劉成軍 溫世昌 周 璇 中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司 青島 26607王瑋瑤 中國石油大學(xué)(華東) 青島 266555
某煉油廠400kt/a 催化輕汽油醚化裝置在開工初期甲醇萃取塔頂剩余碳五中甲醇含量高達(dá)1.2%以上,如裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,將造成全廠調(diào)和汽油中甲醇含量超過0.32%,不能滿足《車用汽油》GB 17930-2014 國家標(biāo)準(zhǔn)中甲醇含量不大于0.3%的要求。
針對剩余碳五中甲醇超標(biāo)問題,首先從優(yōu)化工藝操作條件著手解決,進(jìn)而分別對甲醇萃取塔內(nèi)件的安裝進(jìn)行了檢查,對設(shè)計(jì)進(jìn)行了校核。分析認(rèn)為該塔未設(shè)置液體再分布器是導(dǎo)致傳質(zhì)效率下降、甲醇超標(biāo)的主要原因。據(jù)此提出相應(yīng)的對策,改造后甲醇萃取塔操作正常,產(chǎn)品質(zhì)量合格。
輕汽油醚化裝置甲醇回收部分的工藝流程見圖1。
來自反應(yīng)部分的剩余碳五/甲醇混合物從底部進(jìn)甲醇萃取塔,與從甲醇回收塔(C -104)底來的萃取水逆流接觸,將甲醇從剩余碳五中萃取至水相,其中剩余碳五為分散相,萃取水為連續(xù)相。甲醇萃取塔頂部流出的剩余碳五經(jīng)剩余碳五聚結(jié)器(M-102)脫水后作為汽油調(diào)合組分送出裝置。
萃取水/甲醇混合物從甲醇萃取塔底部流出,經(jīng)甲醇回收塔進(jìn)料/萃取水換熱器(E -108)換熱至約86℃后進(jìn)甲醇回收塔,將萃取水和甲醇分離。1.0MPa 蒸汽作為甲醇回收塔底重沸器(E -109)的熱源。已脫除甲醇的萃取水自甲醇回收塔塔底流出并經(jīng)甲醇回收塔底泵(P -105A/B)加壓、E-108 換熱、再經(jīng)萃取水冷卻器(E -107)冷卻至40℃后循環(huán)至甲醇萃取塔上部。甲醇回收塔塔頂餾出物經(jīng)甲醇回收塔頂空冷器(A -102)和后冷器(E-110)冷卻至40℃后進(jìn)甲醇回收塔頂回流罐(D-104)?;亓鞴薜壮隽辖?jīng)甲醇回收塔頂回流泵(P -106A/B)加壓后,一部分作為甲醇回收塔塔頂回流,另一部分循環(huán)至反應(yīng)部分。
圖1 工藝流程簡圖
甲醇回收部分的主要操作條件見表1。
剩余碳五作為汽油調(diào)和組分,要求甲醇含量不超過500mg/kg,而實(shí)際生產(chǎn)過程中甲醇平均含量仍高達(dá)1.32%,造成全廠調(diào)和汽油中甲醇含量超標(biāo)。
表1 主要操作條件
為解決該問題,先對工藝操作條件進(jìn)行優(yōu)化,采取的措施及效果分述如下。
萃取水中甲醇含量越低,萃取效果越好[2]。為保證剩余碳五中甲醇含量合格,采取加大甲醇回收塔回流比,并將正在循環(huán)的萃取水用新鮮的除鹽水進(jìn)行置換的方法來最大限度地降低進(jìn)甲醇萃取塔的萃取水甲醇含量,但化驗(yàn)結(jié)果表明,萃取后剩余碳五中甲醇含量由1.32%降至1.01%,效果不明顯。
將甲醇萃取塔塔頂壓力由設(shè)計(jì)值800 kPa 降至600 kPa 或升高至1000 kPa,塔頂剩余碳五中甲醇含量并沒有大的變化,因此可以認(rèn)定甲醇萃取塔操作壓力對萃取效果影響不大。
將甲醇萃取塔的兩股進(jìn)料即剩余碳五/甲醇混合物和萃取水的操作溫度由40℃降至最低值36℃,但剩余碳五中甲醇含量由1.25%降至1.17%,萃取效果改善同樣不明顯。
根據(jù)P-105A/B、E-109 等設(shè)備的富裕能力,將甲醇萃取塔萃取水進(jìn)料量由設(shè)計(jì)值12898kg/h 增大到16000kg/h,經(jīng)化驗(yàn)甲醇萃取塔頂剩余碳五出料中甲醇含量由1.32%降至0.97%,效果較好,但與小于或等于500mg/kg 的設(shè)計(jì)指標(biāo)相比,差距依舊太大。
醇烯比是輕汽油醚化裝置最重要的操作參數(shù)之一。提高醇烯比,可提高活性烯烴轉(zhuǎn)化率,并降低二聚反應(yīng)副產(chǎn)物DIA (二異戊烯)的含量,有利于醚化反應(yīng),但裝置能耗增加;降低醇烯比,則催化劑床層上甲醇不足,副產(chǎn)物DIA 含量增加,醚化產(chǎn)物的逆向分解反應(yīng)趨勢增大,活性烯烴轉(zhuǎn)化率下降,另外二聚反應(yīng)產(chǎn)生的反應(yīng)熱還可能造成催化劑床層升溫,加速催化劑降解失活。一般情況,醚化反應(yīng)的醇烯比保持在1.3 ~1.6 之間可滿足要求。
適當(dāng)降低醇烯比,將醇烯比由設(shè)計(jì)值1.5 降至1.3,這樣進(jìn)甲醇萃取塔的剩余碳五/甲醇混合物中甲醇含量由9.69%降至7.12%,但經(jīng)萃取后剩余碳五出料甲醇含量由1.32%降至1.01%,仍不能滿足要求。
綜上所述,對多項(xiàng)工藝操作條件優(yōu)化,剩余碳五中甲醇含量依舊超標(biāo),推測超標(biāo)的主要原因不是操作造成的,可能是由設(shè)備安裝或設(shè)計(jì)失誤造成的。由于本裝置其它設(shè)備操作正常,所以將排查的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到甲醇萃取塔內(nèi)件安裝和設(shè)計(jì)方面。
甲醇萃取塔規(guī)格為Φ2000 ×21000 (T. L.)mm。內(nèi)設(shè)4 段填料,填料及支撐格柵的材質(zhì)為S30408。
首先對塔內(nèi)件安裝進(jìn)行檢查,進(jìn)入塔內(nèi)未發(fā)現(xiàn)分布器等內(nèi)件安裝錯(cuò)誤、填料堵塞等情況。由此可基本確定甲醇超標(biāo)問題是塔內(nèi)件設(shè)計(jì)不當(dāng)造成的。
塔內(nèi)填料為QH -1 型內(nèi)彎弧形筋片環(huán)填料,與傳統(tǒng)填料結(jié)構(gòu)相比,該填料內(nèi)部的流道更為合理,促進(jìn)了液滴群的分散- 聚合- 再分散循環(huán),提高了填料的傳質(zhì)效率;另外,它還具有0.2 ~0.3的極小的高徑比,使填料在亂堆時(shí)也能體現(xiàn)一定程度的有序排列的特點(diǎn),從而有效地抑制液-液體系的嚴(yán)重軸向返混。費(fèi)維揚(yáng)[3]等的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明QH-l 型填料用于低界面張力體系的液-液萃取時(shí),其傳質(zhì)單元高度(HTU)為0.27 ~0.46m。
根據(jù)Aspen Plus 模擬結(jié)果,甲醇萃取塔內(nèi)有6塊理論板即可滿足要求。該塔Φ38mm QH-1 型填料層高度為10m,且同類裝置甲醇萃取塔填料層高度大都在8 ~10m 之間,未發(fā)現(xiàn)剩余碳五中甲醇超標(biāo)問題,可見甲醇超標(biāo)不是由填料層高度不足造成的。
該塔直徑可根據(jù)液泛速度計(jì)算,Laddha 等人通過系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)總結(jié)的液泛速度計(jì)算公式比較簡單,物理意義比較明確,可較好地用于工程設(shè)計(jì)之中[4]。
式中,ucf為連續(xù)相的液泛速度,m/s;udf為分散相的液泛速度,m/s;φdf為液泛時(shí)分散相的存留分?jǐn)?shù);uo為特性速度,m/s;LR為分散相與連續(xù)相流比,V/L;ap為填料比表面積,m2/m3;ρc為連續(xù)相密度,kg/m3;e 為填料空隙率,%;g 為重力加速度,m2/s;Δ ρ為兩相密度差,kg/m3;L 為連續(xù)相流量,m3/s;V 為分散相流量,m3/s;C 為系數(shù),分散相向連續(xù)相傳質(zhì)時(shí)為0.820;D 為萃取塔直徑,m;uc為連續(xù)相流速,m/s;ud為分散相流速,m/s。
在本項(xiàng)目中,Φ38mm QH -l 型扁環(huán)的比表面積ap=150 m2/m3,e =95%;ρc=990 kg/m3,L =3.62 ×10-3m3/s;分散相密度ρd=625 kg/m3,V =11.46 ×10-3m3/s;重力加速度為9.81m2/s。將上述數(shù)據(jù)代入式(1) ~ (4),計(jì)算的液泛速度分別為:ucf=7.39 ×10-3m/s,udf=23.41 ×10-3m/s。實(shí)際操作流速一般取50% ~70%的液泛流速,QH -1空隙率較高,可取上限值,故連續(xù)相流速uc=0.7 ucf=5.17 ×10-3m/s,分散相流速ud=0.7 udf=16.39×10-3m/s,代入式(5)后計(jì)算的萃取塔直徑D=0.94m,實(shí)際直徑為2.00m,直徑滿足要求。
分布器的設(shè)計(jì)對填料抽提塔的性能具有重要影響。由于液-液兩相密度差小,粘度大,因此填料萃取塔一般采用排管式分布器,而不采用窄槽式分布器[5,6]。而且排管式分布器噴孔處流速不宜過高,否則會造成流體的過度分散或乳化,甚至?xí)?dǎo)致填料抽提塔的局部液泛;過低會大幅降低萃取效率。萃取水和剩余碳五分布器噴孔處流速分別維持在0.3 ~0.6m/s 和0.12 ~0.3m/s 即可滿足醚化裝置要求。
萃取水分布器和剩余碳五分布器型式見圖2。
在本裝置中,甲醇萃取塔萃取水分布器開孔向下,孔徑為Φ6mm,孔數(shù)為274 個(gè);剩余碳五分布器開孔向上,孔徑為Φ6mm,孔數(shù)為1620 個(gè)。計(jì)算的孔速分別為0.47m/s 和0.25m/s,符合要求。
圖2 萃取水分布器和剩余碳五分布器示意圖
液-液萃取軸向返混嚴(yán)重,塔的高度有60%~75%用于補(bǔ)償軸向返混引起的不利影響。為此,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量采用對液滴具有分散-聚合-再分散功能的性能良好的高效填料,同時(shí)在布置萃取段填料高度時(shí),根據(jù)實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn)每段填料的高度不宜高于4 m,以2 ~3 m 為佳,并在相鄰兩層填料層之間增設(shè)兩相再分配器,對兩相流動狀態(tài)重新優(yōu)化分配,從而減小軸向返混[6]。
甲醇萃取塔10m 填料層僅在底部、中部設(shè)簡單的支撐格柵,沒有再分布器。鑒于甲醇超標(biāo)既不是操作或安裝失誤造成的,也不是塔直徑、填料高度、分布器等內(nèi)件設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的,故該塔未設(shè)再分布器成為剩余碳五中甲醇超標(biāo)最值得懷疑的原因。另外,甲醇萃取塔設(shè)有填料再分布器的醚化裝置在運(yùn)行過程中均未發(fā)現(xiàn)剩余碳五中甲醇超標(biāo)問題。經(jīng)煉油廠、塔內(nèi)件制造商及設(shè)計(jì)方協(xié)商,確定對甲醇萃取塔進(jìn)行改造,增設(shè)液體再分布器。
將甲醇萃取塔每段填料的底部、中部的支撐格柵更換為分散/支承板(圖3),該種型式的分散/支承板既起支承作用,又起分布器或再分布器作用。分散相通過面板上的小孔進(jìn)填料床層。小孔孔徑為Φ4mm,孔數(shù)為3640 個(gè),孔速為0.25m/s;連續(xù)相通過面板上的降液管向下流動,降液管規(guī)格為Φ45 ×3mm,個(gè)數(shù)為90 個(gè),其頂部設(shè)十字擋板類部件用于防止QH-1 填料落于塔釜中。
同時(shí),對分散相分布器也進(jìn)行了升級改造,見圖4。
分布器上設(shè)Φ45 ×3mm 升液管36 個(gè),升液管頂部與最底層分散/支承板的降液管底部重疊30mm,這樣可大幅度降低對兩相界面產(chǎn)生過多擾動,有利于提高傳質(zhì)效率。
圖3 分散/支承板示意圖
圖5 分散相分布器及其與分散/支承板相對位置示意圖
根據(jù)改造方案,對4 個(gè)分散/支承板及1 個(gè)分散相分布器進(jìn)行設(shè)計(jì),內(nèi)件制造安裝完畢后,對醚化裝置進(jìn)行了全量操作。裝置運(yùn)行結(jié)果表明:甲醇萃取塔性能良好,經(jīng)萃取水萃取后的剩余碳五中甲醇含量見表2。
改造后甲醇平均含量降至130mg/kg,小于設(shè)計(jì)值,達(dá)到了預(yù)期的效果。
表2 改造后甲醇萃取塔各進(jìn)、出物流性質(zhì)(平均數(shù)據(jù))
本文分析引起甲醇萃取塔頂剩余碳五中甲醇超標(biāo)的原因,并提出改造措施。由于液- 液萃取過程具有兩相密度差小,連續(xù)相粘度較大,兩相軸向返混嚴(yán)重,界面現(xiàn)象復(fù)雜等特點(diǎn),液-液萃取填料塔比傳統(tǒng)的氣-液兩相填料塔對兩相流動的均勻性要求更加嚴(yán)格,建議填料層高度每隔2 ~3 m 設(shè)置再分配器,以減小軸向返混并提高傳質(zhì)效率。
1 GB 17930 -2013《車用汽油》 [S]. 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布. 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn),北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2013.
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