国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

數(shù)控系統(tǒng)的智能化改進

2014-08-15 00:50西安東風儀表廠劉一博
金屬加工(冷加工) 2014年2期

西安東風儀表廠 劉一博 牛 龍

數(shù)控操作系統(tǒng),從誕生之日起到現(xiàn)在,一直在改進、升級、完善細節(jié),功能越來越復雜、強大。數(shù)控設備是硬件跟軟件相互配合、相互制約的對立、互補關系。發(fā)展到現(xiàn)在,設備硬件已經(jīng)很精密了,操作系統(tǒng)也更新了很多。但是隨著加工要求的提高,對硬件、軟件也提出了更高的要求。

案例一

一個直徑1 200mm的拋物面天線板,表面粗糙度要求非常高,達到鏡面要求,工件自然狀態(tài)下變形不超過0.02mm,直線光源反射到10m外,光斑直徑不能超過10mm。表面粗糙度Ra=0.014μm,這個零件的加工,對設備提出了更高的要求。程序需要連續(xù)運行72h以上,中間不能有停頓,不可更換刀具,不可有接刀痕跡。要達到設計要求,只有一次加工完成,表面才不會產生瑕疵,保證表面粗糙度。

實際加工過程中,在某國產設備上運行加工,結果發(fā)現(xiàn),工件表面中間有兩個粗糙的刀路痕跡,長度200~300mm,對于此零件來說,是不允許的。

1.分析原因

逐項排除產生問題可能的因素:

(1)刀具原因。加工的余量是0.1mm,刀具是金剛石,加工對象是超硬鋁,切削性能良好,不會因為刀具磨損產生痕跡。

(2)傳輸問題。此程序體積有100MB,需要在線加工,需步距均勻,每秒鐘運行的程序數(shù)量變化不太大,就是說傳輸程序(通信)的速率波動不大,不會因為傳輸程序延遲而機床“卡殼”。

數(shù)據(jù)速率低于機床運行程序的需求,存在等候新數(shù)據(jù)時,就會出現(xiàn)機床呆滯,反映遲鈍。當機床的控制系統(tǒng)不能將數(shù)據(jù)再次處理,直接發(fā)給機床的伺服電動機,機床就可能出現(xiàn)失步現(xiàn)象,(控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)計算)處理器速度要高于機床的伺服電動機需求,避免修補現(xiàn)象的發(fā)生。對此不僅要處理好計算機與機床的波特率(傳輸速率)問題,還要改進算法,讓通信智能化,自動預測、反饋、調整、適應機床的數(shù)據(jù)需求。

(3)機床精度保持性。因長時間運行程序,機床的精度保持性可能有問題。零件在兩臺不同的設備加工,工藝方法、刀具、程序都沒有變,產生刀痕的地方不同,似乎帶有隨機性,其相似處都是在運行的后期,也就是已經(jīng)連續(xù)運行了三四十個小時后出現(xiàn)的問題。那就是說要解決機床本身的精度問題,在單位小時內的運動精度。

2.系統(tǒng)和機床要更好的配合

零件加工需要機床連續(xù)工作70~80h,對于體積更大的零件,則需要更長的加工時間,如此對設備在整個的加工期間穩(wěn)定性和精度保持性提出了更高的要求。

機床的硬件(機床本身、驅動)可靠性非常高,操作系統(tǒng)現(xiàn)發(fā)展的比較成熟,他們之間的配合(機床參數(shù)設置)需要更好的彼此適應,此時數(shù)控系統(tǒng)開放性就顯得很重要,只有它們良好地配合,才能生產出更大更精密的零件。

案例二

某一復雜外形零件,輪廓是一個復雜的方程式,工件對線型的誤差要求高,誤差不可超過0.005mm,機床運行加工程序后發(fā)現(xiàn),走刀進給達到某個值后,不可能繼續(xù)提高,速度可以降低,不可提升。

1.分析原因

程序線性軟件分析是光滑正確的,控制速度的指令只有一個,可以排除程序數(shù)據(jù)自身問題。監(jiān)控機床程序執(zhí)行時發(fā)現(xiàn),程序快速上翻,機床處理器需要1s處理大量的數(shù)據(jù)。程序生產時為保證精度,把曲線分割成細小的線段,如此1mm線段,程序有20~30行代碼(句),處理器需要處理更多的數(shù)據(jù),機床嚴格按照指令逐條執(zhí)行,指令起始點位置需要加減速度,當單位時間內機床需要執(zhí)行大量指令(到達某個極限值),機床會遲鈍反映不過來。運行這樣的程序,處理器需要更強大的處理能力。

2.處理能力響應速度

對于某些特殊要求的程序,單位時間處理器執(zhí)行大量數(shù)據(jù),機床運行大量指令問題,機床不可遲滯、自動降低速度。

比較新的操作系統(tǒng)里,都有程序“前窺”,或者叫“預讀”功能,提前讀入要順序執(zhí)行的指令預。預處理指令是指分析將要執(zhí)行的指令刀路,軌跡線的曲率變化,智能推測需要加減速度的地方,對于三軸、尤其五軸聯(lián)動刀路預測非常重要,可以使機床運動更加平穩(wěn),流暢。甚至可以簡化、合并、優(yōu)化程序,內部對程序二次修改,這些要求類似于CAM軟件的刀路算法。

結語

數(shù)控設備在實際使用過程中,會有各種各樣的問題,剔除人為操作失誤因素,就很容易發(fā)現(xiàn)機床的問題,這又要分析是設備硬件問題,還是操作系統(tǒng)問題,或者驅動問題。上面兩則案例都可以證明,跟機床的控制系統(tǒng)有關。所以就需要對現(xiàn)有的數(shù)控系統(tǒng)進行更為高級的改進,盡可能地滿足零件的加工需求。