朱維生+王振川
摘要新興鑄管新疆有限公司在生產(chǎn)Q195等低碳鋼時,頻繁出現(xiàn)蓄流、漏鋼等事故,通過總結(jié)分析,制定了相關(guān)措施,取得了明顯的效果。
關(guān)鍵詞Q195;蓄流;漏鋼;預(yù)防措施
中圖分類號:TF777 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)11-0137-02
1技術(shù)背景
新興鑄管新疆有限公司煉鋼部的工藝流程是:1300t混鐵爐—120t氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐—底吹氬處理一R10m弧形8機8流小方坯連鑄機。使用硅錳和硅鐵等合金化,脫氧劑是硅鈣鋇(含鋁)和鋼水凈化調(diào)質(zhì)劑(鈣質(zhì));連鑄中間包采用液壓快換定徑水口,采用大包長水口和中間包浸入式水口保護澆注,液面自動控制拉速。冶煉鋼種有低碳鋼、普碳鋼、低合金鋼等
2生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題
自2012年初投產(chǎn)以來,生產(chǎn)Q195等低碳鋼時頻繁出現(xiàn)蓄流、漏鋼等生產(chǎn)事故,嚴(yán)重制約產(chǎn)能的發(fā)揮,給公司造成了較大的經(jīng)濟損失。
3事故原因分析
1)中間包水口蓄流原因分析。通過對幾次生產(chǎn)事故分析,認為中包水口蓄流主要有以下幾個原因。
①中間包烘烤溫度。由于煤氣熱值低,造成中包烘烤溫度偏低,注入鋼液后由于水口部位溫度偏低容易結(jié)冷鋼,使得水口內(nèi)徑變小或堵塞。②中間包衛(wèi)生。打結(jié)中包時遺留在中包內(nèi)的雜物未清理干凈,或中包耐材脫落導(dǎo)致水口堵塞。③轉(zhuǎn)爐脫氧劑使用。鋼水流動性與鋼中氧含量有直接關(guān)系,氧含量過低,鋼水流動性不好,氧含量過高,夾雜物過多,影響鋼水流動性。轉(zhuǎn)爐需要根據(jù)終渣氧化鐵含量,適量加入脫氧劑。脫氧劑加入過多,脫氧后產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)腁1203等氧化物夾雜,雖然經(jīng)過底吹氬處理后,仍有一部分留在鋼液中,這些夾雜物會隨鋼流進入中包水口,附著在水口內(nèi)壁,造成細流、蓄流。④吹氬時間不足。水口結(jié)瘤是鋼液中的脫氧產(chǎn)物和夾雜物在水口內(nèi)壁積聚的結(jié)果。吹氬不僅能使鋼液溫度和成分均勻,更重要的一個作用是形成氬氣泡,吸附鋼液中彌散的脫氧產(chǎn)物和夾雜一起上浮排出。如果吹氬時間不足,排出脫氧產(chǎn)物和夾雜的效果就不好,這樣就容易造成脫氧產(chǎn)物和夾雜物堵塞水口。⑤鋼包下渣、二次氧化和吹氬大翻的影響。鋼包渣中FeO和MnO含量較高,渣進入中間包后,氧化物直接沖進鋼液中,使氧含量及夾雜物增加,造成鋼水流動性不好。生成細小而難于上浮的A12O3等氧化物夾雜,使中間包水口堵塞程度增加。⑥鋼水溫度過低。鋼液自身溫度不達標(biāo)也是造成低溫結(jié)流流的—個不可忽視的因素。發(fā)生此種現(xiàn)象的注意事項有:當(dāng)轉(zhuǎn)爐下料系統(tǒng)的計量不準(zhǔn)時,鋼液溫度偏高,加料后直接出鋼;新鋼包使用前,烘烤溫度達不到800℃以上,出鋼后鋼液溫度下降過快;事故鋼包包底有大塊未清理干凈;出鋼過程中,爐口渣塊掉入鋼包中;拉碳時間較短,鋼水溫度不均勻;廢鋼塊過大,終點沒有完全化完,造成溫度持續(xù)降低(爐渣裹廢鋼是廢鋼沒有化的主要原因)。⑦鋼水溫降過大。因壓鋼時間過長,導(dǎo)致鋼水溫降大;因連鑄保溫措施不到位等原因造成大包到中包溫降過大。
2)漏鋼原因分析。通過對四個澆次的共108爐的漏鋼爐次進行對比分析,得出以下結(jié)論。
①溫度的影響。漏鋼爐次的溫度普遍偏高,大包平均1607℃,中包平均1562℃。而Q195的液相線溫度約為1524℃。中包平均過熱度達到了38℃。過高的過熱度會導(dǎo)致坯殼在結(jié)晶器內(nèi)發(fā)生重融現(xiàn)象,加劇了坯殼的不均勻性。溫度過高是產(chǎn)生漏鋼的主要原因之一。②硫磺的影響。漏鋼爐次中S≥0.3%的有13爐, 漏鋼27次,占漏鋼總次數(shù)的44.3%。S≥0.25%的有25爐,共產(chǎn)生41次漏鋼,占漏鋼總次數(shù)的67.2%。因此硫磺高是產(chǎn)生漏鋼的主要原因之一。③碳含量的影響。含碳量為0.08%~0.17%的碳鋼從液相冷卻到1495℃時發(fā)生包晶反應(yīng),包晶反應(yīng)時線收縮量較大,坯殼與結(jié)晶器器壁容易形成氣隙,氣隙的過早形成會導(dǎo)致收縮不均和坯殼厚度不均,在薄弱處容易形成裂紋,容易發(fā)生漏鋼事故和鑄坯表面質(zhì)量缺陷。漏鋼爐次C≥0.09%的有18爐,漏鋼29次,占總漏鋼次數(shù)的47.5%。因此碳含量是造成漏鋼的次要原因。④鋼水純凈度。生產(chǎn)過程中也出現(xiàn)了夾渣漏鋼,且部分爐次結(jié)晶器內(nèi)渣量很大,出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象,證明鋼水純凈度很差,鋼渣不分離。渣量過大時,部分雜質(zhì)未能及時被保護渣吸收,而當(dāng)雜質(zhì)聚集到一定程度,隨鋼流被卷到結(jié)晶器鋼水深處,部分沒能上浮的渣子就會隨鑄坯一起被拉出結(jié)晶器,當(dāng)渣子靠近坯殼時就會造成傳熱過低,坯殼偏薄,無法承受鋼水靜壓力,產(chǎn)生漏鋼。⑤結(jié)晶器冷卻。水量過小會導(dǎo)致回水溫度過高,冷卻不足;水量過大,會導(dǎo)致水縫內(nèi)水流速過大,結(jié)晶器壁的熱量不能被充分帶走。部分澆次生產(chǎn)Q195時,結(jié)晶器進回水溫差只有約4.5℃,漏鋼后,觀察發(fā)現(xiàn)坯殼很薄約6 mm,證明坯殼熱量未被充分帶走,導(dǎo)致坯殼過薄產(chǎn)生漏鋼。⑥保護渣。Q195坯殼收縮比較大,應(yīng)使用粘度偏大的保護渣以適當(dāng)降低結(jié)晶器和坯殼之間的傳熱速度,減小坯殼的不均勻性,從而減少角部縱裂及凹陷的產(chǎn)生。⑦人為操作。保護澆注時,由于人為操作習(xí)慣,一般一次性加入量較多,且多集中在內(nèi)弧側(cè),保護渣在結(jié)晶器內(nèi)呈斜坡狀,會造成液渣填充不均勻,影響坯殼和結(jié)晶器之間的傳熱。在保護澆注時,小的渣條沒必要撈出,且應(yīng)嚴(yán)禁用撈渣棍試探結(jié)晶器壁渣條形成的情況,這樣會破壞彎月面處坯殼的均勻生長。
4相關(guān)措施
1)轉(zhuǎn)爐冶煉前期早化渣過程化好渣,避免終點渣過粘造成鋼水裸露吸附有害氣體。終渣必須保證較好的流動性,流動性較好的爐渣有利于鋼水中氧化物上浮。
2)確保終點雙命中,提高鋼水純凈度。盡量確保一倒出鋼,將終點碳控制在0.06%-0.08%,穩(wěn)定脫氧劑的使用量。
3)鋼水深脫氧原則:前三包、后吹、硫高等特殊情況脫氧劑總量不低于150 kg,一倒?fàn)t次脫氧劑總量不低于120 kg,根據(jù)實際現(xiàn)場情況調(diào)整脫氧劑加入量必須保證深脫氧。
4)調(diào)整脫氧劑加入時間,為有利于脫氧產(chǎn)物的上浮,在出鋼前向鋼包內(nèi)加入2/3的脫氧劑,剩余脫氧劑在出鋼前期2/3時間內(nèi)加完。
5)冶煉前三爐不能嚴(yán)重后吹,拉碳時間:≥40秒,連續(xù)冶煉時每爐后吹時間不得大于40秒,成品成分控制:0.06%≤C≤0.08%,Mn控制上限,S≤0.30%,要求錳硅比要大于3,錳硫比大于13,力爭15,硅成份控制在下限。
6)吹氮工藝,吹氮嚴(yán)禁大翻,鋼水裸露直徑不能大于400 mm。吹氮站吹氮時間T≥4.5分鐘;吹氮不夠時間的,對于鋼包底吹不透造成使用頂吹氮槍工藝操作,鋼包底吹設(shè)備壞或其他原因造成使用氮槍工藝操作的及時查明原因并及時維護。
7)擋渣管理:檢查維護出鋼口,提高擋渣操作技術(shù)水平,禁止下渣,提高擋渣率。后吹時間較長、終渣氧化鐵含量較高時,做好擋渣工藝(必要時加入兩個擋渣球),
8)連鑄做好大包加蓋、大包保護澆注、中包保溫等,減少二次氧化。
9)生產(chǎn)Q195的結(jié)晶器,連鑄做好結(jié)晶器銅管錐度、維修記錄跟蹤;原則上生產(chǎn)Q195要更換新結(jié)晶器,且累計過鋼量達到2500 t時要進行更換,生產(chǎn)過HRB400E等低合金鋼兩個澆次及以上中包的結(jié)晶器不得用于生產(chǎn)Q195。
10)結(jié)晶器進水溫度控制在要求溫度的中下線,結(jié)晶器水壓力控制在1.0-1.05 Mpa,進回水溫差確保>5℃。
5效果
通過以上措施的實施,再次生產(chǎn)Q195時,杜絕了中包蓄流現(xiàn)象的發(fā)生,每個澆次的漏鋼次數(shù)也降到了2次以內(nèi),取得了很好的效果。
參考文獻
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