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馬鋼120t轉爐爐下軌道故障分析與研究

2014-08-26 17:33:21王軍
科技創(chuàng)新與應用 2014年26期
關鍵詞:斷裂軌道措施

王軍

摘 要:我廠煉鋼區(qū)域現(xiàn)有3座120噸轉爐,其爐下都有較長的鋼水罐車軌道,軌道型號為QU120,供鋼包車、渣罐車運輸鋼水鋼渣使用。爐坑軌道一旦出現(xiàn)故障就會直接影響轉爐鋼水運輸,造成停產(chǎn),同時軌道更換頻繁,既加大了維修成本又制約了生產(chǎn)。因此要節(jié)約成本,就要提高轉爐爐坑軌道的使用壽命。通過對馬鋼一鋼軋120t轉爐爐坑軌道故障的分析,進而制定防范措施,降低軌道故障率,提高轉爐爐坑軌道的使用壽命。

關鍵詞:軌道;斷裂;措施

1 轉爐爐坑軌道問題現(xiàn)狀概述

目前,在煉鋼車間轉爐下的鋼包車軌道基礎多數(shù)為現(xiàn)澆鋼筋混凝土基礎、預埋地腳螺栓,并仍采用螺栓壓板聯(lián)結固定鋼軌的方式。

由于部分基礎可能會出現(xiàn)細石混凝土找平層施工質量較差,表面平整度超差嚴重等情況,軌道與找平層之間有較大縫隙,導致軌道壓板不能有效地阻止鋼軌側向位移,加上鋼包車車輪為內(nèi)側帶緣,致使生產(chǎn)過程中鋼包車經(jīng)常容易掉道。另外,由于在煉鋼生產(chǎn)及運輸過程中鋼水鋼渣經(jīng)常容易灑在軌道上,將外露螺栓、螺帽、壓板等粘住造成軌道熱膨脹,清理鋼渣時往往將這些壓板部件損壞。螺栓和壓板都失去作用,從而造成鋼軌位移、斷裂;而更換鋼軌時,可能由于局部已沒有軌道螺栓而無法固定,給使用和維修造成諸多不便。據(jù)統(tǒng)計,2013年轉爐區(qū)域3座120噸轉爐爐坑軌道經(jīng)常斷裂影響生產(chǎn)順行。由于轉爐爐坑軌道故障造成事故事件一共發(fā)生26起,其中軌道斷裂21起,變形5起,更換軌道136米。

基于上述原因,本次研究的目的主要是提高轉爐爐坑軌道的使用壽命,降低軌道斷裂故障率,改善鋼包車及渣罐車作業(yè)環(huán)境,降低生產(chǎn)成本,穩(wěn)定生產(chǎn)順行。

2 轉爐爐坑軌道斷裂原因分析

2.1 鋼軌受到急劇熱脹冷縮

軌道受到長期急劇熱脹冷縮,是導致鋼軌斷裂的主要原因。在煉鋼生產(chǎn)及出鋼、倒渣過程中鋼水、鋼渣經(jīng)常容易灑落在軌道上,鋼軌此時突然受到幾百度的高溫,會產(chǎn)生熱膨脹,再加上操作人員在爐坑內(nèi)打水降溫,產(chǎn)生持續(xù)低溫且溫差大,鋼軌內(nèi)應力增大,表面材質會發(fā)生改變,出現(xiàn)細小裂紋,經(jīng)過車輪重復荷載作用,逐步發(fā)展成一個疲勞源,并不斷向軌頭內(nèi)部擴展,使鋼軌的有效截面很快削弱,以至最后發(fā)生斷軌。

2.2 現(xiàn)場軌道接縫的焊接強度低

我廠轉爐爐下軌道現(xiàn)場施工焊接主要采用鋁熱焊。鋁熱焊焊接方法因其具有設備簡單、焊接作業(yè)效率高、操作簡便等特點,被廣泛應用。但由于各工序間相互影響程度密切,特別是在低溫環(huán)境下焊接鋼軌時,使得焊接接頭的質量難以控制。鋼軌焊接接頭的質量優(yōu)劣,直接影響著鋼包車軌道的安全。大部分有缺陷的鋼軌焊縫其強度不能承受降溫所產(chǎn)生的溫度拉力,在冬季鋼軌內(nèi)部強大的溫度拉力作用下焊縫被拉開。特別是鋁熱焊縫,質量受操作工藝優(yōu)劣影響較大,難免發(fā)生斷軌事故。

2.3 外力及維護上的原因

軌道日常的維護也非常重要。如轉爐掉落下來的大塊鋼渣直接砸在軌道表面上,造成軌道表面剝離和掉塊;另外,大型裝載機在清理轉爐爐坑內(nèi)渣滓時,將軌道壓板部件損壞,造成軌道位移等,都會嚴重影響鋼軌使用壽命。

3 防止轉爐爐坑軌道斷裂的改善措施

3.1 爐坑軌道安裝的規(guī)范要求

首先將鋼軌調直,按軌道中心線位置擺放好鋼軌,再加壓板側向固定,軌道中心線位移偏差≤±5mm。軌道找正后應把緊所有連接螺栓并無松動現(xiàn)象。在全部施焊過程中,須隨時用直鋼板尺檢查鋼軌接頭的變形情況,隨時調整接頭的墊起高度和松緊壓板來控制鋼軌接頭的焊接變形。在施焊前固定鋼軌端頭時,兩根鋼軌端頭之間是上寬下窄,以軌底間隙為標準,不得小于12mm也不易過寬,一般控制在12~14mm范圍內(nèi)。每個鋼軌接頭的焊接工作應連續(xù)進行,以使鋼軌端頭保持有較高的溫度。如因故中途長時間停焊時,在再次焊接前須重新進行預熱。鋼軌接頭不宜在低溫環(huán)境內(nèi)進行焊接工作,如在冬季施工時,應采取措施使鋼軌接頭在施焊與熱處理過程中,避免急劇冷卻現(xiàn)象。鋼軌焊接接頭已回火并冷卻到大氣溫度以后,對軌頭的頂面及兩側面的焊縫應進行磨平處理。墊板與基礎及軌道與墊板之間接觸面積應大于60%局部間隙不應大于1mm,達不到必須進行研磨。

3.2 彈性扣件的應用

由于重軌剛度和底板剛度相結合將使軌道剛度增大,過大的軌道剛度又會惡化輪軌動力相互作用關系。只要車輪踏面或軌道上有微小的不圓順或不平順,都會引起動力作用的增長,這些動力又隨著鋼包車的行駛而急劇增長。因此,設法降低重軌軌道剛度是十分必要的。

為到達此目的,可以采用一種彈力壓板扣件。彈力壓板又叫彈力固定裝置,是一種固定鋼軌的小型器具,和壓軌器用途一樣,區(qū)別在于它是扣在鋼軌上,而壓軌器是焊接在鋼軌上的,它是由扣板和彈條組合成一套。

除應用彈性扣件外,還間隔使用軌道擋鐵,防止軌道位移。軌道唐氏壓板、彈力壓板和擋鐵,三種部件交叉應用,增強了軌道彈性有效地減小輪軌系統(tǒng)振動強度,效果明顯。

3.3 預留軌道端頭接縫

考慮到軌道材質有熱脹冷縮效應,在兩根軌道的接頭處,預留有一定的熱膨脹間隙。兩根軌道接頭處的間隙預留為5~7mm(夏季)、8~10mm(冬季),接頭上下、左右錯位不超過1mm。軌道與軌道之間用QU120起重軌魚尾板聯(lián)接。

3.4 加強爐坑軌道維護作業(yè)

定修停爐時間,定期檢查軌道及軌道壓板件。同時加強軌道維護作業(yè),及時清理爐坑內(nèi)渣子,保持軌道及兩側清潔,注意清理時避免損壞軌道壓板。加強在線鋼包車、渣罐車掃軌器的應用。

4 效果與結論

2013年全年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析:1號至3號轉爐共發(fā)生爐坑軌道斷裂或變形故障26次,更換QU120軌道共約136米,其中大部分集中在2013年2月至5月共12次。

2014年元月至5月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù):1號至3號轉爐共發(fā)生爐坑軌道斷裂或變形故障3次,更換QU120軌道共約23米。

通過以上措施的改造,爐下軌道故障率明顯降低,減少了因更換軌道導致停爐、檢修,同時改善了鋼包車及渣罐車作業(yè)環(huán)境,降低生產(chǎn)成本,保證生產(chǎn)穩(wěn)定順行。

參考文獻

[1]邢東方,王曄霞,張成竹,等.延長轉爐爐下道軌壽命問題分析[J].萊鋼科技,2013(4):47-48.

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