孫玉樹
【摘要】防焦板的結(jié)構(gòu)形式、工作狀況,是造成防焦板處防焦箱環(huán)向開裂的主要原因。本文總結(jié)了開裂后修復的二種方法:一種是更換防焦箱;另一種是對開裂處磨掉后的補焊,補焊后的幾年運行證明是可行的。提出了此類鍋爐可以去掉防焦板,對燃燒沒有影響,也未造成結(jié)焦等現(xiàn)象。
【關(guān)鍵詞】熱電鍋爐;防焦箱;環(huán)向開裂;措施
我市熱電鍋爐眾多,二十世紀八九十年代安裝的大都是蒸發(fā)量35t/h的中溫中壓鏈條鍋爐,現(xiàn)仍有一部分熱電廠在使用這種鍋爐。該爐型防焦板處防焦箱環(huán)向開裂是較常見的問題,我市10多年間發(fā)現(xiàn)了多起這類開裂。下面通過兩個檢驗實例的分析,探討其原因、處理和預防措施。
1開裂狀況
該爐型爐膛內(nèi)有四只防焦箱,左側(cè)前、后各一只,右側(cè)也前、后各一只。防焦箱是水冷壁管下聯(lián)箱,裸露在爐膛內(nèi),兼作冷卻結(jié)焦的爐渣不與側(cè)墻粘結(jié)的冷卻箱。每只防焦箱上二端(或加中間)有下降管通入,從汽包流入的過冷水,通過防焦箱后進入水冷壁管上升到汽包,形成汽水的循環(huán)回路。防焦箱向火側(cè)焊有防焦板,防止結(jié)焦的發(fā)生和減少二側(cè)的漏風,但防焦板焊上后冷卻不良,極易發(fā)生防焦板燒損、開裂現(xiàn)象,有的延入防焦箱,導致防焦箱開裂,嚴重的穿透,影響鍋爐的安全運行。
1.12014年4月,對一臺蒸發(fā)量35t/h熱電鍋爐(鍋爐型號:UG-35/3.82-M13,制造日期:1995年5月,使用日期:1996年1月)內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)右前、右后、左后三只防焦箱(規(guī)格:φ245×20,材料:20)有大量環(huán)向裂紋,裂紋起于防焦板并沿防焦箱環(huán)向延伸,用磁粉探傷和超聲波探傷測定防焦箱上裂紋的長度和深度,其中右前防焦箱1070mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋14條,最長48mm,最深15mm;右后防焦箱1198mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋18條,最長45mm,最深16mm;左后防焦箱1930mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋29條,最長43mm,最深14mm(其中長度為5~10mm的有11條,深度在2~3mm之間;長度為11~20mm的有12條,深度在5~9mm之間;長度為21~43mm的有6條,深度在9~14mm之間),均評定為Ⅳ級,不合格(左前防焦箱防焦板燒盡,開裂未延入防焦箱)。我院提出三只防焦箱應更換或補焊修復合格。
1.22009年,對一臺蒸發(fā)量35t/h熱電鍋爐(鍋爐型號:UG-35/3.82-M19,制造日期:1994年5月,使用日期:1995年12月)內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)四只防焦箱(規(guī)格:φ244.5×20,材料:ST45.8Ⅲ)有大量環(huán)向裂紋,其中左前防焦箱2300mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋47條,最長15mm,最深8mm;左后防焦箱2550mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋37條,最長15mm,最深9mm;右前防焦箱2200mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)24條,最長14mm,最深6mm;右后防焦箱2100mm長度內(nèi)發(fā)現(xiàn)裂紋60條,最長15mm,最深8mm(其中長度為5~10mm的有42條,深度在2~3mm之間;長度為11~15mm的有18條,深度在5~8mm之間),均評定為Ⅳ級,不合格。我院提出四只防焦箱裂紋應修復合格。
2原因分析
防焦板與防焦箱連接屬T型接頭角焊縫連接,防焦板一般厚10mm,寬30mm,長250mm,沿著防焦箱長度方向焊接,每板間隔距離5-10mm,材料為碳鋼。防焦板及角焊縫直接與爐膛火焰接觸,頂部冷卻不良,極易發(fā)生燒損、熔化及開裂現(xiàn)象。從這個角度考慮,這種結(jié)構(gòu)是不合理的,這是造成防焦板處防焦箱環(huán)向開裂的主要原因。
防焦板處防焦箱環(huán)向開裂屬熱疲勞裂紋。熱疲勞是零件在沒有外加載荷的情況下,由于工作溫度的反復變化而引起斷裂,這種斷裂是因為在溫度交變的情況下,金屬零件不能自由膨脹或收縮,或者由于冷熱快速交變而造成零件內(nèi)部的熱應力交變的緣故。防焦板頂端自由無約束,溫度高達500-800℃,而根部焊接在防焦箱上,溫度約300-350℃,頂部與根部二者溫差較大,存在溫差應力(熱應力),膨脹時和收縮時約束作用力大,使防焦板內(nèi)部產(chǎn)生交變應力,引起塑性變形的積累損傷,隨著時間的增加,產(chǎn)生疲勞開裂現(xiàn)象。開裂后易向防焦箱發(fā)展,經(jīng)過一段時間,最后導致防焦箱表面產(chǎn)生多條橫向(環(huán)向)裂紋,危及鍋爐安全運行。
防焦板在爐膛內(nèi)被高溫火焰和煙氣燒損時,由于所處部位的溫度高低,產(chǎn)生截然不同的后果。溫度較低處,防焦板逐漸被燒損脫落,防焦板上開裂緩慢進行,一般防焦板燒光時,開裂也剛好接近角焊縫和防焦箱,裂紋未延入防焦箱,僅是防焦板燒盡而已,防焦箱可以繼續(xù)使用。這種情況一般發(fā)生在前防焦箱的前半部分和后防焦箱的后三分之二長度部分,今年檢的左前防焦箱未見開裂即若此特例,因爐膛內(nèi)的溫度場分布存在偏差,該區(qū)域溫度較低,防焦板燒盡時,開裂未延入防焦箱內(nèi)。另一種是防焦板燒損時,因熱應力過大,防焦板一邊燒損,一邊開裂生成并加速發(fā)展,防焦板還未燒光,開裂已至防焦箱,隨著時間的增加,開裂延入防焦箱內(nèi),造成防焦箱開裂,時間一長,發(fā)生穿透現(xiàn)象,造成漏水、漏汽事故,被迫停爐修理等。這種情況一般發(fā)生在前防焦箱的后半部分和后防焦箱的前三分之一長度部分(如圖),該區(qū)域?qū)俜澜瓜渫獠繙囟鹊淖罡邊^(qū)域(爐膛火焰溫度最高位置)。
3處理情況
3.12014年4月檢出的防焦箱裂紋,因為有備用鍋爐,時間也較充裕,熱電廠決定更換3只防焦箱,并向原制造廠訂購防焦箱組件。拆住防焦箱處的爐墻,割開與防焦箱連接的水冷壁管和下降管,移除三只防焦箱,然后安裝上新購入的防焦箱組件,并且由合格焊工對焊口進行對接焊接,焊接后按比例進行X光探傷,并進行水壓試驗合格后使用。
3.22009年檢出的防焦箱裂紋,因當時鍋爐改造的方向不明,工業(yè)區(qū)布局如何進行等原因,決定對裂紋進行補焊修理,然后看情況進行更換。拆住鏈條爐排,割去殘余防焦板,對環(huán)向裂紋進行打磨消除,打磨后進行磁粉探傷,確認裂紋已被完全磨掉。對深度在2~3mm之間的裂紋,打磨后圓滑過渡即可,對超過的進行補焊。焊接前用氣割搶對防焦箱進行一定的預熱,對開裂處一條一條的進行補焊(補焊間隔20~50mm),冷卻后進行磁粉探傷,合格的再繼續(xù)往下焊接,直至焊接完畢。焊條采用507焊條,對裂紋補焊后的磁粉探傷中,未發(fā)現(xiàn)補焊后即開裂現(xiàn)象,補焊效果較好。四只防焦箱的焊接工作,共用6個工作日。并進行水壓試驗,合格后投入運行。補焊合格后未再裝新的防焦板。
我院要求熱電廠半年后進行停爐內(nèi)部檢驗。隨后的停爐檢驗中,未發(fā)現(xiàn)防焦箱補焊處有開裂現(xiàn)象,熱電廠認為效果較好,與我院商量后繼續(xù)使用。二年后的內(nèi)部檢驗中,對防焦箱補焊處進行磁粉探傷仍未發(fā)現(xiàn)裂紋,符合要求。又二年后檢測,防焦箱未發(fā)現(xiàn)任何問題,現(xiàn)該爐正在安全使用。
4結(jié)論
4.1防焦板處防焦箱環(huán)向開裂,可以采用更換防焦箱的方法,也可以采用補焊的方法修理(無其它缺陷),只要措施到位,照樣可以取得良好的效果。
4.2防焦箱上焊接防焦板的爐型,防焦板還是去掉為好,防焦箱已完全能夠勝任防焦效果,防焦板去掉后,熱電廠操作上未作任何調(diào)整,漏風未見增加,燃燒也沒有影響。
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