-18-1.2+32=108.8(萬元),全年2臺機(jī)組按8次啟動統(tǒng)計,則可節(jié)省費用108.8×8=870.4(萬元)。

每年穩(wěn)燃用油按100 t計,扣除多耗燃煤及氧氣的費用后,實際節(jié)省費用約為70萬元。

全年節(jié)省費用=冷態(tài)啟動節(jié)省費用+穩(wěn)燃節(jié)省費用=870.4+70=940.4(萬元),每臺機(jī)組純氧點火改造投資預(yù)算為460萬元,則約1年即可收回改造2臺機(jī)組的投資。

5 結(jié)束語

純氧點火助燃技術(shù)與以往鍋爐節(jié)油技術(shù)相比,其節(jié)油效果更顯著,煤種適應(yīng)性更強(qiáng)。隨著環(huán)保形勢的日益嚴(yán)竣,機(jī)組開機(jī)時煙囪冒煙可能也會成為環(huán)保部門的監(jiān)管事項;同時,未燃盡的燃油、煤粉對脫硫、脫硝、電除塵、布袋除塵等系統(tǒng)易造成安全威脅,而純氧點火能很好地解決這個難題。循環(huán)加熱啟動方式不需要增加任何設(shè)備投入,只需要改變系統(tǒng)運行方式即可有效提高點火前爐管溫度,達(dá)到較好的節(jié)油效果。實施“純氧點火改造”和采用“除氧器至啟動分離器循環(huán)加熱”啟動方式兩項措施,徹底改變了該公司#3,#4機(jī)組啟動油耗高的困難局面,從根本上解決了因燃燒貧煤和設(shè)備特性造成的機(jī)組啟動耗油高、啟動時間長、鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃耗油高的難題,啟動燃油量下降75%~80%,節(jié)油、環(huán)保效果顯著。

參考文獻(xiàn):

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