趙麗
【摘要】為降低鈣片生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)鈣片生產(chǎn)工藝的吹片工序進(jìn)行改進(jìn),壓縮空氣吹片改為機(jī)械自動(dòng)吹片,采取加大筐體篩網(wǎng)孔、除塵管上加定位器、在除塵路徑上增加除塵管數(shù)量等改進(jìn)措施,從而降低了人員成本、能源成本,減少了剔除品,降低成本的同時(shí),提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
【關(guān)鍵詞】鈣片;經(jīng)濟(jì)效益;產(chǎn)品質(zhì)量
【中圖分類號(hào)】R4 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1671-8801(2014)04-0025-01
1前言
鈣片是我廠的主導(dǎo)產(chǎn)品之一,一直以吸收好、質(zhì)量?jī)?yōu)、口感佳而深受廣大消費(fèi)者青睞,產(chǎn)品銷售量大、市場(chǎng)占有率高。但該產(chǎn)品在壓片后表面粘附較多的藥粉,車間為除去多余藥粉增加一道工序,從而直接導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的增加。本研究是對(duì)鈣片吹片工藝進(jìn)行改進(jìn),該改進(jìn)的工藝方法簡(jiǎn)便,可有效提高鈣片的產(chǎn)品質(zhì)量,降低制造成本,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2鈣片工藝吹片工序簡(jiǎn)介
2.1吹片工序目的及方式
經(jīng)過(guò)壓片后產(chǎn)品,存在多余藥粉。為提高產(chǎn)品外觀質(zhì)量,車間在壓片后增加除塵工序。將壓片后產(chǎn)品放入6-8目篩中,用潔凈的壓縮空氣將片面外粘附的藥粉除去。
2.2吹片工藝存在不足:
2.2.1人工進(jìn)行吹片,增加了大量的工時(shí)成本。
2.2.2吹片過(guò)程,對(duì)操作環(huán)境產(chǎn)生粉塵污染;產(chǎn)生噪音污染。
2.2.3壓片后產(chǎn)品,增加吹片工序,經(jīng)多次轉(zhuǎn)運(yùn),容易造成缺角等質(zhì)量問(wèn)題,增加剔除品。
2.2.4剔除品返工,增加人員成品及生產(chǎn)成本。
2.3吹片工藝成本:以產(chǎn)能每日兩批,共計(jì)304萬(wàn)片計(jì)算。
2.3.1人員:每40萬(wàn)片配備除塵人員1名,需配備轉(zhuǎn)藥人員1名,人員工時(shí)=(152/40×2+1)×8=68.8小時(shí)。2007年鈣片人員工時(shí)財(cái)務(wù)成本核算為6.37元/小時(shí),人員成本每天為:68.8×6.37=387.29元。
2.3.2電能:壓縮空氣每天使用約7小時(shí),空壓機(jī)功率為120KW/H,除塵崗約占使用量的1/5,每天用電費(fèi)用=7 ×(120/5)×0.8 =134.4元。
2.3.3其它:經(jīng)統(tǒng)計(jì)由壓片到除塵結(jié)束,18批產(chǎn)品剔除缺角產(chǎn)品每批平均30.7Kg,粉碎此剔除品需工時(shí)12分鐘左右,粉碎機(jī)功率5.5KW/H,每天費(fèi)用=(12×2×6.37/60)+(12×2/60×5.5×0.8)=4.31元。 由上可知,現(xiàn)車間除塵成本為:(387.29+134.4 +4.31)/3.04=173.03/100萬(wàn)片。
3工藝改進(jìn)設(shè)計(jì)思路
3.1增加吹片工序后,成本中人員工時(shí)占主要比例,如果將除塵設(shè)備改為自動(dòng)化,可以大大降低人員成本。
3.2為減少壓片后產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)次數(shù),考慮在壓片機(jī)出片口直接接入除塵設(shè)備。
3.3除塵設(shè)備的主要部件包括:有機(jī)玻璃箱體,濾筒,除塵管等。
4 試驗(yàn)部分
4.1根據(jù)操作間實(shí)際空間尺寸,確定箱體尺寸;根據(jù)箱體尺寸,壓片機(jī)出片速度,確定濾筒長(zhǎng)度,濾筒目數(shù),及除塵管數(shù)量;
4.2選取44批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣,原吹片工藝和改進(jìn)后吹片工藝進(jìn)行對(duì)比,產(chǎn)品吹片前后凈含量無(wú)明顯差異。
4.3對(duì)吹片設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn):
4.3.1針對(duì)粉塵不易散出的情況,把筐體篩網(wǎng)孔加大、由0.5×0.5mm變成1×1mm,筐體改為管狀,四周邊緣采用全鏤空形式,充分保證粉塵快速散出。
4.3.2除塵管沒(méi)有定位裝置,吹片效果不一致,因此在除塵管上加定位器;
4.3.3為提高除塵效果,從多角度進(jìn)行除塵,在除塵路徑上增加除塵管數(shù)量,由一個(gè)增加到兩個(gè)。
4.3.4對(duì)11-12月18批產(chǎn)品成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
4.3.4.1人員:將設(shè)備改為自動(dòng)除塵,該崗位除塵人員由9人降至0人。
4.3.4.2電能:壓縮空氣由每天7小時(shí)增加至8小時(shí),每天費(fèi)用為:8×(120/5)×0.8=153.6元/304萬(wàn)片。
4.3.4.3其它:設(shè)備改為自動(dòng)除塵,取消除塵工序,此工序造成剔除品降為Okg。
5總結(jié)
5.1最終試驗(yàn)結(jié)果:每100萬(wàn)片成本為153.6/3.04=50.53元。
5.2工藝改造后經(jīng)濟(jì)效益:37900.224萬(wàn)片產(chǎn)品。
5.3節(jié)約資金:(173.03-50.53)× 37900.224元—本次活動(dòng)費(fèi)用190元( 鋼管100元、有機(jī)玻璃30元、壓縮空氣管60元) =46237.5元。
5.4工藝改造后產(chǎn)品質(zhì)量:產(chǎn)品表面無(wú)多余藥粉,片面光滑潔凈。