摘 要:為解決加料泵電機過流、停機的問題,對提升加料的均勻性進行了分析,由于加料泵電機不是變頻電機,在生產(chǎn)過程中發(fā)熱過流,影響制絲生產(chǎn)線的連續(xù)性。改進后在加料泵與流量計中間加以分流裝置,提高了電機轉(zhuǎn)速。應(yīng)用效果表明,實現(xiàn)了加料泵在生產(chǎn)過程中加料比較均勻,電機轉(zhuǎn)速得到了提高,溫度也降低了。
關(guān)鍵詞:加料泵;電機;停機
葉片加料工序是煙草行業(yè)制絲工藝中不可或缺的特殊關(guān)鍵過程之一,而加料精度是衡量設(shè)備運行狀況及制品在線控制狀況的重要指標之一。設(shè)備的安全穩(wěn)定運行是確保加料精度滿足生產(chǎn)工藝要求的基本保證。然而在生產(chǎn)過程中,時常發(fā)生加料泵電機過流停機現(xiàn)象。因此,解決加料泵電機過流停機現(xiàn)象,是確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的根本。
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
葉片加料泵控制原理:當(dāng)料液通過質(zhì)量流量計時,質(zhì)量流量計的測量值與輸入的設(shè)定值進行比較,形成偏差信號,直接利用偏差信號進行控制,從而使系統(tǒng)趨向減小偏差,直到使偏差趨向于零,從而達到使質(zhì)量流量計趨向于設(shè)定值的控制目的。
2 問題分析
利用現(xiàn)有檢測手段對生產(chǎn)牌號1和牌號2過程中,加料泵電機的狀況分別進行了調(diào)查:
2.1 加料泵電機在牌號1生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)速710±5r/min,牌號2生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)速400±5r/min,牌號2過程中加料泵電機轉(zhuǎn)速比牌號1生產(chǎn)過程中低310r/min。
2.2 加料泵電機溫度在生產(chǎn)牌號1過程中溫度45℃左右、在生產(chǎn)牌號2過程溫度68℃左右波動,牌號2過程中加料泵電機溫度比牌號1生產(chǎn)過程中高23℃。
對現(xiàn)用設(shè)備也進行了調(diào)查,現(xiàn)使用的加料泵電機為非變頻普通電機,由于電機風(fēng)葉與電機轉(zhuǎn)子同軸安裝,電機轉(zhuǎn)速低自然會導(dǎo)致降溫風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速變低,影響降溫效果,導(dǎo)致溫度較高。
2.3 經(jīng)現(xiàn)場查看,目前我廠使用的加料泵電機為YSGL7124三相異步電機,是由變頻器調(diào)節(jié)控制。據(jù)網(wǎng)絡(luò)查證,普通電機運行頻率不能低于20Hz(552r/min)。當(dāng)?shù)陀?0Hz運行時,會出現(xiàn)發(fā)熱、過流現(xiàn)象。
2.4 從生產(chǎn)牌號的工藝技術(shù)實施細則中可知加料比例屬A類參數(shù),其中加料比例,牌號1要求3.5%,牌號2要求2.0%,且我廠制絲線生產(chǎn)能力3000kg/h,在生產(chǎn)物料流量一定的前提下,隨著加料比例的減少,加料泵輸出的料液量也隨著降低,這樣導(dǎo)致加料泵電機轉(zhuǎn)速的下降。從前面的現(xiàn)狀調(diào)查中我們已發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)牌號1過程加料泵處于較高的轉(zhuǎn)速下運行,電機運轉(zhuǎn)正常,而在生產(chǎn)牌號2過程,電機轉(zhuǎn)速處于相對較低的轉(zhuǎn)速下運行,電機有過流停機現(xiàn)象。
綜上所述,電機能力不能滿足牌號2工藝要求,是導(dǎo)致加料泵電機過流停機的主要因素。
3 改進方法
針對電機能力不能滿足牌號2工藝要求的問題提出方案,并對方案進行了分析。安裝分流裝置費用小,容易實施,節(jié)能降耗。另外,我廠面臨技改,奔著盡可能的少投入,產(chǎn)生大效益目的來開展活動。
3.1 實施
在加料泵電機與質(zhì)量流量計之間的管道上增加一種分流裝置,提高單位時間內(nèi)通過加料泵的物料,達到提高電機轉(zhuǎn)速的目的。
3.2 選材及安裝
根據(jù)車間現(xiàn)有不銹鋼的管材以及考慮符合食品加工安全,結(jié)合設(shè)備上管徑(Φ10)的大小,最終決定使用與現(xiàn)設(shè)備相同的材料:Φ10的不銹鋼管500mm,Φ10的手控調(diào)節(jié)閥一個,90度彎頭一個。
3.3 在生產(chǎn)結(jié)束后根據(jù)電機運行轉(zhuǎn)速對調(diào)節(jié)閥開度利用水進行模擬試驗如表1:
從表1中可以看出:
當(dāng)閥門開度為10%,電機轉(zhuǎn)速為538r/min;當(dāng)閥門開度在30%~ 40%的情況下,電機轉(zhuǎn)速584-587r/min之間。當(dāng)閥門開度為50%時,電機轉(zhuǎn)速為850r/min明顯升高;當(dāng)閥門開度70%時,電機轉(zhuǎn)速達到最大額定值1380r/min,由于管道回流量較大,實時加料量不能滿足加料額定量。
因此,將調(diào)控閥門開度調(diào)整在30%~40%之間為最理想狀態(tài)。在此情況下,電機能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行,變頻顯示屏上顯示電機轉(zhuǎn)速值在584-587r/min之間波動,達到了實施目的,加料量符合工藝標準。
4 改進效果
改進后的加料泵電機實現(xiàn)了加料均勻,精度符合要求,當(dāng)電機的轉(zhuǎn)速得到提高,溫度也相應(yīng)降低,電機過流停機問題消失,保證生產(chǎn)過程中加料的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
參考文獻
[1]SEW變頻器操作手冊[S].
[2]劉光源.電工電子實用手冊[M].電子工業(yè)出版社.
作者簡介:韓聰才(1970-),煙機設(shè)備維修技師,主要從事機械設(shè)備的維修工作。