薛俊峰
(山西金象煤化工有限責任公司 山西晉城048026)
山西金象煤化工有限責任公司(以下簡稱金象公司)采用Φ2 650 mm固定層間歇式造氣爐制氣,半水煤氣脫硫采用栲膠法脫硫工藝,變換采用無飽和塔全低變工藝,年產180 kt合成氨和300 kt 尿素。2012年7月,通過對硫回收工藝改造后,溶液中副鹽含量大大降低,脫硫液中懸浮硫含量減少,物料消耗降低,保證了半水煤氣脫硫系統長周期安全穩(wěn)定運行。
改造前脫硫工藝流程如圖1所示。硫泡沫通過再生槽浮選溢流至硫泡沫槽,再經硫泡沫泵打入熔硫釜內(進口閥為DN150 mm),在夾套中通入0.5 MPa的低壓蒸汽,加熱成熔融狀液體,由放硫閥放至硫磺斗,冷卻后得到成品硫磺。分離的脫硫液通過返液管回收至沉降槽,冷卻、沉淀后經清液泵打入板框過濾機過濾雜質,分離的脫硫清液經清液泵打入脫硫系統,過濾所得的硫渣裝袋后出售。
圖1 改造前脫硫工藝流程
改造后脫硫工藝流程如圖2所示。硫泡沫通過再生槽浮選溢流至硫泡沫槽,再經硫泡沫泵打入板框過濾機內,將硫泡沫壓成硫膏濾餅后,打開熔硫釜頂部DN350 mm閥,硫膏濾餅通過溜槽放入熔硫釜,當熔硫釜內硫膏濾餅達到3/5時,把緊熔硫釜頂蓋,在夾套中通入0.5 MPa低壓蒸汽,加熱成熔融狀液體,由放硫閥放到硫磺斗,冷卻得到成品硫磺。通過板框過濾機濾布過濾分離后,脫硫液進入沉降槽,沉降后的脫硫清液經清液泵送至脫硫系統循環(huán)使用。
圖2 改造后脫硫工藝流程
割除熔硫釜硫泡沫進口管,加盲板焊堵;蒸汽流程不變。
(1)沿外封頭焊縫割開,取出內封頭;
(2)原DN150 mm進料口改為DN350 mm,增加DN350 mm堵頭盲板;
(3)制作1臺活動式進料溜槽;
(4)改變壓力表接口、溫度計接口位置。
(1)板框壓濾機整體高度提高500 mm,制作支架2臺;
(2)制作板框壓濾機油箱支架1臺;
(3)制作活動硫膏收集槽1臺;
(4)板框壓濾機兩側增加檢修平臺。
硫回收工藝改造后運行1年來,與改造前同期相比,效果明顯。改造前、后工藝優(yōu)化情況和噸氨物料消耗情況分別見表1和表2 。
表1 改造前、后工藝優(yōu)化情況
表2 改造前、后噸氨物料消耗情況
由表1和表2的統計數據分析可以看出:①改造前,硫泡沫直接進入熔硫釜內,分離出來的脫硫液溫度高,導致溶液的有效成分破壞、溶液中副鹽含量增多、脫硫系統的物料消耗增加、設備腐蝕嚴重、硫磺回收率低。②改造后,硫泡沫不經過加熱,先通過板框過濾機進行過濾分離,分離出的脫硫液中懸浮硫含量低,有間接過濾脫除脫硫液中懸浮硫的作用,一定程度上降低了副鹽的產生量,因此,溶液的有效成分不會被破壞,脫硫系統的物料消耗降低;副鹽含量低,減緩了設備的腐蝕;硫磺回收率高,穩(wěn)定了脫硫液的成分,提高了脫硫效率,降低了系統阻力,保證了半水煤氣脫硫裝置長周期安全穩(wěn)定運行。