国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

JJ109型甲烷化催化劑應(yīng)用總結(jié)

2014-08-30 06:09
化工設(shè)計(jì)通訊 2014年5期
關(guān)鍵詞:床層合成氣微量

(江蘇靈谷化工有限公司,江蘇 宜興 214213)

江蘇靈谷化工有限公司大化肥項(xiàng)目采用國內(nèi)自主開發(fā)的四噴嘴水煤漿加壓氣化工藝、耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、甲烷化工藝、凱洛格冷凍液化提純工藝、改進(jìn)型Stamicarbon二氧化碳汽提工藝。該項(xiàng)目總投資25億元,2007年12月動(dòng)工,2009年6月建成投產(chǎn),日產(chǎn)合成氨1 300 t,使公司從小氮肥行列步入大化肥行列。其中,甲烷化工段JJ109型甲烷化催化劑自使用以來,一直保持了較好的催化活性;自2012年6月以來,催化劑性能下降,為了維持系統(tǒng)的運(yùn)行,提高了甲烷化爐入口溫度,但導(dǎo)致甲烷化工段的操作彈性變小,不利于系統(tǒng)的調(diào)整。至2014年3月29日檢修前,甲烷化催化劑已運(yùn)行4年10個(gè)月。鑒于甲烷化催化劑的活性已不能滿足需要,趁此次檢修機(jī)會(huì)對(duì)甲烷化催化劑進(jìn)行了整體更換?,F(xiàn)對(duì)首爐JJ109型甲烷化催化劑的應(yīng)用情況作一總結(jié)。

1 催化劑規(guī)格、裝填及硫化情況

1.1 催化劑規(guī)格及性能

JJ109型甲烷化催化劑是靖江催化劑總廠生產(chǎn)的以鎳為活性組分的甲烷化催化劑,出廠時(shí)催化劑的主要成分是NiO和助劑,載體是TiO2。JJ109型甲烷化催化劑在250~450 ℃之間有良好的催化活性,其理化特性如下:

顏色及形狀 灰黑色球狀

抗壓碎力(還原前) ≥100 N/cm

外形尺寸 φ4.5~φ5.5 mm

助劑含量(干基) (4±0.5)%(m/m)

NiO含量(干基) (17.0±1)%(m/m)

堆密度 ≤1.0 kg/L

1.2 催化劑裝填

針對(duì)脫硫脫碳系統(tǒng)出口凈化氣中微量組分含量和氨合成對(duì)微量組分(CO、CO2、H2S)的要求,甲烷化爐裝填44 m3JJ109型甲烷化催化劑,在其上面裝填15 m3JT305型氧化鋅脫硫劑(保護(hù)JJ109型甲烷化催化劑)。裝填時(shí),催化劑層上下都要鋪不銹鋼絲網(wǎng),防止催化劑漏;催化劑上表面鋪設(shè)絲網(wǎng)后,再放置150 mm高的耐火球,以防止冷凝水直接接觸催化劑。JJ109型甲烷化催化劑具有較高的強(qiáng)度,在裝填之前無需對(duì)其進(jìn)行過篩處理。為便于對(duì)催化劑床層的溫升情況進(jìn)行觀察,裝填時(shí)應(yīng)精確測量催化劑的裝填高度和床層熱偶的位置。催化劑從甲烷化爐上部人孔經(jīng)漏斗和帆布口袋進(jìn)入爐內(nèi),裝入一定量催化劑后,在保證人員安全的情況下,進(jìn)入甲烷化爐內(nèi)用木耙耙平,確保催化劑裝填均勻,避免溝流。

表1 JJ109型甲烷化催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)

注:氣體分析采用日本島津公司生產(chǎn)的GC-2014型色譜儀。

1.3 催化劑的升溫還原

JJ109型甲烷化催化劑在使用之前,是以鎳的氧化物的形式存在,使用時(shí)必須進(jìn)行還原。在還原劑(H2、CO)被氧化的同時(shí),催化劑中的NiO被還原為具有活性的金屬鎳,并在還原過程形成了催化劑的孔道,而載體TiO2不會(huì)被還原,起著間隔和支撐的作用,使鎳處于均勻分散的微晶狀態(tài),催化劑也獲得較大的比表面、較高的活性和熱穩(wěn)定性。催化劑還原過程中有以下化學(xué)反應(yīng):

我廠采用凈化氣還原的方案。具體為,首先采用純N2對(duì)催化劑進(jìn)行升溫,升溫速率控制在25~50 ℃/h,當(dāng)甲烷化爐入口溫度升至250 ℃時(shí),加入凈化氣進(jìn)行還原。還原過程中要嚴(yán)格控制工藝氣中的CO和CO2含量,因?yàn)檫€原反應(yīng)與甲烷化反應(yīng)會(huì)同時(shí)進(jìn)行,如此可防止甲烷化床層超溫;還原進(jìn)入后期應(yīng)深度還原4~6 h,床層溫度應(yīng)達(dá)到420 ℃;甲烷化爐出口CO+CO2含量小于10×10-6時(shí),可以認(rèn)為還原結(jié)束。

2 JJ109型甲烷化催化劑運(yùn)行情況

來自酸性氣脫除單元32 ℃、2.92 MPa的凈化氣,經(jīng)FIC-2401調(diào)節(jié)流量后進(jìn)入甲烷化單元。來自煤氣化空分裝置160 ℃、3.5 MPa的中壓氮?dú)猓?jīng)FIC-2402調(diào)節(jié)流量后加入凈化氣中進(jìn)行配氮,使工藝氣中氫氮比保持在3∶1左右。配氮后工藝氣經(jīng)甲烷化換熱器E-2401A/B殼側(cè)與來自甲烷化爐R-2401的高溫氣體進(jìn)行換熱,被加熱到316 ℃后進(jìn)入甲烷化爐。甲烷化爐分為上、下兩個(gè)部分,上部裝有約15 m3的ZnO脫硫劑,下部裝有約44 m3的甲烷化催化劑。工藝氣經(jīng)ZnO脫硫劑脫除微量的硫后,自上而下流經(jīng)甲烷化催化劑床層進(jìn)行甲烷化反應(yīng),甲烷化爐出口合成氣中CO+CO2含量小于10×10-6,合成氣溫度上升至約353 ℃。合成氣經(jīng)甲烷化換熱器E-2401A/B管側(cè)加熱殼側(cè)的氫氮?dú)猓瑴囟冉抵良s88 ℃,再經(jīng)甲烷化水冷器E-2402管側(cè)冷卻到40 ℃,進(jìn)入水分離器V-2401,分離出的工藝?yán)淠核椭罜O變換單元的工藝?yán)淠簹馓崴?;合成氣則經(jīng)V-2401頂部除沫器離開V-2401,離開甲烷化單元,去氨合成回路。其工藝流程如圖1,甲烷化催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1。

圖1 甲烷化工藝流程簡圖

在甲烷化過程中,氣體中的微量組分CO、CO2在催化劑的作用下與H2主要發(fā)生如下強(qiáng)放熱反應(yīng):

由表1可以看出,除氣化工段按周期倒?fàn)t引起負(fù)荷的波動(dòng)外,甲烷化爐能保持穩(wěn)定地運(yùn)行,可以滿足工藝需求。自2012年6月25日以來,據(jù)甲烷化爐進(jìn)口溫度的變化,以及微量氣體在線檢測儀檢測數(shù)據(jù)出現(xiàn)CO和CO2,表明甲烷化催化劑的活性在降低,如不及時(shí)處理,不僅會(huì)影響氨合成系統(tǒng)分子篩單元的運(yùn)行,而且更嚴(yán)重的后果是導(dǎo)致氨合成催化劑中毒,進(jìn)而系統(tǒng)停車檢修。為了避免更壞的情況發(fā)生,一方面通過逐步提高甲烷化爐入口溫度來提高催化劑的活性;另一方面提高前工段的運(yùn)行質(zhì)量,減少微量組分CO+CO2的含量,如提高變換系統(tǒng)的變換反應(yīng)深度。當(dāng)甲烷化爐入口溫度提升至360±10 ℃時(shí),甲烷化爐出口已檢測不到微量組分CO+CO2。但是,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,到2013年6月17日,由于前工段變換催化劑的活性下降,導(dǎo)致經(jīng)脫硫脫碳單元后的凈化氣中微量組分CO+CO2的含量升高,通過提升甲烷化爐入口溫度已不能完全脫除合成氣中夾帶的微量組分。為了維持系統(tǒng)的運(yùn)行,為系統(tǒng)檢修贏得時(shí)間,只能強(qiáng)化合成系統(tǒng)分子篩單元的操作,避免微量氣體組分CO+CO2進(jìn)入氨合成塔。2014年3月29日,全廠系統(tǒng)停車檢修,更換甲烷化催化劑和上層ZnO脫硫劑。

3 結(jié) 語

JJ109型甲烷化催化劑在近5 a的運(yùn)行中,表現(xiàn)出優(yōu)良的催化活性、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,運(yùn)行期間床層阻力小。為了提高其使用壽命,運(yùn)行操作過程中注意事項(xiàng)如下。

(1)嚴(yán)防硫、砷、鹵素等毒物進(jìn)入甲烷化爐內(nèi)而使催化劑中毒。催化劑吸附0.1%~0.2%的硫,其活性明顯減退,吸附0.3%的硫基本失活;砷中毒影響很大,催化劑吸附0.1%~0.5%的砷,基本喪失活性;催化劑吸附0.05%的氯,活性大部分喪失[1]。所以,生產(chǎn)中要嚴(yán)格控制進(jìn)甲烷化爐合成氣中硫、砷、氯的含量,以防催化劑中毒。

(2)穩(wěn)定變換、脫碳操作,防止CO、CO2超標(biāo)引起甲烷化爐超溫。若超溫,立即切斷氣源,打開導(dǎo)淋以及放空閥降溫,必要時(shí)通入N2或H2/N2降溫。為保證催化劑的使用壽命,要確保甲烷化爐入口氣CO+CO2含量<0.7%[2];并且,只要甲烷化出口微量滿足后工序生產(chǎn)的要求,應(yīng)盡量在較低的溫度下使用。另外,要防止脫碳系統(tǒng)帶液,以避免催化劑粉化、中毒、床層阻力增加等現(xiàn)象。

(3)臨時(shí)停車時(shí), 甲烷化爐床層溫度不能低于200 ℃,且關(guān)死入口閥(必要時(shí)加盲板),防止工藝氣中的CO竄入爐內(nèi)同催化劑中的活性鎳反應(yīng)生成羰基鎳(對(duì)催化劑活性的損害尤為嚴(yán)重)。所以,臨時(shí)停車,床層溫度降到200 ℃以下時(shí),應(yīng)防止催化劑與CO接觸,此時(shí)用純N2或不含CO的H2/N2合成氣置換。在開車過程中,應(yīng)提溫到250 ℃以上,再通工藝氣置換,以防羰基鎳生成[1]。

(4)長時(shí)間停車,先用工藝氣將床層溫度降到250 ℃左右,然后停送工藝氣,用純N2或不含CO的H2/N2合成氣置換,關(guān)閉甲烷化爐出入口閥,但甲烷化爐內(nèi)始終用純N2或不含CO的H2/N2合成氣充壓,維持爐內(nèi)微正壓,嚴(yán)防爐內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓而使空氣竄入爐內(nèi),導(dǎo)致催化劑氧化而燒毀。

(5)抓好系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,盡可能減少系統(tǒng)的開停車及加減負(fù)荷次數(shù),同時(shí)嚴(yán)格控制加減負(fù)荷的速度,以利于控制床層溫度的波動(dòng)幅度,減少氣流對(duì)催化劑的沖擊(影響其機(jī)械強(qiáng)度)。

(6)開停車時(shí)嚴(yán)格控制充卸壓速度小于0.1 MPa/min,防止甲烷化爐由于快速充卸壓導(dǎo)致催化劑爆裂或粉化,使床層阻力增大,影響正常生產(chǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]沈浚,朱世勇,馮孝廷.化肥工業(yè)叢書——合成氨[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

[2]梅安華主編. 小合成氨廠工藝技術(shù)與設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1994.

猜你喜歡
床層合成氣微量
BiZrOx/ZSM-5催化合成氣直接芳構(gòu)化的研究
燒結(jié)礦豎罐內(nèi)氣固換熱?傳遞特性
合成氣回用氣氛下RDF與粉煤灰摻混氣化特性研究
SiCl4冷氫化反應(yīng)器床層密度的計(jì)算
加工不同原料時(shí)潤滑油加氫裝置反應(yīng)器床層的變化
微量行程變大行程的模具調(diào)整結(jié)構(gòu)
微纖維- 活性炭雙床層對(duì)苯蒸汽吸附動(dòng)力學(xué)研究
合成氣余熱回收器泄漏原因分析及維修方案
微量注射泵應(yīng)用常見問題及解決方案
醋酸甲酯與合成氣一步合成醋酸乙烯