周勁松
(國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221166)
某電廠2×1000MW機(jī)組燃料生產(chǎn)系統(tǒng)的水沖洗系統(tǒng)于2012年上半年投入使用,其沖洗水由含煤廢水處理系統(tǒng)的噴淋泵提供。因在45m煤倉層水沖洗時水壓較低,于2012年下半年在碎煤機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)站安裝了1臺TPG100-250A立式單級單吸式管道離心泵(電機(jī)型號Y2-200L1-2,功率30kW,額定電流55.5A,轉(zhuǎn)速2950r/min),使用后增壓效果明顯,出口壓力可達(dá)1MPa。由于沖洗用水量不恒定以及延遲停機(jī),增壓泵始終維持高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),造成電機(jī)發(fā)熱,對沖洗水管路產(chǎn)生較大壓力,易導(dǎo)致管路故障率增加和縮短泵體、電機(jī)使用壽命,同時也浪費(fèi)了大量電能。為此,該電廠于2013年8月定購安裝了1套變頻控制系統(tǒng)。經(jīng)過1個月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)該變頻控制系統(tǒng)存在若干問題,經(jīng)技術(shù)改造,已全部得以解決。
變頻控制系統(tǒng)是為30kW增壓泵配套的控制裝置,包括1臺西門子430系列37kW變頻器,2套壓力檢測傳感器和工、變頻切換主令器件,其輸入電源為三相交流380V。變頻控制系統(tǒng)主要功能為:變頻恒壓供水、工頻直接啟動運(yùn)行、變頻故障時自動切到工頻運(yùn)行、缺水報警等。從變頻控制系統(tǒng)主回路電路圖(見圖1)中可以看出,輸出壓力值由可調(diào)電位器R1(帶機(jī)械鎖定功能)給定,電機(jī)工頻和變頻驅(qū)動的主回路由交流接觸器KM1和KM2進(jìn)行互鎖切換,變頻器規(guī)格選型為37kW,比30kW電機(jī)高出一個功率級,以保證負(fù)荷的使用余量。變頻器控制工藝應(yīng)用為“泵和風(fēng)扇”(見表1),為保證啟動時運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)和減小對管路的沖擊,參數(shù)“斜坡上升時間”設(shè)為10s,“斜坡下降時間”設(shè)為30s。
圖1 變頻控制系統(tǒng)主回路電氣原理
DV2為出口數(shù)字壓力表,該表可顯示管路輸出水的實(shí)際壓力值,同時為變頻器提供模擬量反饋信號。DV1為進(jìn)口數(shù)字壓力表,該表可顯示管路輸入水的實(shí)際壓力值,同時提供缺水報警信號。數(shù)字壓力表型號為NPXM-2011P3智能數(shù)字顯示報警儀,采樣速度100ms/次,可設(shè)置報警點(diǎn)及線性輸入量程,隔離的變送輸出方式,輸出量程可設(shè)置?,F(xiàn)場設(shè)定2臺數(shù)字壓力表的參數(shù)一致(見表2),參數(shù)HIS和HIo初次設(shè)置為1.000,是根據(jù)一開始選用的壓力變送器的量程設(shè)置的。
表2 數(shù)字壓力表主要參數(shù)設(shè)置表
設(shè)計(jì)時,電廠提出的要求是控制出口壓力在0.85MPa,廠家提供的壓力變送器的量程為0~1MPa,輸出4~20mA。安裝調(diào)試時,變頻器報故障,增壓泵自動切換到工頻運(yùn)行,水壓超過1MPa,致使出口壓力變送器損壞。后廠家換壓力變頻器量程為0~1.6MPa,輸出4~20mA的壓力變送器,其工作額定電壓為24VDC,精度為0.5級,故障消除。由此可見,選用壓力變送器時,其壓力范圍要考慮工頻工況下的壓力最大值。2臺數(shù)字壓力表的參數(shù)HIS和HIo設(shè)置改為1.600,以保證與壓力變送器的量程一致(見表2)。
在使用“自動”模式的過程中,在出現(xiàn)變頻器故障后,增壓泵自動切換到工頻運(yùn)行,但此時在停止按鈕失效,需要將“手、自”轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到“手動”位置,水泵電機(jī)才會停止。通過對圖紙分析發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)上存在錯誤。一旦變頻器報故障,變頻器輸出繼電器RC3動作,控制回路電源會通過RC3和故障輔助繼電器KB3觸點(diǎn)轉(zhuǎn)接至停止按鈕SB1之后(見圖2),所以此時的停止按鈕失去斷開控制回路的能力。在將RC3改為與KB3觸點(diǎn)并聯(lián),切斷RC3與電源的回路(401)后,即可解決上述問題。
圖2 變頻控制系統(tǒng)控制回路電氣原理
增壓泵變頻器運(yùn)行中經(jīng)常報F0001—Overcurrent(過電流)、F0002—Overvoltage(過電壓)故障。通過現(xiàn)場反復(fù)檢查,分析出造成變頻器報“過電壓”和“過電流”故障的原因是運(yùn)行人員快速調(diào)整給定電位器R1(可調(diào)電位器R1的機(jī)械鎖定可以隨意解鎖)。這會造成2種情況:一是調(diào)整定值過高(滿量程為1.6MPa),變頻器全速運(yùn)行也無法達(dá)到給定值,始終以大增益狀態(tài)運(yùn)行,最終報“過電流”故障;二是快速調(diào)整導(dǎo)致定值快速降低,變頻器迅速降低輸出頻率,但由于增壓泵電動機(jī)慣性作用而不能立即降速,即會導(dǎo)致電動機(jī)處于再生運(yùn)行方式,變頻器報“過電壓”故障。
根據(jù)上述故障是由于壓力定值未鎖定使得運(yùn)行人員不易操作而造成的,因此只要將定值鎖定即可。首先將參數(shù)P2253[3]—CI:PID setpoint(PID給定值)設(shè)為P2253.0=2250(PID-MOP),即PID設(shè)定值信號源為PID-MOP。參數(shù)中的[3]表示可設(shè)置3個命令數(shù)據(jù)組,由于現(xiàn)場僅使用第一命令數(shù)據(jù)組,因此只需對第一命令數(shù)據(jù)組進(jìn)行設(shè)置,然后將P2240[3]—Setpoint of PID-MOP(PID-MOP的給定值)設(shè)為P2240.0=53.2%,即設(shè)計(jì)增壓泵出口0.85MPa,相對于1.6MPa量程的53.13%(見表 3)。
變頻器運(yùn)行中常報F0422—No load applied to inverter(變頻器無負(fù)載)故障。經(jīng)分析,這是缺水引發(fā)的故障。設(shè)計(jì)電路中對于缺水故障信號是通過進(jìn)水端壓力變送器提供的,設(shè)定值為0.1MPa,出現(xiàn)缺水時僅發(fā)出報警信號,而不控制停機(jī)。水系統(tǒng)的沖洗水由含煤廢水處理系統(tǒng)的噴淋泵提供,噴淋泵開機(jī)時,水系統(tǒng)壓力可達(dá)到0.5MPa。噴淋泵停機(jī)時,水系統(tǒng)壓力在0.2MPa左右,此時啟動變頻器,水壓下降,“缺水報警”指示燈亮而不停止變頻器運(yùn)行。變頻器在此狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)行,水出口壓力只能在0.4MPa及以下,變頻器無法增壓至設(shè)定值,即報“變頻器無負(fù)載”故障。且故障的同時,系統(tǒng)自動切換到工頻工況,增壓泵繼續(xù)運(yùn)行,如不及時處理,在真正缺水時可能造成增壓泵過熱燒毀。
表3 變頻器給定值和PID調(diào)節(jié)量參數(shù)設(shè)置
針對“缺水故障”不停機(jī)問題,增加了一個缺水故障繼電器KB4(見圖2),其線圈與“缺水報警”指示燈并聯(lián),其常閉觸點(diǎn)串在停止按鈕之后。這樣,當(dāng)系統(tǒng)缺水時,整個控制回路斷開,增壓泵停止工作。為便于判斷停機(jī)原因,還加入了KB4的常開觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“缺水故障”自保持,“缺水故障”報警可通過停止按鈕復(fù)位。同時,將進(jìn)水端壓力變送器下限設(shè)定值改為0.3MPa,避免旁路閥門開啟后,回流水壓產(chǎn)生的虛假進(jìn)水信號,防止在缺水狀態(tài)下持續(xù)運(yùn)行。
由于增壓泵電機(jī)功率較大,而出水管徑相對較細(xì)(直徑100mm),水壓波動劇烈,造成變頻器反應(yīng)敏感,系統(tǒng)振蕩加劇,引起過電壓保護(hù)動作。這是因PID調(diào)節(jié)量設(shè)置不當(dāng)引起的。為此降低了比例系數(shù),延長了積分時間,使變頻器動作變化的靈敏度降低,減輕了系統(tǒng)振蕩的強(qiáng)度(見表3)。
為解決現(xiàn)場信號干擾問題,在初步調(diào)試階段增加了直流信號隔離器(PARAGON PA-1187),當(dāng)模擬信號受到高頻諧波干擾時對干擾信號進(jìn)行處理,保證壓力傳感信號的正常。同時增加了1臺24V直流線性開關(guān)式電源,為隔離器和壓力變送器提供穩(wěn)定的24V DC電源。改進(jìn)后的信號回路如圖3所示。
圖3 信號回路電氣原理
對變頻器采取上述改進(jìn)措施后經(jīng)過試驗(yàn),控制方式滿足了實(shí)際需要,變頻器運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
在工頻運(yùn)行方式下,電流最大為35A(額定電流為55.5A),在現(xiàn)場水需求量較少的情況下,電流維持在30A。而在變頻運(yùn)行方式下,啟動電流從0平穩(wěn)上升,滿負(fù)荷時電流為30~35A,在現(xiàn)場水需求量較少的情況時,變頻器頻率下降到20Hz以下,電流下降到10A以下,且運(yùn)行平穩(wěn)。
假設(shè)每天增壓泵低負(fù)荷狀態(tài)為6h,每天可節(jié)約電量約為60kWh。因增壓泵每天都要使用,每年可節(jié)約電量20000kWh,節(jié)能效果明顯。
變頻器運(yùn)行中目前尚存在溫度過高的問題(變頻器安全運(yùn)行溫度≤50℃),尤其在夏季,由于設(shè)備安裝在碎煤機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)站的滾軸篩層,環(huán)境溫度和濕度高,對變頻器的安全影響較大。因此,應(yīng)移位到環(huán)境溫度較低的底層MCC室內(nèi)(要注意輸出電纜的長度應(yīng)≤100m),或配置有現(xiàn)場空調(diào)裝置的單獨(dú)房間中。
如果控制電路采用可編程邏輯控制器(PLC)和觸摸屏,控制電路會更簡單,改變控制方式將更為容易,且顯示數(shù)據(jù)更加完整。如入口、出口壓力信號的模擬量直接進(jìn)入PLC,PLC與變頻器間可用數(shù)據(jù)線直接通訊連接,觸摸屏可以顯示工藝流程、變頻器的輸出頻率、工作電流、運(yùn)行時間、整定值、入口壓力、出口壓力、故障名稱等,能進(jìn)一步提高設(shè)備的整體控制性能。
1 王兆義.變頻器應(yīng)用:專業(yè)技能入門與精通[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.