朱慶華
(中國石化勝利油田分公司銷售事業(yè)部,山東 東營 257000)
隨著生產成本的不斷壓縮和節(jié)能降耗的要求,東營原油庫對現(xiàn)有的兩臺KY150-90×2A型石化變頻泵和雷諾爾RNL6160A型變頻調速器進行改進,使其能做到根據每天所需要的輸銷量,按照峰平谷電價較好的分配給各個時段,從而節(jié)約生產成本并能有效減小崗位職工勞動強度,并能提升石化泵運行的安全系數(shù)。
隨著東營原油庫生產設備的自動化水平提高,提出了石化泵自動調節(jié)的優(yōu)化運行方案。東營原油庫石化泵的運行狀態(tài)是手動變頻調節(jié),通過手動調節(jié)變頻器的工作頻率可以改變泵的排量,調整電機負荷,實現(xiàn)優(yōu)化運行。但手動調節(jié)變頻器的頻率時不能完全按時、按量的調節(jié)變頻器頻率,如果不及時調節(jié)石化泵的頻率,會導致在峰值時石化泵所用的電量較大,導致電費過高,輸油成本高,不利于實現(xiàn)經濟輸油。
通過在計算機上編制程序,建立優(yōu)化運行模型,增加新的變頻器或者控制柜,并控制石化泵準時準點的改變泵的排量,全面實現(xiàn)優(yōu)化運行。通過在電腦終端輸入當日所需的排量,電腦程序根據輸入數(shù)值自動合理分配各個時間段的輸油量,制定最佳運行方案。再通過自控調節(jié)石化泵的頻率,更好的實現(xiàn)制定的峰平谷運行方案,減輕崗位職工勞動強度。
(1)建立優(yōu)化運行模型。建立一個完善的優(yōu)化運行模型是這次技術改造成功與否的關鍵,需要的數(shù)據主要有:單日所需排量、油品的品質、峰平谷時段及電價、泵額定排量、環(huán)境溫度、油品溫度等。
(2)數(shù)據采集、控制系統(tǒng)現(xiàn)場布線。在值班室增設一套工控設備,用三維力控軟件進行組態(tài)編程,通過模擬量輸入模塊,實時采集石化泵的瞬時排量,同時可以采集石化爐、石化流量計的相關參數(shù),進行顯示、處理、相應的計算,采集信號傳輸采用國際標準的4-20mA電流信號或0-10V電壓信號。
(3)對石化泵及變頻器雷諾爾RNL6160A研究。東營原油庫兩臺石化泵型號為KY150-90×2A型變頻泵、上海雷諾爾RNL6160A型變頻調速器,與兩臺石化泵是一拖二使用。雷諾爾RNL6160A變頻調速器有RS485通訊接口、可編程數(shù)字輸出接口、模擬量輸出口等,這些可實現(xiàn)所需要的遠程控制、自動控制等功能。
(4)三維力控系統(tǒng)。使用三維力控系統(tǒng)控制,需要有模擬量輸出卡件支持,模擬量輸入卡件已應用于生產,研華ADAM4024是4路模擬量輸出模塊,通過串口與電腦連通訊,輸出4-20mA電流至變頻器的模擬輸入端,之后通過力控編程,從而實現(xiàn)在輸入當日排量之后,力控系統(tǒng)根據編程生成的優(yōu)化運行模板中選取對應時段的排量,通過力控系統(tǒng)通訊至模擬量輸出卡件,模擬量輸出卡件輸出對應的4-20mA電流信號至變頻器的模擬輸入端,從而改變石化泵的排量。與此同時,力控系統(tǒng)通過原有的研華ADAM4080數(shù)字量輸入模塊采集了石化流量計的瞬時排量,當石化流量計的瞬時排量反饋至力控系統(tǒng)時,力控系統(tǒng)的PID控制程序將可判斷當時排量是否滿足生產所需,如果不滿足,系統(tǒng)將通過微積分計算的方式將排量控制在所需排量范圍。
當流量計信號通過研華ADAM4080模擬量輸入模塊傳入電腦,電腦信號通過數(shù)據通訊至研華ADAN4024模擬量輸入模塊傳入泵變頻器的模擬量輸入端,通過鍵入區(qū)域輸入當日所需的排量,通過系統(tǒng)的三個彈窗可將所有需要數(shù)據均處理完成,并通過模擬量輸出模塊傳輸至變頻泵模擬量輸入端,改變石化泵排量。
(5)外接PLC。通過外接PLC的方式控制石化泵變頻器的頻率需要,從石化流量計處加入第三條數(shù)據采集線,采集石化流量計瞬時排量至PLC上。與力控系統(tǒng)控制方式基本相同,通過編程并載入PLC上,實現(xiàn)在輸入當日排量之后,PLC根據編程生成的優(yōu)化運行模板中選取對應時段的排量,通過EM235模擬量輸入輸出模塊輸出相對應的4-20mA電流信號至變頻器的模擬輸入端,從而改變石化泵的排量。與此同時,PLC通過EM221數(shù)字量輸入模塊采集了石化流量計的瞬時排量。當石化流量計的瞬時排量反饋至PLC時,載入PLC的PID控制程序將可以判斷當時排量是否滿足生產所需;如果不滿足,系統(tǒng)將通過微積分計算的方式將排量控制在所需排量范圍。邏輯框圖同力控系統(tǒng)的PID邏輯框圖基本相同,PLC閉環(huán)控制系統(tǒng)是在PLC常用的應用的系統(tǒng),其中的PID控制、執(zhí)行機構等,均需要人工編程,并載入PLC中,才能實現(xiàn)控制。
(6)兩種方案的優(yōu)、劣勢及優(yōu)選。通過力控系統(tǒng)進行石化泵的自控變頻調節(jié)與通過PLC進行石化泵的自控變頻調節(jié)兩種方式都是可行的,也各有優(yōu)劣。相對于使用PLC,使用力控系統(tǒng)可僅在原油庫現(xiàn)有的技術、資源基礎上增加幾個程序、增加少量材料即可實現(xiàn),節(jié)省大量的資源、費用,但使用力控系統(tǒng),崗位職工無意退出力控系統(tǒng)或是斷電后,會導致自控系統(tǒng)不能控制排量,失去了改造的意義,因此使用力控系統(tǒng)控制需要有很好的后續(xù)維護等工作;相對于使用力控系統(tǒng),使用PLC實現(xiàn)石化泵自動變頻安全、穩(wěn)定的運行,使用PLC控制,編程相對簡單,而且抗干擾能力較強,在控制變頻器時不會出現(xiàn)被干擾的現(xiàn)象。
(1)完成改造后,石化泵的每天輸油量會達到相當高的精確度,不需要在月底補量或者停泵。
(2)石化泵的自動變頻調節(jié),在石化泵運行方面實現(xiàn)更高程度的自動化控制,并提高了石化泵的安全水平,經濟輸油的精確性、及時性。
(3)石化泵自動變頻調節(jié)優(yōu)化運行方案的實行,大大減輕東營原油庫部分崗位職工的勞動強度,為東營原油庫的崗位職工在日常生產、工作中提供了便利。
[1]潭浩強 C程序設計 第二版 [S].北京:清華大學出版社.