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(貴州開(kāi)陽(yáng)化工有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550300)
我公司合成氨規(guī)模為500 kt/a。以煤為原料,通過(guò)煤粉加壓氣化,耐硫變換,低溫甲醇洗,液氮洗,氨合成等單元產(chǎn)出合格產(chǎn)品液氨。
合成塔作為全廠的重點(diǎn)設(shè)備,內(nèi)件采用瑞士卡薩利制造的三床層兩換熱器軸徑向塔,合成塔外殼由長(zhǎng)沙威重生產(chǎn)制造,催化劑為盤錦南方化學(xué)遼河催化劑廠生產(chǎn)。合成塔共裝填催化劑70 m3,第一床層14 m3,裝填的催化劑為Amomax-10H預(yù)還原型,第二床層21 m3,第三床層35 m3,裝填的催化劑均為Amomax-10氧化型。整個(gè)氨合成工藝采用瑞士卡薩利技術(shù),從2012年底運(yùn)行至今情況良好。
2014年5月5日上午9點(diǎn)40分,合成塔進(jìn)口氫氮比由2.85逐漸減小,操作人員將精配氮閥逐漸關(guān)閉,氫氮比仍然下降。正常情況下,氫氮比失調(diào),合成塔溫度會(huì)降低,但是合成塔床層溫度卻在逐漸上升。10點(diǎn)20分,床層溫度整體上升25 ℃左右。到10點(diǎn)31分,氫氮比已經(jīng)降至2.3,合成塔第一床層敏點(diǎn)、熱點(diǎn)溫度又忽然急劇下降,敏點(diǎn)溫度從384 ℃下降到346 ℃,熱點(diǎn)從491 ℃下降到427 ℃。控制室操作人員快速關(guān)閉合成塔的兩條冷激副線,合成塔第一床層溫度仍然降低,尤其是熱點(diǎn)溫度降得較為厲害,這一現(xiàn)象說(shuō)明第一床層已經(jīng)不反應(yīng)。認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)后控制室人員立即匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)過(guò)前系統(tǒng)減量、合成氣壓縮機(jī)降轉(zhuǎn)速、開(kāi)合成塔后放空閥、關(guān)小主線等處理措施后,仍無(wú)法解決問(wèn)題,最后決定用開(kāi)工加熱爐對(duì)合成塔進(jìn)行升溫。12點(diǎn)15分,開(kāi)工加熱爐正常投用,14點(diǎn)10分,合成塔第一床層的熱點(diǎn)溫度比敏點(diǎn)溫度高出20 ℃,證明合成塔第一床層開(kāi)始有氨合成反應(yīng),19點(diǎn)30分,系統(tǒng)恢復(fù)正常。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
能夠使氨合成塔溫度下降的主要因素有循環(huán)量太大,合成塔進(jìn)口氨含量高,惰性氣體含量高,合成塔進(jìn)口溫度低,合成塔主線、副線閥門調(diào)節(jié)不匹配,氫氮比失調(diào),以及合成塔催化劑中毒等等。
此次合成塔垮溫與以往存在較大的區(qū)別。以往在前期系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí),經(jīng)常會(huì)由于循環(huán)量不穩(wěn)定、氫氮比失調(diào)、合成塔進(jìn)口幾個(gè)閥門調(diào)節(jié)不匹配,導(dǎo)致合成塔溫度出現(xiàn)短暫的下降,只要不低于300 ℃,都能通過(guò)關(guān)閉合成塔兩條冷激副線閥穩(wěn)住合成塔溫度,但是此次采取各種措施都無(wú)法挽回,此為疑點(diǎn)一。合成塔在垮溫前,先是合成塔床層溫度上升,接著合成塔第一床層溫度急劇下降,此為疑點(diǎn)二。
表1 合成塔垮溫相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)
從當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看,上午9點(diǎn)40分開(kāi)始,合成氫氮比逐漸減小,直至精配氮?dú)忾y全關(guān),氫氮比仍然下降,說(shuō)明凈化液氮洗配氮?dú)膺^(guò)多。于是調(diào)查液氮洗工段,發(fā)現(xiàn)在9點(diǎn)35分,液氮洗工段由于液氮不夠,導(dǎo)致液氮洗出口工藝中CO含量從9點(diǎn)50分開(kāi)始上漲。為了調(diào)節(jié)液氮洗工藝氣指標(biāo),凈化系統(tǒng)加大了液氮的量,這樣又導(dǎo)致出口工藝氣中氮含量增加,氫氮比失調(diào)。9點(diǎn)58分,液氮洗出口工藝氣中CO含量超過(guò)控制指標(biāo)3×10-6。到10點(diǎn),在線分析數(shù)據(jù)為10.63×10-6,達(dá)到在線分析儀表上限,工藝氣中真正含多少CO不得而知。經(jīng)過(guò)不斷的調(diào)節(jié),于11點(diǎn)22分,液氮洗出口工藝氣指標(biāo)合格。
根據(jù)以上分析可知,先是含CO的工藝氣進(jìn)合成塔,使合成塔催化劑暫時(shí)中毒,接著氫氮比又嚴(yán)重失調(diào),最終導(dǎo)致合成塔垮溫。
CO是氨合成氣中最常見(jiàn)的毒物,危害也較大。其通過(guò)甲烷化反應(yīng)耗氫而轉(zhuǎn)化成甲烷和水蒸氣,而水蒸氣又是毒物。部分一氧化碳會(huì)穩(wěn)定吸附在活性中心,降低催化劑的活性。反應(yīng)方程式如下:
中毒反應(yīng)都是強(qiáng)放熱反應(yīng),所以催化劑中毒都會(huì)引起上層催化劑的暫時(shí)溫升。催化劑活性降低或失活后上層溫度又急劇下降,是因?yàn)樯蠈哟呋瘎┦Щ?,大量未達(dá)到反應(yīng)平衡的氫氮?dú)膺M(jìn)入下層,使下層反應(yīng)熱增多,溫度升高,熱點(diǎn)下移。
由于催化劑暫時(shí)性中毒的原因是毒性介質(zhì)占據(jù)活性中心以及氧對(duì)鐵催化劑的影響,導(dǎo)致催化劑活性下降,故解決辦法是提高進(jìn)入合成塔的氣體溫度,促使反應(yīng)進(jìn)行,與此同時(shí)促使毒性介質(zhì)和活性中心的離解,恢復(fù)催化劑的活性。
為了提高入合成塔的氣體溫度,采用開(kāi)工加熱爐對(duì)合成塔進(jìn)行升溫還原處理。于當(dāng)日12:15點(diǎn)開(kāi)工加熱爐,逐漸加大開(kāi)工爐負(fù)荷,使第一床層入口溫度逐漸升高。在前期合成塔升溫過(guò)程中,只要合成塔第一床層入口溫度超過(guò)260 ℃,氨合成就開(kāi)始有反應(yīng)。此次合成塔第一床層入口溫度升到350 ℃時(shí),一段床熱點(diǎn)溫度為354 ℃,說(shuō)明已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行氨合成反應(yīng)。逐漸提高第一床層入口溫度,直至407 ℃,熱點(diǎn)溫度達(dá)到490 ℃,在此期間恒溫30 min,催化劑活性逐漸恢復(fù)。隨著氨合成反應(yīng)的進(jìn)行,逐漸將反應(yīng)生成的水帶出,氧化了的催化劑逐漸還原,于19點(diǎn)30分左右,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
由于此次只造成合成塔第一床層催化劑中毒,只需要還原第一床層即可,如果三個(gè)床層都中毒的話,需要像原始開(kāi)車那樣逐層升溫還原。
(1)前系統(tǒng)凈化工段優(yōu)化操作,控制好工藝指標(biāo),保證液氮洗出口工藝氣合格。同時(shí)加強(qiáng)各系統(tǒng)之間的溝通,當(dāng)前系統(tǒng)指標(biāo)不合格時(shí),合成控制室可及時(shí)調(diào)整,采用塔前放空的方法將合成系統(tǒng)隔離,合成塔保溫保壓,待指標(biāo)合格后再接氣。
(2)操作人員加強(qiáng)控制室監(jiān)控,及時(shí)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)優(yōu),盡可能減小氣量波動(dòng)對(duì)催化劑床層的沖擊。開(kāi)車過(guò)程中,嚴(yán)格控制升溫、升壓速率,特別是在不使用開(kāi)工加熱爐升溫時(shí),要避免床層溫度大幅度波動(dòng)。
(3)裝置負(fù)荷大幅度波動(dòng)時(shí),盡可能提高入塔氣體溫度和降低入塔氣體氨含量,避免催化劑床層“ 垮溫” 現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)裝置停工檢修階段,合成系統(tǒng)要充氮保護(hù),氮?dú)饧兌纫细?,如需檢修, 必須要在無(wú)氧環(huán)境下作業(yè),防止催化劑中毒。