蘇成智(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
目前,大慶油田第七采油廠部分區(qū)塊滲透率低,油層薄,供液能力差,導致較大部分抽油機井運行效率較低,該類井低液面、低泵效、低產(chǎn)能,采用常規(guī)抽油機耗電大,系統(tǒng)效率一般小于10%[1]。為降低消耗、提高這部分井的系統(tǒng)效率,開展了抽油機井間抽自動控制裝置試驗研究。該裝置可實現(xiàn)對動液面的實時監(jiān)測,自動控制抽油機井的停機,通過制定合理的間抽制度,提高了抽油機井系統(tǒng)效率,達到了節(jié)能降耗的目的。
抽油機井間抽自動控制裝置包括間抽自動控制箱、液面連續(xù)監(jiān)測裝置和數(shù)據(jù)處理控制中心三部分。該技術(shù)利用液面連續(xù)監(jiān)測裝置通過無線遠程控制的電控氣爆脈沖裝置,以次聲波作為聲源,利用軟件算法對波形進行數(shù)據(jù)處理、整理和分析反射波,確定抽油機井動液面位置,并對動液面進行實時、連續(xù)監(jiān)測,最后控制中心對抽油機井單井數(shù)據(jù)進行遠程采集和處理;根據(jù)動液面變化規(guī)律,確定抽油機井的合理運行周期,按照制定的間抽時間,控制抽油機井的遠程自動停機。該裝置可實現(xiàn)對動液面的實時監(jiān)測,自動控制抽油機井的停機,通過制定合理的間抽制度,有效地提高抽油泵的充滿程度,解決供液不足井經(jīng)常燒泵問題;間抽后抽油機井功圖有明顯的改善,提高了抽油機井系統(tǒng)效率,減少了抽油機井的無效能耗。抽油機井間抽自動控制裝置現(xiàn)場構(gòu)成見圖1。
圖1 抽油機井間抽自動控制裝置現(xiàn)場構(gòu)成圖
2013年在采油七廠第三油礦葡扶地區(qū)和第四油礦臺肇地區(qū),針對低產(chǎn)低效井以及長期供液不足抽油機井,選取68口井應用抽油機井間抽自動控制裝置,保證抽油機井能夠在最合理的工況下運行。措施前平均沖速4.2min-1,平均沉沒度86.6m,平均日產(chǎn)液2.0t,平均泵效12.3%。
采用手動測試動液面(金石液面測試儀)與自動監(jiān)測裝置的測試數(shù)據(jù)進行對比。以148-392井為例,共對比15次,平均測試時間間隔7.1 min,測試平均誤差27.3m(表1)。同時,設置油井在動液面為200m時自動停機,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,實現(xiàn)了此項功能。
通過170-492井、201-811井實施間抽前后功圖的對比情況可以看出,2口井實施間抽后,功圖更加飽滿,功圖面積明顯增加,泵充滿系數(shù)有了較大提高,供排關系更加合理。其中,170-492井日產(chǎn)油量由0.7 t提高到0.8t,泵效由11.8%提高到14.5%,提高了2.7個百分點;201-811井日產(chǎn)油量保持1.2t未變,泵效由8.4%提高到15.3%,提高了6.9個百分點。
表1 148-392井動液面測試對比
現(xiàn)場應用68口井,跟蹤測試了34 口井的數(shù)據(jù)(表2):平均單井日增液0.38t,綜合含水下降3.49%,平均泵效提高3.84 個百分點,平均單井日運行時間減少12h,抽油機井平均系統(tǒng)效率提高7.27個百分點,平均單井日節(jié)電52.39kW h,68口井年可累計節(jié)電124.69×104kW h。
表2 安裝前后效果對比
在現(xiàn)場使用中發(fā)現(xiàn),裝置應用初期,測試管直接連接到套管上,妨礙了油井洗井作業(yè)及套壓測試。針對這一問題,組織現(xiàn)場施工人員加裝了三通閥門,既保證了裝置自動測試液面、油井能夠正常洗井,又增強了裝置的防盜性。
經(jīng)現(xiàn)場實際測試和試驗發(fā)現(xiàn),抽油機井間抽自動控制裝置能夠適用于低產(chǎn)低效井,以及長期供液不足的抽油機井,能夠有效改善這部分井供采不平衡狀況,解決噸液耗電高的問題,可在低產(chǎn)區(qū)塊抽油機井推廣應用。
由于液面連續(xù)監(jiān)測裝置以次聲波作為聲源,偏磨嚴重、震動較大、井下有作業(yè)工具、長期無波等情況,都會對測試結(jié)果有較大影響;同時液面到井口結(jié)蠟高、套管出水出油的油井也會影響正常測試,存在上述問題的抽油機井不適宜應用間抽自動控制裝置。
2012年計劃安裝抽油機井間抽自動控制裝置68套,投入費用313.208萬元(不含稅)。
安裝間抽自動控制裝置后,預計68口井年可節(jié)電124.69×104kW h,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益79.69萬元。因安裝裝置后有效地提高了抽油泵的充滿程度,降低了檢泵作業(yè)率,按每年降低檢泵作業(yè)率6%,每口井檢泵作業(yè)費按3.02萬元計算,預計68套年可節(jié)約檢泵費用12.08萬元。
投資回收期為3.41年。
1)該裝置改變了原有抽油機全日制運行模式,實現(xiàn)了抽油機井的自動間抽控制。由于該裝置目前只能實現(xiàn)自動遠程控制抽油機停機,還需人為啟動抽油機進行運轉(zhuǎn),因此,功能還有待完善,如何實現(xiàn)安全自動遠程啟機還需進一步研究。
2)該裝置監(jiān)測液面需要接收聲波反射波,因此,對適用的抽油機井有一定的限制,若要推廣使用這種裝置,則需將抽油機井的相關指標調(diào)整到合理范圍內(nèi)。
3)該裝置可實現(xiàn)動液面的實時監(jiān)測,自動控制抽油機井的停機,通過制定合理的間抽制度,有效地提高抽油泵的充滿程度,解決供液不足井經(jīng)常燒泵問題;同時間抽后抽油機井功圖有明顯的改善,提高了抽油機井系統(tǒng)效率,減少了抽油機井的無效能耗,達到了節(jié)能降耗的目的。
[1]張琪.采油工程原理與設計[M].山東東營:石油大學出版社,2000.