【摘要】某廠外購的兩種壓簧經(jīng)與模具裝套成套后,在壽命期內(nèi)使用突然出現(xiàn)批量斷裂。通過綜合失效分析,得出各方認(rèn)可之結(jié)論,最后得到了供應(yīng)商的相應(yīng)賠償。
【關(guān)鍵飼】壓簧;斷裂;失效
失效簡單來說就是產(chǎn)品喪失規(guī)定的功能。產(chǎn)品可以定義為企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)活動所創(chuàng)造的、符合原定生產(chǎn)目的和用途之直接生產(chǎn)成果;功能定義為標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、合同等規(guī)定的產(chǎn)品特性、運(yùn)用性、安全性等的要求。失效分析的內(nèi)涵就是判斷失效產(chǎn)品的失效模式,查找產(chǎn)品失效機(jī)理和原因,提出糾正預(yù)防再失效對策的技術(shù)管理活動。此失效案件發(fā)生后,有必要結(jié)合材料、力學(xué)、金相、熱處理等多門專業(yè)知識,對此進(jìn)行失效分析。因此,我們對使用過程進(jìn)行了調(diào)查,然后對壓縮力/位移測試、化學(xué)成份驗(yàn)證、斷口及失效模式分析、金相組織分析、硬度測試等相關(guān)實(shí)驗(yàn),得出正確結(jié)論,并配合某廠主管,進(jìn)行了成功索賠。
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
某廠外購的DB50*50、DH30*45兩種彈簧,與模具裝配成套后發(fā)生往其它沖壓廠使用,在低于規(guī)定沖壓壽命期(30萬次內(nèi))斷裂,且打壞了模板,造成停線,使公司蒙受損失。為盡快準(zhǔn)確分析出真實(shí)失效原因,判明各方責(zé)任,金屬實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析,為正常生產(chǎn)和防止供應(yīng)商彈簧質(zhì)量問題,提供證據(jù)和技術(shù)支持。
二、分析步驟
1.使用是否不當(dāng)調(diào)查分析。2.壓簧壓縮力和位移關(guān)系鑒定:用INSTRON-5582拉力機(jī)測試分析。3.斷口及失效模式分析:在OLYMPUS立體顯微鏡下觀察斷口,判斷失效模式。4.化學(xué)成份鑒定:因試樣面積小,打扁試樣,使用SPARK-AES火花發(fā)射光譜分析儀測試。5.硬度檢查:使用MVK-H11維氏硬計進(jìn)行硬度檢查及脫碳與否分析。6.金相織織分析:試樣經(jīng)4%硝酸酒精浸蝕,用OLYMPUS金相顯微鏡觀察金相組織并進(jìn)行組織偏析與否鑒定。
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
1.使用是否不當(dāng)調(diào)查分析
兩種壓簧均是日本某著名公司的模具用壓簧,標(biāo)定壽命為30萬次。DB50*50屬于極重載荷壓簧,沖壓使用時,30件中斷裂12件;DH30*45屬于重載荷壓簧,沖壓使用時65件中斷裂19件.兩種壓簧尺寸測試符合規(guī)定,壓縮量等對比如表1。
6.金相組織分析
兩批壓簧均有正常組織區(qū)和中心部分異常區(qū),異常組織DB50*50壓簧見圖3,DH30*45壓簧見圖4,可以看出兩批斷裂的壓簧都有程度不同的鐵素體偏析。
分析:鋼錠凝固時內(nèi)部如產(chǎn)生樹枝狀結(jié)晶,富Si區(qū)強(qiáng)烈排斥C原子,產(chǎn)生鐵素體偏析.變形加工時,鐵素體延伸成條帶狀,它們構(gòu)成低強(qiáng)度區(qū),在低應(yīng)力高循環(huán)使用大,此弱勢區(qū)易微裂,形成裂紋源,最終疲勞斷裂。
四、結(jié)論
通過以上測試結(jié)果觀察及分析,最終得出如下結(jié)論得到各方承認(rèn):
1.兩批壓簧的尺寸、壓縮力學(xué)性能、化學(xué)成份等,均符合產(chǎn)品規(guī)定:2.使用正確適當(dāng),無根本不良影響因素;3.斷裂失效模式為低應(yīng)力高循環(huán)之疲勞斷裂;4.造成DB50*50彈簧7.2萬次使用斷裂的原因,是材料表面脫碳和內(nèi)部組織鐵素體偏析;5.造成DH30*45彈簧12萬次使用斷裂的原因,是材料內(nèi)部組織鐵素體偏析。
作者簡介
劉紅華(1974—),男,湖南桃江人,湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院教師,講師,高級技師,主要從事機(jī)械專業(yè)教學(xué)工作。
課題項(xiàng)目
受湖南省車輛工程重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科資助,項(xiàng)目編號:湘教通(2012)594號