張軍昌
摘 要 某220 kV變電站在送電過程中,發(fā)生主變兩次跳閘,后經(jīng)查找原因分析,發(fā)現(xiàn)因35 kV絕緣管母線與開關(guān)柜母線橋搭接出現(xiàn)A、C相相序反,最后經(jīng)處理恢復(fù)送電,但給我們留下很多反思?
關(guān)鍵詞 變電站;主變;跳閘;原因分析
中圖分類號:TM63 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)06-0184-01
中電投哈密煙墩第一風(fēng)電場工程位于新疆自治區(qū)哈密市東南約100 km,駱駝圈子?xùn)|南的戈壁灘上,占地面積60 km?,裝機(jī)規(guī)模200 MW,安裝80臺單機(jī)容量2500 kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。場區(qū)東側(cè)建有一座監(jiān)控中心,并與天潤煙墩第二風(fēng)電場合建一座220 kV升壓站,本風(fēng)電場通過8回35 kV集電線路接入升壓站。220 kV中潤煙墩西風(fēng)電匯集站升壓站安裝兩臺額定容量為200MVA的主變壓器,第一風(fēng)電場和第二風(fēng)電場各用一臺。220 kV主接線為雙母線,出線兩回,一回至煙墩南750 kV變電站,一回至煙墩北220 kV升壓站。110 kV主接線按雙母線規(guī)劃,預(yù)留對外供電或其他風(fēng)電場接入的可能。
2013年10月22日,新疆哈密220 kV中潤煙墩西風(fēng)電匯集站#1主變壓器在反送電過程中出現(xiàn)#1主變壓器差動保護(hù)動作跳閘,現(xiàn)分析如下。
1 事故經(jīng)過
220 kV中潤煙墩西風(fēng)電匯集站升壓站安裝兩臺額定容量為200MVA的主變壓器,兩臺主變?yōu)槿嗳@組油浸風(fēng)冷有載調(diào)壓升壓型變壓器,均為山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司生產(chǎn),型號為SFSZ10-200000/220,額定容量200/200/200MVA,額定電壓220/110/35 kV,額定電流524/1050/3300 A,有載調(diào)壓檔位17檔,聯(lián)結(jié)組別Yn,D11,額定頻率50 Hz,變壓器高、中、低壓采用一套南瑞PCS-978GE系列微機(jī)型綜合保護(hù)裝置。
2013年10月22日0時55分中潤煙墩西風(fēng)電匯集站開始反送電,1#、2#主變分別按省調(diào)送電方案沖擊主變5次并帶電正常運(yùn)行。 11時48分,合上1#SVC組合電容器35V1斷路器,11時49分向調(diào)度匯報調(diào)試人員需四次跳開35V1斷路器,12時17分完成1#SVC 35V1斷路器的手動四次跳開試驗,一切正常。第五次調(diào)試自動發(fā)脈沖,12時32分1#主變高壓側(cè)斷路器2201、1#主變低壓側(cè)斷路器3501I、3501II、3501III以及1#SVC組合電容器35V1斷路器相繼跳閘。
調(diào)試人員分析斷路器相繼跳閘原因,認(rèn)為SVC主回路控制柜電流互感器二次接線有兩點接地情況,試驗人員在其他已經(jīng)調(diào)試過的風(fēng)電場也遇到過類似情況,使1#主變高低壓側(cè)跳閘。
16時43分再次向省調(diào)申請將1#主變轉(zhuǎn)運(yùn)行狀態(tài),并說明跳閘原因。18時12分合上2201斷路器,無異常;18時24分合上1#主變低壓側(cè)3501Ⅰ斷路器,無異常;19時19分合上35 kV 1#SVC組合電容器35V1斷路器;19時21分SVC廠家對1#SVC設(shè)備自動發(fā)脈沖后1#主變高壓側(cè)斷路器2201、1#主變低壓側(cè)斷路器3501Ⅰ以及組合電容器35V1斷路器再次相繼跳閘。
根據(jù)#1主變保護(hù)后臺報文顯示,#1主變壓器低壓側(cè)一分支斷路器先出現(xiàn)跳閘,然后二分支斷路器、三分支斷路器,#1主變壓器高壓側(cè)斷路器跳閘,#1主變壓器失壓后SVC斷路器才出現(xiàn)跳閘。
2 跳閘原因分析
1)根據(jù)#1主變事故跳閘的現(xiàn)象,仔細(xì)檢查#1主變本體,除本體油枕油位高外,外觀無明顯反映故障的異?,F(xiàn)象,初步判斷為本體正常。
2)通過故障錄波裝置檢查#1變壓器高中低壓三側(cè)電壓、電流在故障前無異常,故障后高中低三側(cè)電壓急劇降低,而高中低壓三側(cè)電流明顯增大,達(dá)到了額定電流的好幾倍,現(xiàn)場分析變壓器內(nèi)部故障所致,隨后對#1主變壓器做了繞組絕緣電阻測量:高壓—中壓、低壓及地;中壓—高壓、低壓及地;低壓—高壓、中壓及地的絕緣電阻均合格。繞組及套管直流測試顯示三相電阻最大不平衡為高壓(相)0.67%,中壓(相)0.72%,低壓(相)0.66%;鐵芯對地電阻為2000兆歐為合格;110 kV中性點對地耐壓為95 kV;#1主變油擊穿實驗電壓為55 kV,介質(zhì)損耗實驗測量高壓—中壓、低壓及地為0.29%,中壓—高壓、低壓及地為0.27%,低壓—高壓、中壓及地為0.0.29%,以上分析結(jié)果均為合格。#1主變壓器油色譜分析實驗,將數(shù)據(jù)和出廠值進(jìn)行比較,均在正常范圍內(nèi),其中#1主變壓器有色譜分析值如表1所示,可以看出#1主變壓器本體油樣、有載調(diào)壓油樣均正常,由此可判斷出#1主變壓器本體內(nèi)部無故障。
3)#1主變跳閘發(fā)生后,對35 kV開關(guān)柜小室進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)絕緣管母線與35 kV開關(guān)柜母線橋出現(xiàn)A、C相相序接反情況,#1主變壓器低壓側(cè)一分支接于SVC支路,SVC控制柜發(fā)出脈沖后,通過35 kV一段母線進(jìn)入#1主變壓器,造成低壓側(cè)電流與高壓側(cè)電流相位角的偏差,引起#1主變壓器差動保護(hù)動作跳閘,從而#1主變壓器失電。#1主變壓器高壓側(cè)相序為正相序,低壓側(cè)相序為正相序,由于#1主變壓器低壓側(cè)35 kV絕緣管母線與開關(guān)柜母線橋搭接出現(xiàn)A、C相相序反問題,造成低壓側(cè)電流與高壓側(cè)電流出現(xiàn)120°相位角,出現(xiàn)差流,引起#1主變壓器兩側(cè)斷路器跳閘。
3 跳閘故障整改措施
對35 kV開關(guān)柜所有一次設(shè)備進(jìn)行核對相序、絕緣試驗;對所有開關(guān)柜二次電壓、電流回路進(jìn)行重新查線、CT極性、絕緣、直流電阻進(jìn)行試驗;對絕緣管母線重新更改相序焊接,更改后進(jìn)行通流、通壓試驗,保證一次與二次回路正確。后整改完后向省調(diào)申請,于2013年10月27日15時20分中潤煙墩西風(fēng)電匯集站#1主變及各設(shè)備送電正常。
4 經(jīng)驗總結(jié)
1)在變電站送電過程中,由于低壓側(cè)沒有電源,所以很多人都認(rèn)為不存在兩電源的并列運(yùn)行,可以不必考慮相序,認(rèn)為只要三條線連好就可以,送電前不用在核對相序,由于這種疏忽大意,很容易造成事故。建議變電站低壓側(cè)有SVC、SVG等無功補(bǔ)償裝置的設(shè)備,在送電前一定好核對相序,相序無誤后方可送電。
2)建議在投入SVC、SVG等無功補(bǔ)償裝置時,先投電容器組支路,設(shè)備帶有小負(fù)載后實際檢查核對各側(cè)CT極性,然后再投入TCR組合支路,無誤后帶電運(yùn)行。
3)加強(qiáng)對主要設(shè)備日常巡檢,特別是新投運(yùn)生產(chǎn)的設(shè)備,對電容器組及SVC的檢查要細(xì)仔認(rèn)真,投運(yùn)前測量SVC電抗器的相序。
4)作為電氣運(yùn)行人員,更重要的是從這次事故中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),在以后類似工作中重點加以防范,對各項重要保護(hù),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行校驗,還要對現(xiàn)場一、二次設(shè)備對照圖紙進(jìn)行核對,確保每一回路都正確無誤。解決那些短時間或一般情況下不易暴露的問題,為以后的運(yùn)行維護(hù)打好基礎(chǔ),從根本上杜絕類似事故的發(fā)生,切實維護(hù)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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