劉應(yīng)濤
摘 要:巴什托石炭系巴楚組油藏油層中部壓力系數(shù)為1.97,屬超高壓地層。其滲透率分布范圍為(0.01~1000)×10-3μm2,峰值區(qū)間為(1~10)×10-3μm2,平均值12.89×10-3μm2,為低滲油藏。在低滲透率條件下,射孔能量釋放空間小,射孔壓力不能夠得到快速擴(kuò)散,管柱震動(dòng)大,封隔器易失封。通過對BK9井射孔工藝及完井管柱進(jìn)行優(yōu)化,確保了試油的成功,但是后期由于膠質(zhì)瀝青質(zhì)、無機(jī)垢堵塞井筒,造成油井停產(chǎn),無法實(shí)施正常作業(yè),于是研究出新的工藝技術(shù)適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)形勢。
關(guān)鍵詞:異常高壓低滲油藏;堵塞井筒;完井工藝
1 巴什托油氣田簡介
巴什托油氣田位于塔里木盆地西南坳陷區(qū)麥蓋提斜坡西北部巴什托-先巴扎構(gòu)造帶西部的巴什托構(gòu)造上。巴什托石炭系巴楚組屬背斜型、層狀裂縫-孔隙型低孔低滲白云巖超高壓未飽和邊水油藏。
據(jù)麥4井測試資料巴楚組油藏測試成果表明:油層中部4770m地層壓力為92.05MPa,壓力系數(shù)1.97,屬超高壓地層;地層溫度141.9℃/4758.55m,平均地溫梯度2.77℃/100m,屬正常地溫梯度。與傳統(tǒng)的試油工藝不同,塔里木盆地高壓低滲深井完井試油普遍具有"高深低聯(lián)"(高溫高壓、深井、低滲、聯(lián)作)的特點(diǎn)。射測聯(lián)作是最常見的一種聯(lián)作方式,其一般工序是將聯(lián)作管柱下到預(yù)定井深,坐封封隔器后射孔,再開井排液測試,這一工藝在常規(guī)油氣藏中得到了很好的應(yīng)用,但在塔里木盆地高壓低滲深井試油過程中卻面臨著挑戰(zhàn),柯深101井、烏參1井等深井在試油中由于射孔瞬間封隔器損壞導(dǎo)致了試油失敗。(見表1)
從工具角度分析,液壓封隔器使用6井次,液壓封隔器(FH,MCHR,SHR-HP)全部失封,RH封隔器在BK9井獲得了成功,機(jī)械封隔器(RTTS3井次、CYY1井次),全部成功。從封隔器與射孔槍距離分析,直井5口井8井次施工中,距離大于200m的3井次成功,其余失敗。造成封隔器失封的主要原因?yàn)榘褪餐邪统M儲層滲透率低,峰值區(qū)間為(1~10)×10-3μm2,分布頻率60%,低滲透率條件下,射孔能量釋放空間小,射孔壓力不能夠得到有效擴(kuò)散,管柱震動(dòng)大。
1.1 根據(jù)巴什托地區(qū)各井封隔器使用情況,選用哈里伯頓RH液壓封隔器具體參數(shù)。(見表2)
1.2 封隔器驗(yàn)封后環(huán)空留15MPa背壓,一方面防止射孔時(shí)過大上頂力導(dǎo)致失封,另一方面確保正打壓至起爆壓力后油管內(nèi)泄壓過程中封隔器上水力錨錨爪快速回縮。
1.3 由于第一次對該井泥盆系克孜爾塔格組射孔完井時(shí),7″RTTS封隔器無法通過7″套管回接筒。本次完井將7″RH封隔器座封位置選擇為回接筒之上,將封隔器與射孔槍距離由以前的158m(BK2井失封)增加至391.48m(200m以上),射孔槍距人工井底49m。
1.4 射孔槍上部增加一組減震器,設(shè)計(jì)了兩組減震器,以減小射孔震動(dòng)對封隔器的影響。
2 工藝應(yīng)用情況
BK9井2010年6月24日點(diǎn)火射孔,井口明顯震動(dòng),射開層位C1b,井段4768.00m~4771.00m。射孔后油壓處于上升狀態(tài)8MPa~14.6MPa且保持在14.6MPa,射孔后套壓一直沒有發(fā)生變化,為前期驗(yàn)封后預(yù)留套壓,后因泄壓套壓從15MPa降至6MPa,開井后油壓迅速變?yōu)?MPa,套壓基本保持不變。
3 后期治理情況
BK7井2011年4月發(fā)現(xiàn)瀝青質(zhì)堵塞油嘴,但是生產(chǎn)基本穩(wěn)定;2012年3月初出現(xiàn)瀝青質(zhì)堵塞嚴(yán)重影響生產(chǎn)情況,生產(chǎn)壓差大幅增大,BK7井在井底流壓高于57MPa時(shí)生產(chǎn)穩(wěn)定,2個(gè)月后流壓迅速下降至35MP左右,且日產(chǎn)能從29t大幅下降至5t,之后停噴關(guān)井。
巴楚組油藏各井平均含蠟量為6.94%;通過堵塞物組分分析發(fā)現(xiàn),瀝青質(zhì)含量大于50% ,推算巴楚組瀝青質(zhì)含量為3.85%。一旦瀝青質(zhì)的析出,沉淀,吸附在井筒上,并不斷堵塞井筒,測試作業(yè)工具容易被卡。通過2013年BK3、BK7井修井作業(yè)的情況來看,井筒堵塞成為制約油田開發(fā)的重要影響因素??紤]后期儲層改造的實(shí)施,我們采取了下光管柱(不帶封隔器)工藝技術(shù),既可以保證正常循環(huán)洗井解堵,也能保證酸壓施工進(jìn)行。(見圖1)
截止到2014年4月30日BK7井6.5mm油嘴控制生產(chǎn),油壓4.9Mpa,套壓13.5MPa,日產(chǎn)液115.5方,日產(chǎn)油28.51噸,含水69.31%。BK3井7.0mm油嘴控制生產(chǎn),油壓8.5Mpa,套壓12.8MPa,日產(chǎn)液280.8方,日產(chǎn)油28.68噸,含水87.24%。相比較2013年重新恢復(fù)生產(chǎn)。