李金利
(河南能源化工集團(tuán)中原大化公司,河南 濮陽457004)
某公司三聚氰胺生產(chǎn)裝置的廢氣,全部回收到氨洗滌塔,經(jīng)氨洗滌塔洗滌處理后排放,排放廢氣中的氨含量超標(biāo),最高達(dá)到質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%,污染環(huán)境,影響裝置的環(huán)保要求及三聚氰胺的氨耗,增加了三聚氰胺生產(chǎn)成本。
針對(duì)氨洗滌塔排放廢氣中氨含量高的原因進(jìn)行分析,采取優(yōu)化系統(tǒng)、技術(shù)改造等相應(yīng)措施,以降低氨洗滌塔排放廢氣的氨含量。
氨洗滌工藝流程見圖1。
圖1 氨洗滌工藝流程Fig 1 Process of ammonia stripping
氨洗滌塔內(nèi)裝2層鮑爾環(huán)填料,三聚氰胺生產(chǎn)裝置中的廢氣進(jìn)入氨洗滌塔底部,頂部加入精制水,再逆流接觸,用精制水或脫鹽水洗滌后的廢氣從塔頂部放空,液相作為儀表、泵機(jī)封沖洗水進(jìn)入系統(tǒng)。
1)隨著該公司3套三聚氰胺裝置和小尿素裝置陸續(xù)投產(chǎn),各套裝置之間聯(lián)系愈來愈緊密,改變了一些工藝操作情況:
①在第2套三聚氰胺裝置投產(chǎn)時(shí),為了節(jié)省資金,2套三聚氰胺裝置共用1個(gè)碳銨液緩沖槽,第1、第2套三聚氰胺裝置的尾氣都送到第1套三聚氰胺的碳銨液緩沖槽中,相應(yīng)地增加了碳銨液緩沖槽的氣相放空量。原設(shè)計(jì)為5.4 t/h,而實(shí)際達(dá)到了10.8 t/h。
②原設(shè)計(jì)用大尿素16~18 t/h的稀碳銨液吸收第1套三聚氰胺裝置尾氣,吸收尾氣后的碳銨液再送大尿素中壓系統(tǒng)。2005年小尿素投產(chǎn)后,第1、第2套三聚氰胺尾氣全部送小尿素裝置,不再用碳銨液吸收,改用200~400 kg/h的水吸收尾氣,尾氣不能被完全吸收,增大了碳銨液緩沖槽的氣相放空量。
③由于小尿素全部回收第1、第2套三聚氰胺尾氣后,不再用大尿素碳銨液吸收尾氣,使碳銨液緩沖槽內(nèi)物料的結(jié)晶點(diǎn)大幅提高,故碳銨液緩沖槽的操作溫度由原先設(shè)計(jì)的操作溫度55℃提至95℃以上,目前操作溫度保持在102℃(溫度低了易結(jié)晶堵塞管線),大大增加了碳銨液緩沖槽的氣相放空量。
以上這些改變,超出了氨洗滌塔和氨回收系統(tǒng)的回收能力,經(jīng)氨洗滌塔放空,造成三聚氰胺成本升高的同時(shí),帶來嚴(yán)重的環(huán)保問題。
2)裝置氣相排放標(biāo)準(zhǔn)提高。原設(shè)計(jì)尿液槽、熱水槽、料漿槽、循環(huán)液槽、機(jī)封水槽以及母液槽的氣相直接排放到大氣,經(jīng)過技術(shù)改造全部回收到氨洗滌塔,通過氨洗滌塔將氨脫除后排放,從而增加了氨洗滌塔的負(fù)荷。
3)高壓廢水負(fù)荷高,設(shè)計(jì)為25 t/h,但目前基本維持在35 t/h左右,處理過的精制水,經(jīng)冷卻器后,溫度由設(shè)計(jì)的40℃提高到目前的60~65℃;較高溫度的精制水進(jìn)入洗滌塔,作為氨洗滌塔的噴淋水,降低氨洗滌塔的吸收效果。
4)三聚氰胺裝置負(fù)荷由100%提至120%,產(chǎn)生的含氨氣體相對(duì)增多;三聚氰胺裝置已運(yùn)行10多年,部分閥門老化出現(xiàn)內(nèi)漏等。
以上原因造成了廢氣經(jīng)氨洗滌塔洗滌后,排出的氣相氨含量超標(biāo)。
1)嚴(yán)格按指標(biāo)控制三聚氰胺、高壓廢水裝置各操作參數(shù);
2)盡量在急冷、汽提出料含量合格的情況下保持低水循環(huán)量,減少送到高壓廢水裝置的廢水量;
3)穩(wěn)定高壓廢水的操作,避免精致水氨氮超標(biāo),將精制水氨氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.15×10-3內(nèi),確保洗滌塔源頭噴淋水的潔凈;
4)在保證急冷塔、二氧化碳汽提塔、氨汽提塔的鈍化空氣量達(dá)標(biāo)的前提下,盡量減少鈍化空氣用量;
5)關(guān)閉精制水到氨洗滌塔的管線伴熱,關(guān)閉氨洗滌塔至循環(huán)泵的管線伴熱,降低洗滌水溫度;
6)在干燥器溫度穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)減少熱空氣的量,從而降低洗滌塔熱負(fù)荷;
7)嚴(yán)格控制氣相到氨洗滌塔的各個(gè)槽罐的液位,發(fā)現(xiàn)液位指示不準(zhǔn)及時(shí)聯(lián)系處理,避免漫液到氨洗滌塔;
8)及時(shí)檢修內(nèi)漏的調(diào)節(jié)閥,研磨、更換內(nèi)漏的氨閥門,減少排放到氨洗滌塔的氨量;
9)大修時(shí)檢查、熱洗氨洗滌塔填料;
10)針對(duì)洗滌塔冷卻器設(shè)計(jì)能力小的情況,加大其循環(huán)量、現(xiàn)場(chǎng)全開到上塔的循環(huán)閥,來提高洗滌塔的吸收效果。增加氨洗滌塔冷卻器板片,不定期清洗冷卻器冷卻水進(jìn)口濾網(wǎng),把冷卻器冷卻水進(jìn)口管線的進(jìn)口由冷卻水總管的下部改在上部,避免泥沙堵塞管線,板片結(jié)垢,換熱效果不好,導(dǎo)致氨洗滌效果不好。
1)碳銨液緩沖槽氣相管線技改后同時(shí)送第1套氨汽提塔和第2套氨汽提塔。見圖2。
當(dāng)碳銨液緩沖槽液相送小尿素裝置時(shí),尾氣是靠加水(200~300 kg/h)吸收,尾氣冷卻器的溫度不能控制低,要在95℃以上,根據(jù)尾氣組分適當(dāng)調(diào)高。此時(shí)PV31291開度很大,如送到氨洗滌塔,尾氣排放量大、氨耗高;如全部送到大修技改的碳銨液緩沖槽氣相到大尿素裝置,三聚氰胺氨耗高,且不易控制;如全部送到氨汽提塔,1套氨回收系統(tǒng)吸收2套的尾氣,系統(tǒng)很快會(huì)亂,CO2含量高,水解塔氨給料泵汽化;本次技改,把碳銨液緩沖槽氣相可同時(shí)送第1套氨汽提塔C3106和第2套氨汽提塔,可降低第1、第2套三聚氰胺裝置的氨耗,降低廢氣中的氨含量。
2)在精制水冷卻器后增加1臺(tái)板式換熱器。高壓廢水裝置設(shè)計(jì)能力是25 t/h,3套三聚氰胺裝置同時(shí)開車時(shí),精制水冷卻器換熱不能滿足要求,出口溫度高達(dá)60℃。在精制水冷卻器后又串聯(lián)1臺(tái)板式換熱器后,溫度降下來后的精制水送到氨洗滌塔,能更好的吸收廢氣中的氨。見圖3。
3)氨洗滌塔循環(huán)泵原設(shè)計(jì)沒有到氨洗滌塔上部的循環(huán)量,現(xiàn)增加到氨洗滌塔上部的管線,提高氨洗滌塔氨洗滌塔的吸收效果。
圖3 精制水冷卻器后增冷卻水冷卻器Fig 3 Water cooler added behind purified water cooler
經(jīng)過一系列措施實(shí)施后,減少了排放到氨洗滌塔的含氨氣體,回收了三聚氰胺碳銨液緩沖槽氣相中的氨,降低了到氨洗滌塔的精制水溫度,提高了氨洗滌塔吸收效率,降低了氨洗滌塔排放氣相的氨含量。經(jīng)分析出氨洗滌塔氣相氨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在0.1%以下,最低達(dá)到58×10-6;氨耗有了大幅度的降低,由2011年的0.10 t/t下降到每噸0.04 t/t,1 a按生產(chǎn)三聚氰胺55 kt、1 t氨按2 800元計(jì),則1 a可節(jié)約924萬元,有效的降低了三聚氰胺的生產(chǎn)成本,達(dá)到了預(yù)期的效果。
通過綜合分析,從優(yōu)化系統(tǒng)操作和技術(shù)改進(jìn)2方面對(duì)三聚氰胺裝置進(jìn)行改進(jìn),即減少了氣相排放中的氨含量,也做到了節(jié)能降耗,降低了三聚氰胺成本,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。