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預(yù)硫化態(tài)催化劑在柴油加氫改質(zhì)裝置上的應(yīng)用

2014-05-14 00:54:58
當(dāng)代化工 2014年3期
關(guān)鍵詞:改質(zhì)床層硫化

汪 加 海

(中國石油化工股份有限公司廣州分公司 煉油四部, 廣東 廣州 510725)

2.0 Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置是中國石油化工股份有限公司廣州分公司柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級項目。該裝置由中石化洛陽工程有限公司設(shè)計,反應(yīng)部分采用熱高分流程,設(shè)計原料為輕催柴油、重催柴油、焦化柴油和加氫處理柴油等二次加工柴油,原料經(jīng)過加氫精制和輕度加氫裂化后,生產(chǎn)石腦油和精制柴油,石腦油作為全廠汽油的調(diào)和組分,精制柴油滿足歐V車用柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該裝置于2011年12月30日中交,2012年4月23日一次投料試車成功,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

1 預(yù)硫化態(tài)催化劑的性能

運用性能良好的催化劑對劣質(zhì)柴油進行加氫改質(zhì)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低硫柴油的工藝技術(shù)越來越成熟[1]。本裝置催化劑的裝填方案由撫順石油化工研究院推薦,催化劑主要采用鳥巢系列保護劑、FF-46加氫精制催化劑和FC-32加氫裂化催化劑,保護劑主要用來脫除重金屬和機械雜質(zhì),精制劑FF-46對柴油進行原料脫硫、脫氮、烯烴飽和及部分芳烴飽和,裂化劑FC-32對加氫飽和后的芳烴進行部分的開環(huán)裂解[2]。反應(yīng)器 R9101所裝保護劑和催化劑的物化性質(zhì)表1。

表1 保護劑和催化劑的主要物化性質(zhì)Table 1 Main properties of protective agent and catalyst

2 催化劑裝填

柴油加氫改質(zhì)裝置的反應(yīng)器R9101共有五個催化劑床層,第一床層裝填保護劑和部分加氫精制催化劑 FF-46,第二和第三床層裝填加氫精制催化劑FF-46,第四和第五床層裝填加氫裂化催化劑FC-32;另外,第五床層底部裝填部分后精制劑FF-46,用來對裂化生成油進行補充精制。在各催化劑床層的底部用直徑為φ3的 FF-46加氫精制催化劑替代φ3瓷球。

催化劑的裝填委托專業(yè)公司進行,采用普通方法進行裝填。催化劑裝填數(shù)據(jù)見表2。

表2 催化劑裝填總量表Table 2 Protective agent and catalyst in total

3 開 工

預(yù)硫化態(tài)催化劑采用特殊工藝將硫化劑填充到催化劑孔隙中,硫是以某種硫氧化物的形態(tài)結(jié)合在催化劑的活性金屬組分上[3]。在升溫活化過程中,預(yù)硫化催化劑和氫氣發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生具有加氫活性的硫化態(tài)催化劑,具體反應(yīng)如下[4]:

3.1 催化劑活化過程

由于催化劑裝填前反應(yīng)系統(tǒng)只進行了6 MPa的氮氣氣密,裝劑結(jié)束后反應(yīng)系統(tǒng)進行二次氮氣氣密、氫氣氣密(10.5 MPa)、冷氫閥流量試驗和反應(yīng)系統(tǒng)緊急泄壓試驗,然后開始催化劑的硫化活化。

按照催化劑活化方案,預(yù)硫化態(tài)催化劑采用濕法活化,活化過程中不外加硫化劑?;罨暗闹饕僮鳁l件為:冷高分 V9103壓力為正常操作壓力(10.9 MPa),反應(yīng)器R9101入口溫度不大于80 ℃,循環(huán)氫壓縮機全量循環(huán),用低氮直餾柴油和焦化汽油作為硫化油,原則上硫化油的氮含量≤100 μ g/g。硫化期間需要對循環(huán)氫中硫化氫含量進行監(jiān)控,以檢查催化劑的放硫和吸硫情況,硫化氫的含量低說明催化劑吸硫效果顯著。21日13:00,開始分析循環(huán)氫中的硫化氫含量,23日18:04,最后一次分析,具體分析數(shù)據(jù)見圖1。

4月21日16:00,為避免進油后反應(yīng)系統(tǒng)壓力過高,冷高分罐V9103壓力控制在7.3 MPa,其余活化條件均達到;16:48,原料油過濾器投用,以70 t/h向反應(yīng)系統(tǒng)引入低氮柴油;17:45,熱低分罐V9104活化油改走反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流程,短時間導(dǎo)致原料油過濾器壓差快速升高,過濾器反沖洗頻繁;22:15,逐步增大進油量至190 t/h,23:00,反應(yīng)系統(tǒng)開始升壓。18:00,開始以10 ℃/h提溫,22日5:30,將反應(yīng)器入口溫度逐步升至160 ℃。

圖1 活化期間循環(huán)氫中硫化氫含量Fig.1 Hydrogen sulphide content in recycle hydrogen during activation

4月22日8:25,反應(yīng)器R9101壓力升至設(shè)計值;9:00,為防止反應(yīng)器床層出現(xiàn)飛溫,反應(yīng)器入口溫度繼續(xù)以5 ℃/h升溫;15:15,硫化油改走裝置內(nèi)大循環(huán);16:00,以10 t/h引焦化汽油進反應(yīng)器;17:30,反應(yīng)器入口溫度升至230 ℃,開始恒溫;18:00,催化劑床層出現(xiàn) 2~3 ℃溫升,氫氣耗量增大;19:00, 分餾塔頂回流罐 V9202粗汽油改走不合格線出裝置。

3.2 催化劑鈍化過程

4月22日21:00,開始注氨鈍化;22:00,發(fā)現(xiàn)氨液流量計泄漏,停止注氨,并進行處理;22:40,重新開始注氨,因氨液流量計計量不準(zhǔn),以注氨泵的柱塞量程控制注氨量。4月23日0:18,反應(yīng)系統(tǒng)開始注水,注水量為8 t/h。1:00,冷高分V9103水中氨離子濃度為 0.19%,活化期間氨濃度控制以水中氨含量0.8%~1.5%為準(zhǔn),具體分析數(shù)據(jù)見圖2;3:00,開始降低注氨量;7:30,開始290℃恒溫穩(wěn)定;8:10,停止注氨,累計注氨量為9.7 t;10:25,停止引進焦化汽油,催化劑活化結(jié)束。

圖2 鈍化過程氨離子的濃度Fig.2 Ammonium ion content curve during passivation process

3.3 切換原料油過程

4月22日11:18,停止裝置內(nèi)循環(huán)流程改直送罐區(qū),開始切換原料,引入熱供直餾柴油;14:48,以15 t/h引入焦化柴油;15:00,產(chǎn)品合格(見表5),18:18,產(chǎn)品改送合格罐區(qū),22:00,投用循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)。

本次催化劑活化過程平穩(wěn),引入焦化汽油后有小幅溫升,反應(yīng)器入口升溫過程平穩(wěn)(見圖 3),在活化過程中催化劑床層未見較明顯的溫升。催化劑裝填質(zhì)量良好,床層徑向溫差基本在±2 ℃內(nèi),精制床層和裂化床層均表現(xiàn)了良好的溫度分布。產(chǎn)品質(zhì)量達到設(shè)計要求,柴油加氫改質(zhì)裝置一次開車成功。

圖3 活化過程反應(yīng)器入口升溫過程Fig.3 Temperature increase curve at reactor inlet during activation

4 標(biāo)定情況

裝置生產(chǎn)正常后,為了檢驗催化劑的性能和裝置的各項技術(shù)指標(biāo)是否達到設(shè)計要求,從 6月 26日開始裝置進行了為期3 d的標(biāo)定。

4.1 標(biāo)定原料性質(zhì)

標(biāo)定原料為焦化柴油、輕催柴油、重催柴油和直餾柴油,比例分別占37%、20%、13%和30%。因單獨分析不同柴油性質(zhì)的工作量大,正式標(biāo)定時只分析混合后的柴油原料,標(biāo)定原料的性質(zhì)見表3。標(biāo)定原料的總硫和總氮高于設(shè)計值,十六烷值低于設(shè)計指標(biāo),總體上標(biāo)定原料的性質(zhì)遠差于設(shè)計值。

表3 原料數(shù)據(jù)Table 3 Raw material data

表4 標(biāo)定主要操作參數(shù)Table 4 Operating parameters during unit calibration

4.2 標(biāo)定時主要操作條件

標(biāo)定時反應(yīng)器各床層溫度比催化劑運行初期的設(shè)計值高,特別是裂化床層溫度明顯高出設(shè)計值,主要原因是標(biāo)定時所用原料性質(zhì)比設(shè)計原料差,反應(yīng)器入口壓力和循環(huán)氫純度沒有達到設(shè)計要求,為了盡可能提高精制柴油的十六烷值,適當(dāng)提高了裂化床層溫度。標(biāo)定時操作條件見表4。

表5 精制柴油主要性質(zhì)Table 5 Main properties of hydrofined diesel

4.3 產(chǎn)品質(zhì)量情況

由表5和表6可以看出催化劑的脫硫、脫氮效果顯著,芳烴含量明顯下降,十六烷值平均提升10個單位左右,精制柴油的質(zhì)量改善顯著,柴油和石腦油的質(zhì)量均達到設(shè)計指標(biāo)。

5 結(jié) 語

預(yù)硫化態(tài)加氫催化劑在廣州石化柴油加氫改質(zhì)裝置成功應(yīng)用,表明:

(1)預(yù)硫化態(tài)催化劑的硫化過程與氧化態(tài)催化劑的硫化過程相比,節(jié)省開工時間約48 h,不用硫化劑,更安全環(huán)保;采用濕法活化,升溫過程平穩(wěn),安全可靠。

(2)從裝置的運行數(shù)據(jù)和標(biāo)定結(jié)果來看,柴油產(chǎn)品硫、氮含量均小于10 μg/g,柴油十六烷值提高10個單位以上,柴油改質(zhì)效果明顯,加氫精制催化劑具有良好的脫硫和脫氮性能,加氫裂化催化劑具有較好裂解性能。

[1]喬迎超,曾榕輝,劉濤,等.高密度、低十六烷值柴油加氫改質(zhì)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)清潔柴油研究[J].當(dāng)代化工,2012,41(1): 45-47.

[2]金德浩,劉建暈,申濤.加氫裂化裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2008:36-48.

[3]韓崇仁.加氫裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2012:150-170.

[4]楊春亮, 董群, 王鑒. 加氫催化劑預(yù)硫化技術(shù)進展及其應(yīng)用[J]. 杭州化工, 2006, 35(4): 30-35.

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