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圓錐體雙曲線鋼煤斗制作技術(shù)方案優(yōu)選與應(yīng)用

2014-08-26 02:51李才智
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年26期

李才智

摘 要:為進一步提高火電廠的運行效益,在火電廠輸煤系統(tǒng)中的煤倉下設(shè)置圓錐體雙曲線鋼煤斗,是一項防止在運行過程中堵煤的有效措施,由于圓錐體雙曲線鋼煤斗形狀復(fù)雜,制造較困難,采用傳統(tǒng)的加工制造工藝,會導(dǎo)致圓錐體雙曲線鋼煤斗加工制造技術(shù)及經(jīng)濟效益均很低。馬鞍山發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)中鋼煤斗采用矩形、方圓節(jié)和雙曲線相結(jié)合的工藝設(shè)計,其原設(shè)計較復(fù)雜,異形件較多,壁板設(shè)計較薄,使得在加工制作過程中容易造成尺寸上的誤差和焊接收縮變形,導(dǎo)致雙曲線鋼煤斗的臨界截面收縮率達不到設(shè)計要求,以及對原材料的利用率較低。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計和施工方案,在設(shè)計方案上采用12節(jié)圓臺體來替代原設(shè)計的10節(jié)圓臺體,從而保證雙曲線鋼煤斗的臨界界面收縮率;在施工方案上采用先拼板后,再利用電腦進行合理的排版,再下料,來提高對原材料的利用率,使得材料成本大大降低,以及通過改進焊接工藝來保證焊接質(zhì)量,從而大大提高圓錐體雙曲線鋼煤斗加工制造技術(shù)及經(jīng)濟效益。

關(guān)鍵詞:雙曲線鋼煤斗;臨界界面收縮率;優(yōu)化設(shè)計方案;優(yōu)化施工方案;技術(shù)經(jīng)濟效益

1 概況

1.1 設(shè)計理念

隨著現(xiàn)代化城市和工業(yè)的不斷發(fā)展,對電能的需求日益劇增,使得火力發(fā)電項目迅速發(fā)展,為進一步提高火電廠的運行效益,在火電廠的設(shè)計和施工技術(shù)方面也發(fā)生了日新月異的變化,如在火電廠輸煤系統(tǒng)中,在煤倉下設(shè)置圓錐體雙曲線鋼煤斗,是一項防止在運行過程中堵煤的有效措施。選擇圓錐體雙曲線鋼煤斗上口直徑、下口直徑、煤斗高時,應(yīng)考慮煤斗等截面收縮率,收縮率大小應(yīng)視具體工程具體分析,由于圓錐體雙曲線鋼煤斗形狀復(fù)雜,制造較困難,在工程實際應(yīng)用中,采用多節(jié)等高圓臺來替代,做成近似雙曲線煤斗。為保證煤流經(jīng)過時不堵塞,各節(jié)圓臺的最大截面收縮率不應(yīng)大于雙曲線煤斗的臨界截面收縮率。

1.2 工程概況

馬鞍山發(fā)電廠“2×660MW”燃煤機組工程位于安徽省馬鞍山市金家莊區(qū),其主廠房采用側(cè)煤倉間布置,在側(cè)煤倉間32.55m層設(shè)置六臺相同的鋼煤斗,鋼煤斗采用矩形、方圓節(jié)和雙曲線相互結(jié)合圓滑過渡而成的工藝設(shè)計,其中圓錐體雙曲線鋼煤斗原設(shè)計尺寸為:上/下口外徑為φ6400/φ1000mm,垂直高度為9.75m,分10節(jié)圓臺組合而成,壁厚10mm,材質(zhì)為,其原設(shè)計較復(fù)雜,異形件較多,壁板設(shè)計較薄,使得在加工制作過程中容易造成尺寸上的誤差和焊接收縮變形,導(dǎo)致雙曲線鋼煤斗的臨界截面收縮率達不到設(shè)計要求,以及對原材料的利用率較低,從而導(dǎo)致經(jīng)濟效益差。

針對馬鞍山工程圓錐體雙曲線鋼煤斗原設(shè)計的特點,經(jīng)過仔細的研究和分析,存在的問題主要有:(1)就如何控制加工制作尺寸,從而保證各節(jié)圓臺的最大截面收縮率不應(yīng)大于雙曲線煤斗的臨界截面收縮率,并充分體現(xiàn)圓錐體雙曲線鋼煤斗曲線的完美過渡;(2)在保證雙曲線煤斗的臨界截面收縮率的情況下,如何充分利用原材料,降低加工制作成本,從而提高圓錐體雙曲線鋼煤斗加工制作技術(shù)經(jīng)濟效益。

2 優(yōu)化設(shè)計和施工方案

2.1 優(yōu)化設(shè)計方案

為了既能保證各節(jié)圓臺的最大截面收縮率不應(yīng)大于雙曲線煤斗的臨界截面收縮率,充分體現(xiàn)圓錐體雙曲線鋼煤斗曲線的完美過渡,又能充分利用原材料,降低加工制作成本,從而提高圓錐體雙曲線鋼煤斗加工制作技術(shù)經(jīng)濟效益。經(jīng)過一些列的三維視圖模擬,決定將原設(shè)計的10節(jié)圓臺體變?yōu)?2節(jié)圓臺體,具體的節(jié)數(shù)尺寸分布見下表(經(jīng)過設(shè)計人員的確認,該數(shù)據(jù)能夠保證雙曲線煤斗的臨界截面收縮率,且不影響鋼煤斗整體的結(jié)構(gòu)強度,可行)。通過12節(jié)圓臺體依次首尾相連組合而成,這樣既能便于加工制作,且有利于各節(jié)圓臺的最大截面收縮率控制,更能顯示出雙曲線鋼煤斗的曲線美(詳見下效果圖),而且還能在加工下料時充分的利用原材料。

2.2 優(yōu)化施工方案

針對馬鞍山鋼煤斗具有結(jié)構(gòu)尺寸大,壁板薄的特點,在圓臺體相互間組合過程中,容易造成尺寸上的誤差和焊接收縮變形,導(dǎo)致無法滿足雙曲線煤斗的臨界截面收縮率,且無法形成工藝設(shè)計要求的曲線美,焊縫相對較多,控制難度更加突出。針對“雙曲線鋼煤斗外形尺寸超差”這一主要問題,從人、機、料、法、環(huán)等方面分析原因,并繪制因果圖如下,從下圖看出,共有10個末端因素。

經(jīng)過各類原因的因果分析,最終確定造成圓錐體鋼煤斗外形尺寸超差的主要原因有:(1)下料方法不科學,造成下料尺寸超差;(2)焊接工序和工藝不合理,造成焊接變形嚴重;(3)施工人員技能素質(zhì)差;(4)圓錐體雙曲線組合方法不合理,造成組合誤差大。

就上述四大影響因素在施工過程中如何控制,需從以下幾方面做到:(1)如何進行合理的下料,落實到具體的技術(shù)人員,負責通過電腦準確的模擬,制訂好每塊板的下料尺寸,并負責過程中的指導(dǎo)和監(jiān)督,并做好施工記錄。(2)制訂合理的焊接工藝卡及焊接工藝評定,確保焊接質(zhì)量,以及焊接變形控制,由專門的焊接質(zhì)檢員負責指導(dǎo)和過程監(jiān)督。(3)做好開工前的施工技術(shù)交底,交底的對象是全體施工人員,確保每位施工人員都熟悉各自工作的要領(lǐng)和注意事項。(4)制訂合理的組合方式,減小組合尺寸的積累誤差。(5)在施工過程中實行PDCA循環(huán)質(zhì)量控制流程。

針對馬鞍山電廠圓錐體雙曲線鋼煤斗的設(shè)計特點,經(jīng)過反復(fù)的研究和討論,決定在依據(jù)常規(guī)的施工工藝基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新,第一步拼板:為了能充分利用原材料,采用先拼板再下料的方式,用兩塊鋼板(長10米、寬2米)以長度方向進行拼接,這樣拼板的先進性我們將以第四節(jié)雙曲線煤斗為例進行敘述,通過下圖的分析對比我們可以清晰的發(fā)現(xiàn),采用先拼板再下料,再加以合理的排版,同樣是第四節(jié)圓錐體但是兩種不同的方案對原材料的需求卻相差甚遠,優(yōu)化后的方案制作12只鋼煤斗的第四節(jié)只需要5張鋼板(長10米、寬2米),而優(yōu)化前的方案卻需要12張鋼板(長10米、寬2米)。所以我們的優(yōu)化方案對原材料的利用率大大提高,而且拼板的直焊縫我們利用埋弧自動焊進行焊接,其焊接的效率高,焊縫的質(zhì)量可以得到保障。endprint

優(yōu)化后的下料排版圖:

第二步下料:將放樣好的下料尺寸在鋼板上用石筆給畫出清晰的扇形輪廓,為了能夠更好的控制下料尺寸,我們將用半自動切割代替手工切割,但常規(guī)的半自動切割機只能進行直線切割,不能進行圓弧切割,為此我們將半自動切割機的結(jié)構(gòu)進行了簡單的改造,加工一個簡易的半徑控制桿,控制桿圓心套在一個固定好的螺栓上,控制桿另一端連接半自動切割機,控制桿的長度以扇形圓弧半徑為準,在下料時半自動切割機就可以自行的以控制桿為半徑割出規(guī)則的弧形,切割出的邊口非常的圓滑整齊,就不會出現(xiàn)手工焊造成的鋸齒型,而且比人工切割效率高。

第三步拼接:下料完畢后,在鋼樣臺上按照1:1的比例將每節(jié)圓錐體實地放樣好,然后將下料好的等分塊對號入座,形成一個整體扇形弧度板,然后把四周焊上臨時固定卡,防止焊接豎焊縫時出現(xiàn)變形,拼接焊縫焊接完畢后,將所有的拼接焊縫清理干凈,并對拼接后產(chǎn)生的焊縫變形用大榔頭予以矯正、平整,最后對平整后的鋼板進行檢驗,應(yīng)符合表面質(zhì)量要求。

第四步卷制:用龍門吊將整體拼接好的扇形板吊起,送至卷板機處進行卷制,開始的時候一端在放進卷板機里的時候要保持邊口要與輥軸平行,也即是半徑方向要與輥軸在重合,防止最終卷制出錯口,另一端依然用龍門吊給吊起,防止變形,并且在卷板的過程中,一名人員要時刻拿著一個弧形控制樣板進行測量和監(jiān)控,過程中操作人員要有效的控制好滾筒卷制速度,卷制成型后,將最后一道接口利用電焊點焊牢固,形成整體后,再在滾筒上來回卷制三次,確保錐體的圓度滿足設(shè)計要求。

第五步組對:組對我們采用從小口開始倒立依次組對,以便更好的控制組對的尺寸誤差積累。先將第一節(jié)錐體放在樣臺上,調(diào)整好水平度,并且在第一節(jié)中心位置固定一個立桿,后面在裝第二節(jié)的時候,在第二節(jié)的小口上用一個等于小口直徑的橫桿,中心位置有個凹槽正好卡在中心立桿上,轉(zhuǎn)動橫杠,來調(diào)節(jié)兩節(jié)錐體的中心對齊,這樣可以非常有效的防止在組對的過程中差生偏心,依次按此方法組對,最后便形成一個完整的圓錐體雙曲線(見下圖)。

第六步焊接:為了控制焊接變形,我們制定了詳細的焊接工藝方案,并通過焊接工藝評定加以實踐驗證,最終就如何控制焊接變形,我們主要從焊接電流的大小和焊接順序上進行控制,從而制定了如下焊接工藝:

(1)為了減少熱量輸出,焊接電流由常規(guī)的110~130A調(diào)低15%;

(2)焊條直徑由4mm改為3.2mm;

(3)對卷板進行組焊時,縱向焊縫只焊中間一半,兩端的焊縫在節(jié)與節(jié)組焊時待水平環(huán)焊縫焊接完畢后再焊接;

(4)焊接水平環(huán)向焊縫時,為使熱影響區(qū)均勻布置,首先沿圓周方向?qū)ΨQ均勻地點焊牢固,再進行對稱連續(xù)焊接。

(5)所有焊縫均利用碳弧氣炮進行反面清根,再進行焊接。

3 結(jié)束語

該方案已在馬鞍山電廠鋼煤斗施工中成功應(yīng)用,節(jié)約了材料成本約90萬元,而且質(zhì)量控制到位,工藝美觀,被業(yè)主列為馬鞍山電廠擴建工程的精品示范點。較好的控制了制作過程中的各類變形和尺寸控制,提高了雙曲線鋼煤斗的藝術(shù)美感,為工程創(chuàng)優(yōu)作出了貢獻,可在以后同類型機組雙曲線鋼煤斗施工中廣泛推廣運用。endprint

優(yōu)化后的下料排版圖:

第二步下料:將放樣好的下料尺寸在鋼板上用石筆給畫出清晰的扇形輪廓,為了能夠更好的控制下料尺寸,我們將用半自動切割代替手工切割,但常規(guī)的半自動切割機只能進行直線切割,不能進行圓弧切割,為此我們將半自動切割機的結(jié)構(gòu)進行了簡單的改造,加工一個簡易的半徑控制桿,控制桿圓心套在一個固定好的螺栓上,控制桿另一端連接半自動切割機,控制桿的長度以扇形圓弧半徑為準,在下料時半自動切割機就可以自行的以控制桿為半徑割出規(guī)則的弧形,切割出的邊口非常的圓滑整齊,就不會出現(xiàn)手工焊造成的鋸齒型,而且比人工切割效率高。

第三步拼接:下料完畢后,在鋼樣臺上按照1:1的比例將每節(jié)圓錐體實地放樣好,然后將下料好的等分塊對號入座,形成一個整體扇形弧度板,然后把四周焊上臨時固定卡,防止焊接豎焊縫時出現(xiàn)變形,拼接焊縫焊接完畢后,將所有的拼接焊縫清理干凈,并對拼接后產(chǎn)生的焊縫變形用大榔頭予以矯正、平整,最后對平整后的鋼板進行檢驗,應(yīng)符合表面質(zhì)量要求。

第四步卷制:用龍門吊將整體拼接好的扇形板吊起,送至卷板機處進行卷制,開始的時候一端在放進卷板機里的時候要保持邊口要與輥軸平行,也即是半徑方向要與輥軸在重合,防止最終卷制出錯口,另一端依然用龍門吊給吊起,防止變形,并且在卷板的過程中,一名人員要時刻拿著一個弧形控制樣板進行測量和監(jiān)控,過程中操作人員要有效的控制好滾筒卷制速度,卷制成型后,將最后一道接口利用電焊點焊牢固,形成整體后,再在滾筒上來回卷制三次,確保錐體的圓度滿足設(shè)計要求。

第五步組對:組對我們采用從小口開始倒立依次組對,以便更好的控制組對的尺寸誤差積累。先將第一節(jié)錐體放在樣臺上,調(diào)整好水平度,并且在第一節(jié)中心位置固定一個立桿,后面在裝第二節(jié)的時候,在第二節(jié)的小口上用一個等于小口直徑的橫桿,中心位置有個凹槽正好卡在中心立桿上,轉(zhuǎn)動橫杠,來調(diào)節(jié)兩節(jié)錐體的中心對齊,這樣可以非常有效的防止在組對的過程中差生偏心,依次按此方法組對,最后便形成一個完整的圓錐體雙曲線(見下圖)。

第六步焊接:為了控制焊接變形,我們制定了詳細的焊接工藝方案,并通過焊接工藝評定加以實踐驗證,最終就如何控制焊接變形,我們主要從焊接電流的大小和焊接順序上進行控制,從而制定了如下焊接工藝:

(1)為了減少熱量輸出,焊接電流由常規(guī)的110~130A調(diào)低15%;

(2)焊條直徑由4mm改為3.2mm;

(3)對卷板進行組焊時,縱向焊縫只焊中間一半,兩端的焊縫在節(jié)與節(jié)組焊時待水平環(huán)焊縫焊接完畢后再焊接;

(4)焊接水平環(huán)向焊縫時,為使熱影響區(qū)均勻布置,首先沿圓周方向?qū)ΨQ均勻地點焊牢固,再進行對稱連續(xù)焊接。

(5)所有焊縫均利用碳弧氣炮進行反面清根,再進行焊接。

3 結(jié)束語

該方案已在馬鞍山電廠鋼煤斗施工中成功應(yīng)用,節(jié)約了材料成本約90萬元,而且質(zhì)量控制到位,工藝美觀,被業(yè)主列為馬鞍山電廠擴建工程的精品示范點。較好的控制了制作過程中的各類變形和尺寸控制,提高了雙曲線鋼煤斗的藝術(shù)美感,為工程創(chuàng)優(yōu)作出了貢獻,可在以后同類型機組雙曲線鋼煤斗施工中廣泛推廣運用。endprint

優(yōu)化后的下料排版圖:

第二步下料:將放樣好的下料尺寸在鋼板上用石筆給畫出清晰的扇形輪廓,為了能夠更好的控制下料尺寸,我們將用半自動切割代替手工切割,但常規(guī)的半自動切割機只能進行直線切割,不能進行圓弧切割,為此我們將半自動切割機的結(jié)構(gòu)進行了簡單的改造,加工一個簡易的半徑控制桿,控制桿圓心套在一個固定好的螺栓上,控制桿另一端連接半自動切割機,控制桿的長度以扇形圓弧半徑為準,在下料時半自動切割機就可以自行的以控制桿為半徑割出規(guī)則的弧形,切割出的邊口非常的圓滑整齊,就不會出現(xiàn)手工焊造成的鋸齒型,而且比人工切割效率高。

第三步拼接:下料完畢后,在鋼樣臺上按照1:1的比例將每節(jié)圓錐體實地放樣好,然后將下料好的等分塊對號入座,形成一個整體扇形弧度板,然后把四周焊上臨時固定卡,防止焊接豎焊縫時出現(xiàn)變形,拼接焊縫焊接完畢后,將所有的拼接焊縫清理干凈,并對拼接后產(chǎn)生的焊縫變形用大榔頭予以矯正、平整,最后對平整后的鋼板進行檢驗,應(yīng)符合表面質(zhì)量要求。

第四步卷制:用龍門吊將整體拼接好的扇形板吊起,送至卷板機處進行卷制,開始的時候一端在放進卷板機里的時候要保持邊口要與輥軸平行,也即是半徑方向要與輥軸在重合,防止最終卷制出錯口,另一端依然用龍門吊給吊起,防止變形,并且在卷板的過程中,一名人員要時刻拿著一個弧形控制樣板進行測量和監(jiān)控,過程中操作人員要有效的控制好滾筒卷制速度,卷制成型后,將最后一道接口利用電焊點焊牢固,形成整體后,再在滾筒上來回卷制三次,確保錐體的圓度滿足設(shè)計要求。

第五步組對:組對我們采用從小口開始倒立依次組對,以便更好的控制組對的尺寸誤差積累。先將第一節(jié)錐體放在樣臺上,調(diào)整好水平度,并且在第一節(jié)中心位置固定一個立桿,后面在裝第二節(jié)的時候,在第二節(jié)的小口上用一個等于小口直徑的橫桿,中心位置有個凹槽正好卡在中心立桿上,轉(zhuǎn)動橫杠,來調(diào)節(jié)兩節(jié)錐體的中心對齊,這樣可以非常有效的防止在組對的過程中差生偏心,依次按此方法組對,最后便形成一個完整的圓錐體雙曲線(見下圖)。

第六步焊接:為了控制焊接變形,我們制定了詳細的焊接工藝方案,并通過焊接工藝評定加以實踐驗證,最終就如何控制焊接變形,我們主要從焊接電流的大小和焊接順序上進行控制,從而制定了如下焊接工藝:

(1)為了減少熱量輸出,焊接電流由常規(guī)的110~130A調(diào)低15%;

(2)焊條直徑由4mm改為3.2mm;

(3)對卷板進行組焊時,縱向焊縫只焊中間一半,兩端的焊縫在節(jié)與節(jié)組焊時待水平環(huán)焊縫焊接完畢后再焊接;

(4)焊接水平環(huán)向焊縫時,為使熱影響區(qū)均勻布置,首先沿圓周方向?qū)ΨQ均勻地點焊牢固,再進行對稱連續(xù)焊接。

(5)所有焊縫均利用碳弧氣炮進行反面清根,再進行焊接。

3 結(jié)束語

該方案已在馬鞍山電廠鋼煤斗施工中成功應(yīng)用,節(jié)約了材料成本約90萬元,而且質(zhì)量控制到位,工藝美觀,被業(yè)主列為馬鞍山電廠擴建工程的精品示范點。較好的控制了制作過程中的各類變形和尺寸控制,提高了雙曲線鋼煤斗的藝術(shù)美感,為工程創(chuàng)優(yōu)作出了貢獻,可在以后同類型機組雙曲線鋼煤斗施工中廣泛推廣運用。endprint

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