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600 MW機(jī)組制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究

2014-09-11 00:50何勁波莊國(guó)霖傅勇強(qiáng)李奎陳乃曉
綜合智慧能源 2014年8期
關(guān)鍵詞:制粉磨煤機(jī)細(xì)度

何勁波,莊國(guó)霖,傅勇強(qiáng),李奎,陳乃曉

(湛江中粵能源有限公司,廣東 湛江 524000)

0 引言

制粉系統(tǒng)是火力發(fā)電廠的主要系統(tǒng)之一,其運(yùn)行狀況直接影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性及帶負(fù)荷能力。制粉系統(tǒng)出粉的細(xì)度越小,爐內(nèi)燃燒過(guò)程中煤粉的表面積就越大,著火及燃盡品質(zhì)也越高,但與此同時(shí),磨煤細(xì)度越小,磨煤?jiǎn)魏木驮礁摺S捎谥品巯到y(tǒng)是一個(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng),工作環(huán)境非常惡劣,因此,全面掌握制粉系統(tǒng)的運(yùn)行特性對(duì)整個(gè)鍋爐穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要[1-3]。

湛江中粵能源有限公司600 MW機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在諸多問(wèn)題:磨煤機(jī)各粉管一次風(fēng)速最大偏差達(dá)±20%,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)燃燒不穩(wěn)定,空氣預(yù)熱器出口兩側(cè)溫度和氧含量偏差較大;煤粉細(xì)度R90為30%左右,對(duì)爐內(nèi)著火燃燒和燃盡較為不利;磨煤電耗在10~15 (kW·h)/t的較高范圍,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性不利。因此,為了解磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),使制粉系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。

1 機(jī)組概況

湛江中粵能源有限公司600 MW鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒方式、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼架的П形燃煤汽包爐,鍋爐型號(hào)為DG2030/17.5-П8。燃燒器采用外濃內(nèi)淡型低NOx軸向旋流式煤粉燃燒器(DBC-OPCC型),共30只,前后對(duì)沖燃燒方式,分3層布置在鍋爐前后墻水冷壁上,每層各有5只燃燒器。3層燃燒器中心標(biāo)高分別為31 104,26 904,22 704 mm,燃燒器層間距為4 200 mm,列間距為3 680 mm,最外側(cè)燃燒器中心線距側(cè)墻距離為2 990 mm。同墻面、同標(biāo)高的5只燃燒器共用一個(gè)二次風(fēng)室,同層5只燃燒器與1臺(tái)磨煤機(jī)相對(duì)應(yīng),燃燒器的投、停與磨煤機(jī)的投、停同步。制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹式系統(tǒng),配備6臺(tái)ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī),燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)5投1備,設(shè)計(jì)煤種細(xì)度為70目篩通過(guò)量為84%。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為平三煙煤,校核煤種1為伊泰煙煤,校核煤種2為準(zhǔn)格爾煙煤,煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1 設(shè)計(jì)煤種和校核煤種的煤質(zhì)特性

2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)及分析

磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)依據(jù)DL/T 467—2004《電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)性能試驗(yàn)》進(jìn)行[4]。試驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)一次風(fēng)速調(diào)平減小了燃燒偏差,通過(guò)調(diào)節(jié)分離器擋板開(kāi)度調(diào)整了出粉細(xì)度,通過(guò)調(diào)整磨煤機(jī)加載力、通風(fēng)量和出力分析了這些因素對(duì)煤粉細(xì)度及磨煤電耗的影響。

2.1 一次風(fēng)速偏差調(diào)平

每臺(tái)磨煤機(jī)配置1臺(tái)粗粉分離器,分離器內(nèi)置可調(diào)擋板來(lái)調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度。不合格的粗煤粉經(jīng)過(guò)氣動(dòng)定時(shí)全開(kāi)全關(guān)式回粉閥門返回磨煤機(jī)重新磨制,合格的煤粉通過(guò)煤粉管道送至燃燒器,各主煤粉管道上布置有可調(diào)節(jié)縮孔,用以調(diào)整磨煤機(jī)兩端的風(fēng)量分配。

由于各組燃燒器的配風(fēng)比例、磨煤機(jī)兩端風(fēng)煤比均衡性不同,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器出口兩側(cè)溫度和氧含量偏差較大。在冷態(tài)條件下調(diào)整磨煤機(jī)各粉管可調(diào)縮孔,對(duì)一次粉管的阻力進(jìn)行調(diào)平;在熱態(tài)下重新調(diào)整,最終將各粉管一次風(fēng)速偏差控制在±5%以內(nèi)。然后通過(guò)控制磨煤機(jī)分離器出口溫度一致,可保證磨煤機(jī)兩端風(fēng)量、煤量均衡,從而減小燃燒偏差。以A,E磨煤機(jī)為例,調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2,表中DCS為分散控制系統(tǒng)。

表2 A,E磨煤機(jī)各粉管一次風(fēng)速調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

2.2 煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)

煤粉細(xì)度對(duì)鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性影響很大。機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,煤粉細(xì)度偏大且不穩(wěn)定,使得飛灰含碳量和未完全燃燒熱損失偏高,從而影響了鍋爐的燃燒效率。分離器擋板開(kāi)度對(duì)煤粉流量偏差和煤粉細(xì)度R90有明顯的影響[5]。圖1所示為A磨煤機(jī)分離器擋板開(kāi)度與煤粉細(xì)度及磨煤?jiǎn)魏牡年P(guān)系,由圖1可以看出:隨著分離器擋板開(kāi)度的減小,煤粉細(xì)度R90和R200逐漸減小而磨煤電耗增大。考慮到分離器擋板開(kāi)度為45%/45%(表示磨機(jī)出口左右兩側(cè)分離器擋板開(kāi)度,下同)時(shí)磨煤?jiǎn)魏娜匀惶幱诤侠矸秶鷥?nèi),而煤粉細(xì)度也較為理想,故建議將A磨煤機(jī)分離器擋板開(kāi)度保持在45%/45%。但分離器擋板開(kāi)度并非越小越好,由表3可以看出,B磨煤機(jī)在調(diào)整前開(kāi)度偏小,導(dǎo)致粉管堵粉、磨煤機(jī)出力不足。在保證出力的前提下,將煤粉細(xì)度調(diào)整到設(shè)計(jì)范圍,煤粉粒度分布的均勻性得到了改善。

圖1 A磨煤機(jī)擋板開(kāi)度對(duì)煤粉細(xì)度和磨煤?jiǎn)魏牡挠绊?/p>

表3 各磨煤機(jī)調(diào)整前、后煤粉細(xì)度

2.3 制粉系統(tǒng)運(yùn)行特性試驗(yàn)

為掌握制粉系統(tǒng)運(yùn)行特性,分別對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行變加載力、變出力和變風(fēng)量試驗(yàn),圖2為A磨煤機(jī)和B磨煤機(jī)的變加載力試驗(yàn)結(jié)果。由圖2可以看出:其他條件不變的情況下,隨著磨輥加載油壓的增加,煤粉細(xì)度R90和R200均減小,磨煤?jiǎn)魏闹饾u增大但變化不大;與此同時(shí),磨煤機(jī)電流變化不明顯。因此,適當(dāng)增大磨輥加載油壓有利于磨煤機(jī)整體性能的提高。

圖2 A,B磨煤機(jī)變加載力試驗(yàn)結(jié)果

圖3為B,E磨煤機(jī)變出力試驗(yàn)結(jié)果,由圖3可以看出:隨著出力的增加,煤粉細(xì)度R90和R200均增大,而磨煤機(jī)單耗顯著降低。

圖3 B,E磨煤機(jī)變出力試驗(yàn)結(jié)果

從圖4所示的變通風(fēng)量試驗(yàn)結(jié)果可以看出:隨著風(fēng)量的增大,煤粉細(xì)度隨之增大而磨煤電耗變化不明顯。磨煤機(jī)通風(fēng)量決定磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)的風(fēng)速,風(fēng)環(huán)風(fēng)速越大,就可以攜帶更多、更大的煤粉顆粒,減少石子煤量;同時(shí),在磨煤機(jī)出力不變的情況下,改變通風(fēng)量相當(dāng)于改變了風(fēng)煤比,會(huì)對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)和制粉系統(tǒng)的運(yùn)行產(chǎn)生影響。

圖4 B,E磨煤機(jī)變風(fēng)量試驗(yàn)結(jié)果

2.4 磨煤機(jī)最佳運(yùn)行方式試驗(yàn)

根據(jù)之前的運(yùn)行特性試驗(yàn),對(duì)B,D,E磨煤機(jī)進(jìn)行了最佳運(yùn)行方式試驗(yàn)。表4為磨煤機(jī)最佳運(yùn)行方式試驗(yàn)結(jié)果,由表4可以看出:調(diào)整后煤粉細(xì)度R90降到16%的設(shè)計(jì)細(xì)度范圍內(nèi),磨煤?jiǎn)魏慕档偷?~9 (kW·h)/t的理想范圍。

表4 磨煤機(jī)最佳運(yùn)行方式試驗(yàn)結(jié)果

3 結(jié)論

磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn)解決了影響鍋爐安全運(yùn)行的一系列重要問(wèn)題,如煤粉細(xì)度較粗、飛灰含碳量高、燃燒不穩(wěn)定等,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,降低了機(jī)組的供電煤耗。同時(shí)掌握了制粉系統(tǒng)的運(yùn)行特性,可為日常運(yùn)行提供指導(dǎo)。

參考文獻(xiàn):

[1]祝翔,肖杰.DTM380/720磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的試驗(yàn)研究[J].中國(guó)電力,1995,28(11):18-22.

[2]趙鳳英,任杰,李濤,等.褐煤鍋爐中速磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)出力的試驗(yàn)研究[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2008,26(4):13-15.

[3]吳東垠,盛宏至,魏小林,等.燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行試驗(yàn)[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2004,24(12):218-221.

[4]DL/T 467—2004 電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)性能試驗(yàn)[S].

[5]樊泉桂,由俊坤,王寧.中速磨煤機(jī)輸粉管煤粉分配均勻性的試驗(yàn)研究[J].動(dòng)力工程,2007,27(4):488-491.

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