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聲波吹灰器及監(jiān)測平臺在1 000 MW機組空氣預熱器上的應用

2014-09-10 08:48:44呂宏彪賈建超史恒惠張榮初劉宇清
綜合智慧能源 2014年7期
關鍵詞:積灰吹灰預熱器

呂宏彪,賈建超,史恒惠,張榮初,劉宇清

(1.中電投河南電力有限公司 技術信息中心,鄭州 450001;2.中電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312;3.南京常榮噪聲控制環(huán)保工程有限公司, 南京 210008)

0 引言

在火力發(fā)電廠鍋爐系統(tǒng)中,其受熱面和煙道系統(tǒng)積灰是造成鍋爐熱效率降低的重要因素之一。積灰?guī)淼淖钪苯佑绊懯清仩t受熱面及空氣預熱器吸熱量減少、鍋爐排煙溫度上升,導致鍋爐熱效率降低、煤耗升高和能源浪費。同時,積灰嚴重會影響鍋爐脫硝、脫硫、除塵及空氣預熱器系統(tǒng)的正常工作,造成設備損壞,增加大氣污染物的排放量。有效去除鍋爐積灰是保持受熱面清潔、設備安全經(jīng)濟運行的重要問題。

1 空氣預熱器出現(xiàn)的問題

某電廠#2鍋爐空氣預熱器采用豪頓華工程有限公司生產(chǎn)的33 V NT2120型容克式空氣預熱器,空氣預熱器轉子內(nèi)徑?17 210 mm,傳熱元件共分為2層,其中熱段層高度1 120 mm,冷段層高度1 000 mm。每臺空氣預熱器裝有2臺PS-AT伸縮式蒸汽吹灰器,分別安裝在煙氣側的熱端和冷端。單臺蒸汽耗量各為2 500 kg/次,每天吹掃6次。從煤質(zhì)使用效果可以看出,實際使用煤種灰分及硫分較高,煤燃燒后形成的灰渣較多,給風煙系統(tǒng)造成了較大影響。鍋爐同時投運脫硝裝置,不可避免地會產(chǎn)生氨逃逸,造成煙氣中的硫酸氫氨較多,從而導致空氣預熱器低溫腐蝕嚴重,由此形成的結垢難以去除(如圖1所示)。機組投運3年來,空氣預熱器換熱效果明顯下降,鍋爐排煙溫度上升,熱效率降低,煙氣側壓差顯著升高,甚至不得不停運機組進行高壓水沖洗,嚴重威脅機組的安全、穩(wěn)定運行。由于吹灰器吹灰頻次高,消耗大量蒸汽,使能源過度浪費,蒸汽吹灰器的頻繁使用造成換熱元件嚴重吹損。

圖1 空氣預熱器下部結垢積灰及腐蝕情況

2 加裝可調(diào)頻高聲強聲波吹灰器的可行性

可調(diào)頻聲波吹灰技術是一種能夠徹底解決鍋爐積灰結垢的有效方法,目前已在煙氣換熱器(GGH)設備上得到了應用。可調(diào)頻聲波吹灰技術旨在應用一種基于高聲強發(fā)聲技術理論研制的大功率、寬頻、可調(diào)幅的電動調(diào)制氣流揚聲器、擴聲號筒及智能控制系統(tǒng)構成的新型聲波吹灰器。該吹灰器以聲功率10 000~30 000 W、頻率10~10 000 Hz間任意調(diào)節(jié)的高聲強聲波對各種鍋爐的積灰形態(tài)進行有效清除,以改善受熱面換熱效果,提高鍋爐熱效率,節(jié)約能源,減少污染物排放。

為有效解決空氣預熱器堵灰、提高空氣預熱器換熱效果, 2013年4月,在檢修期間對該廠#2鍋爐空氣預熱器進行水沖洗的同時實施了聲波吹灰器改造,在每臺空氣預熱器煙氣側熱端加裝1臺聲波吹灰器,在二次風側冷端加裝2臺聲波吹灰器,每臺鍋爐加裝6臺聲波吹灰器。針對空氣預熱器的回轉再生式特點,設計了特殊的指數(shù)型喇叭,喇叭開口徑向覆蓋換熱元件,利用空氣預熱器自身的轉動,使高強聲波的最大能量直接對每一倉格的換熱元件實現(xiàn)吹掃。通過倒裝形式,在喇叭出口,空氣預熱器上部熱端及下部冷端聲場大于155 dB,密集蓄熱元件中聲場可達到150 dB,可有效去除空氣預熱器的積灰,保持蓄熱元件潔凈。

6臺聲波吹灰器使用1臺8通道吹灰控制系統(tǒng)控制(兩通道備用),每臺吹灰器設定依次運行,每次2 min,間隔10 min,6臺吹灰器運行1周為72 min。每臺吹灰器一次用氣量約40 m3,在管路前安裝1臺20 m3(0.8 MPa)儲氣罐,充滿后一次可供2臺發(fā)生器使用。可調(diào)頻高聲強聲波吹灰系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)和高聲強聲波發(fā)生系統(tǒng)組成??刂葡到y(tǒng)內(nèi)可編程邏輯控制器(PLC)接收到氣路系統(tǒng)壓力開關信號后,打開電磁閥給高聲強發(fā)生器供氣,同時單片機發(fā)出已設定好的頻率、幅值信號,經(jīng)功率放大器放大后輸入給高聲強發(fā)生器發(fā)出聲波。整個吹灰器工作流程如圖2所示。

圖2 可調(diào)頻高聲強聲波吹灰系統(tǒng)工作流程

3 同步開發(fā)空氣預熱器在線污染監(jiān)測平臺

評價空氣預熱器等換熱器傳熱能力的主要指標是傳熱系數(shù),對于回轉空氣預熱器而言,傳熱系數(shù)與煙氣側的對流放熱系數(shù)、空氣側對流吸熱系數(shù)有關,由于后者積灰相對較輕,前者數(shù)值也很大,因此傳熱系數(shù)主要與煙氣側的對流放熱系數(shù)有關。煙氣側的對流放熱系數(shù)主要與煙氣流速和受熱面積灰程度有關,由于煙氣流速與機組負荷呈正相關關系,因此傳熱系數(shù)不能直接作為評價受熱面污染程度的指標。煙氣熱阻取傳熱系數(shù)的倒數(shù),煙氣熱阻越大,污染越嚴重。據(jù)此,引入灰污染因子和清潔因子的概念。

灰污染因子定義為:設備的設計傳熱系數(shù)與實際傳熱系數(shù)的比值,即灰污染因子=設備熱阻實際值/設備熱阻設計值。

從圖3可以看出,熱阻實際值與設計值總的變化趨勢是一致的,因此其比值(灰污染因子)與負荷關聯(lián)度比較小,作為評價受熱面污染程度的指標是科學、合理的。

圖3 空預器吸熱量實際值、設計值與負荷關系曲線

實際運行情況表明:灰污染因子作為判斷空氣預熱器積灰嚴重程度指標是合理的,但仍與機組負荷、入爐煤量、送風量關聯(lián)度比較大,作為吹灰監(jiān)控操作的輔助指標。

評價空氣預熱器積灰程度的另一個主要指標是清潔因子,清潔因子定義為:空氣預熱器最小積灰程度指標與實際積灰程度指標的比值。該值越大,說明實際工況的空氣預熱器積灰程度越小,受熱面越清潔。因此,根據(jù)清潔因子狀況指導運行人員優(yōu)化吹灰操作,降低排煙溫度,同時應盡量減少蒸汽耗量。

圖4是B空氣預熱器吹灰前、后灰污染因子和清潔因子的變化趨勢圖。運行人員能及時監(jiān)測到當前運行工況下以及吹灰前、后灰污染因子和清潔因子的變化情況,當清潔因子達到限值時可以及時對受熱面進行吹灰。

4 空氣預熱器加裝聲波吹灰器的效果分析

4.1 參數(shù)分析

空氣預熱器加裝聲波吹灰器后,可取代原有蒸汽吹灰器,在空氣預熱器中,可形成聲壓級155 dB以上的有效除灰聲場,保持空氣預熱器的潔凈,降低煙阻,提高空氣預熱器換熱效果,降低排煙溫度,提升鍋爐熱效率。同時還能節(jié)約吹灰蒸汽能源和風機電耗、消除蒸汽吹灰對空氣預熱器換熱元件吹損所產(chǎn)生的安全隱患、降低設備損耗。加裝聲波吹灰器空氣預熱器前、后各項參數(shù)見表1。

#2鍋爐投運聲波吹灰系統(tǒng)后,滿負荷運行時空氣預熱器煙氣壓差下降明顯,穩(wěn)定在1.8 kPa左右。

4.2 效益分析

(1)節(jié)煤收益??諝忸A熱器加裝聲波吹灰器投運后,剔除各項因素的影響,機組鍋爐排煙溫度因此而降低10 ℃左右,供電煤耗率降低1.87 g/(kW·h),鍋爐熱效率提升0.55%,按單臺機組發(fā)電量5 500 GW·h計算,年節(jié)約標煤1.03萬t,若標煤單價按600元/t計,每年節(jié)煤收益約620萬元。

(2)節(jié)約風機用電??諝忸A熱器加裝聲波吹灰器后,基本解決了A,B側空氣預熱器結垢問題,使空氣預熱器煙氣側壓差降低200~300 Pa,額定負荷下吸風機電流平均降低約6 A,按機組年運行6 500 h計,節(jié)電780 MW·h,用電成本按0.4元/(kW·h)計,全年節(jié)電31.2萬元。

圖4 B空氣預熱器吹灰前后灰污染因子和清潔因子的變化趨勢(2013年度)

表1 加裝聲波吹灰器前、后空氣預熱器各項參數(shù)比較(2013年度)

(3)節(jié)約蒸汽運行成本??諝忸A熱器聲波吹灰器改造完成后,使原有4臺PS-AT伸縮式蒸汽吹灰器由每天吹掃6次減為每天吹掃1次。其單臺耗汽量為2 500 kg/次,吹灰器電功率1.5 kW。按機組年運行時間6 500 h計,4臺蒸汽吹灰器年節(jié)約耗汽量13 541.7 t。蒸汽成本按140元/t,則每年節(jié)約蒸汽成本為189.6萬元。

(4)投資分析。每年節(jié)約標煤收益約620.0萬元,每年風機節(jié)電31.2萬元,每年節(jié)約蒸汽成本189.6萬元,減排收益暫不考慮,則每年節(jié)能收益總計840.8萬元。

5 結論

(1)空氣預熱器加裝聲波吹灰器后,年節(jié)煤收益約620.0萬元,全年節(jié)能收益合計達840.8萬元。

(2)每年可減排CO22.58萬t,SO210.3 t,NOx29.9 t,環(huán)保效益顯著。

(3)空氣預熱器通過聲波吹灰器改造后,延長了空氣預熱器蓄熱元件的使用壽命,提高了空氣預熱器的運行可靠性,為主設備的長周期安全穩(wěn)定運行打下了良好的基礎。

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