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(中國(guó)石油化工股份有限公司 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
PTA裝置載氣洗滌系統(tǒng)工藝優(yōu)化
伊春,白江濤,王小波,司靖南
(中國(guó)石油化工股份有限公司 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
PTA氧化單元載氣洗滌系統(tǒng)是干燥機(jī)的重要輔助設(shè)備,其工況對(duì)干燥系統(tǒng)運(yùn)行有直接影響。近期由于載氣洗滌系統(tǒng)工況較差,導(dǎo)致干燥系統(tǒng)工藝參數(shù)超標(biāo)、酸耗異常增加、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染等。針對(duì)系統(tǒng)異常進(jìn)行了一系列的工藝優(yōu)化,效果顯著。
PTA;干燥機(jī);載氣洗滌;優(yōu)化
中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽分公司精對(duì)苯二甲酸(PTA)裝置采用BP-AMOCO工藝技術(shù),2000年建成投產(chǎn),原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為225萬t,2003年裝置擴(kuò)能改造后生產(chǎn)能力達(dá)到325萬t。氧化單元干燥機(jī)蒸發(fā)的醋酸溶劑通過循環(huán)載氣帶出,經(jīng)過載氣洗滌系統(tǒng)洗去醋酸及夾帶的粉料。載氣洗滌系統(tǒng)是干燥機(jī)的重要輔助設(shè)備,近期載氣洗滌系統(tǒng)出現(xiàn)斜管積料堵塞、出口冷卻效果差、風(fēng)機(jī)腐蝕嚴(yán)重等異常工況,引起干燥系統(tǒng)工藝參數(shù)超標(biāo)、酸耗異常增加、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染等諸多問題。本文對(duì)造成系統(tǒng)異常的因素進(jìn)行了深入地分析,通過一系列改進(jìn)措施優(yōu)化了工藝條件,效果顯著。
濾餅在干燥機(jī)M302中將殘存的醋酸進(jìn)行蒸發(fā),通過載氣加熱器加熱的惰性循環(huán)載濕氣從干燥機(jī)內(nèi)帶出,經(jīng)斜管進(jìn)入載氣洗滌塔T301,冷卻至飽和冷凝,同時(shí)洗去夾帶的醋酸及少量粉料。多數(shù)塔底物料通過塔底泵G304在洗滌塔冷卻器E306中冷卻后循環(huán)至塔內(nèi)作為噴淋,其余外送,以保持塔內(nèi)溶劑平衡。洗滌后的氣相經(jīng)分液罐D(zhuǎn)312分離后,由鼓風(fēng)機(jī)C302抽出,與另補(bǔ)充的新鮮惰氣返回干燥機(jī)作為再循環(huán)氣體。
載氣洗滌系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 載氣洗滌系統(tǒng)工藝流程
近期載氣洗滌系統(tǒng)出現(xiàn)斜管積料堵塞、出口冷卻效果差、風(fēng)機(jī)腐蝕嚴(yán)重等異常工況,引起干燥系統(tǒng)工藝參數(shù)超標(biāo)、酸耗異常增加、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染等諸多問題。造成系統(tǒng)異常的因素主要有以下幾個(gè)方面:①載濕氣夾帶粉料嚴(yán)重;②噴淋管線堵塞;③冷卻器結(jié)垢堵塞;④循環(huán)水溫度較高;⑤風(fēng)機(jī)效果差;⑥系統(tǒng)堿洗不徹底;⑦生產(chǎn)異常系統(tǒng)進(jìn)漿料等。載濕氣夾帶粉料是造成系統(tǒng)異常的主要原因,介質(zhì)中含有一定量的粉料,在噴嘴、冷卻器等部位結(jié)垢,形成塊料之后更易造成管線的堵塞,造成冷卻效果差、噴淋失效,導(dǎo)致工藝指標(biāo)異常。
針對(duì)造成系統(tǒng)異常的因素進(jìn)行了深入地分析,提出了一系列改進(jìn)措施對(duì)工藝條件進(jìn)行優(yōu)化。
3.1優(yōu)化載氣流量
載氣的主要作用是帶走醋酸,載氣流量對(duì)干燥機(jī)的干燥效果影響很大。載氣流量過小,蒸發(fā)的醋酸不能被有效帶走,產(chǎn)品含濕量增大;載氣流量過大,則會(huì)增加抽氣系統(tǒng)負(fù)荷,甚至?xí)绊憙?nèi)壓,并會(huì)夾帶大量的粉塵。正常的少量夾帶對(duì)生產(chǎn)的影響較小,定期的切換及系統(tǒng)堿洗即可。夾帶過多造成氣相斜管堵塞、塔內(nèi)塊料聚集、堵塞等一系列影響。在保證負(fù)荷恒定的情況下對(duì)載氣量進(jìn)行調(diào)整,觀察系統(tǒng)運(yùn)行情況,通過實(shí)驗(yàn)選取合適的載氣量。不同載氣流量對(duì)工藝指標(biāo)的影響如表1所示。
表1 不同載氣流量對(duì)工藝指標(biāo)的影響
如表1所示,通過在不同載氣量下對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比,對(duì)粉料夾帶情況、載酸效果、風(fēng)機(jī)負(fù)荷、干燥機(jī)內(nèi)壓等方面綜合考慮,在滿足生產(chǎn)的情況下,確定了較合理的載氣流量為120 kNm3/h。調(diào)整之后,粉料夾帶量明顯減少,由于傳質(zhì)、傳熱的機(jī)理研究有限,僅從滿足載酸效果、減少粉料夾帶方面考慮,未能系統(tǒng)的分析調(diào)整載氣量對(duì)其他系統(tǒng)的影響綜合分析,例如干燥機(jī)列管結(jié)垢、產(chǎn)品質(zhì)量的細(xì)微變化對(duì)精制單元反應(yīng)的影響等。
3.2更新高效噴嘴
塔底液經(jīng)過出口換熱器的冷卻回到塔內(nèi)作為噴淋,降低塔內(nèi)介質(zhì)溫度,使氣相凝結(jié)。原噴淋噴嘴為封閉形式,介質(zhì)中的粉料在此附著結(jié)垢,使流道變小影響噴淋量,塊料更容易將噴嘴堵塞。更新的新型高效噴嘴,為開放式結(jié)構(gòu),不易結(jié)垢堵塞,噴淋效果更好。
3.3提高冷卻器效率
塔底冷卻器作為冷卻塔內(nèi)介質(zhì),降低系統(tǒng)溫度,從而有效回收醋酸的重要設(shè)備,其工況的好壞直接影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。當(dāng)其冷卻效果差,出口及塔頂溫度升高時(shí),就需切換備臺(tái)運(yùn)行。通過循環(huán)水改造、冷卻器清洗等手段,提高冷卻效率。
3.3.1 循環(huán)水系統(tǒng)改造
由于裝置循環(huán)水用量較大,曾對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,在滿足工藝要求的情況下,主設(shè)備使用新鮮循環(huán)水,部分設(shè)備使用串級(jí)循環(huán)水。由于近期裝置負(fù)荷較高,加之天氣炎熱,水溫較高,冷卻效果較差。對(duì)該換熱器循環(huán)水系統(tǒng)改造,從循環(huán)水總管引一根新鮮水管線。溫度較高,負(fù)荷較大時(shí),使用新鮮循環(huán)水,串級(jí)循環(huán)水能夠滿足要求時(shí)改為串級(jí)循環(huán)水流程,既能夠有效降低系統(tǒng)溫度,又達(dá)到節(jié)水的目的。
3.3.2 管程打壓清洗
冷卻器的管程內(nèi)徑較小,很容易堵塞,堵塞十分嚴(yán)重。介質(zhì)中的粉料在此附著結(jié)垢,這些覆蓋垢層都表現(xiàn)為附加的熱阻,使傳熱系數(shù)減少,換熱器性能下降,還有可能造成垢下腐蝕。使用高壓射水流對(duì)管程進(jìn)行打壓清洗,能夠有效去除堵塞及管內(nèi)徑結(jié)垢,換熱效果明顯提高。
3.3.3 殼程化學(xué)清洗
冷卻器殼程使用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),由于水質(zhì)較差,冷卻后水溫較高,運(yùn)行一段時(shí)間后,換熱面上會(huì)積起水垢、污泥、油污等覆蓋物垢層。因此,換熱器的定期清洗是非常必要的。
用化學(xué)清洗法對(duì)殼程進(jìn)行清洗,使用一定濃度的硝酸溶液作為清洗劑,另外適量添加表面活性劑、黏泥剝離劑、發(fā)泡劑等藥劑配置清洗液。采用循環(huán)方式清洗,清洗時(shí),清洗液從泵站進(jìn)入換熱器殼程后出來返回至泵站,水沖洗時(shí)切換進(jìn)出口反沖洗。該法操作簡(jiǎn)便,清洗后殼程表面清潔無垢,效果良好。
3.4更換風(fēng)機(jī)組件
洗滌后的氣相經(jīng)分液罐D(zhuǎn)312分離后,由鼓風(fēng)機(jī)C302抽出,保證系統(tǒng)的微負(fù)壓環(huán)境。由于氣相中有一定濃度的醋酸,長(zhǎng)期運(yùn)行中風(fēng)機(jī)葉片腐蝕穿孔,效率降低,系統(tǒng)內(nèi)壓升高酸氣含量更大。更新風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,對(duì)材質(zhì)進(jìn)行升級(jí),同時(shí)更新了迷宮式軸封,防止含酸氣體外泄,有效提高風(fēng)機(jī)效率,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
3.5強(qiáng)化生產(chǎn)管理
保持生產(chǎn)平穩(wěn)是系統(tǒng)正常運(yùn)行的必要條件,日常操作嚴(yán)格按照操作規(guī)程,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)節(jié)確認(rèn)到位,防止出現(xiàn)過濾機(jī)堵塞,漿料翻至下料側(cè),造成系統(tǒng)積料、堵塞等情況。同時(shí),規(guī)范定期作業(yè)環(huán)節(jié),斜管清料作業(yè)時(shí),將粉料推至干燥機(jī)一側(cè),避免塔內(nèi)積料;系統(tǒng)堿洗按照要求,將塔內(nèi)積料塊料徹底排空,確認(rèn)無塊料堵塞,保證達(dá)到堿洗效果。
根據(jù)前期對(duì)系統(tǒng)異常的原因分析,提出了一系列的優(yōu)化對(duì)策,通過優(yōu)化載氣流量、更新高效噴嘴、冷卻器循環(huán)水改造、冷卻器管程殼程清洗、更新風(fēng)機(jī)組件等,載氣洗滌系統(tǒng)工藝指標(biāo)方面取得了明顯改善,效果顯著。
[1]吳 靜,王宏耀,李選友.PTA干燥工藝的研究和干燥設(shè)備的試制[J].通用機(jī)械,2006,(6):34-35.
[2]楊曉良.換熱器清洗技術(shù)[J].清洗世界,2010,26(8):14-20.
2014-05-26
伊 春(1985-),男,工程師,碩士,從事PTA生產(chǎn)管理工作,電話:15896668280。
TQ050.2
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1003-3467(2014)09-0051-02