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高爐燒結(jié)礦槽最優(yōu)加槽方案探討

2014-08-16 04:09:27邱懿飛
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2014年15期
關(guān)鍵詞:小車

邱懿飛

摘 要:給高爐槽輸送燒結(jié)礦是原料分廠主要生產(chǎn)內(nèi)容之一。高爐槽燒結(jié)礦槽位的穩(wěn)定與否對(duì)燒結(jié)礦的物理性狀(如粒度的偏析)有較大的影響,也直接影響高爐的穩(wěn)定順行,所以從穩(wěn)定高爐槽位的加槽方法上進(jìn)行探討和改進(jìn),以避免高爐礦槽的低槽位和空槽現(xiàn)象,有效地提高槽位的穩(wěn)定性和設(shè)備的壽命,并對(duì)各種直送燒結(jié)礦的加槽方案,做了大量的加槽試驗(yàn),然后對(duì)各種方案進(jìn)行比較,最終得出最佳的直送燒結(jié)礦加槽方案。

關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦;槽位;小車

中圖分類號(hào):TB 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3198(2014)15-0197-02

1 概述

高爐是原料分廠的主要用戶之一,經(jīng)皮帶機(jī)和卸料小車向給高爐槽輸送燒結(jié)礦是原料分廠主要生產(chǎn)內(nèi)容之一。高爐要求生產(chǎn)順行、操作穩(wěn)定,對(duì)原料槽位的要求進(jìn)不斷提高。若要保證合理的槽位,則需從穩(wěn)定高爐槽位的操作方法上進(jìn)行探討和改進(jìn),避免高爐燒結(jié)礦槽的低槽位和空槽現(xiàn)象,有效提高槽位的穩(wěn)定性和設(shè)備的壽命。原料三期PLC控制系統(tǒng)投入正常使用后,直送燒結(jié)礦的槽位管理也有所變化。原料分廠的燒結(jié)礦直送系統(tǒng)(P系統(tǒng))是由燒結(jié)向高爐供料(燒結(jié)礦)的主作業(yè)線,其生產(chǎn)的穩(wěn)定與否,直接能影響到燒結(jié)、高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定。目前原料中控采用順序走槽進(jìn)行加料,而中控操作人員控制槽位波動(dòng),取決于對(duì)槽位的波動(dòng)原因分析和槽位趨勢(shì)的掌握,然后確立合理的槽位參數(shù)即最佳槽位控制值,一旦這個(gè)值設(shè)定不合理,則順序走槽加料有可能造成低槽位、空槽、或者滿槽等生產(chǎn)事故,進(jìn)而造成P系統(tǒng)故障停機(jī)等等。所以,討論最佳加槽方案,不僅可以減少低槽位、空槽、滿槽情況的發(fā)生,也可以減少P系統(tǒng)故障停機(jī),穩(wěn)定燒結(jié)和高爐的生產(chǎn)。

2 高爐燒結(jié)礦槽加料方案不當(dāng)產(chǎn)生的問(wèn)題

原料分廠制定了一系列燒結(jié)礦槽槽位管理制度,以此來(lái)加強(qiáng)槽位穩(wěn)定管理的力度。三期控制系統(tǒng)正常投入使用后,作業(yè)方式發(fā)生了一些改變,由計(jì)算機(jī)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的槽位上限值控制卸料小車按照槽順序號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)順序走槽,改變了原來(lái)一期制定的“槽位最低者優(yōu)先入槽”的原則。由于這一變化,對(duì)生產(chǎn)也帶來(lái)了一些問(wèn)題。

2.1 燒結(jié)礦槽加料上限值設(shè)定過(guò)高

料位較低而加槽上限值設(shè)定過(guò)高的情況燒結(jié)礦平均槽位低時(shí),若設(shè)定的每個(gè)槽的加槽上限值過(guò)高(如圖1所示),雖然平均的槽位值不是很低,但由于小車順序加槽,將會(huì)造成個(gè)別槽的槽位過(guò)低或空槽發(fā)生,這樣就會(huì)影響高爐的安全、順行,如圖2所示,當(dāng)小車由3A逐個(gè)加槽,當(dāng)加至7A時(shí),8A槽已被切空。另一方面,由于燒結(jié)礦個(gè)別槽位低,物料從卸料小車到槽內(nèi)燒結(jié)礦表面的落差大,“燒結(jié)礦及球團(tuán)礦的機(jī)械強(qiáng)度直接影響高爐中的粉末數(shù)量。這些人造富礦在進(jìn)入高爐料倉(cāng)前,經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)運(yùn)、碰撞摔打及本身之間的摩擦產(chǎn)生了許多粉末。

圖2 加槽上限值設(shè)定過(guò)高出現(xiàn)空槽的情況酒鋼曾經(jīng)對(duì)燒結(jié)礦在運(yùn)輸過(guò)程中的破損作過(guò)測(cè)定。自環(huán)冷機(jī)出口通過(guò)皮帶運(yùn)輸?shù)礁郀t礦槽料面,再經(jīng)礦槽料面至卸料口,電磁振動(dòng)給料機(jī)出口,總落差前者為18.7米,后者為12.14米。燒結(jié)礦<5mm的由原來(lái)的2.48%增加到10.60%;而<10mm者則從12.74%增加到36.2%。由此可見(jiàn)燒結(jié)礦在輸送過(guò)程中如果落差過(guò)大就會(huì)造成粉化,使燒結(jié)礦的粒度不均勻。燒結(jié)礦小粒度的增加直接影響高爐料柱的透氣性,粉化現(xiàn)象越嚴(yán)重,爐子上部的透氣性就越差,影響高爐的正常使用,也影響高爐的產(chǎn)量與焦比。

2.2 燒結(jié)礦槽加料上限值設(shè)定過(guò)低

由于槽位高,而設(shè)定的加槽上限值等于或低于實(shí)際槽位(如圖3所示),使加料小車頻繁走槽,容易形成加料小車走失,造成燒結(jié)停機(jī)次數(shù)增多,影響燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時(shí),小車頻繁走槽,使得設(shè)備的損耗加大、故障發(fā)生頻繁(如小車的輪子、軸承、走行電機(jī)、限位開(kāi)關(guān)等),降低了設(shè)備使用壽命,增加設(shè)備維修費(fèi)用。

圖3 上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上5%的各槽的槽位情況2.3 造成燒結(jié)故障停機(jī)

如果不能合理的控制燒結(jié)礦槽位,沒(méi)有合理的燒結(jié)礦加料方案,則會(huì)在加料過(guò)程中產(chǎn)生各種各樣的故障,造成燒結(jié)故障停機(jī),表1就是2012年全年燒結(jié)故障停機(jī)原因統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

由此可見(jiàn),其中因?yàn)榧硬凵舷拗翟O(shè)定過(guò)低,造成卸料小車Tr頻繁走行出現(xiàn)不到位而形成的Tr走失故障,是造成燒結(jié)停機(jī)主要因素;而Tr頻繁走行造成機(jī)械磨損高,出現(xiàn)設(shè)備部件故障,也是主要因素之一;還有就是加槽上限值設(shè)定過(guò)高時(shí),在某一低槽位礦槽的加料時(shí)間過(guò)長(zhǎng),會(huì)造成加槽槽位過(guò)高而沒(méi)有及時(shí)走槽產(chǎn)生滿槽,造成燒結(jié)停機(jī);所以,使用合理的燒結(jié)礦加料方案,合理的控制燒結(jié)礦槽位能夠極大程度地減少燒結(jié)故障停機(jī)次數(shù)。

3 最優(yōu)燒結(jié)礦槽加槽方案的確定

已知條件假設(shè)為:加槽的物料流量A為每小時(shí)600噸,槽下每個(gè)槽的切出流量B為每小時(shí)100噸,共有6個(gè)槽,槽容量的100%為900噸,且從3A槽到8A槽進(jìn)行順序加槽。

按照技術(shù)規(guī)程,燒結(jié)礦槽位的管理標(biāo)準(zhǔn)是60%至90%,因此推導(dǎo)過(guò)程是在假設(shè)燒結(jié)礦的初始實(shí)際槽位符合標(biāo)準(zhǔn)要求為60%以上(實(shí)際槽位是指所有燒結(jié)礦槽的平均槽位)。利用方程①、②進(jìn)行計(jì)算,并作出槽位推移圖。

輸出時(shí)槽位的變化情況:①H=h-Bt/900*100%(h為初始槽位)。

加槽時(shí)槽位的變化情況:②H=(A-B)t/900*100%+h(h為初始槽位)。

下面是幾種加槽方案的比較:

3.1 P系統(tǒng)5%加槽方案

如果將加槽的上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上的5%,以實(shí)際槽位在75%時(shí),加槽上限值設(shè)定在80%為例,經(jīng)過(guò)推算可以知道:3A槽的加槽時(shí)間是6分鐘、4A槽是7分鐘、5A槽是7分鐘、6A槽是8分鐘、7A槽是10分鐘、8A槽是12分鐘、3A槽的再加槽時(shí)間是9分鐘,圖4是槽位推移圖。

圖4 料位較高而加槽上限值設(shè)定過(guò)低的情況從5%加槽方案的加槽情況可以看出:槽位管理方面是沒(méi)有問(wèn)題的,但是加料小車在每一個(gè)槽的加料時(shí)間約為8分鐘左右,這樣槽上的卸料小車每小時(shí)平均走8次,卸料小車在槽上不停地行走,對(duì)設(shè)備的損耗和故障頻率就大大增加了,不符合生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理要求。因此,5%加槽方案不可行。

3.2 P系統(tǒng)10%加槽方案

實(shí)際槽位在70%時(shí),加槽上限值設(shè)定在80%。經(jīng)過(guò)推算可以知道:3A槽的加槽時(shí)間是11分鐘、4A槽是13分鐘、5A槽是16分鐘、6A槽是19分鐘、7A槽是22分鐘、8A槽是26分鐘、3A槽的再加槽時(shí)間是19分鐘。圖5是槽位推移圖。

圖5 上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上10%的各槽的槽位情況因此,實(shí)際槽位在70%時(shí)用10%加槽法切實(shí)可行的。同樣,實(shí)際槽位在80%時(shí),加槽上限值設(shè)定在90%,根據(jù)以上加料時(shí)間可以計(jì)算等到加最后的8A槽時(shí)的槽位是:720-100×1.35=585(噸),完全符合槽位管理的要求。因此,10%加槽法無(wú)論是從槽位管理的角度還是從設(shè)備管理的角度看都起到了很大的作用。

3.3 P系統(tǒng)15%加槽方案

現(xiàn)將加槽的上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上的15%,如果實(shí)際槽位在70%時(shí),加槽上限值設(shè)定在85%,圖六是槽位推移圖,經(jīng)過(guò)推算可以知道:3A槽的加槽時(shí)間是16分鐘、4A槽是19分鐘、5A槽是23分鐘、6A槽是28分鐘、7A槽是33分鐘、8A槽是40分鐘、3A槽的再加槽時(shí)間是29分鐘。等到加8A槽時(shí)的槽位是:630-100×1.98=432(噸),槽位為48%,這時(shí)的槽位已在下限以下,實(shí)際平均槽位雖在60%以上,但各個(gè)槽位不均現(xiàn)象嚴(yán)重,使燒結(jié)礦的成分產(chǎn)生偏析。同時(shí)由于加料時(shí)的落差較大,如前面所分析的那樣,容易使燒結(jié)礦粉化,對(duì)燒結(jié)礦的成分穩(wěn)定不利,使高爐生產(chǎn)產(chǎn)生不穩(wěn)定因素,造成質(zhì)量管理失控。另外,如果設(shè)備出現(xiàn)故障就很容易出現(xiàn)空槽。不符合生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理要求,因此,15%加槽方案也不可取。

圖6 上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上15%的各槽的槽位情況4 對(duì)比選擇加槽方案

綜上所述,對(duì)各種方案進(jìn)行比較,去除各方案的缺點(diǎn),總結(jié)各方案的優(yōu)點(diǎn),最終制定出最佳的直送燒結(jié)礦加槽方案——10%加槽法。

P系統(tǒng)10%加槽方案就是將加槽的上限值設(shè)定在實(shí)際槽位以上的10%(如果實(shí)際槽位在70%,那么將加槽的上限值設(shè)定在80%),這樣就能解決以上的各種問(wèn)題,提高了直送燒結(jié)礦槽位管理的能力。執(zhí)行槽位差10%加槽法后,每班對(duì)槽位進(jìn)行一次人工走槽測(cè)量即可,降低了工作人員的壓力,并且成功解決了低槽位率與高設(shè)備故障率之間的矛盾。經(jīng)過(guò)以上一系列的措施,就能使高爐的燒結(jié)礦槽位穩(wěn)定在70%到80%之間,可以杜絕高爐燒結(jié)礦槽的空槽現(xiàn)象,降低了低槽位的概率,使操作人員的操業(yè)技能得到了進(jìn)一步的提高。

參考文獻(xiàn)

[1]朱仁君.寶鋼原料場(chǎng)生產(chǎn)工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.

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