彭美富 丁照 彭波
摘 要:煙草制造企業(yè)梗線加工工藝的特殊性,決定了一次潤梗工序在生產(chǎn)線上的特殊地位,尤其對切梗質(zhì)量起著決定性作用,對后續(xù)梗絲回潮及干燥工序的平穩(wěn)運行起到制約作用。由于梗子來料水份的不確定性,影響了一次潤梗出口水份的穩(wěn)定性,目前普遍采用的后饋PID自動控制,難以達到理想效果,文章結(jié)合生產(chǎn)實際情況,經(jīng)過反復(fù)測試,采用前饋控制與后饋控制相結(jié)合的控制模式,提高了一次潤梗出口水份的穩(wěn)定性,同時關(guān)注了貯梗對梗子水份的影響,較好地解決了梗處理過程中的工藝難題。對于采用類似加工工藝的制絲線有一定借鑒意義。
關(guān)鍵詞:一次潤梗;前饋與后饋控制;出口水份穩(wěn)定性
1 背景及現(xiàn)狀
煙草行業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)目前對于煙梗的預(yù)處理主要有兩種方法,一是“一次潤梗+貯?!保环N是“水洗梗+貯?!比鐖D1、圖2。
圖1 一次潤梗及貯梗
圖2 水洗梗及貯梗
一次潤梗工藝:結(jié)構(gòu)簡單,工藝路徑短,占地少,節(jié)能環(huán)保,但切梗前水分控制難度較大,影響切梗質(zhì)量。
水洗梗工藝:切梗前水分較穩(wěn)定,梗絲純潔度較高,但工藝過程較復(fù)雜、預(yù)處理時間較長和設(shè)備占地面積大、能源消耗大,影響現(xiàn)場文明生產(chǎn)等問題。
我廠梗子預(yù)處理采用一次潤梗工藝,二次潤梗為HT(根據(jù)工藝要求未使用),梗絲處理采用SDT膨化設(shè)備。其工藝特點決定了一次潤梗工序?qū)>€水份控制的重要作用,一次潤梗出口水份的穩(wěn)定性,影響了切梗質(zhì)量的穩(wěn)定性,以及后段工序梗絲回潮及SDT的運行環(huán)境。如何提高一次潤梗出口水份穩(wěn)定性一段時期內(nèi)成為制絲車間工藝控制難點。
現(xiàn)狀分析:
(1)梗子來料水分未知,預(yù)估11%為入口水分。
(2)出口水分儀(TM710)檢測水分誤差較大,因檢測的是梗子表面水分,其檢測精度與梗子潤透情況直接相關(guān),筆者曾走訪了多個采用一次潤梗工藝的卷煙廠家,均有此共性問題,有的廠家甚至取消了此處水分控制,后來咨詢了美國MoistTech公司技術(shù)人員,也不建議在此處檢測水分,而是希望在貯梗柜之后。
(3)現(xiàn)有控制方法,電子皮帶秤控制煙梗流量,加蒸汽量采用手動控制蒸汽壓力,出口水分后饋控制,通過調(diào)節(jié)加輔水量調(diào)整出口水分,出口溫度控制由排廢汽量手動控制。
(4)存在的問題:
a.前期對梗子來料的水份進行了抽檢,發(fā)現(xiàn)煙梗來料水份存在較大的波動(10%-15%),按11%預(yù)設(shè)入口水分顯然不合理。
b.采用出口水分后饋控制,調(diào)整加輔水量,雖然能夠保證出口水分的基本穩(wěn)定,但由于檢測的是表面水份,不同來料水份經(jīng)貯梗后實際水份仍有較大偏差,比如同樣的加水量,切梗后水份相差2-3個點,或者同樣的出口水份(如35%),切梗后水份可以是33-36%。單一的后饋控制模式顯然存在缺陷。
2 改進措施
改進一次潤梗出口水份控制模式:安裝水份儀,精確測量一次潤梗入口水份,增加水份前饋控制功能,弱化后饋控制功能。
2.1 入口水份檢測
在一次潤梗入口電子皮帶秤上安裝水份儀(TM710),接4-20MA輸出信號至模擬量輸入模塊,通過DP網(wǎng)絡(luò)上傳數(shù)據(jù)至中央控制室,在WINCC界面上上顯示入口水份值,并制作趨勢圖,用于指導(dǎo)操作和數(shù)據(jù)分析。
2.2 增加前饋控制
加水總量=主水量+輔水量
加水量(主水)的計算
ProcessWater =
ProcessWaterCorrectiveFactor*TobFlowDelayed*(FinalMoisturePID.SP-
500105Moistur-MoistureDueToSteam)/(100-FinalMoisturePID.SP)
(1)以流量4000Kg/H,入口水份11為例:主水加水量=物料流量*主水修正因子*(出口水份設(shè)定-入口水分-蒸汽含水量)/(100-出口水份設(shè)定)=4000*0.92*(36-11-3)/(100-36)=1265Kg/H
(2)以流量4000Kg/H,入口水份14為例:主水加水量=物料流量*主水修正因子*(出口水份設(shè)定-入口水分-蒸汽含水量)/(100-出口水份設(shè)定)=4000*0.92*(36-14-3)/(100-36)=1092.5Kg/H
可見入口水份增加,自動控制時,加水量會自動減少。
2.3 弱化后饋控制,后饋控制主要是根據(jù)出口水份變化控制加輔水量
2.3.1 加水量(輔水)的計算
輔水加水量=主水加水量*(1-主加水比例)=1265*(1-60%)=506 Kg/H
2.3.2 減少輔水量變化
主要控制PID輸出值CV范圍,如下圖,輔水輸出參數(shù)為115Kg/H,那么輔水加水量設(shè)定值為SP±115Kg/H,出口水份比設(shè)定值低,則輔水在原基數(shù)上加CV值,否則在原基數(shù)上減CV值。
增加前饋控制功能后,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)需弱化后饋控制功能,輔水的調(diào)整幅度應(yīng)減少。
原輔水加水量為(輔水加水量計算值±115Kg/H),以上例輔水計算值506計算,為391-621Kg/H。
現(xiàn)輔水加水量為(輔水加水量計算值±20Kg/H),以上例輔水計算值506計算,為486-526Kg/H。
2.4 一次潤梗設(shè)備參數(shù)調(diào)整
2.4.1 加主水比例調(diào)整
原為0.92,現(xiàn)調(diào)整為0.6,因此前以將加輔水噴咀改為入口,其作用已與主水相近,為均衡加水量,減少因水網(wǎng)壓力變化帶來的波動。作上述調(diào)整。
2.4.2 加輔水范圍調(diào)整,(如前)。
2.4.3 一次潤梗出口水份儀進行靜態(tài)標(biāo)定,原SPAN為1,ZERO為-8.5,經(jīng)靜態(tài)標(biāo)定和動態(tài)標(biāo)定后改為SPAN為1.13 ,ZERO為-7.68。提高了檢測精度。無論是前饋控制還是后饋控制均要求出口水份檢測準(zhǔn)確。
3 效果跟蹤
3.1 改進前后對比
從企業(yè)綜合管理信息平臺中導(dǎo)出梗絲加料回潮入口水分(即切梗后水份)單批次CPK值,如下表,自貯梗后至梗絲加料回潮入口工藝路徑上無水份調(diào)節(jié)設(shè)備,故可用梗絲加料回潮入口水分穩(wěn)定性反映出一次潤梗出口水份的穩(wěn)定性。
3.2 反向證明:7月10日至15日因外審拆除水份儀采用原控制模式,DPK值下降明顯。現(xiàn)已將入口水分儀納入ISO9000體系,作為A類受控計量器具。
4 結(jié)束語
從2012年1月開始,切梗后梗絲水份DPK值提高0.3以上。這為后段設(shè)備的穩(wěn)定運行,尤其是梗膨化設(shè)備SDT的穩(wěn)定運行提供了可靠保障。
行業(yè)內(nèi)諸多煙廠制絲車間,采用一次潤梗工藝,梗子來料水份不確定,出口水份控制較難,對水份控制模式進行改進,是一種有益的探索。
參考文獻
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[3]聯(lián)合工房《PLCINUSE/900400程序》
作者簡介:彭美富(1970,1-),男,籍貫:湖南衡山縣,學(xué)歷:本科,現(xiàn)職稱:工程師。