梅羽, 王永峰, 劉德強
(貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠,貴州遵義563003)
G.D包裝機環(huán)形輸送帶轉(zhuǎn)角裝置的改進
梅羽, 王永峰, 劉德強
(貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠,貴州遵義563003)
G.D包裝機組輸送通道輸送帶易出現(xiàn)磨損、破裂和斷裂等現(xiàn)象,嚴重影響機組的正常運行和煙包包裝質(zhì)量,為此需及時更換輸送皮帶,但更換皮帶時轉(zhuǎn)角裝置的拆裝費時費力。通過對煙包輸送通道轉(zhuǎn)角裝置的結(jié)構(gòu)分析后作出改進,將原轉(zhuǎn)角裝置的整體封閉結(jié)構(gòu)改為可拆卸組合結(jié)構(gòu),極大地縮短了輸送帶的更換維修時間,降低了設(shè)備的停機率,改進后機組運行可靠。
G.D包裝機;轉(zhuǎn)角裝置;組合結(jié)構(gòu);維修時間;停機率;輸送帶
煙包輸送通道轉(zhuǎn)角裝置是煙包輸送中實現(xiàn)煙包轉(zhuǎn)向的裝置。但在實際生產(chǎn)過程中,輸送煙包皮帶的接頭處時常出現(xiàn)翻邊、斷裂、破裂等現(xiàn)象,導(dǎo)致煙包在輸送過程中打滑、跳動等,從而影響煙包質(zhì)量,為此,必須及時更換輸送帶。但由于轉(zhuǎn)角裝置采用全封閉結(jié)構(gòu),在更換輸送帶時費時費力,導(dǎo)致設(shè)備的停機率上升。針對該問題,必須對煙包輸送通道轉(zhuǎn)角裝置進行改進,以降低維修難度和減少維修時間,降低勞動強度,提高設(shè)備生產(chǎn)效率。
在G.D包裝機生產(chǎn)過程中,煙包輸送通道的工作原理如圖1所示。當成型煙包經(jīng)干燥輸送通道轉(zhuǎn)向裝置進入輸送帶1,輸送帶1通過輸送電機帶輪驅(qū)動。經(jīng)轉(zhuǎn)角裝置2使煙包偏轉(zhuǎn)90°后進入輸送皮帶3,經(jīng)輸送帶3傳送至轉(zhuǎn)角裝置4將煙包輸送到輸送皮帶5上,實現(xiàn)成型煙包180°偏轉(zhuǎn)[1]。同樣,通過另外的輸送皮帶及轉(zhuǎn)角裝置使成型煙包傳送至CH小盒透明紙機進行透明紙包裝。
圖1 包裝機煙包輸送通道的工作原理示意圖
在實際生產(chǎn)運行中,煙包輸送帶由于運行時間、質(zhì)量及生產(chǎn)環(huán)境等因素,經(jīng)常容易出現(xiàn)工作表面磨損嚴重,導(dǎo)致輸送帶打滑、接頭處翻邊、斷裂、破損等現(xiàn)象,使設(shè)備無法正常運行,需對其及時更換。但在輸送皮帶更換過程中,由于轉(zhuǎn)角裝置結(jié)構(gòu)的特殊性以及該部位高裝配精度的要求,使得維修困難較大,特別是在拆卸帶輪軸錐度銷時,因為該部件體積較大且不易固定,一旦掌握不好,極易使錐度銷變形或彎曲,極大地增加了維修難度,嚴重影響生產(chǎn)的正常運行。
輸送帶轉(zhuǎn)角裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。輸送帶轉(zhuǎn)角裝置由圓錐齒輪1、帶輪2、帶輪軸3、錐度銷4、支架體5等零部件組成,其中支架體5是一個空腔的鋁合金鑄件,且兩個帶輪軸3互成90°夾角安裝在支架體5上,并通過兩帶輪軸3軸端的圓錐齒輪1進行嚙合傳動,然后利用安裝在帶輪軸3上的帶輪2與輸送帶之間靜摩擦力實現(xiàn)驅(qū)動輸送帶[2]。
通過對原轉(zhuǎn)角裝置的結(jié)構(gòu)進行分析,可以看出原轉(zhuǎn)角裝置采用全封閉結(jié)構(gòu)具有較高的牢固性,能很好地克服輸送帶張緊后產(chǎn)生的拉伸力對轉(zhuǎn)角支架的影響,避免輸送帶在運行過程中出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,確保煙包輸送平穩(wěn)和順暢。但是在更換輸送帶及維修過程中,由于轉(zhuǎn)角裝置的全封閉結(jié)構(gòu),使輸送帶更換時需拆卸齒輪蓋板、齒輪鎖緊螺釘、圓錐齒輪1、鍵6、錐度銷4、帶輪軸3等大量零件,而特別是在拆卸錐度銷4時易損壞錐度銷。因在裝配帶輪2時為了保證帶輪2與帶輪軸3無相對運動,錐度銷4與帶輪2及帶輪軸3之間的裝配過盈量加大,拆卸時必須用力敲擊錐度銷4,又因該部件體積較大,且不易固定,一旦掌握不好,極易使該錐度銷4變形或彎曲,有時還不得不將該帶輪軸3鋸斷,導(dǎo)致維修工作費時費力,降低了設(shè)備生產(chǎn)效率。
圖2 轉(zhuǎn)角裝置結(jié)構(gòu)示意圖
為了避免或減少煙包輸送通道維修頻次,需定期對煙包環(huán)形輸送通道進行維護保養(yǎng),檢查并及時調(diào)整輸送帶的張緊力,對壓緊輪、輸送輥進行清潔,及時清除壓緊輪上殘余溢膠層,對傳動件軸承進行潤滑,保證輸送帶傳送平穩(wěn),把煙包環(huán)形輸出通道納入重點檢查范圍。
但由于輸送帶自身質(zhì)量和使用周期磨損是不可避免的,為了減小維修難度,縮短維修時間,達到快速更換輸送皮帶的目的,對輸送帶轉(zhuǎn)角裝置進行了改進。
為滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求,在不改變輸送轉(zhuǎn)角裝置功能的基礎(chǔ)上,對現(xiàn)有輸送轉(zhuǎn)角裝置支架的結(jié)構(gòu)進行改進,將輸送轉(zhuǎn)角裝置由原來的全封閉整體結(jié)構(gòu)改為可拆卸組合結(jié)構(gòu)。改造前、后輸送轉(zhuǎn)角支架對比示意圖如圖3所示。改造后輸送轉(zhuǎn)角裝置在拆裝時只需拆裝少量零部件就可以快速更換輸送帶,提高了維修效率,減少了維修強度、縮短了維修時間。
圖3 改造前后輸送轉(zhuǎn)角支架對比示意圖
改造后輸送轉(zhuǎn)角支架裝配示意圖如圖4所示。為保證改造后輸送轉(zhuǎn)角裝置的傳動精度和可靠性,通過兩個定位銷3定位連接塊1,再通過兩個M8螺栓2與支架4聯(lián)接成一個整體??紤]到轉(zhuǎn)角裝置的安裝方式,為盡量減少改進后轉(zhuǎn)角裝置的重量,連接塊采用鋁合金材料[3-4]。
圖4 改造后輸送轉(zhuǎn)角支架裝配示意圖
改進后連接塊的結(jié)構(gòu)如圖5所示。為保證連接塊方便拆裝,在連接塊上設(shè)計2個M8的螺紋孔,拆卸時用兩個M8的長螺栓擰入頂住定位塊,然后旋轉(zhuǎn)長螺栓就可將連接塊1與支架 3分開,如圖6所示。
圖5 改進后的連接塊
圖6 改進后連接塊裝配示意圖
通過對輸送轉(zhuǎn)角裝置的改進,在更換輸送帶時,不需拆卸圓錐齒輪、帶輪軸、鍵、銷等零件,只需要松開輸送帶的張緊輪,拆下支架上的連接塊,即可更換輸送帶。整個更換過程大幅簡化,達到了快速更換輸送帶,提高維修效率,減少維修強度、縮短維修時間的目的。投入使用后,運行穩(wěn)定,改善效果明顯。
改進后的轉(zhuǎn)角裝置每次更換輸送帶的時間由原來的1.6 h縮短為0.5 h。改進后減輕了維修工的勞動強度,降低了設(shè)備的維修時間,有效地提高了機臺的產(chǎn)量。
改進后的輸送轉(zhuǎn)角裝置,經(jīng)實踐生產(chǎn)證明,運行穩(wěn)定,煙包輸送平穩(wěn),從根本上解決了更換輸送帶費時費力的問題,減輕了維修勞動強度,降低了設(shè)備維修成本,滿足生產(chǎn)實際需求。
[1] 聞邦椿.機械零件設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010:89-96.
[2] 韓秋實.機械制造技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005:51-55.
(編輯:啟 迪)
TS 43
B
1002-2333(2014)04-0261-02
梅羽(1974—),男,助理工程師,主要從事煙草機械技術(shù)工作。
2014-01-06