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電石渣/白泥-石膏法的工藝優(yōu)化研究

2014-08-16 02:09:34朱敬宏孫麗杰張增利李海濤夏純潔
中國氯堿 2014年3期
關(guān)鍵詞:白泥石渣脫硫劑

朱敬宏 ,孫麗杰 ,張增利 ,李海濤 .2,夏純潔 .2

(1.浙江天藍環(huán)保技術(shù)股份有限公司,浙江 杭州 311202;2.浙江省工業(yè)鍋爐爐窯煙氣污染控制工程技術(shù)研究中心,浙江 杭州 311202;3.新疆天業(yè)集團自備電廠,新疆 石河子 832000)

電石渣的主要成分為氫氧化鈣,白泥主要成分為碳酸鈣和生產(chǎn)過程中帶入的強堿[1],以電石渣/白泥作為脫硫劑的工藝最早出現(xiàn)在上世紀(jì)90年代,經(jīng)過二十多年的發(fā)展,工藝技術(shù)日漸成熟,這兩種工業(yè)廢棄物的活性都大大強于石灰石,在煙氣脫硫領(lǐng)域有優(yōu)勢,可以在相同液氣比的工況下獲得更高的脫硫效率,符合目前越來越嚴(yán)格的二氧化硫排放控制標(biāo)準(zhǔn)。但電石渣/白泥作為一種大宗工業(yè)固體廢棄物,其品質(zhì)得不到保證,受到生產(chǎn)、運輸、貯存等多個環(huán)節(jié)的影響。

大量工程實踐表明,電石渣/白泥中含有大顆粒雜質(zhì),如碳粒、硅鐵;還原性物質(zhì),如硫[2]、磷等,導(dǎo)致COD含量較高;氯離子含量遠(yuǎn)大于石灰石/石灰等鈣基脫硫劑;并含有黑色物質(zhì)等。這些物質(zhì)造成了在電石渣/白泥-石膏法運行過程中出現(xiàn)磨損、堵塞、腐蝕、氧化和脫水困難等問題,給脫硫系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行帶來諸多隱患。需要對脫硫系統(tǒng)的部分環(huán)節(jié)進行合理的優(yōu)化與改良,以適應(yīng)電石渣/白泥的應(yīng)用,保障脫硫系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。

1 脫硫劑預(yù)處理系統(tǒng)

在電石渣/白泥-石膏法應(yīng)用在煙氣脫硫領(lǐng)域之前,這些廢棄物一般都采取填埋、堆放處理,與工業(yè)、生活垃圾混成一堆?,F(xiàn)今,電石渣/白泥作為一種資源,陳年渣料也被挖出來使用,一是應(yīng)用在煙氣脫硫系統(tǒng)上節(jié)省運行費用,二是騰出了場地,三是避免廢料常年堆積,對土地、環(huán)境造成的二次污染[3]。但是,即使是新鮮生產(chǎn)的電石渣/白泥的品質(zhì)也不能與成品石灰石/石灰粉相比,何況是顆粒物大、雜質(zhì)多的陳年舊渣料,直接使用傳統(tǒng)的石灰石-石膏法脫硫工藝的處理流程應(yīng)用在脫硫系統(tǒng)上會造成設(shè)備的磨損、堵塞,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常運行;電石渣白泥中帶有的黑色雜質(zhì)在脫硫系統(tǒng)中不斷累積會出現(xiàn)脫硫效率下降、石膏脫水困難等弊端;較大的粒徑導(dǎo)致脫硫劑溶出速率低,鈣硫比增大,反應(yīng)過程中易被包裹,系統(tǒng)氧化效率低、石膏品質(zhì)低。

1.1 篩分

電石渣/白泥中對脫硫系統(tǒng)存在危害的難溶性大顆粒雜質(zhì)主要為碳、硅鐵、二氧化硅及混雜其間的其他大顆粒等,分析表明,這些雜質(zhì)主要為100目的篩余物。通過分析比較常用篩分設(shè)備,優(yōu)選了旋振篩用于渣漿篩分,研究表明電石渣漿液濃度、漿液處理量及篩網(wǎng)目數(shù)對篩分效果具有重要影響。根據(jù)雜質(zhì)粒徑分布特點,結(jié)合工程實際需求,優(yōu)化了篩分參數(shù),達到了較好的篩分效果、保證長時間的穩(wěn)定運行,篩網(wǎng)壽命達3 000 h以上。

1.2 分離黑色雜質(zhì)

通過旋振篩等過濾設(shè)備,將渣漿中100目以上的粒徑雜質(zhì)分離出去后,還需要對通過100目篩網(wǎng)后的渣漿進行提純,去除渣漿中的黑色物質(zhì),采用低速攪拌分離渣漿中的黑色物質(zhì)與渣漿,將密度較小、懸浮態(tài)的黑色物質(zhì)從上層排出,與渣漿分離。

1.3 研磨破碎

眾所周知,濕法脫硫系統(tǒng)對于脫硫劑粒徑的標(biāo)準(zhǔn)要求為小于325目,最低要求為小于250目,針對球磨機等傳統(tǒng)顆粒細(xì)化設(shè)備投資維護成本高、占地面積大及能耗高的缺點,根據(jù)電石渣/白泥顆粒物特點,開發(fā)采用了高效節(jié)能的電石渣顆粒物均質(zhì)細(xì)化技術(shù)。均質(zhì)器占地面積小、投資維護成本低、能耗僅為相同工況下球磨機的20%左右,可將電石渣漿液中顆粒物250目過篩率由小于30%提高至90%以上,實現(xiàn)了電石渣顆粒物節(jié)能高效細(xì)化。

綜合各項電石渣/白泥預(yù)處理手段研究結(jié)果可見,渣漿經(jīng)過旋振篩等過濾設(shè)備初步分離去除100目以上顆粒雜質(zhì)后,進入沉降分離流程,去除其中黑色物質(zhì)后的渣漿通過均質(zhì)器研磨破碎至成品脫硫劑漿液池,至此,可制成品質(zhì)合格、有利于脫硫系統(tǒng)高效長期穩(wěn)定運行的成品脫硫劑漿液,工藝流程圖見圖1。

最終成品脫硫劑漿液中顆粒物粒徑250目通過率大于90%,黑色物質(zhì)去除率為85%,有效脫硫成分相對原始電石渣/白泥提高10%,滿足脫硫系統(tǒng)的化學(xué)反應(yīng)需求。電石渣預(yù)處理系統(tǒng)在山東某自備電廠1×410 t/h鍋爐及新疆某自備電廠4×135 MW+2×300 MW機組配套的鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)中均有應(yīng)用,而白泥-石膏法預(yù)處理系統(tǒng)在福建某造紙企業(yè)自備電廠1×150 t/h、2×130 t/h鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)中也有應(yīng)用,經(jīng)過4年的連續(xù)運行,實際使用效果良好。

2 外置塔釜氧化系統(tǒng)

2.1 影響氧化的主要機理

電石渣/白泥中仍然含有還原性物質(zhì),如硫、磷、殘余電石等,抑制脫硫系統(tǒng)的氧化,導(dǎo)致脫硫漿液中的亞硫酸鈣、亞硫酸氫鈣氧化啟動時間推遲、氧化速率降低,提高了對氧化環(huán)境的要求。大量的實驗研究及工程試驗結(jié)果表明,亞硫酸鈣的氧化速率主要取決于亞硫酸鈣的濃度、漿液體系的pH值、催化劑的濃度及抑制劑的濃度。亞硫酸鈣的氧化速率見下列公式[4]:

式中:R—氧化速率;

K—反應(yīng)速率常數(shù);

CS(IV)—亞硫酸根離子的濃度;

CM—催化劑的濃度;

Cinhibitor—抑制劑的濃度。

其中,CS(IV)與漿液的 pH 值有關(guān),pH 值越低,溶解的亞硫酸鈣就越多,CS(IV)就越大。

從上式中可以看出,擬提高亞硫酸鈣的氧化速率,則必須降低pH值。降低pH值一方面,提高了系統(tǒng)中的亞硫酸根離子濃度;另一方面,有利于脫硫劑和煙氣夾帶的飛灰中的金屬離子溶出[5],提高催化劑的濃度,從而提高氧化速率。通過實驗驗證亞硫酸鈣氧化速率隨pH值的變化曲線見圖2。

降低pH值既有利于消除還原性物質(zhì)對亞硫酸鈣氧化的抑制作用,同時在某種程度上可以提升氧化速率,減少漿液停留時間,可將氧化系統(tǒng)塔罐及配套設(shè)備設(shè)計的更小,提高氧化漿液的密度可提升氧化系統(tǒng)的處理效率。以pH值5.6為基準(zhǔn),pH值降低至5.2時,氧化速率提高40%,氧化系統(tǒng)配置的塔罐、設(shè)備的容積降低28.6%;pH值降低至4.8時,氧化速率提高60%,氧化系統(tǒng)配置的塔罐、設(shè)備的容積降低37.5%。

2.2 外置氧化塔氧化

脫硫系統(tǒng)運行過程中首先要保證的是脫硫效率,而脫硫效率的提升依賴循環(huán)漿液量和循環(huán)漿液的pH值,這與氧化環(huán)境所需求的pH值是相矛盾的。為提高氧化系統(tǒng)的氧化速率、降低氧化系統(tǒng)投資運行成本,采用外置氧化的手段是符合現(xiàn)狀需求的,將脫硫循環(huán)液與需進行氧化的漿液分開,分別控制二者的pH值,使?jié){液體系互不干擾,吸收塔中維持較高pH值以達到要求的脫硫效率,將氧化塔中pH值控制在低水平以保證氧化順利進行,確保脫硫石膏的品質(zhì)。具體的實施方式有2種。

(1)采取塔外酸化氧化的工藝路線。將吸收塔塔釜漿液轉(zhuǎn)移至外置氧化塔,在氧化塔中通入部分原始煙氣,經(jīng)過氧化塔吸收二氧化硫后的煙氣再次進入吸收塔,可減輕吸收塔的工作負(fù)荷,同時可以降低氧化塔內(nèi)漿液的pH值,保證氧化塔內(nèi)漿液氧化順利進行。

(2)收集吸收塔噴淋漿液。在吸收塔噴淋漿液將要到達塔釜與塔釜內(nèi)循環(huán)液混合前,將噴淋液收集引流至外置氧化塔,由于該漿液pH值低于吸收塔塔釜內(nèi)循環(huán)液pH值,有利于消除還原性物質(zhì)對氧化的抑制作用。

在氧化塔內(nèi)部氧化空氣的布置方式上,采用CFD模擬計算氧化裝置的內(nèi)部氣液流場,優(yōu)化氧化風(fēng)管及攪拌器位置參數(shù),以FLUENT為求解軟件,利用Gambit生成了含有大量網(wǎng)格的氧化裝置三維模型,通過改進數(shù)學(xué)模型,用雙方程RNG K-ε湍流模型、歐拉多相流模型等,對外置氧化塔內(nèi)氣液運動進行仿真研究。經(jīng)過精確的運算,得出氧化裝置內(nèi)部氣液兩相流場分布和運動規(guī)律,包括液相體積分布及氣含率等。經(jīng)過模擬計算,得到了最優(yōu)化的結(jié)構(gòu)參數(shù),同時設(shè)計相關(guān)試驗,研究不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下的亞硫酸鹽氧化性能,驗證CFD模擬計算的準(zhǔn)確性。達到了氧化裝置相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù)的最優(yōu)設(shè)計。

吸收塔的pH值根據(jù)脫硫效率的要求控制在較高水平,而在氧化塔內(nèi),pH值控制在5.0以下,以利于殘留的氫氧化鈣溶出,提高脫硫吸收劑的利用率;從理論上可實現(xiàn)Ca/S=1。外置氧化塔可進行持續(xù)的氧化、結(jié)晶反應(yīng),使CaSO4·2H2O晶體顆粒更大,有利于后續(xù)工藝中脫水處理,提高副產(chǎn)石膏的品質(zhì)。相比在吸收塔內(nèi)直接進行氧化,避免了吸收塔內(nèi)氧化時循環(huán)泵與石膏的相互磨損造成對石膏晶體生長的抑制與設(shè)備壽命的縮短。外置氧化塔工藝在新疆某自備電廠4×135 MW+2×300 MW機組配套的鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)中均有應(yīng)用[6],脫硫效率達到95%以上,石膏純度達到97%。

3 出渣提純系統(tǒng)

電石渣/白泥中氯離子含量較高,造成副產(chǎn)物石膏中氯離子含量超標(biāo),在副產(chǎn)物再利用領(lǐng)域受到一定的限制。采用沖洗水對石膏濾餅進行沖洗可降低副產(chǎn)物中的氯離子含量,沖洗水量對石膏中氯離子去除率的影響如圖3所示。圖3中可見,當(dāng)沖洗水量≤20 mL時,石膏濾餅中氯離子去除率隨沖洗水量的增加而增大;當(dāng)沖洗水量>20 mL時,增加沖洗水量對石膏濾餅中氯離子去除率影響很?。划?dāng)沖洗水量為20mL時,石膏濾餅中氯離子去除率為42.8%。

電石渣/白泥生產(chǎn)過程中的黑液與渣料混合壓濾,使得脫硫劑中夾雜有部分此類黑色物質(zhì),并在脫硫系統(tǒng)長期運行時不斷累積,影響脫硫效率,通過前期的預(yù)處理工藝及脫硫廢水定期排放可解決。但在脫硫石膏壓濾過程中,黑色物質(zhì)由于其較小的密度會漂浮在成品石膏漿液上層,在進入帶式真空過濾機上時,黑色物質(zhì)覆蓋在石膏表面形成一層致密的氣密層,影響石膏濾餅的透氣性能,成品石膏含水率因此上升10%。

在電石渣/白泥-石膏法脫硫系統(tǒng)實際運行過程中,需要分離成品石膏漿液中的黑色物質(zhì),通過旋流器等分離設(shè)備將黑色物質(zhì)通過溢流液排出,同時對帶式過濾機石膏抽濾層進行相應(yīng)處理以破壞黑色物質(zhì)形成的氣密層,可保證石膏含水率達到工藝要求。新疆某自備電廠4×135 MW+2×300 MW機組配套的鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)中應(yīng)用了分離提純系統(tǒng),產(chǎn)出的副產(chǎn)物石膏含水率最高為11.5%,多數(shù)情況為8.0%~10.5%,經(jīng)過烘干系統(tǒng)再處理可達到3%以下[7],而石膏中氯離子含量保持在0.1%以下。

4 脫硫廢水處理系統(tǒng)

電石渣/白泥中COD、氯離子、重金屬含量遠(yuǎn)大于成品石灰石/石灰,采用傳統(tǒng)的石灰石-石膏法的廢水處理技術(shù)易造成尾部脫硫廢水排放不達標(biāo),而脫硫系統(tǒng)配套的廢水處理系統(tǒng)是附屬系統(tǒng),其投資及運行成本必須要控制在合理范圍之內(nèi)。對于重金屬離子的去除,添加有機硫、PAC、PAM等藥劑可達到一級水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn);而電石渣/白泥-石膏法脫硫廢水的COD達到了300 mg/L以上,是石灰石-石膏法脫硫廢水的二倍。采用強制氧化劑如次鈉等對廢水進行處理,其處理效率可達到80%以上,處理后的廢水COD降低至100 mg/L以下,達到《GB 8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級排放標(biāo)準(zhǔn)。新疆某自備電廠4×135 MW+2×300 MW機組配套的鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)配套的脫硫廢水處理系統(tǒng),其脫硫廢水原水COD含量為320 mg/L,處理后的COD達到了80 mg/L以下,其余指標(biāo)也均達到水質(zhì)一級排放標(biāo)準(zhǔn)。

5 結(jié)語

通過以上手段實施電石渣/白泥-石膏法脫硫工程,在脫硫液氣比、脫硫效率方面相對石灰石-石膏法更具有優(yōu)勢,不僅節(jié)約建設(shè)成本,運行成本也能節(jié)省30%~60%。大量的工程實施例表明,使用電石渣/白泥脫硫,副產(chǎn)物完全能夠達到95%的石膏純度,含水率達到10%以內(nèi),可以應(yīng)用在水泥生產(chǎn)及石膏板生產(chǎn)領(lǐng)域。

電石渣/白泥-石膏法脫硫工藝應(yīng)用前景廣闊,并且適用于石灰石-石膏法的改造。無論是新建工程項目還是改造項目,必須根據(jù)實際情況做好脫硫劑的預(yù)處理、塔外氧化、黑色物質(zhì)的去除和廢水處理的設(shè)計。

[1]廖永進,王雨嘉,方健.白泥作為濕法脫硫系統(tǒng)脫硫劑的可行性研究.中國電機工程學(xué)報,2009,29:161-163.

[2]易志剛,付永勝.電石渣漿上清液S2-去除試驗研究.工業(yè)用水與廢水,2008,39(4):47-49.

[3]嚴(yán)新榮.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)采用電石渣脫硫劑的技術(shù)分析.華電技術(shù),2011,33(9):81-84.

[4]MO Jian-song, WU Zhong-biao, CHENG Chang-jie, et al.Oxidation inhibition of sulfite in dual alkali FGD system.Journal of Environmental Sciences, 2007, 19(2):226-231.

[5]余世清,吳忠標(biāo).飛灰及其混合脫硫劑漿液脫硫特性的實驗研究.環(huán)境污染與防治,2002,24(6):335-338.

[6]張 磊,張增利,陳財來.電石渣-石膏法煙氣脫硫工藝的運行總結(jié).中國氯堿,2010,(9):38-40.

[7]王新紅.電石渣濕法煙氣脫硫石膏的處理及利用[J].石河子科技,2009,(6):47-48.

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