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彰武工區(qū)快速鉆井工藝技術

2014-07-13 11:14俞憲生
鉆探工程 2014年5期
關鍵詞:機械鉆速進尺鉆具

俞憲生

(中石化東北油氣分公司,吉林 長春 130062)

松遼盆地南部的彰武斷陷資源潛力巨大,隨彰武2、3井的油氣突破,已成為中石化東北油氣分公司主力上產區(qū)塊。鉆井統(tǒng)計資料表明,受井斜、井漏、上部地層掉塊、含礫巖段PDC鉆頭選型困難等諸多地質因素的影響,導致區(qū)域鉆井平均機械鉆速低,周期長,鉆井提速困難。彰武區(qū)塊要快速上產鉆井提速勢在必行,為解決這些影響鉆井提速的問題,首先從認識地層入手,建立可鉆性及三壓力剖面,然后依據地層特性優(yōu)選鉆頭、鉆進參數、鉆井液性能,配套相關工藝技術,最后推廣應用優(yōu)選和試驗成果,以實現區(qū)域鉆井整體提速。

1 彰武斷陷地層特性

1.1 可鉆性剖面的建立

結合前期地質工作,按行業(yè)規(guī)范,采用微鉆法對收集的巖心進行巖石可鉆性測定與分級(見表1、表2)。對比測定結果與實鉆資料符合性,除義縣組因所選巖心局限性導致測定結果偏差外,其它層段測定巖石可鉆性與現場實鉆資料符合率均在90%以上,建立的可鉆性剖面具有工程使用性,符合使用標準,也為后續(xù)的鉆頭選型及鉆井參數、鉆井液優(yōu)選提供了科學依據。

表1 彰武斷陷巖石可鉆性等級測定結果

表2 彰武斷陷巖石可鉆性等級測定結果

1.2 三壓力剖面的建立

彰武工區(qū)為低壓低滲易漏儲層,且上部地層膠結性較差,為確定合理的鉆井液密度、控制合適的漏失壓差,利用已有聲波測井資料求取漏失層的地層壓力系數,實測沙海組、九佛堂組、義縣組的地層壓力系數分別為0.89、0.94、0.85。結合地質分層,采用伊頓法求取孔隙壓力建立地層孔隙壓力剖面;鑒于區(qū)域地層傾角較大,在考慮弱面的滑動摩擦系數的基礎上,采用摩爾庫侖準則求取地層坍塌壓力(當量鉆井液密度)建立地層坍塌壓力剖面;結合區(qū)域巖石抗張強度很低,利用已有鉆井、測試資料及實測破裂壓力數據建立地層破裂壓力剖面。

三壓力剖面的建立(圖1),為確定鉆井液漏失安全窗口,解決壓差性漏失問題奠定了基礎。

圖1 彰武地區(qū)三壓力剖面

2 影響快速鉆井的因素分析

2.1 井漏

彰武斷陷裂隙發(fā)育、地層承壓能力低,井漏一般發(fā)生在沙海組與九佛堂組,地層垂直裂縫較發(fā)育,裂縫面粗糙、張開、無充填,存在多段漏失。

截止2012年底,有12口井在鉆井或固井過程中發(fā)生了不同程度的漏失。其中,4口井鉆進漏失,8口井固井漏失(見表3)。漏失多發(fā)生在1000~1900 m段的白堊系沙海組、九佛堂組和義縣組,漏失形式主要為裂縫性漏失,實物巖心顯示裂縫面粗糙、張開、無充填(見圖2)。彰武3井井壁取心顯示平行裂縫比較發(fā)育(見表4),成像測井資料解釋九佛堂組高導縫、高阻縫發(fā)育(見表5),全井段高導縫傾向以北傾為主,走向東西向,傾角在65°以上,為高角度至垂直裂縫。

表3 彰武斷陷2012年井漏情況統(tǒng)計

圖2 巖心實物裂縫照片

2.2 井斜

彰武斷陷地層呈東南高西北低向,電測資料顯示地層走向基本保持在330°左右,且地層傾角較大(見表6)。針對易井斜段輕壓吊打、機械鉆速低、鉆井周期長等問題,從導致井斜原因分析入手,提出了防斜糾斜試驗方案,并取得了較好的現場應用效果。

表4 彰武3井井壁取心巖心段裂縫統(tǒng)計

表5 彰武3井成像高導縫統(tǒng)計

表6 彰武斷陷地層傾角統(tǒng)計

2.3 地層的不均質性

阜新組、沙海組及九佛堂組普遍含礫,含礫層累計厚度660~680 m,巖性以灰色、雜色含礫泥巖及砂泥巖、砂礫巖為主。鉆進時無論PDC鉆頭或牙輪鉆頭,如鉆井參數選擇不當極易造成崩齒、斷齒等導致先期損壞,鉆頭的優(yōu)選和優(yōu)化難度大,高效鉆頭難以發(fā)揮作用。

3 針對性措施的研究

為解決彰武地區(qū)制約鉆井提速問題,從優(yōu)化鉆井液性能入手,開展防漏堵漏、防斜打直、優(yōu)選鉆頭等工藝技術研究和現場試驗,經過數口井驗證,取得了較好的試驗效果。

3.1 堵漏工藝研究

3.1.1 漏失原因分析

造成彰武地區(qū)井漏主要原因,一是地層壓力低,地層壓力系數多在0.95~1.0之間,實鉆鉆井液密度多高于1.0 g/cm3,因地層承壓能力低極易誘發(fā)漏失;二是天然裂縫發(fā)育,巖性和成像測井資料顯示地層存在大量的天然裂縫,選擇堵漏材料顆粒復配級差的難度大。

3.1.2 防漏堵漏試驗

從降低漏失壓差和堵漏材料級差復配入手進行防漏堵漏試驗。2012年,在易發(fā)漏失的3井區(qū)試驗了中空微珠低密度鉆井液,控制鉆井液密度<1.05 g/cm3時基本不發(fā)生漏失。針對微裂縫性漏失或漏速<5 m3/h時靜止堵漏效果尚可;針對大于2 mm裂縫性漏失靜止堵漏則完全失效;針對漏速<5 m3/h的井使用5% ~6%隨鉆堵漏劑+2% ~3%復合堵漏劑的橋堵漿堵漏效果不太理想。采用段塞堵漏工藝技術試驗的剛性堵漏材料(見表7),彰武7井復配的剛性材料堵漏漿(顆粒級配C∶D=1∶1),彰武3-3井復配的剛性材料堵漏漿(A、B、C、D四種剛性堵漏材料0.5 t,C、D二種剛性堵漏材料0.4 t)都一次堵漏成功。

表7 剛性堵漏材料顆粒等級與尺寸對比

據統(tǒng)計,采用剛性堵漏材料前,平均一次堵漏費時17.2 h,消耗堵漏泥漿45 m3;采用剛性堵漏材料后,平均一次堵漏費時0.21 h,消耗堵漏泥漿8.5 m3。

3.2 防斜工藝研究

3.2.1 井斜原因分析

地層傾角較大,地層均質性及常規(guī)鉆具組合、鉆進技術措施、操作技術等因素影響,是井斜的主要原因。

3.2.2 防斜糾斜試驗

在大傾角地層,鐘擺鉆具、塔式鉆具防斜試驗效果不理想,只延緩了增斜速度,不能徹底防斜、糾斜;滿眼鉆具因上部地層坍塌掉塊,易發(fā)生掉塊卡鉆,從作業(yè)安全考慮未進行試驗。鐘擺鉆具雖然吊打有一定效果,但嚴重影響機械鉆速,延長鉆井施工周期。

典型的常規(guī)鉆具防斜糾斜不理想,從提高防斜糾斜效果、提高機械鉆速出發(fā),試驗應用了“螺桿+PDC”復合鉆具。利用復合鉆具轉動時,下部軸偏移產生的離心力,改變鉆頭受力狀況,以增加鉆頭降斜側向力、鐘擺力與離心力周期性的分離重合,產生周變性糾斜力來控制和糾正井斜??刂凭毙Ч如姅[鉆具穩(wěn)定,防斜效果更明顯,同時還可以獲得更高的機械鉆速,有效地解決了傳統(tǒng)鐘擺鉆具小鉆壓、鉆速偏低等問題。

“螺桿+PDC”復合鉆具適用低鉆壓、高轉速,相同進尺情況下,PDC鉆頭切削下井壁次數是常規(guī)鉆具的2~4倍,實際上也就增加了復合鉆具的防斜和糾斜能力。采用有限元法分析優(yōu)化下部鉆具組合,短鉆鋌由3 m調整為6 m后,鉆頭的側向力更大防斜效果更明顯。

3.3 鉆頭的優(yōu)選

鉆頭優(yōu)選的實質是比較鉆頭使用效果的優(yōu)劣,一般把機械鉆速、鉆頭進尺、鉆頭工作時間、鉆壓、轉速、泵壓、泵排量及井深等作為評價參數,把進尺、機械鉆速、鉆壓、轉速、比能等作為評價指標。采用上述方法將已完井鉆頭資料,按井眼尺寸及所鉆地層等進行鉆頭評價(見表8)。為使各項指標在綜合指數中產生正效應,將鉆壓、鉆速、比能等參數采用倒數的形式。

表8 彰武斷陷鉆頭、鉆具優(yōu)選序列

(1)第四系、孫家灣組巖性主要是風成沙、亞沙土、亞粘土,平均機械鉆速高,可鉆性好。統(tǒng)計分析綜合指標最高的是HJT127G的滑動軸承金屬密封特別保徑牙輪鉆頭,綜合指數為2.42,平均比能0.56 MJ/m3,平均進尺 179.2 m,平均機械鉆速39.82 m/h。彰武3-1HF井GX52型PDC鉆頭,平均機械鉆速25.13 m/h,僅次于HJT127G的機械鉆速,鉆井平均進尺201 m,鉆進效果良好。

(2)阜新組巖性以雜色含礫泥巖、砂泥巖、砂礫巖為主,平均機械鉆速較高,可鉆性比較好。統(tǒng)計分析綜合指標最高的是W644型PDC鉆頭,綜合指數為3.51,平均比能1.87 MJ/m3,平均進尺803.4 m,平均機械鉆速15.16 m/h。

(3)沙海組巖性以灰色、雜色礫巖和粗砂巖為主,夾薄層灰色細砂巖、粉砂巖以及泥巖為主,平均機械鉆速波動較大,可鉆性不穩(wěn)定。統(tǒng)計分析綜合指標最高的是 W644型 PDC鉆頭,綜合指數為2.20,平均進尺最高536 m;其次是S5445型彰武鉆頭,綜合指數1.97,平均進尺269 m。

(4)九佛堂組巖性以深灰色泥巖為主,夾薄層灰色粉砂巖和砂礫巖,平均機械鉆速低,可鉆性差,使用鉆頭較多。統(tǒng)計分析綜合指標最高的是S5445型PDC鉆頭,綜合指數為2.55,平均進尺145.38 m。

(5)義縣組巖性以灰綠色安山巖、褐色安山巖、綠黑色安山-玄武巖為主,平均機械鉆速低,可鉆性差。統(tǒng)計分析綜合指標最高的是HJ517G型牙輪鉆頭,綜合指數1.29,平均進尺90.31 m,最高進尺122.61 m。

4 應用效果

通過優(yōu)選鉆頭、“螺桿+PDC”復合鉆具試驗及改進鉆井液體系、優(yōu)化泥漿性能、優(yōu)選新型堵漏材料,2013年平均機械鉆速較上年有了顯著提高,鉆井周期有明顯縮短(見表9)。基本實現二開2只鉆頭完鉆的提速目標,有4口井創(chuàng)造了1只鉆頭一趟鉆完鉆的紀錄。

5 結語

(1)單彎螺桿加PDC復合鉆具在彰武工區(qū)能有效防斜,并能加快鉆井速度。

(2)盡量低的鉆井液密度及加入隨鉆堵漏劑能有效地防止?jié)B透性漏失。鉆遇大的裂縫性漏失地層時,復配的剛性堵漏材料比較有效果。

(3)通過優(yōu)選大復合片PDC鉆頭加螺桿鉆具能有效地提高彰武工區(qū)的機械鉆速。

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