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苯胺冷凝器換熱管泄露失效原因分析及對(duì)策

2014-09-04 03:01楊明濤梁鵬楊云雨胡
中國(guó)特種設(shè)備安全 2014年5期
關(guān)鍵詞:金相苯胺冷凝器

楊明濤梁 鵬楊云雨胡 平

(1.中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 南京 210048)

(2.南京市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院 南京 210002)

苯胺冷凝器換熱管泄露失效原因分析及對(duì)策

楊明濤1梁 鵬2楊云雨2胡 平2

(1.中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 南京 210048)

(2.南京市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院 南京 210002)

針對(duì)苯化工裝置冷凝器換熱管早期失效的問(wèn)題展開討論,提出造成腐蝕穿孔的幾種原因,闡述造成腐蝕的原理。結(jié)合實(shí)際,提出改變結(jié)構(gòu)形狀,進(jìn)行防腐處理,改善循環(huán)水質(zhì)等措施,避免泄漏的發(fā)生。

垢下腐蝕; 穿孔; 循環(huán)水

某廠苯化工部年產(chǎn)10萬(wàn)t苯胺裝置在累積運(yùn)行約520天后,苯胺冷凝器有91根換熱管發(fā)生泄漏,失效的苯胺冷凝器導(dǎo)致苯胺裝置非計(jì)劃停工。為了避免此類事故再次發(fā)生,本文對(duì)苯胺冷凝器失效原因進(jìn)行了分析并給出改進(jìn)措施[1]。

1 概述

某化工廠苯化工部苯胺冷凝器(位號(hào)E-2204B)于2010年5月投入使用,2011年12月在使用過(guò)程中出現(xiàn)大面積泄漏,及時(shí)采用堵管措施仍不能消除泄漏,后對(duì)該設(shè)備本體解剖發(fā)現(xiàn)換熱管管束存在大量腐蝕穿孔現(xiàn)象[2]。

苯胺冷凝器結(jié)構(gòu)為固定板管殼式換熱器,由上管箱、殼體、管板、換熱管、工藝接管等部件組成。其技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 苯胺冷凝器主要技術(shù)參數(shù)

2 檢查

2.1 宏觀檢查

經(jīng)檢查,苯胺冷凝器上下管板及其換熱管內(nèi)部完好,沒(méi)有明顯的減薄現(xiàn)象,換熱管與管板的焊縫表面光滑完好如初。堵管主要集中在冷卻水和苯胺的進(jìn)口側(cè)。在冷凝器殼層,在筒體與隔板、換熱管的空腔與縫隙間堵塞了大量的淤泥狀沉積物,換熱管上有大量的垢層,部分換熱管外部局部區(qū)域有隆起的小鼓包(見圖1)。清除換熱管外表面的垢層后,觀察管外表面的宏觀形貌,換熱管外表面銹蝕較為嚴(yán)重,粘附較多白色和深褐色腐蝕產(chǎn)物。絕大部分管外壁呈現(xiàn)坑坑洼洼,坑洞大小不同,深淺不一,穿透管壁的孔洞隱藏在垢層下(見圖2)。

圖1 未清洗的換熱管束

圖2 割下后清洗過(guò)的換熱管

2.2 取樣管及部分腐蝕產(chǎn)物分析

● 2.2.1 掃描電鏡觀察分析

管子表面及斷口邊緣上粘附物有的呈顆粒狀,有的呈現(xiàn)出“泥紋狀”花樣,見圖3和圖4。這種“泥紋狀”花樣類似于金屬材料在特定環(huán)境中發(fā)生應(yīng)力腐蝕的特征形貌。

爆破的斷裂斷口基本上被腐蝕產(chǎn)物所覆蓋,經(jīng)過(guò)清洗后有的部位還能觀察到斷口形貌,在掃描電鏡1000×以上觀察,1#換熱管爆破的斷裂斷口沿晶裂紋(二次裂紋)斷口形貌比較清晰,沿晶斷裂的晶面還存在微孔和“雞爪狀”形貌。

圖3 2#換熱管表面“泥紋狀”腐蝕產(chǎn)物形貌

圖4 3#換熱管表面“泥紋狀”腐蝕產(chǎn)物形貌

● 2.2.2 能譜分析

3#換熱管表面沉積物和“泥紋狀”腐蝕產(chǎn)物經(jīng)過(guò)能譜分析,結(jié)果見圖5。

圖5 3#換熱管爆破口斷裂面沉積物能譜分析結(jié)果

● 2.2.3 金相組織分析

2#和3#換熱管局部爆破口附近橫向截面被磨制成金相樣品進(jìn)行宏觀和顯微金相組織分析。從2#和3# 換熱管橫截面的金相磨制面可以看出,換熱管壁截面外圓局部有局部減薄現(xiàn)象,內(nèi)圓形狀還較完整,說(shuō)明換熱管的腐蝕是由外向內(nèi)局部逐漸減薄,(見圖6)。

在金相顯微鏡100×下測(cè)量,2#換熱管減薄剩余管截面為1.14mm(圖6箭頭1)所指處。3#換熱管減薄剩余管截面分別為0.173mm(圖6箭頭2)和0.136mm(圖6箭頭3)。

在金相顯微鏡200×觀察,2#和3#換熱管外圓局部減薄部位金相組織均存在沿晶裂紋,管截面中間部位金相組織為鐵素體+珠光體,(見圖7)。

圖6 2#和3#換熱管爆破口附近橫截面局部減薄宏觀形貌

圖7 2#和3#換熱管管截面金相組織

● 2.2.4 力學(xué)性能

1#換熱管經(jīng)過(guò)力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果見表2。

表2 1#換熱管力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果

● 2.2.5 化學(xué)成分分析

選擇1#換熱管進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析數(shù)據(jù)見表3。換熱管的化學(xué)成分符合GB/T8162中規(guī)定的GB/ T699中20鋼技術(shù)要求。

表3 1#換熱管化學(xué)成分分析結(jié)果

3 失效原因分析

宏觀檢查得知:該設(shè)備腐蝕嚴(yán)重的地方集中在循環(huán)水流動(dòng)較差處,此處易造成大顆粒物質(zhì)以及鈣、鎂、硫酸根等離子的富集濃縮并最終形成垢層,但垢層表面疏松,且多間歇、孔洞及裂紋,不能對(duì)管壁形成保護(hù)屏障,最終造成碳鋼管孔蝕。2#和3#換熱管管壁的金相組織中存在沿晶裂紋,且由外向內(nèi)逐漸被減薄,并被沉積物所覆蓋,推測(cè)此部位可能與沉積物中存在使其產(chǎn)生腐蝕介質(zhì)有關(guān)。

換熱管的化學(xué)成分、力學(xué)性能分析結(jié)果均符合GB/T8162《結(jié)構(gòu)鋼用無(wú)縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)中20#鋼技術(shù)要求,其金相組織形態(tài)也相符。能譜分析結(jié)果表明,1#、2#、3#換熱管外表面黃、白色沉積物中含有O、Na、Mg、Al、Si、P、S、Ca、Zn、Fe元素。換熱管管壁部位的金相組織中存在沿晶裂紋可能與沉積物中存在上述元素使其產(chǎn)生腐蝕介質(zhì)有關(guān)。分析得出:Fe是20鋼基體元素,Zn元素的存在可能換熱管為鍍鋅(Zn)管或者環(huán)境中存在的Zn附著在管子的表面,而O、Na、Mg、Al、Si、P、S、Ca含量均較高應(yīng)為使用環(huán)境中存在的元素[3]。

4 結(jié)論

苯胺冷凝器失效與材料、介質(zhì)、溫度、壓力無(wú)關(guān)。換熱管的穿孔泄漏是冷卻水的腐蝕引起的。該冷凝器使用的冷卻水通過(guò)離心泵壓至30m高的位置時(shí)流速變慢以及循環(huán)濃縮后,含有較多的懸浮于水中的物質(zhì)。而其中的鈣化合物的溶解度隨著溫度的升高而降低,從水中析出在外管壁表面形成沉積物或硬垢。這些物質(zhì)由于換熱管的表面不平整會(huì)在管外壁沉積吸附,換熱管原始外表面粗糙不平整、不清潔促進(jìn)了成垢;同時(shí)氧去極化腐蝕使碳鋼中的鐵成為鐵銹也附著在管壁上,這些沉積物質(zhì)便形成垢層,部分成為垢層縫隙和垢層隆起。垢下腐蝕的產(chǎn)生是因?yàn)樵?.1~0.3mm寬的縫隙內(nèi)存有的液體不能流動(dòng),使縫隙內(nèi)的氧消耗后難以得到補(bǔ)充遂成為缺氧區(qū)。缺氧區(qū)域的傳熱管壁是陽(yáng)極,而其余沒(méi)有垢層的管壁或垢層與管壁間隙較大處的管壁則因?yàn)橛酗柡脱醵蔀殛帢O,發(fā)生氧的還原反應(yīng)。縫隙內(nèi)外構(gòu)成了宏觀的氧濃差電池。大陰極小陽(yáng)極的組合提供了腐蝕過(guò)程向金屬深處快速推進(jìn)的條件。另外,如果冷卻水中有硫酸根離子存在,則為保持縫隙內(nèi)溶液的電中性,硫酸根離子會(huì)遷移到縫隙中,引起縫隙中溶液進(jìn)一步酸化,成為氧濃差電池腐蝕(閉塞電池)的自催化過(guò)程,使縫隙腐蝕加劇直至穿孔。

5 對(duì)策

對(duì)于苯胺裝置苯胺冷凝器,主要是防止局部腐蝕,尤其是垢下腐蝕提出以下建議[4]:

1)應(yīng)會(huì)同原設(shè)計(jì),對(duì)苯胺裝置的工藝參數(shù)進(jìn)行復(fù)核。在不影響冷卻效果和改變外形尺寸的情況下,減少換熱面積,增大換熱管間距以此達(dá)到增大循環(huán)水流道。增加循環(huán)水在冷凝器的流動(dòng)速度,在供水管道增

Analysis on Leakage Causes of Aniline Condenser Heat Exchanger Tube and Countermeasures

Yang MingTao1Liang Peng2Yang YunYu2Hu Ping2
(1.SINOPEC Nanjing Chemical Industries Co., Ltd Nanjing 210048)
(2.Nanjing Boiler & Pressure Vessel Supervision and Inspection Institute Nanjing 210002)

Focusing on the problem of the failure at early period of condenser heat exchanger tube of benzene chemical plant installations, puts forward several causes of corrosion perforation, and expounds the theory of corrosion. Integrating theory with practice puts forward countermeasures, such as changing the structure and shape, using preservative treatment, improving recycled-water, etc. so as to try to avoid leakage.

Corrosion scales; Puncture; Circulating water

X928.3

B

:1673-257X(2014)05-37-03

楊清明(1978-),男,本科,工程師,從事承壓類特種設(shè)備管理。

2013-11-26)

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