董瑞信,吳超鋒,李華,劉洪強(qiáng)
(1.山東泓奧電力科技有限公司,濟(jì)南 250101; 2.華電滕州新源熱電有限公司,山東 滕州 277500)
目前一些電站鍋爐由于吹灰方式不科學(xué)、吹灰汽源參數(shù)不合理及吹灰器管理監(jiān)測(cè)手段不足,造成鍋爐受熱面過(guò)度吹損、泄漏及吹灰器故障,導(dǎo)致非正常停機(jī),造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。本文對(duì)某些吹灰器故障及鍋爐受熱面吹損案例進(jìn)行分析,旨在引起電廠技術(shù)人員對(duì)吹損泄漏問(wèn)題嚴(yán)重性的關(guān)注。
1.1.1 異常發(fā)生前機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)
異常發(fā)生前機(jī)組負(fù)荷為199 MW,鍋爐運(yùn)行主要參數(shù)為:主蒸汽溫度,540.5 ℃;主蒸汽壓力,13.03 MPa;汽包水位,-26.05 mm;主蒸汽流量,614.83 t/h;給水流量,607.54 t/h;汽包壓力,14.01 MPa;鍋爐氧量,3.98%。鍋爐水冷壁泄漏前、后各主要運(yùn)行參數(shù)無(wú)明顯變化。
1.1.2 異常處理過(guò)程及設(shè)備損壞程度
(1)異常處理過(guò)程。06-11 T 14:25,向省電力調(diào)度中心申請(qǐng)停運(yùn)#3機(jī)組,消除鍋爐水冷壁泄漏;18:06,省電力調(diào)度中心批復(fù),同意#3機(jī)組停運(yùn);21:34:48,#3機(jī)組與系統(tǒng)解列。06-12 T 15:00,鍋爐全面放水。06-13 T 08:00,爐膛出口溫度150 ℃,爐底溫度40 ℃,具備搭設(shè)腳手架的條件。06-14 T 01:00,爐內(nèi)腳手架搭設(shè)完畢;09:00,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行檢查,確定處理方案;11:00,檢修人員到位,開(kāi)始割管子;16:00,管子全部割完;20:00,管子打完坡口,開(kāi)始焊接。06-15 T 07:00,管子焊接完畢。
(2)設(shè)備損壞程度。#3鍋爐水冷壁漏點(diǎn)位于前墻水冷壁上,標(biāo)高30 m,#9吹灰器左側(cè)第5、第6根管子上共有4個(gè)漏點(diǎn),其中第5根管子上有2個(gè)孔徑約2 mm的小孔,第6根管子上有1個(gè)直徑約2 mm的小孔和1個(gè)長(zhǎng)6 mm、寬2 mm的小孔(如圖1所示)。
圖1 吹損泄漏圖
#9吹灰器從左數(shù)第1~第13根管子都有不同程度的磨損,磨損長(zhǎng)度在120 mm以?xún)?nèi),將受損管子磨損中心連成一條線后,該線通過(guò)吹灰器孔。
1.1.3 原因分析和防范措施
(1)原因分析。從水冷壁管子磨損情況來(lái)看,磨損原因是吹灰器吹灰后沒(méi)有退到位,吹灰器鵝頸閥沒(méi)有自動(dòng)關(guān)閉,吹灰槍停留在某一位置,長(zhǎng)時(shí)間吹掃該位置,蒸汽攜帶的飛灰對(duì)管子造成沖刷,導(dǎo)致管壁減薄,管壁減薄到一定程度后承受不了爐水壓力,造成泄漏。
近年來(lái),西醫(yī)在治療冠心病心絞痛方面的藥物主要有調(diào)脂治療(他汀類(lèi))、抗血小板(阿斯匹林)、抗凝(肝素)、抗心肌缺血(β受體阻滯劑、硝酸酯類(lèi)等),也就是三抗及調(diào)脂治療方案,大多冠心病心絞痛患者通過(guò)采用上述藥物治療,其冠心病的發(fā)展得到逆轉(zhuǎn)。而經(jīng)臨床實(shí)踐得知,在西藥基礎(chǔ)上,加用重要施治,能大幅增加治療效果。但傳統(tǒng)重要以單純活血化瘀藥物最為多見(jiàn),此類(lèi)藥物長(zhǎng)時(shí)間使用,會(huì)耗傷正氣,因而治療效果不佳?,F(xiàn)代中醫(yī)指出,冠心病心絞痛多由氣滯血瘀而造成心氣不足及心陽(yáng)不振,使得寒凝并氣滯,長(zhǎng)期不通便引起疼痛,對(duì)此,需采取通補(bǔ)兼顧方法來(lái)治療。本文在采用單硝酸異酯脂片治療基礎(chǔ)上,給予麝香保心丸治療治療。獲得較好治療效果。
(2)臨時(shí)防范措施。
1)對(duì)該吹灰器進(jìn)行解體檢修,消除缺陷。
2)鍋爐吹灰時(shí),加強(qiáng)對(duì)吹灰器的巡檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
3)制訂吹灰器吹灰巡檢制度,檢查主要內(nèi)容包括:吹灰前檢查吹灰器鵝頸閥是否泄漏;吹灰過(guò)程中,檢查吹灰器是否動(dòng)作正常;吹灰完畢后,檢查吹灰槍是否退回原位置,若吹灰槍卡住,必須及時(shí)將吹灰槍手動(dòng)搖出,通知維護(hù)檢修人員;吹灰槍退回后,檢查鵝頸閥是否關(guān)閉;吹灰完畢后,檢查吹灰器鵝頸閥是否有泄漏噪聲。
2007-07-10 T 12:30,某電廠#1鍋爐東側(cè)水冷壁管泄漏,進(jìn)入爐膛檢查發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)標(biāo)高25.7 m,第81、第82根管子漏點(diǎn)為橢圓形,長(zhǎng)約120 mm,寬約40 mm;破口形狀也為橢圓形,長(zhǎng)約14 mm,寬約4 mm,破口處的壁厚為1.5 mm,2個(gè)破口在同一標(biāo)高。
漏點(diǎn)周?chē)墓茏右彩艿讲煌潭鹊拇祿p,吹損部位基本在同一標(biāo)高,靠近吹灰器管子的受損形狀為橢圓形,遠(yuǎn)離吹灰器管子的受損形狀逐漸變長(zhǎng)、變窄。
1.2.1 原因分析
從管子受損情況來(lái)看,管子是受到吹灰器的吹損造成的。吹灰器的吹灰槍進(jìn)入爐膛且到位后,吹灰器閥門(mén)打開(kāi),對(duì)水冷壁進(jìn)行吹灰,吹灰完畢后吹灰槍沒(méi)有退回,吹灰器的閥門(mén)不能關(guān)閉,吹灰槍停留在某一位置,對(duì)水冷壁進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的吹掃,造成管壁減薄,進(jìn)而爆管。
從受損管子的數(shù)量(受到吹損的管子共有24根,最遠(yuǎn)的管子距吹灰器2 050 mm)及吹損長(zhǎng)度(最長(zhǎng)約200 mm)看,吹灰槍噴嘴噴出的蒸汽流速較高,吹灰器的閥門(mén)處于全啟狀態(tài),說(shuō)明吹灰槍沒(méi)有回退;吹灰槍在爐膛內(nèi)停留較長(zhǎng)時(shí)間而沒(méi)有燒損,說(shuō)明吹灰器的鵝頸閥沒(méi)有關(guān)閉。鍋爐班檢查吹灰器時(shí)發(fā)現(xiàn)吹灰器驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)脫落,吹灰槍沒(méi)有回退,鵝頸閥沒(méi)有關(guān)閉。
從發(fā)現(xiàn)水冷壁管泄漏到機(jī)組負(fù)荷減為0,共經(jīng)歷了36.5 h。在這期間,爐水以高速蒸汽流的形式從破口噴出,攜帶爐灰沖刷第82、第83根管子,管子上留下幾道“深溝”,在“深溝”的中央有一個(gè)直徑1 mm的小孔。
查#1機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS),在06-21 T 10:06—06-23 T 16:34這段時(shí)間內(nèi),#1鍋爐右側(cè)吹灰器過(guò)載。
1.2.2 故障處理
更換第72~第84根管子,更換前對(duì)新舊管子進(jìn)行光譜分析,確認(rèn)是同種材料的管子。要求采用全氬弧焊接,焊后進(jìn)行X射線探傷,探傷合格后恢復(fù)水冷壁鰭片、保溫。
對(duì)吹灰器進(jìn)行全面檢查,檢查控制系統(tǒng)及傳動(dòng)部分是否良好,解體吹灰器鵝頸閥,消除缺陷。
2009-01-13,某發(fā)電公司#2鍋爐吹灰器鵝頸閥泄漏,導(dǎo)致省煤器懸吊管因吹損而減薄、泄漏。2010-12-25,某發(fā)電公司#4鍋爐因LA7,LA5吹灰器過(guò)度吹掃造成水冷壁爆管泄漏,濺出的汽水沖刷又導(dǎo)致周?chē)茏訙p薄、泄漏。
以上案例只統(tǒng)計(jì)了鍋爐受熱面泄漏導(dǎo)致的停機(jī)停爐事件,未完全統(tǒng)計(jì)停機(jī)停爐防磨防爆檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的鍋爐受熱面損傷。事實(shí)上,每次停爐進(jìn)行防磨防爆檢查時(shí)總能發(fā)現(xiàn)有吹損的管子。由于吹灰器數(shù)量較大,在檢測(cè)手段不完善的情況下,單純依靠運(yùn)行人員巡檢無(wú)法快速準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)吹灰器缺陷;同時(shí),吹灰器使用頻率較高,巡檢人員工作強(qiáng)度大,很難在現(xiàn)場(chǎng)做出直觀、準(zhǔn)確的判斷。因此,必須從根本上采取措施,預(yù)防鍋爐受熱面吹損泄漏。
改造吹灰汽源并在吹灰器鵝頸閥后加裝溫度測(cè)點(diǎn),建立吹灰蒸汽溫度信號(hào)傳輸通道,開(kāi)發(fā)出吹灰器汽源在線檢測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)每臺(tái)吹灰器進(jìn)汽狀態(tài)的在線監(jiān)視,并將檢測(cè)判斷結(jié)果在鍋爐DCS畫(huà)面上顯示。該監(jiān)測(cè)裝置能夠減少鍋爐受熱面吹損及爆管,提高機(jī)組運(yùn)行安全性;能夠延長(zhǎng)受熱面及吹灰器壽命,節(jié)約吹灰汽源,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;能夠減少吹灰器閥門(mén)磨損、泄漏,減輕維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度;能夠?qū)崿F(xiàn)吹灰器內(nèi)漏和卡澀的在線監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)無(wú)人巡檢,保證機(jī)組運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性,提高吹灰器運(yùn)行管理水平。
根據(jù)機(jī)組鍋爐的運(yùn)行狀況,以能量守恒定律、傳熱學(xué)和工程熱力學(xué)原理為基礎(chǔ),建立鍋爐整體及局部軟測(cè)量模型以及統(tǒng)計(jì)回歸、模糊邏輯數(shù)學(xué)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等分析運(yùn)算體系,利用數(shù)據(jù)庫(kù)中工質(zhì)側(cè)參數(shù)、省煤器后煙氣側(cè)參數(shù)和空氣預(yù)熱器進(jìn)出口溫度煙差或進(jìn)出口壓差,按照飛灰可燃物及排煙氧量軟測(cè)量模型,首先進(jìn)行鍋爐各項(xiàng)熱損失和熱效率的計(jì)算,繼而從省煤器出口開(kāi)始,逆煙氣的流程逐段計(jì)算各受熱面的污染率,建立起對(duì)流受熱面污染模型、爐膛污染模型和空氣預(yù)熱器污染數(shù)學(xué)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)鍋爐“四管”及空氣預(yù)熱器平均污染程度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并綜合考慮吹灰對(duì)效率、蒸汽損失、金屬管壁壽命等的影響,兼顧吹灰操作的方便、可行性,提出機(jī)組整體吹灰優(yōu)化策略,指導(dǎo)運(yùn)行人員進(jìn)行吹灰操作。系統(tǒng)同時(shí)計(jì)算并顯示爐膛出口及各個(gè)受熱面的進(jìn)、出口煙氣平均溫度,實(shí)現(xiàn)對(duì)各受熱面進(jìn)、出口煙氣溫度的在線監(jiān)測(cè)。
該監(jiān)測(cè)裝置能夠根據(jù)電廠運(yùn)行工況確定優(yōu)化空間,通過(guò)吹灰優(yōu)化策略有效調(diào)整再熱蒸汽溫度,避免不合理吹灰?guī)?lái)的管壁磨損,減少吹損泄漏,減少吹灰頻次和蒸汽消耗量;能夠設(shè)置多種入爐煤質(zhì)參數(shù),確保計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性;能夠改善空氣預(yù)熱器換熱條件,提高入爐風(fēng)溫,降低排煙溫度,提高鍋爐效率,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)智能吹灰優(yōu)化,從而降低電廠運(yùn)行成本。
吹灰器故障在線監(jiān)測(cè)裝置已在華電滕州發(fā)電有限公司#3,#4機(jī)組鍋爐成功投運(yùn),可監(jiān)測(cè)吹灰器泄漏等故障,使故障及時(shí)得到處理,避免了因吹灰器故障而導(dǎo)致鍋爐受熱面泄漏,大大減少了維修和巡檢費(fèi)用。鍋爐吹灰優(yōu)化監(jiān)測(cè)裝置目前已在華電萊州發(fā)電有限公司#1,#2 機(jī)組1 000 MW鍋爐,同煤大唐塔山發(fā)電有限公司#1,#2機(jī)組600 MW鍋爐,四川廣安發(fā)電有限公司#31機(jī)組300 MW鍋爐等30余臺(tái)機(jī)組鍋爐上應(yīng)用。從總體應(yīng)用效果看,能有效減輕鍋爐受熱面的吹損,改善主蒸汽和再熱蒸汽溫度,減輕空氣預(yù)熱器灰堵,提高入爐風(fēng)溫;可使吹灰器投運(yùn)次數(shù)減少20%~60%,降低鍋爐排煙溫度2~6 ℃。
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