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對酚氰廢水處理工藝的看法及改進建議

2014-06-06 12:06付會彥
中國高新技術企業(yè) 2014年7期
關鍵詞:深度處理焦化

摘要:文章介紹了采用A2/O工藝處理焦化廠酚氰廢水的運行情況,以某焦化廠酚氰廢水處理站為基礎,討論了在處理過程影響出水水質的主要因素、操作管理經(jīng)驗以及改進建議。

關鍵詞:焦化;酚、氰;A2/O;HRT;深度處理

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)10-0060-02

某100萬噸/年焦化廠采用清污分流的方式處理廠區(qū)的各類下水。其中,蒸氨廢水、煤氣水封水、事故水等廢水成分復雜,有毒有害污染物濃度高,進入酚氰廢水處理站進行處理,處理工藝為國內(nèi)較為先進的A2/O二級生物處理技術(即厭氧-缺氧/好氧)。在降解廢水中酚、氰的同時,也降低其中的COD、氨氮等污染物,處理能力為50m3/h。該處理系統(tǒng)由預處理、生化處理、混凝反應沉淀和污泥濃縮、污泥壓濾等工序組成。

1 工藝簡介

來自廠內(nèi)各作業(yè)區(qū)的高濃度廢水,首先進入預處理工序的除油池,利用密度不同去除輕油、重油,再進入浮選系統(tǒng),利用加壓溶氣氣浮法去除乳化油,最后進入調(diào)節(jié)池進行水質和水量的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)后的廢水進入生化反應階段,依次經(jīng)厭氧、缺氧、好氧工序,在去除酚、氰的同時,也有效去除COD、氨氮等有機物,出水進入二沉池,在此進行泥水分離,出水經(jīng)回流水井一部分進入缺氧給水池吸水井,其余自流進入后混凝沉淀池,再經(jīng)過投加化學藥劑使其中的膠體和細小懸浮物聚集成絮凝體,出水進入過濾給水池送至生物濾池進行過濾后進入處理后水池,一部分出水送至煉焦車間進行熄焦,一部分作為煤場噴灑水,抑制揚塵產(chǎn)生。

剩余污泥和混凝沉淀池排出的污泥進入污泥濃縮裝置進行處理。濃縮后的污泥用壓濾機脫水,濃縮后的上清液回污水處理系統(tǒng),泥餅送至備煤車間加工型煤。

2 影響出水水質的主要因素

2.1 進水酚、氰含量的影響

洗滌工段的貧液經(jīng)脫酸蒸氨后產(chǎn)生的廢水即蒸氨廢水。另外,還有煤氣管道的水封水、一旦發(fā)生事故還有事故水等,該類廢水中的含酚、氰濃度比較高,酚濃度在800~1000mg/L,氰濃度在20mg/L,當出現(xiàn)事故時,濃度更高,當進水酚濃度控制在700mg/L以下,廢水含氰小于18mg/L時,增加水力停留時間后,經(jīng)處理后的出水含酚、氰濃度均可在0.5mg/L,且但考慮酚氰廢水的日常管理及系統(tǒng)的合理運行,一般根據(jù)實際將進水酚濃度稀釋至200~300mg/L。

進水氰濃度對硝化率影響較大,當氨氮負荷不變,隨著氰濃度的增加,硝化率有所下降;當氨氮負荷及氰濃度同時增大,當濃度高到一定范圍時,硝化率明顯下降。實際運行中,控制氰濃度的同時控制氨氮負荷,氰濃度控制在6~10mg/L,氨氮負荷控制在0.25左右,可保證較好的硝化率。

2.2 污泥回流比的影響

回流污泥是從二沉池底回流到厭氧池,靠回流污泥維持各段污泥濃度,使之進行生化反應。如果污泥回流比太小,各段的生化反應速率較低;回流比太高,A2/O工藝系統(tǒng)中硝化作用良好,反硝化效果不佳,也不利于除磷;如果A2/O工藝系統(tǒng)運行中反硝化脫氮良好,而硝化效果不佳,此時雖然回流污泥中硝態(tài)氮含量減少,對厭氧除磷有利,但因硝化不完全造成脫氮效果不佳。

針對污泥回流比的大小對A2/O工藝的影響,企業(yè)生產(chǎn)中污泥回流比控制在40%~70%,脫氮除磷效果均

較好。

2.3 混合液回流比的影響

混合液回流比的大小,主要影響脫氮率除磷效果,需要同時考慮脫氮除磷效果和運行費用兩個方面?;亓鞅冗^小,硝態(tài)氮在二沉池停留時間長,會發(fā)生厭氧反硝化,產(chǎn)生氮氣附著在污泥體表,使污泥上浮隨水流失,出水SS、COD增高。若回流比過大,工藝運行所需動能增大,成本增高。一般取3~4倍回流水。此時,硝態(tài)氮的脫氮率較好,運行費用較低。

2.4 溶解氧的影響

生化過程耗氧主要發(fā)生在好氧池和缺氧池。共分為兩部分:一部分是有機物轉化為H2O、CO2、NH3所需的氧量;另一部分是硝化過程所需氧量。

厭氧池中溶解氧的含量控制在0.2mg/L以下。缺氧池內(nèi)反硝化菌屬于兼性菌,一般溶解氧控制在0.5mg/L以下,可確保脫氮反應順利進行,當缺氧池內(nèi)溶解氧高于0.5mg/L時,出水中的NO2-、NO3-增高。一般好氧池溶解氧控制在2mg/L~5mg/L,溶解氧不足無法進行反硝化反應或反應不完全;溶解氧過高,細菌自身會發(fā)生氧化分解,并且也影響反硝化反應。

2.5 廢水溫度的影響

經(jīng)過長期運行發(fā)現(xiàn),生化過程中,好氧池的溫度控制在28℃~35℃之間,缺氧池溫度控制在25℃~32℃之間時,微生物活性高,生化效率高,出水水質好。

2.6 水里停留時間(HRT)的影響

HRT越長,各出水指標越低,但當HRT達到一定時間后,COD、氨氮等的濃度無明顯變化,根據(jù)生產(chǎn)運行的實際情況,該企業(yè)A2/O水力停留時間控制在7~10h。通常厭氧段、缺氧段、好氧段的水力停留時間比為1∶1∶(3~4)。

3 存在的問題

3.1 進水水質波動大

在運行中,由于原料煤揮發(fā)分、硫分等差別很大,且煉焦工段經(jīng)常存在工藝調(diào)節(jié),導致荒煤氣成分波動。此外,化產(chǎn)回收工段的洗滌、脫酸蒸氨等工序也在操作上存在一定的不確定性,所以酚氰廢水處理站的進水水質波動較大,甚至某些工藝參數(shù)超出指標范圍。導致出水水質不穩(wěn),曾出現(xiàn)因進水不穩(wěn)引起污泥死亡、上浮,導致出水懸浮物超標的現(xiàn)象。

3.2 冬夏季節(jié)水溫溫差大

該企業(yè)所處區(qū)域冬夏平均溫差較大,從蒸氨工段至酚氰廢水處理工段距離較遠,隨做管道保溫,但冬夏兩季進水水溫差別大,為盡量保證污水系統(tǒng)水溫穩(wěn)定,需在蒸氨工段維持較高的蒸氨廢水溫度,造成二段換熱器結垢現(xiàn)象明顯,清洗頻率明顯升高。

3.3 部分設備進入大修期

經(jīng)過長時間運行,該酚氰處理站已出現(xiàn)部分缺氧池填料坍塌損壞,好氧池部分曝氣管道、曝氣頭損壞、堵塞,導致生化效果變差,影響出水水質。

3.4 甲醇投產(chǎn)的影響

甲醇工程在建設中,即將投產(chǎn),甲醇工段產(chǎn)生的廢水將進入該系統(tǒng)一并處理,其中的COD含量在8000mg/L以上,相對酚氰廢水而言,屬于高濃度易降解的有機廢水。對該系統(tǒng)有一定的影響,需將各影響因素考慮全面,為以后處理站的運行調(diào)節(jié)提供依據(jù)。

4 想法與建議

4.1 增加模糊控制系統(tǒng)

建議在該系統(tǒng)增加模糊控制系統(tǒng),以根據(jù)季節(jié)、進水水質、水溫、溶解氧及出水的COD、氨氮等情況的不同,確定不同的供氣量,即確定空氣調(diào)節(jié)閥的開度和鼓風機的開啟臺數(shù)及其轉速,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,保證出水水質達標。

4.2 增加污水深度處理

干熄焦建設是焦化企業(yè)面臨的普遍問題,在干熄焦項目建成投產(chǎn)后,酚氰處理站出水將面臨不能熄焦,外排又不達標的問題。

建議企業(yè)考慮在該酚氰廢水處理工藝的基礎上增加污水深度處理工藝。經(jīng)過實地調(diào)研某焦化廠污水處理站工藝:A2O+多介質過濾+超濾+樹脂吸附+反滲透的深度處理工藝,凈水可用作循環(huán)水補充水,濃水可用作煤場噴淋。該工藝的產(chǎn)水率可在80%以上,運行成本6元/噸,運行三年來,系統(tǒng)穩(wěn)定。

參考文獻

[1] 趙靜,王英武.焦化廢水深度處理技術及應用[J].燃料與化工,201l,42(1).

[2] 項忠偉.A2/O工藝淺析[J].科技風,2012,(11).

[3] 李國輝,楊云龍.優(yōu)勢菌共代謝深度處理焦化廢水[J].山西建筑,2009,35(9).

作者簡介:付會彥(1984—),供職于唐山佳華煤化工有限公司,研究方向:環(huán)保技術與管理。

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